魏和順
(中國電信泉州分公司,福建 泉州362000)
根據(jù)國家“十二五”節(jié)能減排戰(zhàn)略規(guī)劃要求,到2015年,單位工業(yè)增加值(規(guī)模以上)能耗比2010年下降21%左右,平均每年要下降4%才能達(dá)到規(guī)劃要求。目前福建電信在網(wǎng)通信基站已達(dá)上萬個(gè),其中部分基站電源從20世紀(jì)90年代延用至今,由于當(dāng)時(shí)的技術(shù)比較落后,整流模塊的效率偏低(通常在85%以下);還有大部分的基站電源采用比較新的移相軟開關(guān)技術(shù),系統(tǒng)效率最高在91%左右。近年來廠家采用新工藝、新材料、新技術(shù)開發(fā)出效率高達(dá)96%的新一代高效通信電源。相比在網(wǎng)的85%和91%效率的舊通信電源,若采用96%高效率電源,則對基站電源的能耗減少有5%~10%的提升空間。為響應(yīng)國家節(jié)能減排的號召,力爭實(shí)現(xiàn)年均4%的節(jié)能減排戰(zhàn)略目標(biāo),擬在部分基站試用新一代96%高效率電源,通過對基站實(shí)際能耗情況進(jìn)行對比測試,以確定高效率基站電源對節(jié)能減排的貢獻(xiàn)。
隨著新型器件和新材料(如:碳化硅器件和非晶磁性材料)不斷地涌現(xiàn),先進(jìn)的拓?fù)潆娐方Y(jié)構(gòu)運(yùn)用到通信電源整流模塊系統(tǒng)中,主電路回路中減少了功率器件的數(shù)量,從而減少了功率器件的損耗;采用新的DC/DC拓?fù)潆娐?,在寬?fù)載率范圍內(nèi)DC/DC電路中的開關(guān)器件以及輸出側(cè)整流電路實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),開關(guān)損耗減小,效率提升1%~2%。通過采用新器件、新材料及新技術(shù),且經(jīng)優(yōu)化電路設(shè)計(jì),新一代高效整流模塊在20%~80%的負(fù)載率區(qū)間時(shí)效率最高,可達(dá)96%以上,在100%負(fù)載率時(shí)效率也達(dá)95%以上,結(jié)合基站通信電源常規(guī)使用時(shí)大都在中高負(fù)載率階段,這樣的效率曲線設(shè)計(jì)更加合理,更加節(jié)能。
為驗(yàn)證高效電源系統(tǒng)的節(jié)能情況,在泉州電信豐澤院前IDC大樓機(jī)房做測試。該基站通信電源為中達(dá)電通MCS3000D系統(tǒng),目前配置3塊48 V/50 A整流模塊,系統(tǒng)容量48 V/150 A。日常負(fù)荷比較穩(wěn)定(約48 V/30 A),而且市電也比較穩(wěn)定,可確保測試數(shù)據(jù)相對準(zhǔn)確。
此方案采用關(guān)閉模塊調(diào)整負(fù)載率的方式測試系統(tǒng)效率。
(1)測試儀器、儀表:功率測試儀(及配套取樣線材)1臺、數(shù)字電壓表FLUKE187 1臺、數(shù)字電流鉗表FLUKE337 1臺、普通整流模塊2塊、高效整流模塊5塊。
(2)測試步驟:原系統(tǒng)容量48 V/150 A,測試前在原系統(tǒng)中增加2塊48 V/50 A普通整流模塊,組成一套系統(tǒng)容量48 V/250 A的普通電源系統(tǒng),系統(tǒng)帶載48 V/30 A。
a.5塊普通整流模塊全部開啟,記錄Pλ、Udc、Idc,計(jì)算負(fù)載率和效率;
b.關(guān)閉1塊普通整流模塊,剩余4塊整流模塊在用,記錄Pλ、Udc、Idc,計(jì)算并記錄負(fù)載率和效率;
c.關(guān)閉2塊普通整流模塊,剩余3塊整流模塊在用,記錄Pλ、Udc、Idc,計(jì)算并記錄負(fù)載率和效率;
d.關(guān)閉3塊普通整流模塊,剩余2塊整流模塊在用,記錄Pλ、Udc、Idc,計(jì)算并記錄負(fù)載率和效率;
e.關(guān)閉4塊普通整流模塊,剩余1塊整流模塊在用,記錄Pλ、Udc、Idc,計(jì)算并記錄負(fù)載率和效率;
然后將5塊普通整流模塊全部更換成高效率整流模塊,再進(jìn)行測試。
此方案采用實(shí)際負(fù)載+假負(fù)載調(diào)整負(fù)載率的方式測試系統(tǒng)效率。
(1)測試儀器、儀表:功率測試儀(及配套取樣線材)1臺、48 V/100 A純阻性可調(diào)負(fù)載1臺、數(shù)字電壓表FLUKE187 1臺、數(shù)字電流鉗表FLUKE337 1臺、普通整流模塊2塊、高效整流模塊5塊。
(2)測試步驟:先測試全部為5塊普通整流模塊時(shí)各負(fù)載率的效率。
a.5塊普通整流模塊全部開啟運(yùn)行,先將假負(fù)載關(guān)閉,記錄Pλ、Udc、Idc,計(jì)算負(fù)載率和效率;
b.開啟假負(fù)載,并逐步增加負(fù)載大小,調(diào)整系統(tǒng)5塊整流模塊帶載率增加10%,記錄Pλ、Udc、Idc,計(jì)算并記錄負(fù)載率和效率;
c.調(diào)整假負(fù)載,使系統(tǒng)5塊整流模塊帶載率再增加10%,記錄Pλ、Udc、Idc,計(jì)算并記錄負(fù)載率和效率;
d.重復(fù)以上動作,直到系統(tǒng)5塊整流模塊帶載率達(dá)到90%,記錄Pλ、Udc、Idc,計(jì)算并記錄負(fù)載率和效率;
然后將5塊普通整流模塊全部更換成高效率整流模塊,再進(jìn)行測試。
掛電度表測試(縱向測試)。
(1)測試儀器、儀表:功率電度表(及配套取樣線材)1臺、交流互感器3個(gè)、高效整流模塊3塊。
(2)測試步驟:測試儀器安裝接線完畢后,檢查接線正常。先確定待測基站電源內(nèi)所有模塊均為普通模塊。
a.讀取功率電度表的初始讀數(shù)P1;
b.保持普通模塊正常工作1周,讀取1周后電度表耗電P2;
c.檢查監(jiān)控單元?dú)v史告警記錄,確認(rèn)測試普通模塊期間有無停電記錄,記錄下停電時(shí)長T1。
d.將基站電源內(nèi)所有模塊全部更換為高效模塊進(jìn)行測試。
通過對測試方案一的測試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,可得普通模塊和高效模塊電源系統(tǒng)在不同負(fù)載率時(shí)的效率數(shù)據(jù),見表1。高效電源與普通電源系統(tǒng)效率曲線如圖1。
投資回報(bào)率分析:以一套48 V/150 A電源系統(tǒng)為例,負(fù)載率為30%時(shí)(即帶載45 A時(shí)),若將MCS3000D普通模塊全部更換成DPS3000G高效模塊,此時(shí)節(jié)電率最高可達(dá)8%。投資成本:新采購3塊DPS3 0 0 0G高效模塊,設(shè)備采購成本近6 000元;更換下來的MCS3000D整流模塊作為備品備件,按備件回收價(jià)格500元/臺計(jì)算,折合1 500元。
表1 測試方案一的測試數(shù)據(jù)
圖1 高效電源與普通電源系統(tǒng)效率曲線(方案一)
實(shí)際投資成本:6 000元-1 500元 =4 500元
節(jié)省電費(fèi):MCS3000D系統(tǒng)48 V/150 A電源帶載45 A時(shí),年耗電量:[(54×45/88.2%)/1000]×365×24=24 133 kWh(度)。
按節(jié)電率8%計(jì)算,年節(jié)省電量:24 133×8% =1 930.7度,按1元/度計(jì)算,年節(jié)省電費(fèi)1 930.7元;投資回收期:4 500/1 930.7=2.3年
通過對測試方案二的測試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,可得普通模塊和高效模塊電源系統(tǒng)在不同負(fù)載率時(shí)的效率數(shù)據(jù),見表2。
表2 測試方案二的測試數(shù)據(jù)
高效電源與普通電源系統(tǒng)效率曲線如圖2。
圖2 高效電源與普通電源系統(tǒng)效率曲線(方案二)
投資回報(bào)率分析:以一套48 V/150 A電源系統(tǒng)為例,負(fù)載率為50%時(shí)(即帶載75 A時(shí)),若將MCS3000D普通模塊全部更換成DPS3000G高效模塊,此時(shí)節(jié)電率最高可達(dá)7.5%。
投資成本:新采購3塊DPS3000G高效模塊,設(shè)備采購成本近6 000元;更換下來的MCS3000D整流模塊作為備品備件,按備件回收價(jià)格500元/臺計(jì)算,折合1 500元。
實(shí)際投資成本:6 000元-1 500元 =4 500元
節(jié)省電費(fèi):MCS3000D系統(tǒng)48 V/150 A電源帶載45 A 時(shí),年耗電量:[(54×75/90.9%)/1 000]×365*24=39 025 kWh(度)。
按節(jié)電率7.5%計(jì)算,年節(jié)省電量:39 025×7.5%=2 926.9度,按1元/度計(jì)算,年節(jié)省電費(fèi)2 926.9元;投資回收期:4 500/2 926.9=1.54年;
(1)通過對測試方案三的全部普通模塊和全部高效模塊測試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
14天普通模塊的電度數(shù)—14天高效模塊的電度數(shù)=14天節(jié)省的電度數(shù)。
投資回報(bào)率分析:以一套48 V/150 A電源系統(tǒng)為例,若將 MCS3000D普通模塊全部更換成DPS3000G高效模塊,14天節(jié)省電度數(shù)為538-469.6=68.4度。
投資成本:新采購3塊DPS3000G高效模塊,設(shè)備采購成本近6 000元;更換下來的MCS3000D整流模塊作為備品備件,按備件回收價(jià)格500元/臺計(jì)算,折合1 500元。
實(shí)際投資成本:6 000元-1 500元 =4 500元
節(jié)省電費(fèi):年節(jié)省電量:68.4÷14×365≈1 783.3度,按1元/度計(jì)算,年節(jié)省電費(fèi)1 783.3元;投資回收期:4 500/1 783.3≈2.52年
(2)通過對測試方案三的混插系統(tǒng)測試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
投資回報(bào)率分析:以一套48 V/150 A電源系統(tǒng)為例,若將2個(gè)MCS3000D普通模塊更換成2個(gè)DPS3000G高效模塊,模塊混插使用,28天8小時(shí)供用電為6 509-5 373=1 136度。
折算到每天耗電:1 136÷(28+1/3)≈40.094度;
前面測試全為普通模塊時(shí)每天耗電:538÷14≈38.429度;
由于全為普通模塊時(shí)輸出電流為27 A,電壓54 V;而混插時(shí)輸出電流為30 A,電壓54 V,所以需要將混插時(shí)輸出電流30 A折算成輸出電流27 A時(shí)1天的耗電。
40.094 ×1 000÷24=1 670.58 W;
54×30÷1 670.58×54×27≈1 413.86 W
1 413.86×24÷1 000≈33.932度
混插比全為普通模塊每天節(jié)省電費(fèi):
38.429 -33.932=4.497度
投資成本:新采購2塊DPS3000G高效模塊,設(shè)備采購成本近4 000元;更換下來的MCS3000D整流模塊作為備品備件,按備件回收價(jià)格500元/臺計(jì)算,折合1 000元。
實(shí)際投資成本:4 000元-1 000元 =3 000元
節(jié)省電費(fèi):年節(jié)省電量:4.497×365≈1 641.4度;按1元/度計(jì)算,年節(jié)省電費(fèi)1 641.4元;投資回收期:3 000/1 641.4≈1.83年。
(3)測試結(jié)果見表3。
表3 方案三測試結(jié)果
根據(jù)以上測試,得到如下結(jié)論:
(1)本次測試僅針對普通模塊與高效模塊的電源架構(gòu)能實(shí)現(xiàn)相互兼容的開關(guān)電源系統(tǒng),即能同系統(tǒng)進(jìn)行兼容安全工作,而不需對原有電源系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行改造。
(2)受測試儀表精度、測試環(huán)境條件等客觀因素限制,本次測試數(shù)據(jù)具有相對精確性,絕對科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏y試只有在實(shí)驗(yàn)室可以做到。
(3)在負(fù)載率16%~60%,單個(gè)普通模塊效率為84.8%~88.2%,單個(gè)高效模塊效率為88.8%~96.6%,單模塊節(jié)能率提高達(dá)3.9%~8%;而在負(fù)載率20%~90%,系統(tǒng)普通模塊效率為90.4%~92.1%,系統(tǒng)高效模塊效率為95.7%~98.5%,系統(tǒng)節(jié)能率提高達(dá)4%~7.5%;單個(gè)模塊比較,高效模塊比普通模塊的節(jié)電率高,而工作效率卻比系統(tǒng)模塊低;系統(tǒng)單模塊工作模式存在“大馬拉小車”現(xiàn)象;因此,模塊與電源系統(tǒng)架構(gòu)需要同時(shí)工作在一定負(fù)載率區(qū)間,整機(jī)系統(tǒng)的節(jié)能效率才會有質(zhì)的提高。
(4)采用高效模塊與普通模塊混插工作模式比全部采用高效模塊相比,采用混插模式的一次性投資成本可根據(jù)資金寬裕度進(jìn)行混插比例調(diào)整、回收期相對較短,適合分期投入。