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三相分離器現(xiàn)場獨(dú)立計(jì)量平穩(wěn)分離運(yùn)行方法創(chuàng)新及對(duì)策

2014-04-29 13:21:31馮艷梅鄭遠(yuǎn)春賈曉寧蔡雄朱立寧
文化產(chǎn)業(yè) 2014年2期
關(guān)鍵詞:沉降罐

馮艷梅 鄭遠(yuǎn)春 賈曉寧 蔡雄 朱立寧

摘要:油田上目前主要采用的是儲(chǔ)油罐脫水、三相分離器脫水、沉降罐脫水。主要是運(yùn)用端點(diǎn)加藥,管道破乳。大罐或三相分離器、沉降罐脫水工藝技術(shù)成熟,但在現(xiàn)場由于技術(shù)設(shè)備崗位員工技能素質(zhì)的良莠不齊等原因,造成不能平穩(wěn)輸油,因此只有進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)改造使三相分離器達(dá)到現(xiàn)場獨(dú)立計(jì)量平穩(wěn)分離運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:沉降罐 分離器脫水 高效運(yùn)行

中圖分類號(hào):TE3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編碼:1674-3520(2014)-02-00192-01

一、HXS型油氣水三相分離器使用的背景

對(duì)油氣水混合物的預(yù)處理,采油三廠多年來一直采用端點(diǎn)加藥、管道破乳、大罐溢流沉降脫水工藝模式。但經(jīng)過長期的運(yùn)行發(fā)現(xiàn),大罐溢流沉降脫水具有占地面積大、一次性投資大、油品蒸發(fā)損耗大等諸多弊端。2008年吳起油區(qū)首次采用HXS型高效油氣水三相分離器,它具有脫水效果好、自動(dòng)化程度高、投資少等特點(diǎn),保證采出水處理后水質(zhì)合格,完全達(dá)到了國家要求的污水回注指標(biāo),并有效降低了原油處理成本。隨著油田大規(guī)模開發(fā)的需要,作為一個(gè)集輸技師,現(xiàn)就吳起作業(yè)區(qū)靖四聯(lián)站三相分離器現(xiàn)場獨(dú)立計(jì)量平穩(wěn)分離運(yùn)行的創(chuàng)新方法進(jìn)行總結(jié),旨在為進(jìn)一步提高設(shè)備管理水平,提升全廠地面工藝水平作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二、三相分離器投運(yùn)的必然性

端點(diǎn)加藥——管道破乳——大罐溢流沉降脫水工藝模式,但該模式存在以下問題:

(一)是由于沉降罐投運(yùn)時(shí)間較長,罐內(nèi)加熱盤管長期浸泡在污水中,腐蝕破損嚴(yán)重,維護(hù)頻繁,影響了聯(lián)合站的正常運(yùn)行;

(二)是污水在沉降罐內(nèi)停留時(shí)間長,污水中細(xì)菌繁殖較快,加劇了對(duì)下游水源的污染和污水處理設(shè)備的腐蝕;

(三)是由于沉降罐脫水為開式流程,油氣蒸發(fā)損耗量較大;

(四)是我廠井區(qū)生產(chǎn)的原油中常含有大量伴生氣或溶解氣,氣液混合物進(jìn)入沉降罐內(nèi)會(huì)對(duì)罐內(nèi)油水混合物進(jìn)行攪拌,同時(shí)油氣水不均勻液流對(duì)沉降罐沖擊,使沉降罐的液流不平穩(wěn);

(五)部分油區(qū)原油內(nèi)有毒氣體含量較大,氣液混合物進(jìn)入沉降罐內(nèi)氣液分離,氣體從沉降罐內(nèi)排出對(duì)儲(chǔ)罐、人體的傷害較大。因此為了合理有效的解決這些問題,根據(jù)吳起油區(qū)低壓低滲的特點(diǎn),以及作業(yè)區(qū)進(jìn)入中后期發(fā)展階段,注水強(qiáng)驅(qū)技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用, 在吳起作業(yè)區(qū)靖四聯(lián)應(yīng)用HXS型油氣水三相分離器,成功應(yīng)用后達(dá)到了井區(qū)伴生氣的回收和原油脫水的目的,為進(jìn)一步提升全廠地面工藝水平奠定了基礎(chǔ)。

三、HXS型三相分離器介紹

HXS型油氣水三相分離器主要由筒體、填料、靜態(tài)攪拌器、自力式壓力調(diào)節(jié)器、浮子液面調(diào)節(jié)閥、安全閥、壓力表、閥門、液位自動(dòng)采集顯示儀等構(gòu)成。

采用油水界面檢測儀檢測油水界面,通過電動(dòng)調(diào)節(jié)閥控制油水界面高度,實(shí)現(xiàn)了油水界面的穩(wěn)定性和可調(diào)性,確保分離器在理想狀態(tài)下工作,保證了油水分離效果。

吳起作業(yè)區(qū)靖四聯(lián)合站內(nèi)1#、2#、3#HXS3.0*12.4-0.6-Y三相分離器于2008年11月投用,肩負(fù)著站內(nèi)產(chǎn)進(jìn)原油油氣水三相分離任務(wù)。上游來液經(jīng)加熱后進(jìn)入三相分離器處理,兩臺(tái)三相分離器并聯(lián)運(yùn)行,平均日處理量約1630m?,屬滿負(fù)荷運(yùn)行,處理后原油平均含水在0.03%,直接進(jìn)入凈化油罐外輸,所脫污水含油在30mg/l以下。

四、HXS型三相分離器脫水工藝的特點(diǎn)

HXS三相分離器脫水工藝模式與傳統(tǒng)沉降罐脫水工藝模式相比具有以下優(yōu)點(diǎn)。

(一)脫水效果好。三相分離器脫水時(shí)首先除去了油中大部分氣體,減少了氣體對(duì)液體的擾動(dòng),有利于油水分離,提高了脫水質(zhì)量。原油脫水率一般達(dá)99%以上。經(jīng)一次脫水后的原油可達(dá)凈化原油標(biāo)準(zhǔn)0.5%以下,重質(zhì)原油1%以下。

(二)自動(dòng)化程度高。三相分離器采用了配套檢測、控制、記錄、報(bào)警等儀器儀表,可實(shí)現(xiàn)壓力、界面和油、水液面自動(dòng)控制與超限報(bào)警,自動(dòng)計(jì)量記錄和自控,數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳等,達(dá)到無人值守。

(三)簡化了工藝流程。原脫氣脫水流程需二段甚至三段四段流程,設(shè)備多,流程復(fù)雜。而采用高效三相分離器后,用一段流程、一臺(tái)設(shè)備頂替了以前的多段流程和多臺(tái)設(shè)備。其容積負(fù)荷為傳統(tǒng)脫水設(shè)備的6~8倍。

(四)運(yùn)行費(fèi)用低。三相分離器體積小,加熱所需能耗少,結(jié)構(gòu)緊湊,生產(chǎn)維護(hù)方便簡單,降低了日常運(yùn)行費(fèi)用。

(五)工藝流程密閉。原脫氣脫水流程需二段甚至三段四段流程,設(shè)備多,流程復(fù)雜。而采用高效三相分離器后,用一段流程、一臺(tái)設(shè)備頂替了以前的多段流程和多臺(tái)設(shè)備。采用三相分離器脫水,工藝流程由開式流程變?yōu)槊荛]流程,大大減少了油品的蒸發(fā)損耗,降低了站內(nèi)油氣污染,消減了安全隱患。

(六)投資少。HXS三相分離器比相同處理量的沉降罐投資少,占地面積小、施工期短,移動(dòng)靈活方便,在平地緊缺的黃土高原上優(yōu)勢明顯。由于節(jié)省了大量的設(shè)備、簡化了流程和節(jié)省了占地,與舊工藝相比,一般能節(jié)省投資20%~50%,同時(shí)降低了原油凈化處理能耗。

五、HXS型三相分離器高效運(yùn)行所需要的條件

(一)平穩(wěn)進(jìn)液,上游連續(xù)、平穩(wěn)輸油,保證瞬時(shí)進(jìn)液波動(dòng)量在設(shè)計(jì)量的15%以內(nèi);(二)高效破乳,加藥濃度控制在150~200ppm,效果較好;(三)運(yùn)行溫度,三相分離器要求的運(yùn)行溫度較高,一般在40~50℃間;(四)運(yùn)行壓力,保證操作壓力在0.13~0.3MPa之間[1]。

六、常規(guī)流程運(yùn)行弊端及改進(jìn)方法

運(yùn)行弊端: (一)每具三相分離器來液分流不均。(二)油品不一,對(duì)設(shè)備結(jié)垢腐蝕損壞嚴(yán)重。(三)目視化不清,靠閥門控制,有可能造成進(jìn)液紊亂,出液不均勻。

改進(jìn)方法:(一)三相分離器前端新增流量計(jì),對(duì)每具設(shè)備的進(jìn)液量進(jìn)行監(jiān)控調(diào)整,使其分液均勻,進(jìn)液平穩(wěn),可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立計(jì)量平穩(wěn)運(yùn)行。(二)上游阻垢劑、過濾器等,減少設(shè)備結(jié)垢腐蝕等現(xiàn)象。(三)對(duì)每具設(shè)備來液瞬時(shí)流量監(jiān)控更為直觀、科學(xué),不用采取人為經(jīng)驗(yàn)所造成的不準(zhǔn)確性。

七、使用效果及評(píng)價(jià)

(一)上游加藥,管道破乳,設(shè)備采用旋流離心預(yù)分離技術(shù),加快相間分離速度,提高分離器效率。(二)采用聚結(jié)、整流分離填料,改善分離條件,提高油、水分離效率。(三)采用內(nèi)壓助排式排泥砂技術(shù),確保容器內(nèi)分離出的泥砂可以不停產(chǎn)及時(shí)排出,為油水有效分離提供更多的有效空間。(四)油氣水砂分離器界面、液位及壓力自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)操作自動(dòng)化,消除了人為因素對(duì)分離器運(yùn)行的影響。

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