王超
【摘要】一臺投入使用不到半年時間的倉泵發(fā)生了失效,在拆除下封頭后發(fā)現(xiàn)氣化器中的氣化盤4和鉦接板已經(jīng)磨蝕穿孔,連接氣化盤4和鉦接板的螺桿已經(jīng)磨損消失,氣室內充滿了水泥灰,導致倉泵失效無法達到預期的輸送水泥灰的工藝效果,對此臺倉泵的失效進行了分析后,對其進行修理,以及分析了如何改進以避免再次發(fā)生此類失效情況。
【關鍵詞】倉泵;失效;磨蝕;改進
0前言
倉泵,作為一種輸送用的壓力容器,廣泛用于火力發(fā)電廠或熱電廠及水泥行業(yè),主要作用是將鍋爐省煤器、電除塵器灰斗內的粉煤灰或者水泥灰收集之后,通過倉泵內流態(tài)化并均勻進入輸灰管路,將粉煤灰或水泥灰輸送到存儲裝置中。但由于粉末狀的介質對容器本體以及內件的長期沖刷,極容易導致在使用一段時間后容器壁或者容器內件的減薄,發(fā)生失效,因此有必要對倉泵的結構進行改進,盡量減少沖刷導致容器失效的情況發(fā)生。
1倉泵的基本結構和工作原理
倉泵, 作為一耐疲勞、耐磨損的低壓容器,其結構形式如圖1所示。
圖1倉泵的基本結構
倉泵的基本工作原理如下:打開進料閥,飛灰從倉泵本體上封頭進料口進入倉泵;下封頭內裝設一個氣化器,內裝氣化盤,氣化器與進氣管道相連,出料管從氣化器中心附近向上引出泵體并與出料閥相聯(lián),出料閥控制灰氣混合物排入管道。
圖2下封頭基本結構
2倉泵的失效
某水泥廠一臺倉泵2013年11月投入使用,2014年5月在使用中無法達到預期的輸送效果,拆除下封頭查找原因,發(fā)現(xiàn)氣化器中的氣化盤4和鉦接板已經(jīng)磨蝕穿孔,連接氣化盤4和鉦接板的螺桿已經(jīng)磨損消失,氣化盤3也出現(xiàn)磨損,通氣孔比出廠時有所增大,氣室內充滿了水泥灰,因此導致倉泵失效無法達到預期的輸送水泥灰的工藝效果。下封頭基本結構及磨蝕的氣化盤和鉦接板見圖2-圖6。
圖7鉦接板的穿孔進行焊接貼補
3倉泵的修理
由于此臺倉泵設備為水泥廠的主要輸送設備,其失效導致該廠無法正常生產,所以需要對受損的倉泵氣化器部件快速進行維修,修理方案為:對鉦接板的穿孔進行焊接貼補,重新安裝連接螺桿,更換氣化盤4。如圖7-圖9所示。
4倉泵的失效的分析及改進措施
4.1磨損腐蝕
磨損腐蝕指的是流體對金屬表面同時產生磨損和腐蝕的破壞形態(tài)。高速流體的沖擊作用破壞了金屬表面的保護膜,破損處的金屬進一步加速腐蝕。高速流和湍流狀的流體,假若其中還含有氣泡或固體顆粒,會加重磨損腐蝕。其特征有:呈局部性的溝槽、波紋、圓滑或者山谷形,通常會有方向性。
4.2失效分析
此次失效的倉泵就屬于典型的磨損腐蝕失效案例。
由倉泵的工作原理可以看出,倉泵的氣化器部位,尤其是氣化盤4持續(xù)受到水泥灰的沖刷,在水泥灰顆粒磨擦沖擊下,氣化盤4逐漸磨蝕穿孔,并且穿孔逐漸變大,將氣化器部件后,發(fā)現(xiàn)氣化盤4的穿孔已達到Ф77mm,氣化盤4磨蝕穿孔后水泥灰顆粒進一步持續(xù)對連接螺桿和氣化盤3以及鉦接板沖刷,導致連接螺桿磨損消失,鉦接板也被磨蝕穿孔,倉泵無法達到預期輸送效果而失效。
4.3改進措施
改進措施大致有以下幾個方面:
1)在氣化器部件受到磨蝕的表面增加耐磨涂料,如耐磨陶瓷涂料,這樣可以保護幾個受沖刷的部位減少磨蝕;
2)改變氣化器部件材料,用耐磨蝕的材料代替現(xiàn)在所采用的碳素結構鋼;
3)改變倉泵的內部結構,增加以下擾流裝置,使水泥灰顆粒在倉泵內部較為均勻的擴散分布,減少對氣化器部件的長期直接沖刷;
4)將氣化器中的氣化盤4作為一個易耗件,根據(jù)所使用的工況及使用經(jīng)驗綜合分析氣化盤4的磨蝕穿孔時間,在穿孔之前對氣化盤4進行更換,以保護氣化器中的其他部件,保證倉泵的輸送效果。
對比幾個方面的改進措施,措施一和措施二都需要改變或增加一些耐磨蝕的材料,而這些材料往往價值比較高,對倉泵的制造成本會有比較大的增加,所以一般不采用這兩種改進措施。措施三是一種比較有效且經(jīng)濟的改進措施,但一些擾流擴散裝置會涉及到一些制造企業(yè)的制造機密或者是一些專利項目,無法在大部分的制造過程中進行推廣。措施四是一種比較簡便易行的方法,只需要定期對易損部件進行更換,過程并不繁瑣,更換價值也不高,往往是現(xiàn)階段一些倉泵的使用單位采用的方法。但從長期有效的使用考慮,使用單位應該盡量采用經(jīng)過方法三改進過的倉泵,這樣對設備的長期有效運行,使用單位的時間成本,維修成本等方面都是非常也有益的。
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