劉端勤 楊文宇
摘 要:丹江口水電廠監(jiān)控現(xiàn)地控制單元原采用南瑞MB1000為基礎的SJ-600型智能分布式現(xiàn)地控制裝置,現(xiàn)采用南瑞MB80為基礎的監(jiān)控現(xiàn)地控制單元對6號機LCU進行更新改造。文中主要介紹了丹江口水電廠下位機改造后的配置及功能,改造的過程和獲得的經(jīng)驗。目前新的6號機組監(jiān)控下位機系統(tǒng)已穩(wěn)定運行了一年,MB80 PLC在丹江口水電廠6號機的首次成功應用為我廠全面開展監(jiān)控系統(tǒng)下位機改造工作積累了寶貴經(jīng)驗。
關鍵詞:丹江口水電廠 計算機監(jiān)控系統(tǒng) 現(xiàn)地控制單元 MB80
中圖分類號:TM62 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)09(c)-0091-02
丹江口水力發(fā)電廠的監(jiān)控下位機系統(tǒng)原采用以南瑞公司MB1000為基礎的SJ-600型智能分布式現(xiàn)地控制單元LCU。隨著計算機技術的飛速發(fā)展,對監(jiān)控系統(tǒng)理論的不斷完善,使得維護工作和功能需求不斷增加,原下位機系統(tǒng)已不能滿足電廠安全穩(wěn)定運行的需要,主要存在以下不足。
(1)現(xiàn)地工控機長期運行,設備老化花屏,嚴重影響設備的現(xiàn)地監(jiān)視和控制功能。
(2)CCU模件嚴重老化,近年來故障率上升明顯,備品嚴重不足。
(3)LCU與外圍設備采用的串口通信模式,經(jīng)常出現(xiàn)通信故障的現(xiàn)象,嚴重影響現(xiàn)地信號的實時采集。
(4)電源和控制權切換回路設計在一起,維護和檢修難度都大大增加,近年來時常出現(xiàn)控制權切換無效的現(xiàn)象。
(5)交流采樣回路的設計不夠完善,無冗余措施,一旦出現(xiàn)問題將嚴重影響機組的功率調(diào)節(jié)功能。
因此,原監(jiān)控下位機系統(tǒng)已不能滿足對我廠機電設備進行安全監(jiān)控的要求,廠部決定在南水北調(diào)六號機增容改造工程中對6號機的監(jiān)控下位機系統(tǒng)進行更新改造。
1 新6號機組下位機監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構
改造后6號機組下位機監(jiān)控系統(tǒng)由2面機組LCU屏、1面順控屏和1面測溫屏組成,如圖1所示。
1.1 LCU屏
下位機LCU主要采用南瑞自主研發(fā)的智能可編程控制器MB80系列模件。配備4塊32點DI輸入模件;3塊32點SOE量輸入模件;3塊16點模擬量輸入模件;3塊32點開關量輸出模件;2塊CPM通信模件。系統(tǒng)配置雙機四網(wǎng)熱備系統(tǒng),所有I/O模塊采用與CPU同系列產(chǎn)品,所有模塊支持帶電熱插拔功能。
1.2 機組順控屏
順控屏采用南瑞自主研發(fā)的MB40可編程控制器構成機組事故停機和緊急停機的裝置,能在機組各類事故情況下,作為現(xiàn)地LCU的后備與LCU同時啟動自動停機流程,保證了機組事故停機的可靠執(zhí)行。
1.3 機組測溫屏
測溫屏采用3塊測溫模件,對機組各有關部位溫度進行連續(xù)監(jiān)視,并將測溫故障信號和測溫事故信號送入機組監(jiān)控屏實現(xiàn)機組溫度故障和事故控制。
2 新6號機組下位機的功能
改造后6號機組下位機現(xiàn)地控制單元主要有以下功能。
2.1 數(shù)據(jù)的采集和處理
通過I/O模件的數(shù)據(jù)采集、通信模件的通信驅(qū)動運行,所以數(shù)據(jù)均送至CPU模件;一些數(shù)據(jù)需要加工處理也在CPU里完成。
2.2 控制與調(diào)節(jié)
機組的啟停、事故處理、PID運算,機組狀態(tài)變換流程均運行在PLC內(nèi),上位機及觸摸屏把控制令發(fā)送至PLC,經(jīng)解析、合法性判斷后執(zhí)行相應流程。
2.3 顯示監(jiān)視
通過觸摸屏可以監(jiān)視本臺機組的運行工況,根據(jù)需要,也可擴展監(jiān)視其他遠程節(jié)點狀態(tài)。
2.4 信號報警
觸摸屏畫面的光字及歷史記錄起到報警提示作用。
2.5 通信
外部設備采集的數(shù)據(jù)通過八串口通信模件送至CPM通信模件;通信模件完成與威盛表、交流采樣、溫度巡檢測量裝置等通信并將采集到的信息上送至上位機系統(tǒng)。
2.6 自診斷功能
系統(tǒng)能檢測出CPU自身故障、I/O故障、接口模件故障、通信控制模件故障、電源模件故障,各模件均可把自身故障作為開關量送出。
3 改造過程分享
6號機作為丹江電廠首臺改造的監(jiān)控下位機系統(tǒng),克服了許多困難,也取得了一些改造經(jīng)驗。改造過程主要可分為三個步驟。
3.1 施工前的準備
3.1.1 收集資料
(1)老監(jiān)控的安裝原理圖、配線表及電纜清冊的收集整理。
(2)現(xiàn)場舊盤拆除查線,確定保留的電纜。
(3)重要回路及PT/CT回路的查線。
3.1.2 整理資料
(1)編寫改造施工方案,編制新監(jiān)控電纜清冊。
(2)根據(jù)保留電纜的情況排布開入/開出點表。
(3)繪制特殊回路及重要回路接線原理圖。
3.1.3 流程修訂
(1)對比老流程審議廠家提供的新監(jiān)控流程。確保流程的功能的完整性和邏輯正確性。
(2)完成設備出廠驗收檢驗工作,對新監(jiān)控的元件布置和端子排布提出建議。
3.2 改造安裝施工
3.2.1 新盤查線
(1)新盤進場后,對照發(fā)貨清單做好開箱驗收工作。
(2)檢查盤體無破損,盤內(nèi)元件無損壞無松動。
(3)對照出廠圖紙對新監(jiān)控盤內(nèi)接線進行檢查。
3.2.2 安裝接線
(1)完成盤體安裝工作。
(2)敷設電纜。
(3)按先盤間后外圍、先弱點后強電、先舊后新、先短后長的原則完成電纜接線工作。
3.2.3 接線檢查
(1)檢查電源電纜極性。
(2)檢查PT/CT回路接線正確作導通實驗。
(3)檢查開出端子公共端短接線。
3.3 現(xiàn)場調(diào)試
3.3.1 通電
(1)檢查監(jiān)控電源回路對地絕緣合格,無短路。
(2)檢查無強電串入PT/CT回路和其它設備的可能。
(3)檢查監(jiān)控不會開出動作現(xiàn)場執(zhí)行設備。
(4)新盤送電后,檢查各元件工作情況正常。
3.3.2 信號傳動試驗
(1)從信號源頭對監(jiān)控開入信號到觸摸屏和水機/監(jiān)控。
(2)從監(jiān)控盤對開入信號到中控室,檢查語音光字和簡報。
(3)強制開出動作繼電器檢查外圍執(zhí)行設備動作正確。
(4)檢查模擬量和綜合判斷量正確。
3.3.3 無水試驗
(1)檢查監(jiān)控現(xiàn)地、遠方開停機流程。
(2)檢查監(jiān)控事故停機流程。
(3)檢查水機保護盤事故停機流程。
(4)檢查開關同期合、實驗合、無壓合流程。
4 結(jié)語
MB80 PLC的各項性能滿足水電廠自動化的要求,且該系統(tǒng)維護簡便,同時也為水電廠的運行、維護減少了工作量及生產(chǎn)成本,為丹江口水電廠實現(xiàn)“無人值班、少人值守”提供了技術基礎。目前新的6號機組監(jiān)控下位機系統(tǒng)已穩(wěn)定運行了一年,MB80 PLC在丹江口水電廠6號機的首次成功應用為我廠全面開展監(jiān)控系統(tǒng)下位機改造工作積累了寶貴經(jīng)驗。
參考文獻
[1] 南瑞集團公司.MB80系列智能可編程控制器技術手冊[Z].