馬志龍 賀鳳寶 張偉 宋日家
(①大連工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程與自動(dòng)化學(xué)院,遼寧 大連116034;②大連吉瑞刀具技術(shù)股份有限公司,遼寧 大連116034)
國(guó)內(nèi)某廠的熱交換器板使用銑鉸刀進(jìn)行精加工,刀具為直柄焊接式銑鉸刀,如圖1 所示。刀頭采用進(jìn)口硬質(zhì)合金料HB3(見表1);刀桿和刀柄采用合金鋼42CrMo(見表2);被加工工件為熱交換器板,材質(zhì)為Q235B;孔尺寸為φ19.18 mm,加工長(zhǎng)度為36 mm,通孔,每塊板孔數(shù)為2600 個(gè)。銑鉸刀規(guī)格為Φ19.18 mm×230 mm,表3 和表4 為未改進(jìn)前的銑鉸刀主要幾何參數(shù)。原刀具使用壽命為每支刀具加工700 個(gè)孔。本文對(duì)孔表面質(zhì)量超差、刀具壽命低的原因進(jìn)行了分析并提出了改進(jìn)方案,取得了較為滿意的效果,改進(jìn)后刀具使用壽命增加到每支刀具加工1700 個(gè)孔,比較之前提高了140%,并提高了孔加工表面質(zhì)量。
刀具使用TiN 涂層。機(jī)床為龍門加工中心,冷卻方式采用外冷。原加工參數(shù)為:進(jìn)給量f=240 mm/min,轉(zhuǎn)速450 r/min。
表1 銑鉸刀刀頭材料
表2 銑鉸刀刀桿柄材料
表3 改進(jìn)前銑刀主要幾何參數(shù)
表4 改進(jìn)前鉸刀主要幾何參數(shù)
首先采用改進(jìn)前的銑鉸刀(幾何參數(shù)見表3.4),轉(zhuǎn)速為450 r/min,進(jìn)給量f=240 mm/min,加工700 個(gè)孔后,工件孔加工表面質(zhì)量超差,達(dá)不到使用要求。
現(xiàn)場(chǎng)觀察,切屑細(xì)長(zhǎng),開始時(shí)為銀白色,后來(lái)逐漸變?yōu)楹谏<庸た變?nèi)表面質(zhì)量一般,加工600 個(gè)孔后孔表面有明顯的劃痕、毛刺現(xiàn)象。刀具如圖2 所示,銑鉸刀前面的銑刀磨損正常,后面的鉸刀前刀面磨損嚴(yán)重,切削刃有不同程度的崩刃現(xiàn)象。
分析認(rèn)為,鉸刀前角較小,導(dǎo)致孔的表面質(zhì)量一般;刀桿材料只經(jīng)過(guò)表面熱處理,表面硬度高、中心硬度低,導(dǎo)致刀桿整體性能不好,在加工過(guò)程中刀桿變形而徑向跳動(dòng)較大,從而影響刀具壽命和孔表面質(zhì)量。
通過(guò)上述分析,首先對(duì)刀具材料進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),提高刀桿的整體硬度;由于銑刀磨損正常,銑刀部分幾何參數(shù)不變;由于孔表面質(zhì)量一般,故增大鉸刀前角為8°。
1.2.1 銑鉸刀制作
(1)刀桿下料,用普通車床SK360(C618K -3)車削加工,留加工余量2 mm。
(2)刀桿調(diào)質(zhì),分兩步:用箱式電阻爐(SRJX2 -9)整體淬火(840~860 ℃),保溫1.5 h,并保證均勻受熱;高溫回火處理(580~610 ℃),保溫2 h,隨爐冷卻(紅外線溫度感應(yīng)儀)。
(3)柄部淬火:高頻加熱840~860 ℃,放到機(jī)油中冷卻,冷卻過(guò)程中,工件直立放置,并需上下不斷移動(dòng),以保證均勻冷卻,避免表面產(chǎn)生氣泡使硬質(zhì)不均(XG 系列自動(dòng)控制型高頻感應(yīng)加熱設(shè)備)。
(4)切V 形口:高頻焊接后,加熱到700 ℃左右(熔點(diǎn)),放到保溫爐中保溫,溫度設(shè)定在500~550 ℃(溫度設(shè)定原則:需要比后序涂層溫度480 ℃高出50~100 ℃),保溫3~4 h,此過(guò)程是為了消除熱應(yīng)力,避免后期變形。
(5)粗磨加工(留余量0.2 mm)。
(6)人工時(shí)效處理:粗磨后焊接部位的殘留應(yīng)力重新分布,為消除應(yīng)力,保溫爐溫度設(shè)定為200~300 ℃,保溫2~3 h,隨爐冷卻。
(7)磨前檢查徑向跳動(dòng):放置一天,再測(cè)跳動(dòng),檢查跳動(dòng)是否在0.01 mm 以內(nèi)。
(8)精磨加工:使用精密萬(wàn)能磨床精磨(精密萬(wàn)能外圓磨床型號(hào)M1420/750 -H)。
(9)刀桿硬度檢查:刀桿硬度為45HRC(硬度檢測(cè)儀)。
(10)數(shù)控加工刀具并涂層:數(shù)控加工后,對(duì)刀具進(jìn)行TiN 涂層處理(涂層溫度480 ℃)。
1.2.2 加工試驗(yàn)
用上述新制作的銑鉸刀(刀頭部分幾何參數(shù)基本同表3.4,只是鉸刀部分前角增大為8°)進(jìn)行加工試驗(yàn),進(jìn)給量f=240 r/min,轉(zhuǎn)速450 r/min,加工1700個(gè)孔后,加工孔表面質(zhì)量超差,達(dá)不到使用要求。
現(xiàn)場(chǎng)觀察,切屑細(xì)長(zhǎng),開始時(shí)為銀白色,后來(lái)逐漸變?yōu)楹谏<庸た椎谋砻尜|(zhì)量較好。刀具前面銑刀部分正常磨損;后面鉸刀部分磨損嚴(yán)重,并伴有輕微的崩刃。
試驗(yàn)表明,通過(guò)改進(jìn)銑鉸刀的制造工藝及鉸刀部分前角參數(shù),刀具的使用壽命和加工孔的表面質(zhì)量得到顯著提高,完全滿足熱交換器板的加工要求。因此,我們可以得以下結(jié)論:
(1)針對(duì)焊接式刀具,在孔加工過(guò)程中,刀桿材料的性能對(duì)刀具壽命、孔表面質(zhì)量等有很大的影響。對(duì)于焊接式刀具,刀頭部分相對(duì)來(lái)說(shuō)比較重,會(huì)影響刀具的徑向跳動(dòng),所以,對(duì)刀桿的整體材料性能有較高要求。
(2)刀具徑向跳動(dòng)對(duì)刀具壽命、孔的表面質(zhì)量有很大影響:當(dāng)徑向跳動(dòng)過(guò)大,會(huì)降低刀具壽命和孔的表面質(zhì)量。
(3)鉸刀前角對(duì)孔表面質(zhì)量有很大影響:通過(guò)增大前角,孔表面質(zhì)量明顯提高。
綜上所述,改進(jìn)后銑鉸刀的使用壽命由原來(lái)加工700 個(gè)孔增加到1700 個(gè)孔,孔表面質(zhì)量明顯改善,有效解決了原加工過(guò)程中存在的孔表面質(zhì)量超差及刀具壽命低等問(wèn)題,從而提高了加工效率,降低了生產(chǎn)成本,獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。鑒于改進(jìn)后的銑鉸刀加工效果良好,目前此刀具已經(jīng)批量用于生產(chǎn)中。
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