肖濤
摘要:敘述了用時(shí)間控制進(jìn)料方式更改程序的步驟和方法,以及改進(jìn)后的效果。并介紹了PASSIM機(jī)臺(tái)料斗供絲系統(tǒng)的基本構(gòu)成和工作原理,闡述了生產(chǎn)實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)的因供絲不足而帶來(lái)的頻繁停機(jī)的問題,提出了用添加、更改PLC程序的方法解決問題的思路,并闡述了對(duì)卷煙生產(chǎn)的意義。
關(guān)鍵詞:計(jì)量式料斗系統(tǒng);落料器;PLC;活門閥;氣閥;呼求繼電器
中圖分類號(hào):TP31 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-3044(2014)07-1598-02
1 背景介紹
英國(guó)MOLINS公司的PASSIM機(jī)組在煙草企業(yè)中具有較高的機(jī)電一體化水平,煙支卷接外型美觀,操作方便,設(shè)備有效作業(yè)率較高等特點(diǎn)。但該機(jī)組常年以來(lái)一直存在生產(chǎn)單箱煙所需消耗煙絲較多、煙支重量不穩(wěn)、單支煙重量標(biāo)準(zhǔn)偏差大、煙支空頭率較高等方面問題。 PASSIM卷煙機(jī)組的煙絲供料,采用的是料位控制進(jìn)料的工作方式,在設(shè)計(jì)上傳承了英國(guó)莫林公司的設(shè)計(jì)原理,能基本滿足各卷煙生產(chǎn)廠家的卷煙供絲需求。但在實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中,因種種原因卻存在著供絲不足而引起頻繁停機(jī)的問題。因此,經(jīng)詳細(xì)觀察分析,決定用更改PLC程序的方法來(lái)彌補(bǔ)因供絲不足給生產(chǎn)帶來(lái)的損失,使改進(jìn)后的供絲系統(tǒng)能更好地為卷煙生產(chǎn)服務(wù),達(dá)到減少停機(jī)次數(shù),降低損耗,提高生產(chǎn)效率的目的。
PASSIM卷煙機(jī)組在日常生產(chǎn)應(yīng)用中,當(dāng)發(fā)生供絲不足時(shí),儲(chǔ)料倉(cāng)的煙絲已落到上部傳感器處14B1,傳感器發(fā)出“儲(chǔ)料倉(cāng)添料”信號(hào),而落料器因進(jìn)絲還沒滿,煙絲落不下來(lái)。此時(shí)機(jī)臺(tái)在繼續(xù)運(yùn)行,當(dāng)煙絲下降到下位傳感器14B2露出時(shí),便發(fā)出“煙絲少”信號(hào),觸發(fā)正常停機(jī)程序,導(dǎo)致機(jī)臺(tái)停車。有時(shí)在某段時(shí)間內(nèi),會(huì)頻繁發(fā)生供絲不足現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了正常的開車。且頻繁地停開機(jī)臺(tái),會(huì)造成大量的不合格煙支的剔除,這不僅浪費(fèi)了原材料,也大大降低了生產(chǎn)效率。 下面是PASSIM供絲系統(tǒng)的透視圖,我們可以更為全面的了解PASSIM供絲系統(tǒng)的構(gòu)成。
為此機(jī)臺(tái)操作工常會(huì)采取以下操作方法(圖2)來(lái)應(yīng)對(duì)供絲不足:
1)將車速降低,使得儲(chǔ)料倉(cāng)內(nèi)的煙絲下降緩慢,以等待落料器內(nèi)煙絲進(jìn)滿而落下(a圖)。
2)到料斗后身外側(cè),將落料器活門強(qiáng)行打開,使煙絲落下(b圖)。
3)將機(jī)身前操作面板上的料斗控制開關(guān)打到“排空”,以切斷落料器的煙絲供給,抑制煙絲量過低指示,使料斗可以排空煙絲,而沒有添料要求。當(dāng)落料器內(nèi)的少量煙絲被強(qiáng)行落下后,再將料斗控制開關(guān)打回“通”狀態(tài),等待再次進(jìn)料(c圖)。
如此,料位控制的自動(dòng)進(jìn)料變成了人工手動(dòng)控制,不僅落料時(shí)間難以掌握,而且在忙碌其它工作環(huán)節(jié)時(shí),來(lái)不及監(jiān)視煙絲供料,仍造成“煙絲少”而停機(jī)。
2 解決方案
針對(duì)以上現(xiàn)象,我們需要解決的是在儲(chǔ)料倉(cāng)要煙絲時(shí),不管落料器是否進(jìn)滿煙絲,都要打開活門閥,同時(shí)斷開要料指示信號(hào),關(guān)閉空氣閥,斷開呼求繼電器。使已進(jìn)的煙絲先落下來(lái)供計(jì)量單元使用,等待著供絲量恢復(fù)正常。以防“煙絲少”信號(hào)出現(xiàn)造成停機(jī)。但在日常生產(chǎn)時(shí)的車速下,從“儲(chǔ)料倉(cāng)添料”到“煙絲少”傳感器之間的煙絲下降時(shí)間要測(cè)量好,既要落料器進(jìn)料,又要及時(shí)向儲(chǔ)料倉(cāng)供料而不造成停機(jī),這一切可以在電柜內(nèi)加裝時(shí)間繼電器等器件來(lái)完成。但為了做得方便快捷、安全有效,只有通過在PLC上改進(jìn)程序的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)這一功能。
1)首先測(cè)定料斗正常工作時(shí)煙絲從14B1落到14B2的時(shí)間,約為3-4秒。
2)將料斗供絲程序下載下來(lái),并做好備份。
3)查看圖紙,找出對(duì)應(yīng)電氣元件的輸入/輸出點(diǎn),(見表1 I/O分配)。
4)確定與落料器有關(guān)的主要輸入點(diǎn)I8.0, I8.5, I8.6及輸出點(diǎn)Q16.0,Q16.1,Q16.2,Q16.3。
5)確定主要輸入傳感器I8.5的地址位于FC9功能中。
6)在FC9中編寫一S5定時(shí)器,當(dāng)“儲(chǔ)料倉(cāng)添料”I8.0動(dòng)作時(shí),接通通電延時(shí)定時(shí)器,在延時(shí)了測(cè)定的時(shí)間3.15秒后,輸出繼電器M34.3。
7)活門閥14A1S1開關(guān)用作T7定時(shí)器的復(fù)位信號(hào),每開門一次,給定時(shí)器復(fù)位一次。
在實(shí)際的更改中,采用的是模擬動(dòng)作的方法,即用繼電器M34.3的常開常閉觸點(diǎn)去模擬“落料器空”的動(dòng)作,因只有在落料器滿煙絲后,才能打開活門閥,關(guān)閉相應(yīng)的氣閥或斷開繼電器等。因此只要從交叉參考表中找到“落料器空”位于的功能塊FC9,然后打開FC9,逐一對(duì)“落料器空”進(jìn)行動(dòng)作模擬即可。不需要完全“讀”通原程序再改。
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