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充裝站的系統(tǒng)改造工程分析

2014-04-16 05:09時(shí)樹(shù)誼
冶金動(dòng)力 2014年10期
關(guān)鍵詞:儲(chǔ)槽安全閥試車

時(shí)樹(shù)誼

充裝站的系統(tǒng)改造工程分析

時(shí)樹(shù)誼

(馬鞍山鋼鐵股份有限公司氣體銷售分公司,安徽馬鞍山243000)

以馬鋼氣體公司充裝站的系統(tǒng)改造工程為例,介紹了充裝站的系統(tǒng)改造工程的設(shè)備、工藝配管、試車前的準(zhǔn)備工作,以改造工程施工中遇到的問(wèn)題,簡(jiǎn)單總結(jié)系統(tǒng)改造工程一些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

充裝站;氧壓機(jī);低溫液體泵;低溫儲(chǔ)槽;工藝配管;試車

1 前言

馬鋼氣體公司充裝站承擔(dān)著馬鋼公司瓶裝氧氣、氮?dú)獾墓?yīng),長(zhǎng)期采用的是壓縮機(jī)壓縮氣體充裝工藝,不僅能耗高,而且由于壓縮機(jī)多為20世紀(jì)80年代的產(chǎn)品,設(shè)備超期服役,故障頻發(fā),成為充裝站的一大安全隱患。于2013年底啟動(dòng)充裝站的系統(tǒng)改造工程,淘汰壓縮機(jī)生產(chǎn)線,在現(xiàn)有場(chǎng)地內(nèi),采用液體充裝泵氣化充裝工藝,新建氧氣、氮?dú)?、氬氣充裝設(shè)施各一套。

2 設(shè)備情況

此次改造是在保產(chǎn)改造的前提下進(jìn)行的,為節(jié)省投資,充分利用現(xiàn)有的廠房及充裝設(shè)施,保留現(xiàn)有的氧氣、氮?dú)庵鞴艿兰俺溲b卡具。

2.1 主體設(shè)備的選型

產(chǎn)品型號(hào):BP100-300/16.5(2臺(tái),氮、氬充裝各1臺(tái))、BP300-500/16.5(2臺(tái),氧氣充裝1備1并聯(lián)安裝)

冷端型號(hào):P430A

驅(qū)動(dòng)端型號(hào):TR100

形式:?jiǎn)瘟?、臥式、電磁調(diào)速、活塞泵

行程:32 mm

輸送介質(zhì):LO2、LN2、LAr

流量:100~300 L/h

出口壓力:16.5 MPa

進(jìn)口壓力:0.02~0.6 MPa

泵頭除霜:氮?dú)獯党?/p>

設(shè)計(jì)溫度:-196℃

液氧儲(chǔ)槽(利舊,原三萬(wàn)制氧機(jī)中間罐):儲(chǔ)槽容積:50 m3;開(kāi)泵液位:>2 m;儲(chǔ)槽壓力:1.3~3.74 kPa。

液氮儲(chǔ)槽(利舊,原三萬(wàn)五制氧機(jī)液氬罐):儲(chǔ)槽容積:50 m3;開(kāi)泵液位:>2 m;儲(chǔ)槽壓力:1.3~3.74 kPa。

液氬儲(chǔ)槽(利舊,原兩萬(wàn)制氧機(jī)中間罐):儲(chǔ)槽容積:30 m3;開(kāi)泵液位:>2 m;儲(chǔ)槽壓力:3.0~4.25 kPa。

汽化器:汽化量:500 m3/h(2臺(tái))、300 m3/h(1臺(tái));進(jìn)口介質(zhì):LN2、LO2、LAr;出口介質(zhì):N2、O2、Ar;設(shè)計(jì)壓力:16.5 MPa;最高工作壓力:15 MPa;進(jìn)口溫度:≥-196℃;出口溫度:低于環(huán)境溫度8℃左右;可連續(xù)工作時(shí)間:8 h。

2.2 安全設(shè)施及自動(dòng)化儀表

建立中控室,對(duì)汽化器出口溫度、壓力參數(shù),設(shè)置報(bào)警安全聯(lián)鎖停車,各檢測(cè)信號(hào)進(jìn)入就地儀表箱,經(jīng)智能控制儀進(jìn)行泵的報(bào)警、聯(lián)鎖控制。同時(shí),將檢測(cè)信號(hào)預(yù)留模擬量接口,作為進(jìn)入計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行管理的后備。具體測(cè)量點(diǎn)位:

(1)汽化器出口(聯(lián)通充裝匯流排)壓力

(2)汽化器出口溫度

對(duì)中控室的無(wú)紙記錄儀進(jìn)行調(diào)試設(shè)定參數(shù):氧、氮、氬出口壓力設(shè)定值為16.5 MPa,氧、氮、氬出口溫度設(shè)定值為5℃。為防止超壓,在進(jìn)氣化器管道的前端設(shè)置3組安全閥,安全閥排放口上加裝導(dǎo)管,以防低溫液體傷人。

在充裝間廠房外,匯流排前的架空管道上安裝3組安全閥,安裝操作平臺(tái)及爬梯。在此處安裝安全閥主要考慮到防止安全閥起跳時(shí)高壓氣流(也可能是高壓的低溫液體)傷人。操作平臺(tái)及爬梯是為了便于下一年度安全閥的拆卸送檢。

各充裝間安裝多個(gè)固定式氧氣探測(cè)器,聯(lián)鎖軸流風(fēng)機(jī),以保證正常及事故狀態(tài)下通風(fēng)的需要:

(2)氧氣充瓶間,當(dāng)氧氣濃度高于23.5%時(shí)報(bào)警并啟動(dòng)軸流風(fēng)機(jī)。

(3)氮?dú)宄淦块g,當(dāng)氧氣濃度低于19.5%時(shí)報(bào)警并啟動(dòng)軸流風(fēng)機(jī)。

在低溫儲(chǔ)槽的充裝區(qū)設(shè)置必要的擋車樁,防止充灌車倒車時(shí)碰撞設(shè)施。設(shè)置安全警示標(biāo)志,儲(chǔ)罐附近設(shè)置“當(dāng)心凍傷”、“嚴(yán)禁煙火”安全警示標(biāo)志;在低溫液體泵作業(yè)區(qū)域設(shè)置“注意低溫”的警示標(biāo)示。儲(chǔ)槽上方涂敷色環(huán)加液氧、液氮、液氬的介質(zhì)名稱,由于3條主承壓管路是并排再敷設(shè)到充裝間,所以有必要在管路上涂敷色標(biāo)加以區(qū)分。在充裝匯流排間,設(shè)置防爆墻,墻高2.5 m,低溫液體泵尤其是氧泵泵頭的工作區(qū)域也應(yīng)當(dāng)設(shè)置1 m左右高度的防爆墻。

3 低溫液體泵的工藝配管

因瓶氧產(chǎn)品是本充裝站的主要產(chǎn)品,為避免低溫液體泵故障檢修耽誤保產(chǎn),故并聯(lián)兩臺(tái)低溫液氧泵通過(guò)閥門(mén)進(jìn)行切換。由于3只低溫儲(chǔ)罐是其他分廠利舊而來(lái),已停用多年,缺少大部分本體操作閥門(mén)及自增壓管路。極大地增加了配管施工的難度。在此重點(diǎn)介紹并聯(lián)兩臺(tái)低溫液氧泵的工藝配管。

3.1 工藝配管的詳述

吸入、回氣管路上應(yīng)配備雙低溫截止閥,主要為了防止日后閥門(mén)損壞,修復(fù)時(shí)需放空儲(chǔ)槽內(nèi)所有低溫液體。吸入管路應(yīng)盡可能的短,且應(yīng)連續(xù)下降至泵頭位置,避免布管出現(xiàn)90°彎,實(shí)踐證明吸入管路過(guò)長(zhǎng)(大于3 m),會(huì)引起液體泵預(yù)冷的時(shí)間過(guò)長(zhǎng),升壓困難等諸多不利因素。此次改造,我們?cè)?條吸入管路全部加裝了低溫不銹鋼過(guò)濾器,這在大多數(shù)充裝站的管路施工中并不多見(jiàn)。但在后來(lái)的試車階段證明很有必要,正是這不起眼的過(guò)濾器,過(guò)濾了來(lái)自3只低溫儲(chǔ)槽(實(shí)際已停用8年)首次進(jìn)液后的全部雜質(zhì),從而較好地保護(hù)了低溫液體泵。

低磷脅迫(P2和P3)下,耐低磷品種植株磷利用效率增幅為16.82%和47.09%,而不耐低磷品種增幅為59.93%和156.23%。低磷脅迫下,不耐低磷基因型苦蕎仍能正常生長(zhǎng),這是因?yàn)樗鼈冇邢鄬?duì)較高的磷利用效率。

回氣管路也應(yīng)盡可能的短,且應(yīng)連續(xù)上升至儲(chǔ)槽位置,避免出現(xiàn)下彎管,以防液體駐留堵塞氣體進(jìn)入儲(chǔ)槽。有的充裝站液體泵并未配備回氣管路,而是采用一直開(kāi)啟泵放空閥的方法。筆者認(rèn)為值得商榷:除了產(chǎn)生不必要的浪費(fèi),更主要的是正確配置回氣管路可以增加泵的吸入壓力,大大減少開(kāi)啟罐體自增壓器的次數(shù)。

吸入管路的保冷很重要,良好的保冷可有效減少“汽蝕”現(xiàn)象。有的充裝站回氣管路未作保冷,他們認(rèn)為回氣本來(lái)就需要?dú)饣緹o(wú)需保冷。其實(shí)不然,回氣管路良好的保冷,可有效防止回氣時(shí)帶入熱量進(jìn)入儲(chǔ)槽。

我們?cè)谄骱筮M(jìn)充裝間前的高壓主管道上安裝3只安全閥,作為充瓶時(shí)超壓的最后一道安全屏障,在此處制作操作平臺(tái)及爬梯,以防安全閥起跳時(shí)的高壓氣流傷人,操作平臺(tái)可方便拆卸安全閥到期送檢。

一般兩個(gè)閥門(mén)間的液體管路上應(yīng)配備安全閥,以防閥門(mén)關(guān)閉時(shí)管路內(nèi)液體氣化膨脹后引起的超壓。但我們并未在吸入管路的兩個(gè)閥門(mén)間配備安全閥主要考慮到:

(1)應(yīng)盡可能地減少主管路上的閥門(mén)及彎頭數(shù)量。

(2)只要注意停機(jī)后關(guān)閥的順序,關(guān)閉儲(chǔ)槽出液閥后,放散閥門(mén)停頓一會(huì)以放散此段管內(nèi)殘存低溫液體,就可避免管路超壓。

3.2 管路施工注意事項(xiàng)

管材、法蘭、墊片、各類閥門(mén)及其他管道附件的材料規(guī)范應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)要求供貨方提供相應(yīng)的產(chǎn)品合格證書(shū)。充裝站的閥門(mén)出廠前應(yīng)絕對(duì)禁油脫脂,安裝前還應(yīng)進(jìn)行脫脂。如安徽屯溪閥向充裝站供貨的首批閥門(mén)出廠前已添加潤(rùn)滑油脂,雖經(jīng)多次丙酮浸泡,但脫脂效果并不理想,只得放棄安裝。

在安裝前均應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)的外觀檢查,如:閥門(mén)不得有損傷、缺件、腐蝕、銘牌脫落等現(xiàn)象,且閥體不得有油污;閥桿的全開(kāi)與全閉位置應(yīng)與要求相符合,不得有卡阻現(xiàn)象;鑄件閥門(mén)其表面應(yīng)平整光滑,無(wú)縮孔、砂眼、氣孔、毛刺、裂紋等缺陷。對(duì)于閥門(mén)外觀檢查有疑問(wèn)的閥門(mén)尤其是低溫閥門(mén),應(yīng)解體閥門(mén),以確認(rèn)填料是否合格,以免日后使用時(shí)被低溫液體凍死。

氧氣管道彎頭宜采用沖壓彎頭或預(yù)制煨彎。采用煨彎彎頭時(shí)彎曲半徑不小于管外徑的4倍,彎曲部分不能有皺紋、凹陷、分層、裂紋和顯著壓扁。氧氣管道及管件安裝前應(yīng)進(jìn)行脫脂,否則嚴(yán)禁使用,脫脂前管道及管件應(yīng)預(yù)先干燥。內(nèi)表面脫脂方法:可先用木塞將管路的一端堵住,把丙酮溶劑(或其他脫脂溶劑,但四氯化碳已禁用)注入管內(nèi),然后堵住另一端,將管道旋轉(zhuǎn)多次,時(shí)間不少于60 min。再釋放出溶劑,通入干燥的氮?dú)獯祾摺?/p>

管道外表面脫脂,可采用浸有丙酮溶劑的擦布擦拭的方法進(jìn)行。氧氣管道穿過(guò)墻壁或樓板時(shí)應(yīng)加套管,在套管內(nèi)的氧氣管道不得有縫隙,可用阻燃材料充填。法蘭連接部位應(yīng)加跨接電阻。

因低溫液體泵開(kāi)啟后,出液管路的振動(dòng)明顯,尤其是并聯(lián)兩臺(tái)液氧泵出口管道跨度較大,為安全起見(jiàn),需適當(dāng)增加管道支架。所有不銹管道與管道支架接觸部分,需加裝四氟墊片,以防日后槽鋼支架對(duì)不銹管道的滲透腐蝕作用。

4 試車前的準(zhǔn)備工作

4.1 試車前應(yīng)對(duì)輸送管道進(jìn)行詳細(xì)的外觀檢查,包括焊縫探傷檢查

(1)氧氣管道,覫32×3.5,0Cr18Ni9,100%檢測(cè),Ⅱ級(jí)合格;

(2)氮?dú)夤艿?,覫32×3.5,0Cr18Ni9,100%檢測(cè),Ⅱ級(jí)合格;

(3)氬氣管道,覫32×3.5,0Cr18Ni9,100%檢測(cè),Ⅱ級(jí)合格。

需對(duì)輸送管道進(jìn)行充分的氮?dú)獯祾呒办o壓實(shí)驗(yàn),再采用潔凈的水對(duì)輸送管道進(jìn)行水壓試驗(yàn),經(jīng)保壓確認(rèn)合格。

4.2試車前應(yīng)認(rèn)真檢查低溫液體泵活塞桿密封圈,各接頭密封墊無(wú)滲漏和泄漏現(xiàn)象,手動(dòng)盤(pán)車以確認(rèn)操作靈活。如我充裝站在液氬儲(chǔ)槽首次進(jìn)液后,擬對(duì)低溫液氬泵進(jìn)行調(diào)試。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的預(yù)冷后,泵體放散閥排放出連續(xù)的霧狀低溫液體。準(zhǔn)備啟動(dòng)低溫液氬泵,充裝工按操作規(guī)程在對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行手動(dòng)盤(pán)車時(shí),發(fā)現(xiàn)根本盤(pán)不動(dòng)。只得關(guān)閉進(jìn)液閥,斷開(kāi)電機(jī)電源,中斷對(duì)液氬泵的調(diào)試。

在泵體結(jié)霜消除后進(jìn)行檢查,排除了電機(jī)抱死的可能性后,確認(rèn)阻力來(lái)自于缸體內(nèi)部,目測(cè)連桿外部有少量水分滲出。以此斷定泵頭缸內(nèi)存有水分,在露點(diǎn)化驗(yàn)時(shí)難以發(fā)現(xiàn)。因低溫液體預(yù)冷的作用,缸內(nèi)水分瞬間結(jié)冰。試想如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)盤(pán)車貿(mào)然開(kāi)泵,必然造成泵頭損壞的重大設(shè)備事故。脫開(kāi)泵體連接管道后,使用泵體氣冷的氮?dú)庠矗尤敫稍锏南浪?,從進(jìn)液口進(jìn)行不少于48 h的吹除。由此可見(jiàn),開(kāi)泵前手動(dòng)盤(pán)車的重要性。

4.3試車前對(duì)低溫液體儲(chǔ)罐、6只高壓安全閥、3只0~1.0 MPa壓力表進(jìn)行校驗(yàn),保證其安全有效。試車前對(duì)低溫液體儲(chǔ)罐辦理壓力容器注冊(cè)使用登記證,氣密性試驗(yàn)合格后,為安全起見(jiàn),還要用蒸汽通入主管路長(zhǎng)時(shí)間吹掃,以清除管道內(nèi)可能存在的油脂。

4.4檢查并確保放散閥門(mén)動(dòng)作有效,放散管排放通暢,檢查并確保低溫液體儲(chǔ)罐液位計(jì)靈敏完好。

4.5試車前要對(duì)員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),理論培訓(xùn)結(jié)束后,在試車前根據(jù)《低溫液體泵操作規(guī)程》進(jìn)行若干次模擬操作演練,讓每一位操作工熟悉、熟知。

4.6試車前應(yīng)詳細(xì)檢查罐體、輸送管道、設(shè)備、匯流排的防雷接地是否完好,法蘭式鏈接的高壓截止閥跨接電阻應(yīng)齊全有效。現(xiàn)場(chǎng)的滅火器、消防栓是否配置齊全有效。

4.7電氣系統(tǒng)、照明裝置、聯(lián)鎖保護(hù)及報(bào)警系統(tǒng)經(jīng)安裝調(diào)試合格,符合設(shè)計(jì)方案的規(guī)定,所有安全設(shè)施應(yīng)與主體設(shè)備同步試車。

4.8首次進(jìn)液前,還需對(duì)3只儲(chǔ)罐進(jìn)行氮?dú)獯祾?,全開(kāi)進(jìn)液閥、排氣閥、泵放散閥、泵排液閥,吹掃24 h以上。吹掃結(jié)束后,關(guān)閉排氣閥、泵放散閥、泵排液閥,進(jìn)行保壓至0.2 MPa,關(guān)閉進(jìn)液閥。

保壓期間,壓力應(yīng)無(wú)明顯下降。通知化驗(yàn)室進(jìn)行露點(diǎn)化驗(yàn),露點(diǎn)化驗(yàn)合格后方可進(jìn)液。

4.9為保險(xiǎn)起見(jiàn),試車前對(duì)低溫儲(chǔ)罐特別加注少量的液氮(15 m3)為宜,以便于處置各種突發(fā)性事故。第一次試車為放空式試車,每只儲(chǔ)罐內(nèi)15 m3的液氮試車可大部分用完。

4.10單泵試車成功后,還應(yīng)對(duì)設(shè)備的每一部分及整體進(jìn)行足夠的空載試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)考查設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的波動(dòng)情況。以空載試驗(yàn)確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行及達(dá)到設(shè)計(jì)的技術(shù)指標(biāo)。收集設(shè)備調(diào)試階段的各項(xiàng)試驗(yàn)調(diào)試記錄。

5 結(jié)束語(yǔ)

在進(jìn)行了單泵試車后,經(jīng)過(guò)數(shù)次調(diào)試,現(xiàn)每臺(tái)低溫液體泵工作正常,升壓良好,具備生產(chǎn)條件,通過(guò)相關(guān)的驗(yàn)收手續(xù),具備正式投產(chǎn)的條件。與利舊的原管路碰管后,即可拆除原壓縮機(jī)生產(chǎn)線。

Analysis of the System Transformation Project of a Gas Filling Station

SHI Shuyi
(The Gases Sale Company of Maanshan Iron and Steel Co.,Ltd.,Maanshan,Anhui 243011,China)

The equipment,process piping and preparation before test running of the system transformation project of a gas filling station are introduced taking such a project at the Gases Sale Company of Masteel as an example;and problems encountered during project construction are summed up to conclude some experience and lessons for such projects.

filling station;oxygen compressor;low-temperature liquor pump;lowtemperature storage tank;process piping;test running

TB658

B

1006-6764(2014)10-0030-03

2014-07-14

時(shí)樹(shù)誼(1974-),男,1999年畢業(yè)于安徽工業(yè)大學(xué)管理工程專業(yè),助理工程師,現(xiàn)從事設(shè)備管理工作。

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