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淺談中間風井基坑漏水處理技術(shù)

2014-04-15 12:41:05金麗琴
建設監(jiān)理 2014年2期
關(guān)鍵詞:層底雨水管風井

金麗琴

(上海申誠隧道軌道交通工程監(jiān)理公司, 上海 200070)

淺談中間風井基坑漏水處理技術(shù)

金麗琴

(上海申誠隧道軌道交通工程監(jiān)理公司, 上海 200070)

介紹了軌道交通中間風井基坑滲漏水處理情況,著重闡述了基坑出現(xiàn)險情的處理技術(shù)。

基坑;滲漏;回灌;注漿;液氮冰凍

1 中間風井工程概況及水文地質(zhì)

某軌道交通中間風井內(nèi)徑尺寸為 35 m×53 m,其中主體為 35 m×18.5 m,主體底板埋深 28 m,為地下二層結(jié)構(gòu),外掛風道埋深 13 m,圍護形式采用疊合墻形式。風井共設 2 個活塞風井、一個排水風井、一個新風井和一個出地面的安全出口,基坑安全保護等級為一級。

該風井采用厚 1.2 m,長 48 m 的地下連續(xù)墻,腳趾插入土層在⑦2-1層,明挖順筑法共設 8 道支撐(第一道為混凝土支撐、其余下道為鋼支撐)。外掛風井采用 0.6 m、長 24 m 的地下連續(xù)墻,腳趾插入土層在⑤1-1層,采用明挖順筑法,共設 4道鋼支撐。中間風井施工階段為盾構(gòu)工作井,有盾構(gòu)接收、始發(fā)井的功能。

地基土層特征:擬建場地內(nèi)分布的土層自上而下可劃分為 8 層。其中第①層為填土,土層厚度為 2.7 m,層地標高+5.310~2.610 m;第②1層為粉質(zhì)黏土,土層厚度 1.7 m,層底標高 +2.610~+0.910 m;第③層為淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土夾砂質(zhì)粉土,厚度為 2.4 m,層底標高 -1.390 m~-3.790 m;第④層為淤泥質(zhì)黏土,厚度 9.7 m,層底標高 -3.790 m~-13.490 m;第⑤1-1層為黏土,厚度 6.4 m,層底標高 -13.490 m~-19.890 m;第⑥1層為粉質(zhì)黏土,厚度為 2.6 m,層底標高 -19.890 m ~-22.490 m;第⑥2層為粉質(zhì)黏土、厚度 2.1 m,層底標高-22.490 m~-24.590 m;第⑦1-2層為粉砂,厚度為 3.9 m,層底標高 -24.590 m~-28.490 m;第⑦2-1層為粉砂,厚度 20.7 m,層底標高 -28.490 m~-49.190 m;第⑦2-2層為粉砂夾粉質(zhì)黏土;第⑦2-3層為粉砂;第⑧層為粉質(zhì)黏土。

水文地質(zhì)條件:中間工作井擬建場地勘探深度范圍內(nèi)的地下水類型有淺部土層中的潛水及深部第⑦層中的承壓水,其水位動態(tài)變化主要受大氣降水和地表逕流影響,根據(jù)地質(zhì)勘察報告,地下水埋深一般為 0.7 m~4.00 m,相應標高為 3.51 m~1.32 m。上海地區(qū)地下水平平均水位埋深為 0.5 m~0.7 m,低水位埋深為 1.5 m。第⑦層為承壓含水層,承壓水頭隨季節(jié)、氣候、潮汐等因素呈年周期性變化,埋深一般為 3 m~11 m。

2 施工進展情況和發(fā)生險情情況介紹

中間風井基坑深 28 m,處于⑥2層,距⑦層僅有 1 m 多,于 2011 年 3 月 11 日開挖至坑底,并于 3 月 12 日晚上 10:00完成底板墊層混凝土的澆筑。3 月 13 日上午 7 點左右在中間風井基坑西側(cè)作業(yè)時發(fā)現(xiàn) E-1、E-2 兩幅地下墻接縫處在墊層處有少量泥水上冒的現(xiàn)象,立即采取接縫引流堵漏措施,并在漏水處布置袋裝水泥進行封堵。但至中午 12:00 漏水量有所增大,并有泥沙涌入基坑內(nèi),下午 13:00 采取在基坑外側(cè)引孔進行雙液漿注漿施工,基坑內(nèi)有漿液流出,但雙液漿未凝固,漏水現(xiàn)象無明顯減緩。經(jīng)現(xiàn)場討論后于下午 18:00 開始采取壓注聚氨酯的堵漏措施,由于滲漏點位于基坑下部⑦號土層內(nèi),漏水量較大,聚氨酯堵漏效果不明顯,漏水現(xiàn)象無法控制,此時中間風井基坑西側(cè)地面已發(fā)生較大沉降。考慮到基坑本體和周邊地下管線的安全,決定于 3 月 14 日凌晨 3:00采取向基坑內(nèi)回灌水措施,以達到基坑內(nèi)外水壓平衡。

3 處理技術(shù)

3.1 基坑內(nèi)回灌水

基坑內(nèi)外承壓水水位高差約 20 m,為防止在較大承壓水水頭壓力下,基坑繼續(xù)滲漏引起周邊地面及管線較大沉降,采用向基坑內(nèi)回灌水的方法以平衡內(nèi)外水土壓力。

根據(jù)前期承壓井抽水試驗,坑內(nèi)承壓靜水位埋深約為-9.2 m,對應基坑回水高度為基坑中框架上約 2 m,回灌方量約為 11 000 m3,回水到位后停止坑內(nèi) YP1-5 承壓井抽水。同時對 YP6 觀測井水位進行觀測。

3.2 基坑西側(cè)地面淺層注漿充填

由于基坑滲水引起基坑西側(cè)場地較大地面沉降,大約有16 cm,為防止地層出現(xiàn)空洞引起后期較大地面沉降以及確保后期盾構(gòu)出洞冰凍加固施工效果,在冰凍施工前對該地層進行淺層注漿充填,注漿深度為地面以下 2 m~12 m 范圍,注漿采用單液漿,水灰比為 0.6,總的注漿量約為 320 m3。

3.3 地下墻接縫冰凍法加固

在滲漏水地下墻接縫外側(cè),結(jié)合原中間風井進出洞冰凍加固方案采用垂直鉆孔液氮凍結(jié)加固,使地下墻接縫外側(cè)土體進行凍結(jié),形成冷凍加固體,起到封閉滲水通道的作用。

3.3.1 凍結(jié)管的布置

在地下墻 E-1 與 E-2 及 E-1 與 N-9 接縫處布置液氮凍結(jié)孔,經(jīng)與原進出洞凍結(jié)加固布置圖比較后,正好可以利用原A15、A16、A17 及 A21、A22、A23 凍結(jié)管位置,凍結(jié)管間距為 800 mm,深度為 36 m,共計 6 個,同時設置 1 個測溫孔,T1 距中間位置向后 500 mm,約離最近凍結(jié)孔 600 mm,另為降低后續(xù)施工其他凍結(jié)孔施工難度,先期將液氮孔周邊凍結(jié)孔施工完畢。

3.3.2 測斜

在凍結(jié)孔施工時要求每個孔的偏斜率均控制在 1% 以內(nèi)且不宜向盾尾方向偏斜。利用經(jīng)緯儀結(jié)合燈光對每個成孔進行測斜,測得每個孔的偏斜率均小于 1%,凍結(jié)管的平面位置和垂直度偏差均在設計范圍內(nèi),最大偏差為 20 mm。

3.3.3 液氮凍結(jié)施工

(1)制冷設計。液氮冷凍預計凍結(jié)交圈時間為 5 d,根據(jù)其效率 10 cm/d 的冷凍體擴散速率,冷凍運行 7 d 后,冷凍體可以完全交圈,冷凍體有效厚度為 1 150 mm,可以滿足要求。

液氮凍結(jié)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)為溫度控制,液氮儲藏罐出口的溫度控制在 -150℃~-170℃,壓力控制在 0.1 MPa~0.15 MPa為宜,凍結(jié)管出口溫度控制在 -50℃~-70℃,壓力控制在0.05 MPa~0.1 MPa 為宜,壓力調(diào)節(jié)可使用液氮儲藏罐上的散熱板,溫度調(diào)節(jié)使用每組回路中截止閥。

采用液氮管兩孔串接,保證各液氮管均勻向外擴散冷量。管路用不銹鋼軟管連接,管路用低溫液氮閥門控制,所有暴露凍結(jié)管路用保溫泡沫板或者棉花保溫。用容積不小于20 000 l 的液氮容器,作為凍結(jié)期間液氮的緩沖和儲備以防液氮供應出現(xiàn)中斷。

液氮的需要量計算如下。

凍土體積約為:寬×深×厚度=3.5×36×2×2=504 m3

每立方米凍土需要液氮為 500 kg,則需要液氮 504× 500=252 000 kg,則每天大約 36 t 液氮。

維護凍結(jié)視土體是否穩(wěn)定而定,如果每天按 24 h 計算,每組每小時約 200 kg,共分 2 組,每天維護凍結(jié)需液氮量 24× 200×2=9 600 kg,暫定維護凍結(jié)時間為 10 d,合計維護凍結(jié)液氮總量為 9.6×10=96 t。

液氮的總需求量為 252+96=348 t。

(2)由于液氮屬于無色無味的氣體,人員在不知不覺的情況下容易產(chǎn)生窒息,考慮到液氮安全使用問題,液氮安放在通風良好、遠離生活區(qū)的位置。

3.3.4 坑內(nèi)抽水及泥沙清理

液氮實際積極凍結(jié) 7 d 后,實測測溫孔的溫度達到設計控制溫度 -10℃,根據(jù)測溫孔溫度判斷凍結(jié)壁厚度已達到設計厚度,隨即開始基坑內(nèi)抽水、泥沙的清理工作。

(1)基坑抽水、泥沙清理。基坑內(nèi)回灌水約 11 000 m3,基坑底部有約 100 m3泥沙及在搶險階段回填的水泥土袋及回填土,因此整個基坑清理分兩階段進行。

第一階段:上部清水采用大功率潛水泵抽除,抽水抽到一定的標高時停抽并對坑內(nèi)的水位進行觀測,水位無異常再繼續(xù)抽水。

第二階段:底部泥沙及水泥土袋通過高壓水槍沖洗經(jīng)大功率泥漿泵排至地面,坑內(nèi)的余水抽完后,吊入小挖機將水泥土袋等通過土箱運出基坑。

(2)坑內(nèi)承壓水開啟。當開始對基坑內(nèi)回灌水進行抽水后,為了防止坑底承壓水的突涌需根據(jù)坑內(nèi)水位降升,分階段開啟原坑內(nèi)承壓降水井。

3.3.5 基坑內(nèi)部結(jié)構(gòu)回筑

基坑清理完成后盡快投入施工力量進行底板鋼筋綁扎及混凝土澆筑,底板混凝土采用了早強混凝土。當混凝土強度達到 50% 設計強度后,就停止液氮凍結(jié)施工。將液氮凍結(jié)管轉(zhuǎn)換為盾構(gòu)出洞口冰凍所用的鹽水凍結(jié)管,同時根據(jù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)施工方案依次將結(jié)構(gòu)回筑完成。

3.3.6 對地下管線的影響

中間風井基坑開挖前煤氣管已搬遷,在基坑北側(cè)距基坑2.3 m 有一直徑為 1 350 mm 的雨水管,基坑發(fā)生突涌時對雨水管、地表、地下墻位移等進行了加密監(jiān)測,雨水管在基坑突涌的前后的 24 h 內(nèi)最大沉降為 6 mm,地表最大沉降為165 mm,地下墻最大位移為 1.8 mm。在基坑后續(xù)施工期間,雨水管的單次最大沉降為 1.2 mm,地表單次最大沉降為 2.1 mm,地下墻單次最大位移為 0.5 mm,雨水管累計沉降雖出現(xiàn)報警值但未出現(xiàn)險情。

4 結(jié) 語

深基坑工程在施工過程中產(chǎn)生滲漏水的原因很多,應從圍護結(jié)構(gòu)開始,在施工中嚴格認真控制施工參數(shù),使得圍護結(jié)構(gòu)對內(nèi)襯結(jié)構(gòu)來說,真正起到防水作用;圍護結(jié)構(gòu)出現(xiàn)滲漏水的原因較復雜,除控制好圍護結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量外,還應嚴控超挖、支撐軸力對稱施加、支撐拆除等造成圍護結(jié)構(gòu)不平衡受力而產(chǎn)生的變形滲漏水。滲漏水的處理方法要以疏堵結(jié)合,以堵、引、排的方法處理。

當時基坑開挖同時基坑東西兩側(cè)進行進出洞門冰凍加固的凍結(jié)管打設,凍結(jié)管的深度為 29.91 m,基坑的深度為28 m,當時出洞段凍結(jié)管共完成 18 根,凍結(jié)管距地下墻較近,最小距離為 0.4 m,凍結(jié)管的打設對在完成混凝土墊層情況下的基坑有影響,今后在施工中應引起重視。

中間風井結(jié)構(gòu)于 2012 年 9 月 15 日全部完成,經(jīng)檢查底板無滲漏水情況,側(cè)墻有少量濕跡、經(jīng)竣工測量結(jié)構(gòu)沉降在允許范圍內(nèi),于 2013 年 1 月 24 日順利通過質(zhì)監(jiān)站的預驗收。

通信地址:上海市天目西路290號康吉大廈市政樓906號。

TU712

B

1007-4104(2014)02-0082-03

2013-08-29

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