(大唐科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司,北京 100097)
輔助漿液循環(huán)箱(輔塔)脫硫技術(shù)的研究與應(yīng)用
李映斌 齊 勇 董 越
(大唐科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司,北京 100097)
煤質(zhì)的變化導(dǎo)致脫硫裝置的超標(biāo)排放是各大火電機(jī)組業(yè)主共同面臨的環(huán)保問(wèn)題。結(jié)合大唐太原第二熱電廠六期脫硫裝置的增容改造,提出一種實(shí)用新型的輔助漿液循環(huán)箱(輔塔)脫硫技術(shù)。將前期研發(fā)與工程改造實(shí)際相結(jié)合,探討該項(xiàng)技術(shù)的先進(jìn)性及實(shí)用性。為各大火電機(jī)組進(jìn)行脫硫增容改造提供可靠經(jīng)驗(yàn)。
輔助漿液循環(huán)箱(輔塔);脫硫系統(tǒng);增容改造;
國(guó)家“十二五規(guī)劃”對(duì)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放提出了新的要求,針對(duì)這項(xiàng)政策的實(shí)施,2011年國(guó)家環(huán)保部與質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局共同制定了火電廠大氣污染物排放新標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)的頒布和實(shí)施,對(duì)各大火電機(jī)組的脫硫裝置提出了新的考驗(yàn)。煤價(jià)持續(xù)偏高、煤質(zhì)變化頻繁、經(jīng)營(yíng)負(fù)債率增長(zhǎng)等已成為電廠業(yè)主共同存在的問(wèn)題,而更高的排放達(dá)標(biāo)要求,無(wú)疑是加大了火電機(jī)組的運(yùn)營(yíng)壓力,因?yàn)槊簝r(jià)、燃煤硫份與達(dá)標(biāo)排各因素之間經(jīng)?;ハ嘀萍s。在這種局面下,如何找到一種最經(jīng)濟(jì)可靠的方式來(lái)對(duì)舊的脫硫裝置進(jìn)行改造以完成達(dá)標(biāo)任務(wù),就成為一個(gè)嶄新的課題。
本文提出一種新型的實(shí)用技術(shù):輔助漿液循環(huán)箱(輔塔)脫硫技術(shù),該技術(shù)已于2012年3月正式獲得國(guó)家專(zhuān)利認(rèn)證證書(shū)(證書(shū)號(hào):ZL 2011 20096670. X )。該項(xiàng)技術(shù)尤其適用于燃煤硫份高、改造周期短的脫硫現(xiàn)場(chǎng)。下文將對(duì)該項(xiàng)技術(shù)逐一論述。
大唐太原第二熱電廠六期#10、#11機(jī)組(2×300MW)均配備石灰石濕法煙氣脫硫裝置。為中國(guó)大唐集團(tuán)科技工程有限公司設(shè)計(jì)承建,于2006年10月投入運(yùn)行。機(jī)組投運(yùn)以來(lái),由于實(shí)際燃煤含硫量波動(dòng),大大超過(guò)設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,需要進(jìn)行增容改造。在大唐科技公司與太二熱電廠雙方多次的深入交流后,決定利用2010年6月至10月期間六期兩臺(tái)機(jī)組大修的時(shí)機(jī),完成脫硫裝置的增容改造。
原脫硫系統(tǒng)是根據(jù)煤種含硫量1.28%左右進(jìn)行設(shè)計(jì)的,由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)電煤供應(yīng)經(jīng)常出現(xiàn)大幅度的波動(dòng),對(duì)脫硫系統(tǒng)的正常運(yùn)行造成很大的影響,本期改造工程要求使改造后的脫硫系統(tǒng)在實(shí)際燃煤含硫量達(dá)到3.0%的條件下,入口二氧化硫(6%O2,標(biāo)態(tài),干態(tài))
濃度為6500 mg/Nm3時(shí),能長(zhǎng)期、安全、穩(wěn)定地關(guān)閉旁路運(yùn)行,系統(tǒng)脫硫效率達(dá)到97%以上,并使FGD出口煙氣二氧化硫排放濃度低于200mg/Nm3。
圖1 輔助漿液循環(huán)箱脫硫裝置工藝簡(jiǎn)圖
初始可研階段,大唐科技公司提出新增一個(gè)輔助漿液循環(huán)箱,要求與原吸收塔直徑接近。這就需要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地進(jìn)行考察論證,原有脫硫裝置場(chǎng)地必須要保證吸收塔側(cè)能預(yù)留出布置漿液循環(huán)箱空間的條件。在以上總體要求下,大唐科技公司組織人員進(jìn)行可研及論證,現(xiàn)場(chǎng)完全具備增加輔助漿液循環(huán)箱的條件。最終提出了本文所討論的輔助漿液循環(huán)箱的脫硫技術(shù)。
在環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)日益提高的前提下,必須保證主機(jī)啟動(dòng)時(shí)脫硫系統(tǒng)同步投運(yùn),這就要求脫硫裝置的增容改造工程在一個(gè)大修期內(nèi)完成,輔助漿液循環(huán)箱的脫硫技術(shù)設(shè)計(jì)思路剛好能解決這個(gè)問(wèn)題,該技術(shù)具有幾個(gè)突出的優(yōu)點(diǎn):改造工作量小,投資少、工期短(核心工期只需60天)、并且煙氣處理能力提高,見(jiàn)圖1。
(1)原吸收塔(以下稱(chēng)主塔)直徑、塔高、基礎(chǔ)等主體結(jié)構(gòu)不作變動(dòng),只對(duì)漿液噴淋層進(jìn)行改造。工程難度小、周期短;
(2)在不改變主塔主體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,增加一個(gè)輔助漿液循環(huán)箱(以下稱(chēng)輔塔),主塔內(nèi)漿液進(jìn)行氧化,輔塔內(nèi)不參與氧化過(guò)程。
(3)主、輔塔頂部與底部連通,保證漿液在兩塔之間能進(jìn)行循環(huán)流通。
(4)更換四臺(tái)漿液循環(huán)泵,提高泵的出力及流量,其中兩臺(tái)循環(huán)泵入口連接到主塔,其余兩臺(tái)循環(huán)泵入口連接到輔塔,漿液噴淋層依舊安裝在主塔內(nèi)。
(5)增加一臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),由原先的一用一備改為兩用一備,增大了氧化風(fēng)量。
(6)增加石膏漿液排出能力,并且將兩臺(tái)石膏排出泵入口分別接在主塔與輔塔底部,保證主、輔塔漿液能按需求排出。
根據(jù)輔助漿液循環(huán)箱脫硫技術(shù)的系統(tǒng)特征不難看出,改造后的脫硫裝置明顯提高了液氣比、增大了煙氣處理能力,同時(shí),該技術(shù)還具備以下常規(guī)脫硫裝置改造不具備的優(yōu)點(diǎn)。
(1)采用原塔氧化、輔塔不氧化的方式。濕法脫硫工藝中氧化分兩部分[2]:吸收區(qū)自然氧化以及漿液池的強(qiáng)制氧化。自然氧化的工藝特點(diǎn)是氣相連續(xù),液相均勻分散,但是煙氣中氧濃度低,此種氧化反應(yīng)比例在總體氧化反應(yīng)中大約占20%。強(qiáng)制氧化的工藝特點(diǎn)是液相連續(xù),氣相均勻分散,此種氧化反應(yīng)比例在總體氧化反應(yīng)中大約占80%,在吸收塔氧化反應(yīng)中起決定性作用。在主塔漿液池中,液相具備均勻液相連續(xù)條件,但在輔助漿液池中,液相主體為非均勻連續(xù)相,如果輔助漿液池與主塔均采用氧化風(fēng)管布置,將會(huì)導(dǎo)致輔助漿液池氧化不正常,所以本方案最終選擇了輔助漿液池不氧化的方案。
(2)增加輔塔后延長(zhǎng)了漿液結(jié)晶時(shí)間。在濕法脫硫吸收塔的主要反應(yīng)中,決定系統(tǒng)設(shè)計(jì)成功與否的判斷步驟有三點(diǎn):
◆能否通過(guò)加大液氣比保證SO2吸收達(dá)到脫硫效率
◆能否將漿液吸收SO2后生成的亞硫酸鈣完全氧化
◆能否保證所生成的硫酸鈣晶體長(zhǎng)大到35μm以上而確保脫水質(zhì)量
本方案中的增加循環(huán)泵容量保證了第一點(diǎn)的成功,原塔氧化的方式保證了第二點(diǎn)的成功,采用輔助漿液箱,使其與主塔相連,利用兩個(gè)漿液池之間緩慢的物質(zhì)交換,保證了結(jié)晶時(shí)間與結(jié)晶空間,確保了生成的硫酸鈣晶體體積,易于脫水。
(3)降低了理論氧化池容積。在吸收塔物料平衡核算過(guò)程中,通過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn)理論氧化池體積需求較大,為了保證吸收塔的氧化體積,氧化風(fēng)管以上凈標(biāo)高至少需要8m。但實(shí)際設(shè)計(jì)過(guò)程中為了保證氧化風(fēng)管以上的漿液均勻緩慢流動(dòng)以滿(mǎn)足氧化質(zhì)量,不可能保證如此高的氧化液位,為此研發(fā)人員咨詢(xún)了AEE及相關(guān)的脫硫公司,以及現(xiàn)場(chǎng)考察部分公司的技改案例,最終確定了氧化體積不變的方案,實(shí)際運(yùn)行證明了在高含硫量條件下,吸收區(qū)捕捉下來(lái)的SO2能夠被完全氧化。
(1)采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,每爐采用一套脫硫裝置,全部煙氣參加脫硫,系統(tǒng)按設(shè)計(jì)煤質(zhì)(含硫量為3.0%)設(shè)計(jì),脫硫效率≥97%。
(2)脫硫裝置按相對(duì)獨(dú)立的脫硫島概念進(jìn)行設(shè)計(jì),F(xiàn)GD裝置在爐正后方
布置。
圖2 石膏晶體電鏡圖
圖4 改造前后噴淋母管效果圖
圖5 主塔(左)與輔塔(右)并列運(yùn)行圖
表1 大唐太二脫硫裝置改造前后性能指標(biāo)對(duì)比
(3)煙氣脫硫系統(tǒng)根據(jù)下述要求進(jìn)行設(shè)計(jì):在原有脫硫系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行增容改造,使改造后的脫硫系統(tǒng)在實(shí)際燃煤含硫量達(dá)到3.0%的條件下,能長(zhǎng)期、安全、穩(wěn)定地關(guān)閉旁路運(yùn)行,系統(tǒng)脫硫效率達(dá)到97%以上,并使FGD出口煙氣二氧化硫排放濃度低于200mg/ Nm3。
(4)依據(jù)物料平衡計(jì)算原則,確定漿液總量、氧化池容積、輔助漿液循環(huán)箱容積及漿液循環(huán)泵、氧化風(fēng)量等關(guān)鍵參數(shù)。
(5)本期對(duì)增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,確保在改造之后增壓風(fēng)機(jī)壓頭能滿(mǎn)足整個(gè)脫硫系統(tǒng)壓降。
(1)改造前后脫硫性能指標(biāo)對(duì)比,見(jiàn)表1。
設(shè)計(jì)值來(lái)源:大唐環(huán)境科技工程有限公司/大唐太原第二熱電廠六期煙氣脫硫工程總承包技術(shù)協(xié)議
改造后數(shù)據(jù)來(lái)源:山西電力科學(xué)研究院《大唐太原第二熱電廠#10、#11機(jī)組脫硫島性能試驗(yàn)報(bào)告》
(2)石膏脫水效果
對(duì)脫水后的石膏取樣,進(jìn)行了電鏡圖片分析,電鏡圖片如圖2。
(3)現(xiàn)場(chǎng)改造效果,見(jiàn)圖3~圖5.
(4)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益
社會(huì)效益:火電廠是中國(guó)排放大氣污染物大戶(hù),如果得不到有效控制,將直接影響到中國(guó)大氣環(huán)境質(zhì)量的改善和電力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。大唐太原第二熱電廠是目前國(guó)內(nèi)最大的省會(huì)城市供熱電廠之一,環(huán)保責(zé)任更加重大,嚴(yán)格控制好煙氣中二氧化硫的排放,不僅對(duì)本地區(qū)的空氣質(zhì)量的改善有著直接的作用,也為該城市的環(huán)保水平上一個(gè)臺(tái)階起到非常積極的作用,大唐太二熱電廠的排放達(dá)標(biāo)勢(shì)必產(chǎn)生廣泛的社會(huì)效益。
經(jīng)濟(jì)效益:若采用傳統(tǒng)的改造吸收塔的方案,則需要8個(gè)月的改造周期,在此期間內(nèi)因不能正常投入脫硫系統(tǒng)而導(dǎo)致主機(jī)停機(jī),犧牲的上網(wǎng)電量約26億千瓦小時(shí)。即采用輔助漿液循環(huán)箱的方案為電廠避免了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí),增加一個(gè)漿液循環(huán)箱的費(fèi)用比采用傳統(tǒng)的改造吸收塔的方式即重建吸收塔或者給吸收塔加高,重新布置煙道,產(chǎn)生的設(shè)備和施工費(fèi)用經(jīng)預(yù)算,要節(jié)省出1500萬(wàn)元。
(1)技術(shù)總結(jié)
“輔助漿液循環(huán)箱的脫硫技術(shù)”是在對(duì)原吸收塔高度及主要結(jié)構(gòu)不作改變的前提下,對(duì)原吸收塔噴淋層進(jìn)行改造,提高液汽比,另外增加一個(gè)漿液循環(huán)箱輔助運(yùn)行,漿液循環(huán)箱只參與漿液的循環(huán)、結(jié)晶,不參與氧化過(guò)程。該技術(shù)屬于國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。改造工作量小,投資少。工期短,核心工期只需60天,一個(gè)大修期可完成改造,不影響機(jī)組的發(fā)電量。處理煙氣中SO2的濃度由改造前的3500mg/Nm3提 高 到6500mg/Nm3,處理能力提高86%,脫硫效率由原來(lái)的95%提高到97%,凈煙氣含硫量降到了200mg/Nm3以下,解決了電廠不能燃用高硫煤的問(wèn)題,改造后達(dá)到了項(xiàng)目規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)。
(2)建議
本項(xiàng)目的研究和應(yīng)用,達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著,建議在脫硫增容改造上推廣應(yīng)用。
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