董華林 婁倫武 吳興濤
(貴州金赤化工有限責(zé)任公司 貴州桐梓563200)
貴州金赤化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱金赤公司)有2臺(tái)K-3501型螺桿式制冷壓縮機(jī)(A和B,1開1備),用于將液氨儲(chǔ)罐閃蒸的氣氨經(jīng)壓縮、冷凝為液氨后重新送回液氨儲(chǔ)罐,同時(shí)將不凝氣排入氨火炬,維持液氨儲(chǔ)罐壓力。其主要特點(diǎn)是排氣溫度低、可在大壓力比下單級(jí)運(yùn)行、容積效率較高、易損件少、運(yùn)轉(zhuǎn)周期長(zhǎng)、使用安全可靠、振動(dòng)小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、負(fù)荷能級(jí)可無級(jí)調(diào)節(jié)等?,F(xiàn)將試車過程中出現(xiàn)問題及解決措施介紹如下。
按照操作規(guī)程啟動(dòng)油泵后,壓縮機(jī)A主機(jī)未啟動(dòng)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),其主機(jī)未啟動(dòng)的原因是主板問題。由于現(xiàn)場(chǎng)濕度較大,造成主板故障,為此,對(duì)主板配置氮?dú)夤芫€加以保護(hù),使主板始終處于干燥的工作環(huán)境,主板受潮問題得以解決。
油泵和壓縮機(jī)正常啟動(dòng)后,將選擇開關(guān)置于“能級(jí)”上開始加負(fù)荷,發(fā)現(xiàn)電磁閥冒煙。檢查發(fā)現(xiàn),電磁閥線圈應(yīng)該接至24 V電源上,卻誤接至220 V電源上。為此,更換燒壞的電磁閥,將電磁閥線圈接至24 V電源上并重新啟動(dòng)該壓縮機(jī),開關(guān)置于“能級(jí)”,從零加負(fù)荷到5%后就不能增加了。逐一對(duì)油溫、油壓進(jìn)行檢查,均無異常;接著對(duì)電磁閥進(jìn)行檢查,確認(rèn)已帶電,證明電磁閥已動(dòng)作。懷疑是電磁閥帶電后閥芯未動(dòng)作或被臟物堵塞,拆下電磁閥解體,未發(fā)現(xiàn)異常。通過分析研究后,將上油壓力提高0.3 MPa,壓縮機(jī)能加載負(fù)荷,但增加負(fù)荷后又不能減負(fù)荷,將上油閥開度開至100%也無濟(jì)于事。再次對(duì)故障原因進(jìn)行分析,推斷是上油量不夠造成的。將上油管管徑擴(kuò)大后試車,壓縮機(jī)再加、減負(fù)荷就輕松自如。
壓縮機(jī)B啟動(dòng)后,開關(guān)置于“能級(jí)”并加載負(fù)荷至100%,壓縮機(jī)出口壓力在4 min后就達(dá)到高限報(bào)警值(1.5 MPa),然后壓縮機(jī)B自動(dòng)將“能級(jí)”卸載至0%;開啟冷卻器和儲(chǔ)罐上的惰氣排放閥進(jìn)行卸壓,壓縮機(jī)出口壓力才有微小下降;用手動(dòng)加載“能級(jí)”時(shí),很快就因出口壓力過高,壓縮機(jī)負(fù)荷“能級(jí)”又自動(dòng)卸載至0%。而壓縮機(jī)A未出現(xiàn)類似的情況,隨后對(duì)循環(huán)水壓力、溫度進(jìn)行復(fù)查,均在指標(biāo)范圍內(nèi),重新對(duì)水冷卻器進(jìn)行排氣,不存在氣阻現(xiàn)象。再對(duì)惰氣排放閥進(jìn)行排查,2只惰氣排放閥均無問題,至此可判斷是惰氣排放管線堵塞。隨后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的配管進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)惰氣排放管線與機(jī)組的排放管線相連接,但此處為了節(jié)省三通管件,直接將直管與彎頭相連接,施工過程中由于彎頭開孔過小,造成壓縮機(jī)惰氣排放管線排放不暢。經(jīng)研究,用1只標(biāo)準(zhǔn)三通管件取代直管與彎頭相連接的管段,問題得以解決。
壓縮機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)油箱潤(rùn)滑油液位下降明顯,現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)泄漏。仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)油分離器的視鏡中油位上漲到視鏡的一半。重新啟動(dòng)壓縮機(jī)后進(jìn)行排油,但油分離器中油位也沒變化,排查排油管線才發(fā)現(xiàn)有1只減壓閥未開啟。打通該閥后,油分離器排油才順利排至油箱。
K3501型螺桿式制冷壓縮機(jī)的儲(chǔ)罐液位計(jì)為磁翻板液位計(jì)。試車期間,儲(chǔ)罐液位極不穩(wěn)定,波動(dòng)幅度為10%~20%,經(jīng)過多次調(diào)試未見好轉(zhuǎn)。將磁翻板液位計(jì)更換為雙法蘭液位計(jì)后,問題才得到解決。
2013年6月25日裝置年度大檢修后,壓縮機(jī)A試車過程中,啟動(dòng)后置于“能級(jí)”并加載(負(fù)荷)至100%,運(yùn)行約15 min未產(chǎn)生液氨。檢查吸氣過濾器壓差在正常范圍,吸氣截止閥開度為全開,打開吸氣口處導(dǎo)淋確認(rèn)吸氣管線阻力并不大,檢查旁通閥已關(guān)閉,確認(rèn)高、低壓系統(tǒng)間無泄漏;檢查油路系統(tǒng),確認(rèn)噴油壓力比排氣壓力高0.15~0.30 MPa,能滿足密封要求。通過“能級(jí)”調(diào)節(jié)負(fù)荷,其PLC控制盤上的顯示值與機(jī)械負(fù)荷指針能對(duì)應(yīng),證明滑閥能自由運(yùn)動(dòng);檢查調(diào)校排氣壓力表及冷凝器上壓力表,均顯示正常,說明排氣系統(tǒng)管路及閥門等排氣系統(tǒng)阻力不大。分析壓縮機(jī)入口氣體組分,其結(jié)果是其中氨體積分?jǐn)?shù)為80%,氨的分壓為1.2 MPa,對(duì)應(yīng)的冷凝溫度為34 ℃;換熱器的傳熱溫度一般為8~10 ℃,則要求循環(huán)水上水溫度為24~26 ℃,公用工程設(shè)計(jì)為32 ℃,達(dá)不到氣氨冷凝的條件。將惰氣排放閥全開啟進(jìn)行置換,問題才得以解決。
K-3501型壓縮機(jī)A和B出口各配置1只儲(chǔ)罐,2只儲(chǔ)罐共用1只液位控制閥,并各有1只液位測(cè)量控制器,原設(shè)計(jì)是液位控制器檢測(cè)壓縮機(jī)的電機(jī)運(yùn)行信號(hào)自動(dòng)選擇液位控制器,因未按設(shè)計(jì)要求施工,導(dǎo)致壓縮機(jī)啟動(dòng)后儲(chǔ)罐液位控制器無法自動(dòng)選擇。通過在DCS界面設(shè)置選擇控制開關(guān),人為選擇液位控制器的控制開關(guān)來控制液位控制閥的開度,已達(dá)到控制儲(chǔ)罐液位的目的。