萬 宏
(河南駿化發(fā)展股份有限公司 河南駐馬店463003)
隨著河南駿化發(fā)展股份有限公司(以下簡稱駿化公司)年產(chǎn)300 kt合成氨項目于2013年順利投產(chǎn),目前合成氨年總生產(chǎn)能力已達600 kt,生產(chǎn)系統(tǒng)的合成氨產(chǎn)耗難以達到平衡。2012年,駿化公司從湖南岳陽天潤化工股份有限公司(以下簡稱天潤公司)購置拆遷的整套年產(chǎn)200 kt尿素裝置,后因所需擴大設計產(chǎn)能,拆遷裝置只保留了可合理利用的61 m3合成塔及配套設備(3臺氨冷器、2臺二循一冷、1臺二循二冷、2臺二循一冷分離器,1臺一吸外冷卻器、3臺一甲泵、3臺氨泵及部分管線換熱器)外,新增多臺傳動設備和靜止設備。新建的400 kt/a尿素裝置主要設備參數(shù)見表1。
表1 新建的400 kt/a尿素裝置主要設備參數(shù)
為了再次提高裝置產(chǎn)能,在設計完成后又增加了少量設備。設備定位后,部分工藝管線安裝由現(xiàn)場技術(shù)人員進行指導。裝置主流程及主要輔助流程設備安裝完畢后,由于在設備現(xiàn)場安裝過程中存在大量設計問題,試車前提出多項整改意見,并對裝置進行了工藝流程查漏補缺和修正。經(jīng)設備檢查、檢修、吹凈、試壓及冷熱水聯(lián)動試車后,裝置于2013年11月26日一次順利開車成功,尿素產(chǎn)品質(zhì)量完全達到國家標準。裝置正式運行后,出現(xiàn)了各種問題,僅靠優(yōu)化操作方法無法根本解決存在的問題?,F(xiàn)將運行中出現(xiàn)的問題及解決方案進行總結(jié)。
現(xiàn)采用的二分塔是原尿素裝置退役的一段汽提分解塔,工藝流程為水解氣相直接加入二分塔。運行中經(jīng)常出現(xiàn)二分塔液位波動,嚴重時會造成蒸發(fā)系統(tǒng)斷料。經(jīng)多次取樣分析:二循一冷二甲液中尿素質(zhì)量分數(shù)在15%~25%,二分塔尿液質(zhì)量分數(shù)在47%~57%。結(jié)合實際運行現(xiàn)象,認為導致二分塔氣相夾帶尿液的原因是:水解氣相及未分離的低濃度尿液進入二分塔內(nèi),由于尿液溫度升高,形成了二次解吸,使大量的解吸氣相夾帶部分尿液。
在問題未完全暴露前,只采取關(guān)閉二段壓力截止閥,避免尿素進入二段吸收以及尾吸至碳銨液槽中,依靠提高二段壓力使夾帶的大量未分解物進入蒸發(fā)系統(tǒng),從而實現(xiàn)蒸發(fā)過料的連續(xù)性。改造后,將水解氣相管直接接至二甲液換熱器進口與二分塔氣相管連通,經(jīng)換熱后進入二循一冷吸收,二分塔氣相夾帶尿液現(xiàn)象消除。
由于僅靠關(guān)閉二段壓力截止閥來實現(xiàn)蒸發(fā)過料的連續(xù)性,導致閃蒸壓力升高(最高時可達300 kPa),閃蒸濃縮器氣相夾帶尿液至抽真空水槽溢流入碳銨液槽。閃蒸冷凝器下液取樣分析結(jié)果:NH3質(zhì)量分數(shù)為25%~35%,CO2質(zhì)量分數(shù)為15%~25%,尿素質(zhì)量分數(shù)為25%左右;碳銨液槽中尿素質(zhì)量分數(shù)為15%。此現(xiàn)象連續(xù)發(fā)生,導致一段蒸發(fā)溫度及真空度偏低,水解溫度提不起來,廢液不合格。停車改造時,打開閃蒸濃縮器人孔發(fā)現(xiàn)氣相擋液板帽被沖掉。經(jīng)焊接固定牢固后重新開車,再無此現(xiàn)象出現(xiàn)。
造粒塔直徑Φ19 m、高100 m,造粒塔塔底裝有刮料機,造粒噴頭系帶壓噴頭,噴頭噴撒量正常,噴頭進口前無緩沖器,保溫及吹除蒸汽壓力0.28 MPa;蒸發(fā)系統(tǒng)采用大循環(huán)工藝,即兩段蒸發(fā)后的99.6%(質(zhì)量分數(shù))的尿液通過熔融泵送至造粒塔操作間的尿液三通閥,尿液三通閥關(guān)閉即蒸發(fā)尿液打循環(huán),尿液三通閥開啟即蒸發(fā)尿液進行造粒。尿液三通閥旁邊安裝有吹除蒸汽三通閥,與尿液三通閥實現(xiàn)聯(lián)鎖,即尿液三通閥開啟,蒸發(fā)造粒,吹除蒸汽三通閥關(guān)閉,蒸汽吹除尿液循環(huán)管線;尿液三通閥關(guān)閉,蒸發(fā)尿液轉(zhuǎn)入打循環(huán)狀態(tài),將尿液送至尿液槽,蒸汽三通閥開啟,蒸汽吹除造粒噴頭。造粒工藝流程見圖1。
圖1 造粒工藝流程
此造粒工藝因設備配置缺陷,易造成造粒塔上部有黏塔現(xiàn)象。其原因:①由于吹除蒸汽吹除至噴頭,而造粒塔操作間尿液三通閥至噴頭管線物料無法排盡,造成吹除蒸汽夾帶的尿液吹到造粒塔壁;②因尿液三通閥至噴頭管線沒有設置夾套保溫,進入噴頭的尿液比二段蒸發(fā)溫度低10 ℃左右,出現(xiàn)部分孔眼堵塞,造成噴頭內(nèi)部帶壓,部分尿液進入造粒機內(nèi)部,從造粒機油封下端蓋噴到塔壁,造成黏塔。大修時,更換造粒機,噴頭改為常壓噴頭,在噴頭前加裝液尿緩沖罐,消除了噴頭帶壓現(xiàn)象;操作中,保溫蒸汽提壓至0.3 MPa,消除了噴頭溫度與二段蒸發(fā)溫度的溫差,噴頭孔眼不再出現(xiàn)結(jié)晶,黏塔現(xiàn)象不再發(fā)生。
在工藝管線安裝過程中,由于氨冷凝器下液管及一吸塔頂?shù)谆亓靼惫芫€彎管較多,造成氨冷凝器冷凝的液氨流入液氨緩沖槽,液氨緩沖槽的回流氨流入一吸塔體系的位能降低。一吸塔頂部升溫速度快,氨水流不進一吸塔,一吸塔上部過剩氣氨未經(jīng)氣相管進入氨冷凝器內(nèi)冷凝,而直接通過氨水管線走近路進入惰洗器,導致氣氨大量放空和一段嚴重超壓,還造成氨冷凝器出現(xiàn)結(jié)晶堵塞。部分氨庫來的原料液氨經(jīng)氨冷凝器與氨蒸發(fā)冷凝器分離器相連的平衡管倒流至氨蒸發(fā)冷凝器分離器,再通過氨蒸發(fā)冷凝器分離器頂部氣相管流進惰洗器。氨庫原料液氨進入液氨緩沖槽液位時高時低,造成原料液氨不能連續(xù)進入氨泵,氨泵無法正常運行。停車改造時,將氨水加入一吸塔U形彎管線高度由原來的5.2 m提高至7.7 m。再次開車后,此類現(xiàn)象不再出現(xiàn)。
新建的400 kt/a尿素裝置中壓吸收系統(tǒng)采用一吸塔及一甲液分離器工藝。一甲液循環(huán)泵運行不佳,一吸塔液位極易上竄,造成氨冷凝器出現(xiàn)結(jié)晶堵塞,嚴重時甚至被迫停車用熱水進行沖洗。中壓吸收系統(tǒng)使用的一甲液循環(huán)泵密封采用一甲液自密封形式,因一甲液濃度高、熔點溫度高,因外部溫度降低造成結(jié)晶堵塞,使一甲液循環(huán)泵無密封液,導致機械密封燒壞使密封處甲胺液大量泄漏。后改用低壓吸收二循二冷的氨水作為一甲液循環(huán)泵密封液,再無出現(xiàn)因密封液結(jié)晶斷流而燒壞機械密封的情況。
在倒泵置換過程中,易造成甲銨液或液氨竄入蒸汽冷凝液沖洗水管線,使蒸汽冷凝液系統(tǒng)送至鍋爐的水出現(xiàn)帶氨現(xiàn)象。制定改造方案時,將水解廢液接入尿素沖洗水系統(tǒng)中,與蒸汽冷凝液管線設置連通閥門。正常倒泵沖洗置換時,將水解廢液、蒸汽冷凝液直接送至鍋爐。如果水解系統(tǒng)沒開車時,也可用蒸汽冷凝液進行沖洗置換,不
僅水解廢液得到充分利用,而且減少了蒸汽冷凝液的使用量,鍋爐回水帶氨現(xiàn)象也從根本上得到治理。各沖洗水接入水解廢液管線改造前、后工藝流程(虛線為新增部分)如圖2所示。
圖2 各沖洗水接入水解廢液管線改造前、后工藝流程
新建的400 kt/a尿素裝置一甲泵副線管線由一甲泵下側(cè)向上與二甲泵出口主線管進行連接,自下而上走向的管道容易出現(xiàn)甲胺結(jié)晶堵塞盲腸管線,且這段副線管線很長。每次倒開一甲泵前需使用熱水對此副線管線進行長時間外澆消除結(jié)晶,不僅不利環(huán)保,而且影響生產(chǎn)的穩(wěn)定性。改造時,將二甲泵出口主線管線繞至各臺一甲泵下側(cè),一甲泵副線向下與二甲泵主線匯合,再進入閃蒸熱能回收段吸收汽提一分塔氣相,可使工藝管線內(nèi)的介質(zhì)始終保持在流動狀態(tài),一甲泵副線再無堵塞現(xiàn)象出現(xiàn)。
經(jīng)過上述一系列技術(shù)改造及工藝優(yōu)化,河南駿化發(fā)展股份有限公司新建的400 kt/a尿素裝置在穩(wěn)定生產(chǎn)、降低消耗及產(chǎn)品質(zhì)量上均有了很大的改觀。目前,噸尿素蒸汽消耗1 100 kg左右、氨耗575 kg左右,產(chǎn)品質(zhì)量一級品率達99%以上。由于受CO2供氣緊張制約,該套裝置目前僅能實現(xiàn)單套61 m3合成塔下運行,無法達到設計產(chǎn)能。為此,正在著手進行合成氨原料路線改造,以此實現(xiàn)該尿素裝置CO2氣量平衡,有進一步降低消耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的空間。