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火電廠輸灰系統(tǒng)堵管的處理

2014-03-22 14:19李海軍
電力安全技術(shù) 2014年3期
關(guān)鍵詞:輸灰氣閥電除塵器

李海軍

(中電投河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司,河南 平頂山 467312)

0 引言

為使粉煤灰得到充分利用,火力發(fā)電廠輸灰系統(tǒng)大多采用濃相正壓式飛灰氣力輸送系統(tǒng)。其工作流程是將鍋爐燃燒后的粉煤灰經(jīng)電除塵器或袋式除塵器除塵后,收集于灰斗,經(jīng)正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)輸送至灰?guī)?,再轉(zhuǎn)運至水泥廠等進行綜合利用。

在電廠生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,輸灰系統(tǒng)相對于主機而言,系統(tǒng)較簡單,技術(shù)含量不高,但其故障卻經(jīng)常影響主機負(fù)荷,甚至導(dǎo)致電除塵器垮塌事件的發(fā)生。對于燃燒煤種不穩(wěn)定、煤質(zhì)灰分含量高的電廠,輸灰系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行更是不容忽視。而輸灰管道堵管則是輸灰系統(tǒng)經(jīng)常遇到的問題。

1 輸灰系統(tǒng)堵管的原因

在正常情況下輸灰系統(tǒng)采用程控方式,根據(jù)調(diào)試工況設(shè)定好運行參數(shù),系統(tǒng)自動運行。在設(shè)備故障、運行工況改變等情況造成堵管時,應(yīng)根據(jù)實際情況,采取相應(yīng)的處理措施。堵管的原因主要有以下幾個方面。

1.1 輸灰系統(tǒng)設(shè)計缺陷

現(xiàn)在大型機組鍋爐都設(shè)計有脫硝系統(tǒng),這就使得空預(yù)器與電除塵器入口之間的煙道有一個凹段。當(dāng)鍋爐負(fù)荷較低時,因風(fēng)量小、風(fēng)速低,大顆粒粉塵易積累在凹段處;當(dāng)鍋爐負(fù)荷較高時,因風(fēng)量大、風(fēng)速高,這些大顆粒粉塵便會被攜帶至電除塵器,造成電除塵入口煙氣含塵量增多。若輸灰系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整不及時,極易造成電場輸灰單元發(fā)生嚴(yán)重堵管,影響機組安全可靠運行。

1.2 閥門故障

輸灰單元進氣閥門門芯脫落或開度過小,會造成輸灰單元因壓縮空氣量不足而發(fā)生堵管。單元出料閥故障打不開,無法輸灰;倉泵平衡閥、圓頂閥內(nèi)漏,輸灰時倉泵、灰斗之間輸灰短路,造成后邊輸灰管道慢慢積灰進而出現(xiàn)堵管現(xiàn)象。

1.3 壓縮空氣壓力或流量小

輸灰系統(tǒng)調(diào)試時一般通過壓力調(diào)節(jié)閥將壓縮空氣壓力限制在適當(dāng)值,并通過手動截止閥控制壓縮空氣流量。如果粉塵比重、灰量變大,或壓力調(diào)節(jié)閥移位、手動流量控制閥開度過小,則會減小壓縮空氣壓力、流量,使得輸灰困難,造成一電場輸灰單元堵管。

1.4 管道內(nèi)異物卡塞

輸灰管道內(nèi)套管脫落,鍋爐、電除塵器內(nèi)異物掉落等,同樣會造成管道堵塞。

1.5 管道內(nèi)粉塵濕度大

粉塵溫度降低,會凝結(jié)出水分,或壓縮空氣含濕量大,會使粉塵粘度增大,發(fā)生堵管。

1.6 熱工表計失準(zhǔn)

進氣壓力、輸灰壓力表計不準(zhǔn),會造成運行人員誤判斷,導(dǎo)致堵管。

1.7 調(diào)整不當(dāng)或誤操作

在負(fù)荷變化或設(shè)備消缺后初投運時,如果倉泵進料時間等參數(shù)調(diào)整不及時,會因進料過多而造成堵管。異常處理進行手動調(diào)整時,操作錯誤也會造成堵管。

2 輸灰系統(tǒng)堵管的處理方法

在輸灰系統(tǒng)出現(xiàn)堵管情況時,首先要查明故障源,根據(jù)運行參數(shù)結(jié)合就地檢查,找出堵管的原因。如果因閥門故障、管內(nèi)卡異物、熱工表計不準(zhǔn)等設(shè)備缺陷而引起的堵管,首先應(yīng)進行消缺,以便于進一步處理堵管。

堵管有輕微堵管和嚴(yán)重堵管之分。對于輕微堵管,可以通過手動加強輸灰、補氣擾動、就地敲打輸灰管道等手段予以處理。在嚴(yán)重堵管時,可根據(jù)實際情況采用不同的處理方法。如提高壓縮空氣壓力、流量以及系統(tǒng)輸送能力,或進行手動排堵。

(1)根據(jù)堵管位置,試開啟不同位置的閥門進行排堵。排堵時必須退出程控。一般情況下采用手動排堵閥排堵,即開啟進氣閥或補氣閥,對管道憋壓至0.4 MPa左右,然后關(guān)閉進氣閥或補氣閥,就地開啟手動排堵閥。如果壓力下降,則如此反復(fù)操作幾次,直至管道疏通為止。

(2)如果整個輸灰管道均被堵塞,就地敲擊管道是實心的悶聲,開手動排堵閥又沒有效果時,可以開啟進氣閥,對管道憋壓后關(guān)閉,再開啟第1個倉泵平衡閥,先排通進氣閥相近的一段管子,然后再逐段操作,直至管道全部疏通為止。

(3)如果倉泵下管道為空,堵塞部位在后邊母管段,則一般都是管道內(nèi)異物卡塞所致,可以通過對就地管道敲擊的方法來判斷堵塞點。疏通時可通過手動排堵閥進行排堵,疏通后再根據(jù)具體情況進行消缺。

(4)輸灰系統(tǒng)二電場之后的電場一般不設(shè)置倉泵平衡閥,整個單元只在末級倉泵后的輸灰管道上設(shè)置1個平衡閥。如果倉泵下管道堵塞,從設(shè)置的排堵管進行手動排堵或開啟平衡閥排堵都無法有效排通,則可關(guān)閉單元出料閥,開啟進氣閥對管道進行憋壓后再關(guān)閉,然后開啟倉泵進氣閥逐個進行疏通。排氣閥、平衡閥排堵方法應(yīng)慎用,盡管采用該方法排堵效果明顯,但會對閥門造成傷害。

在保證安全的前提下,排堵操作時可以多項措施并用。一般情況下,如果能及時組織消除缺陷,采用適當(dāng)?shù)呐哦率侄?,則可以較快地處理好堵管異常情況,不至于使事態(tài)進一步發(fā)展。在手動排堵后,應(yīng)查明事故原因,消除缺陷,將壓縮空氣壓力、空氣流量控制閥門開度調(diào)整至正常狀態(tài),恢復(fù)程控正常運行方式。然而,這些非常規(guī)處理方法都會對閥門造成一定的傷害,因此不可作為常規(guī)處理方法經(jīng)常使用。

3 輸灰系統(tǒng)堵管的預(yù)防措施

(1)加強對運行人員的培訓(xùn),增強其責(zé)任心,加大現(xiàn)場巡檢力度,及時發(fā)現(xiàn)運行中的異常情況。運行人員熟悉系統(tǒng)布置,總結(jié)系統(tǒng)運行特點,熟悉各熱工測點的現(xiàn)場布置,以便能準(zhǔn)確地判斷故障點及故障原因。

(2)認(rèn)真監(jiān)盤,對主要輸灰單元可將輸灰曲線調(diào)出加強監(jiān)視,通過綜合比對及時發(fā)現(xiàn)異常趨勢。在鍋爐負(fù)荷、煤質(zhì)等條件變化時,及時調(diào)整倉泵進料時間、輸灰壓力等運行參數(shù)以保證輸灰正常。

(3)啟停機、鍋爐投油時,輸灰調(diào)整應(yīng)遵循“少拉多跑”的原則,以防止堵管。

(4)長期在較低負(fù)荷運行而突然升負(fù)荷時,應(yīng)根據(jù)運行經(jīng)驗及時縮短倉泵進料時間,以避免灰量過大引起堵管。

(5)在設(shè)備消缺后輸灰單元初投運時,由于灰斗內(nèi)已積灰較多,因此要縮短倉泵進料時間,以避免裝灰過多難以輸送。

(6)加強對電除塵器的維護,防止電場故障退出,尤其是一電場。正常情況下,一電場的粉塵都是粗細(xì)灰混輸,“以細(xì)帶粗”。當(dāng)一電場退出后,落入一電場倉泵的灰大多為自然沉降灰,顆粒粗、比重大,難以輸送,極易堵管,且輸灰時對管道的磨損也較為嚴(yán)重。

(7)檢查灰斗加熱裝置的運行情況,消除漏風(fēng),避免因灰斗溫度低造成粉塵中水分凝結(jié)而堵管。

(8)加強對壓縮空氣系統(tǒng)設(shè)備的維護,壓縮空氣罐應(yīng)按要求進行排污操作,以避免空氣含水。

(9)事故處理時要精心操作,避免失誤,如若短時間處理不好,應(yīng)及時匯報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),進一步組織處理。

4 結(jié)束語

堵管是輸灰系統(tǒng)運行過程中經(jīng)常遇到的問題,多數(shù)是因發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷不及時、調(diào)整不當(dāng)?shù)葘?dǎo)致的。因此在輸灰系統(tǒng)運行過程中,應(yīng)加強管理,加強培訓(xùn),運行人員要切實增強責(zé)任心,做到早發(fā)現(xiàn)、早處理,盡可能避免堵管等異常事故的發(fā)生。在堵管發(fā)生時,要分析原因所在,針對性地進行處理,使其盡快恢復(fù)正常運行。

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