(上海地鐵維護(hù)保障有限公司車輛分公司,上海 200233)
ONIX1500型牽引逆變器IGBT驅(qū)動匹配技術(shù)研究
平建祥
(上海地鐵維護(hù)保障有限公司車輛分公司,上海 200233)
地鐵在用ONIX1500型牽引逆變器因使用年限長、故障頻發(fā),嚴(yán)重影響列車安全運(yùn)營,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)其主要故障點(diǎn)集中在特殊訂制器件IGBT上,上海地鐵維護(hù)保障有限公司車輛分公司通過技術(shù)攻關(guān),解決了IGBT與驅(qū)動板匹配困難及特殊訂制采購困難等問題,并優(yōu)化了電氣性能。
牽引相模塊;脈寬調(diào)制方式;再生制動;IGBT功率模塊
目前地鐵在用ONIX1500型牽引逆變器在5、6、8號線運(yùn)行已超過5年、3號線超過10年,當(dāng)前工作故障頻發(fā)并呈大幅上升趨勢。對列車安全運(yùn)營造成嚴(yán)重影響。通過梳理分析,發(fā)現(xiàn)主要故障點(diǎn)集中在IGBT損壞上。ONIX1500型牽引逆變器所采用的IGBT為特殊訂制器件,無法采購。為此,進(jìn)行技術(shù)革新,解決了備件問題,并進(jìn)一步改善牽引模塊的工作性能,提高了列車運(yùn)營的安全性與可靠性,降低了維護(hù)成本。
1.剖析牽引逆變器結(jié)構(gòu)特點(diǎn),掌握其工作原理
(1)ONIX1500型牽引逆變器的工作原理
圖1 牽引逆變器原理圖
逆變相模塊(圖1)是牽引逆變器的核心部件,它的主要功能是牽引時將觸網(wǎng)的1 500V直流電通過脈寬調(diào)制方式(PWM)逆變成電壓、頻率可調(diào)(VVVF)的交流電,給三相交流電機(jī)供電,它可降低低速時的轉(zhuǎn)矩脈動,可產(chǎn)生近乎完美的正弦波電流輸出,并減少電機(jī)發(fā)熱及渦流損耗。在制動時將能量回饋到電網(wǎng)(再生制動)或消耗在制動電阻上(能耗制動)。
(2)驅(qū)動控制板的工作原理
驅(qū)動板是ONIX1500系列牽引逆變器的核心控制部件,它主要用于驅(qū)動IGBT通斷、監(jiān)控電源電壓、反饋故障信息等功能。
①電源電路(圖2)由次級繞組帶中心抽頭的隔離升壓變壓器TR1、橋式整流二極管D8、D9、D10、D11、濾波電路R34、C15、R35、C16,三端集成穩(wěn)壓芯片U6、U7、保護(hù)二極管D18、D12、電源指示燈DS1、DS2、消振電容C13、C14及濾波電容C17、C18組成。工作中隔離變壓器的一次側(cè)輸入電壓為±24V、35kHz的矩形波,二次側(cè)輸出為±48V、35kHz的矩形波,輸出電壓經(jīng)單相橋式整流、RC濾波后電壓變?yōu)?3V左右,經(jīng)變壓器中心抽頭分壓后,分為±20VDC。分壓后的電壓經(jīng)三端集成穩(wěn)壓芯片U6和U7穩(wěn)壓后輸出+15VDC和-12.5VDC。C13、C14是消振電容,起到防止穩(wěn)壓器產(chǎn)生自激振蕩。C18、C17是濾波電容,構(gòu)成低通濾波電路。這樣利用大容量的電解電容將中、低頻信號濾除,利用小容量的無極性電容將高頻信號吸收掉,使電源所含有的諧波分量不進(jìn)入或少進(jìn)入電路。
圖2 電源部分工作原理圖
②驅(qū)動電路(圖3)由晶體管T5、驅(qū)動芯片U3、U4、穩(wěn)壓管D16,MOSFETT1、T3組成。驅(qū)動芯片U3、U4采用的是TC427,當(dāng)輸入信號是高電平時,柵源極電壓>開啟電壓,芯片飽和輸出為電源正電壓。當(dāng)輸入信號是低電平時,柵源極電壓<開啟電壓,芯片截止輸出為電源負(fù)電壓。驅(qū)動芯片U3所加的是正電源電壓(+15V、0V),U4加的是負(fù)電源電壓(0V、-12.5V)。D16是穩(wěn)壓管,穩(wěn)壓值是15V。T1和T3分別是N溝道和P溝道增強(qiáng)型MOSFET,兩個管子以互補(bǔ)的方式工作,當(dāng)T1導(dǎo)通時驅(qū)動板輸出-12.5VDC,IGBT截止;當(dāng)T3導(dǎo)通時驅(qū)動板輸出15VDC,IGBT導(dǎo)通。
圖3 驅(qū)動部分工作原理圖
當(dāng)T5飽和導(dǎo)通時,驅(qū)動芯片U3、U4均飽和輸出高電平,T1導(dǎo)通,T3截止,驅(qū)動板輸出-12.5V,IGBT截止。當(dāng)T5截止時,由光耦合器U2決定輸出與否,當(dāng)有輸入信號時,驅(qū)動芯片U3、U4均截止輸出低電平,T1截止T3導(dǎo)通,驅(qū)動板輸出15V,IGBT導(dǎo)通。當(dāng)沒有輸入信號時,驅(qū)動芯片U3、U4均飽和輸出高電平,T1導(dǎo)通,T3截止,驅(qū)動板輸出-12.5V,IGBT截止。
③保護(hù)電路(圖4)具有正負(fù)電源欠電壓保護(hù)的功能。該電路由芯片LM293、電阻R63、R58、R54、R56、R68、R67、R66、R65、D2、D22等組成。LM293是低功耗雙電壓比較器,其兩只運(yùn)算放大器并聯(lián)構(gòu)成線與電路,均接有正反饋電阻做非線型應(yīng)用,分別用于正負(fù)電源欠電壓保護(hù),其中用于正電源欠電壓保護(hù)的運(yùn)算放大器的等效電路如圖5所示。
圖4 保護(hù)電路部分工作原理圖
圖5 正電源欠電壓保護(hù)運(yùn)算放大器等效電路
根據(jù)電工學(xué)疊加原理可得計(jì)算公式如下:
U+=R56×R63/(R56+R63)/[R58+R56×R63/ (R56+R63)]×Ui+R58×R56/(R58+R56)/ [R63+R58×R56/(R58+R56)]×Uo
式中:R56=6.19k、R58=10k、R63=205k,反相端電位被穩(wěn)壓管D2限幅在4.7V,運(yùn)放正相飽和時輸出電源電壓Uo=15V,反相飽和時輸出電源負(fù)電壓Uo=-12.5V。分別代入式中得:Ui正相飽和=11.8V;Ui反相飽和=13.1V。
正電源欠電壓保護(hù)運(yùn)算放大器的傳輸特性如圖6所示,當(dāng)正電源電壓大于13.1V時,放大器輸出為+15V。根據(jù)上述結(jié)論,驅(qū)動芯片U3飽和,U3的7號腳上輸出為高電平+15V,晶體管T5截止,驅(qū)動板輸出與否由輸入信號決定。當(dāng)電源電壓小于11.8V時,輸出為低電平-12.5V,經(jīng)二極管限幅在-0.7V,驅(qū)動芯片U3截止,U3的7號腳輸出為低電平0V,晶體管T5飽和導(dǎo)通,驅(qū)動板輸出-12.5V電壓,IGBT截止。
圖6 正電源欠電壓保護(hù)運(yùn)算放大器傳輸特性圖
負(fù)電源欠電壓保護(hù)運(yùn)算放大器的等效電路如圖7所示。
圖7 負(fù)電源欠電壓保護(hù)運(yùn)算放大器等效電路
圖8 負(fù)電源欠電壓保護(hù)運(yùn)算放大器傳輸特性
根據(jù)電工學(xué)疊加原理可得計(jì)算公式如下:
U+=R66×R68/ (R66+R68)/[R67+R66×R68/ (R66+R68)]×Ui+R66×R67/ (R66+R67)/[R68+R66×R67/ (R66+R67)]×Uo
式中R66=6.81k、R67=6.89k、R68=162k,反相端電位被穩(wěn)壓管D22限幅在-7.8V,運(yùn)放正相飽和時輸出電源電壓Uo=15V,反相飽和時輸出電源負(fù)電壓Uo=-12.5V。分別代入式中得:Ui正相飽和=-15.7V;Ui反相飽和=-14.7V。
負(fù)電源欠電壓保護(hù)運(yùn)算放大器的傳輸特性如圖8所示,當(dāng)負(fù)電源電壓>-14.7V時,放大器輸出為+15V,驅(qū)動芯片U3飽和,U3的7號腳輸出為高電平+15V,晶體管T5截止,驅(qū)動板輸出與否由輸入信號決定。當(dāng)電源電壓<-15.7V時,輸出為低電平-12.5V,經(jīng)二極管D17限幅在-0.7V,驅(qū)動芯片U3截止,U3的7號腳輸出為低電平0V,晶體管T5飽和導(dǎo)通,驅(qū)動板輸出電壓-12.5V,IGBT截止。
2.對IGBT功率管(1 200A/3 300V)的創(chuàng)新試驗(yàn)
原先使用的是三菱公司為阿爾斯通特殊定制的IGBT,現(xiàn)選用日立、ABB功率管進(jìn)行試驗(yàn),并對其關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了橫向比較,結(jié)果如表1所示,保證了試驗(yàn)的可行性。
3.改進(jìn)驅(qū)動控制板的電氣參數(shù)
直接使用日立、ABB功率管替代三菱功率管會引起牽引逆變器開通、關(guān)斷故障。在完成功能性試驗(yàn)以及掌握牽引逆變器工作原理的基礎(chǔ)上,對驅(qū)動控制板上的電氣參數(shù)進(jìn)行改進(jìn),使改進(jìn)后的IGBT與驅(qū)動板在靜態(tài)、動態(tài)特性上相匹配,這是本項(xiàng)目的重點(diǎn)、難點(diǎn)所在。
在IGBT改造期間,雖然模塊改進(jìn)后測試無異常,但部件裝上車運(yùn)行一段時間后故障就會出現(xiàn)。經(jīng)分析,找到原因:由于驅(qū)動板帶有過電流保護(hù)功能,該功能是通過監(jiān)控管壓降Vce來實(shí)現(xiàn)的。
表1 三菱IGBT與ABB、日立IGBT性能比較
(1)管壓降Vce主要受3方面影響
①工作溫度:溫度越高,管壓降Vce越大;
②負(fù)載:負(fù)載越重,電流越大,管壓降Vce越大;
③器件性能:器件使用時間越長,性能越差,管壓降Vce越大。
由于在使用日立或ABBIGBT進(jìn)行替代時,管壓降Vce超出驅(qū)動板的設(shè)定值,導(dǎo)致牽引模塊不能正常工作,而落車時由于沒有大功率測試平臺,所以很難找到故障。
經(jīng)過和同類型模塊的比較發(fā)現(xiàn)該驅(qū)動板設(shè)定值偏低,目前牽引模塊驅(qū)動板設(shè)定值是6V左右,一旦超過就會封鎖輸出,通過調(diào)整部分參數(shù)的值,將設(shè)定值提高15%到7V左右,在兼顧管耗的前提下,大大提高牽引模塊的工作穩(wěn)定性,避免全部更換IGBT部件,節(jié)約了大量成本。
(2)具體改進(jìn)方法
①在管子關(guān)斷時,運(yùn)算放大器的反相端參考電壓等于8.5V。
根據(jù)公式:Ui×R23/(R23+R24)+Uo×R24/ (R23+R24)=8.5
若代入Uo=6V,則:Ui=8.6V;
若Uo=-12V,則:Ui=9.5V。
根據(jù)以上公式,管子關(guān)斷時的傳輸特性如圖9所示。
圖9 IGBT關(guān)斷時傳輸特性
從傳輸特性可以得出,由于IGBT關(guān)斷時,輸入電壓為15V,運(yùn)算放大器輸出高電平,牽引模塊可以正常工作。
②在IGBT導(dǎo)通時,運(yùn)算放大器的反相端參考電壓等于取決于管壓降大小,管壓降越大,傳輸特性越往右移,管壓降越小,傳輸特性越往左移。根據(jù)公式:
Ui×R23/(R23+R24)+Uo×R24/(R23+R24)=2.5
若代入Uo=6V,則:Ui=2.3V;
若Uo=-12V,則:Ui=3.5V。
根據(jù)以上公式,管子導(dǎo)通時的傳輸特性如圖10所示。
由于IGBT導(dǎo)通時,輸入電壓為2.6V,由傳輸特性可知運(yùn)算放大器輸出高電平,牽引模塊可以正常工作。當(dāng)對IGBT進(jìn)行替代時,由于新器件管壓降高,傳輸特性右移,可能存在輸出負(fù)電壓的情況,使得驅(qū)動板封鎖輸出,導(dǎo)致牽引模塊不能正常工作。
圖10 IGBT導(dǎo)通時傳輸特性
③根據(jù)以上分析,制定驅(qū)動板創(chuàng)新方案,如圖11所示。
圖11 驅(qū)動板部分原理圖
通過改變R12的阻值,從原來100k調(diào)整到95k,補(bǔ)償由于管壓降的升高而導(dǎo)致運(yùn)算放大器反相端的電位上升,使得傳輸特性左移,有效工作區(qū)域增加,在對IGBT進(jìn)行替代后,牽引模塊仍能正常工作。
4.上車動態(tài)調(diào)試
項(xiàng)目小組于2013年3月20日將牽引模塊185裝車試驗(yàn),至今工作正常,證明了通過改變電阻的阻值來達(dá)到與驅(qū)動板匹配的方案是可行的。
1.應(yīng)用情況
(1)工藝應(yīng)用
形成ONIX1500型牽引逆變器拆裝工藝、調(diào)試工藝、驅(qū)動板單板調(diào)試工藝,被應(yīng)用在3號線牽引逆變器的架大修和部件修中。
(2)創(chuàng)新項(xiàng)目
將MBN1200E33E型IGBT安裝于ONIX1500型牽引逆變器,新的IGBT在技術(shù)參數(shù)上能夠滿足的牽引模塊的電氣需求,通過調(diào)整驅(qū)動板參數(shù)后,牽引逆變器在列車上運(yùn)營正常。
2.經(jīng)濟(jì)效益
據(jù)統(tǒng)計(jì),2012年維修牽引逆變器數(shù)量為115臺,每臺維修平均更換2個IGBT。CM1200HB-66H型IGBT單價為32 000元,MBN1200E33E型IGBT單價為10 000元。計(jì)算得出總節(jié)省金額為506萬元。
3.社會效益
由于掌握了IGBT驅(qū)動匹配技術(shù),一方面解決了備件問題,另一方面有效降低了由于IGBT引起的牽引逆變器故障,提高了部件檢修效率。
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TM464
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1671-0711(2014)11-0040-05
2014-02-02)