龔建貴
砂巖細(xì)粉配料優(yōu)化水泥熟料生產(chǎn)
Optimizing of Cement Clinker Production by Using Sandstone Powder as Raw Meal
龔建貴
通過生產(chǎn)實(shí)踐表明,采用我公司周邊砂巖細(xì)粉代替鐵選礦尾礦作為硅質(zhì)校正原料,可有效降低熟料中的堿含量,提高熟料質(zhì)量,同時(shí)可降低生料配料成本,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
砂巖細(xì)粉;配料;尾礦
我公司5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線2009年9月份投產(chǎn),投產(chǎn)初期使用石灰石、鐵選礦尾礦、轉(zhuǎn)爐渣、粉煤灰4組分配料。由于石灰石中堿含量偏高,導(dǎo)致熟料中堿含量(鈉當(dāng)量)達(dá)到1.2%,造成熟料煅燒過程中預(yù)熱器結(jié)皮增多,更嚴(yán)重的是熟料28d抗壓強(qiáng)度偏低,造成生產(chǎn)成本升高。為了降低熟料中堿含量,綜合利用資源,降低生產(chǎn)成本,我們對(duì)周邊的硅質(zhì)校正原料進(jìn)行了多次考察、調(diào)研,最終決定使用本地區(qū)儲(chǔ)量大、利用率極低的砂巖細(xì)粉代替鐵選礦尾礦進(jìn)行配料。砂巖細(xì)粉是砂巖經(jīng)過水洗工藝,精選出成品硅砂后的產(chǎn)物,一般SiO2含量在90%以上,鈉當(dāng)量在0.55%以下,水分16%左右,是優(yōu)質(zhì)的硅質(zhì)原材料,缺點(diǎn)是水分偏高,下料時(shí)容易發(fā)生堵卡。
原材料及煤灰化學(xué)成分見表1、表2,進(jìn)廠煤工業(yè)分析見表3。
從表1可見,砂巖細(xì)粉中SiO2含量達(dá)到93.20%,其他化學(xué)成分含量都較低,堿含量與鐵選礦尾礦相比由2.05%降低到0.52%,因此砂巖細(xì)粉可以作為硅質(zhì)校正原料與石灰石、轉(zhuǎn)爐渣、粉煤灰進(jìn)行四組分配料。
表1 原材料及煤灰化學(xué)成分,%
表2 鐵選礦尾礦化學(xué)成分,%
表3 原煤工業(yè)分析
表4 原料配比
經(jīng)過理論測算后,2010年4月10日開始使用石灰石、砂巖細(xì)粉、轉(zhuǎn)爐渣、粉煤灰四組分配料,山西煤及低熱值煙煤搭配作為燃料。熟料率值設(shè)定為:KH=0.89±0.02,SM=2.55± 0.05,AM=1.40±0.05,原料干基配比見表4,經(jīng)過測算,噸生料成本可降低0.68元。
表5 熟料化學(xué)成分、凈漿流動(dòng)度、率值、礦物組成及強(qiáng)度
4.1 砂巖細(xì)粉配料對(duì)產(chǎn)質(zhì)量的有利影響
(1)砂巖細(xì)粉代替鐵選礦尾礦配料后,由于生料中堿含量降低,分解爐結(jié)皮大大減少,由每班清理4次改為每班清理2次。
(2)熟料結(jié)粒均勻,結(jié)大塊現(xiàn)象明顯減少,黃芯料減少,熟料溫度降低近40℃。
(3)熟料堿含量(鈉當(dāng)量)由1.24%降低到1.01%,降低了0.23%,熟料初始凈漿流動(dòng)度提高了30mm,經(jīng)時(shí)損失變化不大,與外加劑的相容性明顯改善,熟料28d抗壓強(qiáng)度提高1.6MPa,熟料整體質(zhì)量提高(見表5)。
4.2 砂巖細(xì)粉配料對(duì)產(chǎn)質(zhì)量的不利影響
砂巖細(xì)粉水分達(dá)到16.9%,大大高于鐵選礦尾礦的水分,再加上砂巖細(xì)粉粘聚性較強(qiáng),極易發(fā)生堵料,造成生料磨止料次數(shù)增加,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量降低,生料穩(wěn)定性變差。
(1)嚴(yán)格進(jìn)廠砂巖細(xì)粉水分控制。首先,對(duì)周邊砂巖細(xì)粉資源進(jìn)行重新考察,選定某玻璃生產(chǎn)企業(yè)下屬精選硅砂廠外排的陳舊砂巖細(xì)粉,水分14%左右;其次,加強(qiáng)進(jìn)廠砂巖細(xì)粉水分控制,按照考察時(shí)的水分嚴(yán)格考核;再次,加強(qiáng)對(duì)進(jìn)廠砂巖細(xì)粉的晾曬工作,保證入磨砂巖細(xì)粉水分降低到10%以下。
(2)砂巖細(xì)粉與石灰石混拌后入料。采用砂巖細(xì)粉同石灰石按照2:1的比例進(jìn)行預(yù)混拌后入庫的方式,有效預(yù)防棚庫、堵秤現(xiàn)象發(fā)生,同時(shí)要求現(xiàn)場做好清堵的準(zhǔn)備,保證砂巖細(xì)粉下料的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
經(jīng)過調(diào)整后,砂巖細(xì)粉下料的連續(xù)性和穩(wěn)定性大大改善,出磨生料KH合格率提高10%,SM合格率提高8%,AM合格率提高12%,熟料游離氧化鈣由1.03%降低至0.88%,熟料28d抗壓強(qiáng)度提高0.8MPa,生料磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高10t。
(1)采用砂巖細(xì)粉代替鐵選礦尾礦配料,降低了熟料中堿含量,熟料外觀質(zhì)量、熟料與外加劑相容性及熟料28d抗壓強(qiáng)度都有較大改善。
(2)由于砂巖細(xì)粉水分高,造成下料堵卡嚴(yán)重,采取一系列改進(jìn)措施后,堵卡問題基本解決,生料、熟料產(chǎn)質(zhì)量均恢復(fù)正常。
(3)因砂巖細(xì)粉和鐵選礦尾礦兩種物料的價(jià)格差異,使用砂巖細(xì)粉配料可使生料材料成本降低0.68元/噸,每年可降低成本160萬元。
(4)砂巖細(xì)粉在熟料生產(chǎn)中的使用,實(shí)現(xiàn)了工業(yè)廢棄物的綜合利用,達(dá)到了節(jié)能減排,促進(jìn)環(huán)境、社會(huì)、企業(yè)和諧發(fā)展的目的,社會(huì)效益顯著。■
TQ172.43
B
1001-6171(2014)05-0031-02
唐山冀東水泥股份有限公司,河北唐山064000;
2014-01-07;編輯:趙蓮