雷菱,劉勁松,鄒家斌,封輝亮
2500t/d生產(chǎn)線推動篦式冷卻機的改造
Transformation of Grate Coolerin lerin 25002500 t/d Production Line n Line
雷菱11,劉勁松11,鄒家斌22,封輝亮11
廣德新杭南方水泥有限公司的2500t/d生產(chǎn)線,2004年8月份投產(chǎn)。篦冷機(LBT32216推動篦式冷卻機)原設(shè)計產(chǎn)量2500t/d,改造前系統(tǒng)產(chǎn)量為3000~3200t/d。隨著產(chǎn)量的提高,原設(shè)備能力已難以滿足生產(chǎn)需求,具體表現(xiàn)為:出篦冷機熟料溫度高(200~230℃),細(xì)料側(cè)跑紅料,一室及二室的前端兩側(cè)護板和篦板容易燒壞。篦床有紅河現(xiàn)象,篦板使用壽命低,對設(shè)備的安全使用和水泥粉磨工序帶來了不利影響。
針對實際使用情況以及LBT型篦冷機的結(jié)構(gòu)特點,我們認(rèn)為上述情況與熱端的篦床布置有關(guān),如將前三排改為固定篦床并合理配風(fēng),加上空氣炮的使用,便可消除上述情況,保證生產(chǎn)的正常運行。目前這種技術(shù)在第三代篦式冷卻機中得到了廣泛應(yīng)用,在老機改造中,更是發(fā)揮了很好的效果。它的優(yōu)勢在于不會破壞原有的結(jié)構(gòu),主要在熱端增加托架及固定梁,并可根據(jù)需要局部更換篦板,一次性投資低,改造工期短,實際效果明顯。另外,我們在供風(fēng)系統(tǒng)等方面也進行了相應(yīng)的技術(shù)改進,使整機更加完善。
表1 改造目標(biāo)和技術(shù)參數(shù)
圖1 篦床篦板排列圖
圖2 風(fēng)機布置示意圖
表2 生產(chǎn)情況對比表
圖3 中控窯頭操作畫面
中材裝備集團有限公司熱工分公司于2013年1月份對該篦冷機進行了技術(shù)改造。本次技改主要目標(biāo)是降低篦床負(fù)荷,改善熟料冷卻效果,保持高的熱回收率(見表1)。
(1)拆除原下料口處的3排梁和篦板,整體加裝一個TCH型高效急冷模塊(L4×W8)。該模塊采用多單元供風(fēng)模式(分5個區(qū),采用3臺風(fēng)機供風(fēng)),每個單元配置獨立風(fēng)管和調(diào)節(jié)閥門,根據(jù)各區(qū)域料層厚度和熟料顆粒的不同調(diào)節(jié)風(fēng)機閥門開度,從而使熟料在下料口得到最佳的驟冷效果。同時,新增的下料口澆注料制作成馬蹄口形式,使下料區(qū)的布料更為合理。
(2)保留原一段篦床活動框架不動,更換一、二、三室的充氣梁,將前三室的篦床加寬到8列,增加篦板24塊,面積增加4.32m2,使篦床總面積從63.2m2增加到67.52m2,從而降低篦床負(fù)荷,提高可靠性,改善冷卻效果。
(3)如圖2所示,原有風(fēng)機12臺,本次新增5臺風(fēng)機(F1A 2臺,F(xiàn)1B 2臺,F(xiàn)3A 1臺),取消原有風(fēng)機(57.06B、07B)2臺,目前配置為15臺;新增空氣炮5臺,防止下料口堆“雪人”。該工程2013年1月完成施工,3月初完成調(diào)試,運行至今情況良好。
通過本次改造,熟料產(chǎn)量小幅提高,并保持了改造前的二次風(fēng)溫,且比較穩(wěn)定;因熱量回收效果較好,在保持原有二次風(fēng)溫的基礎(chǔ)上,入窯頭鍋爐溫度明顯提高,余熱發(fā)電量比往年有所提高(2013年4月份熟料發(fā)電量25.87kWh/t,2012年同期22.61kWh/t),煤耗無明顯變化;篦床加大面積后冷卻效果得到改善,尤其是熟料急冷效果提高,改善了熟料的易磨性(2013年4月份32.5水泥產(chǎn)量171.86t/h,42.5水泥產(chǎn)量158.36t/h。2012年11月份32.5水泥產(chǎn)量166.06t/h,42.5水泥產(chǎn)量151.03t/h);同時降低了篦床負(fù)荷和篦床速度,運行電耗沒有明顯增加,總體達到了預(yù)期效果?!?/p>
TQ TQ17262272622..44
B:B
10011001--61716171(20142014)0404--00280028--0202
通訊地址:1中材裝備集團有限公司,天津300400;2新杭南方水泥有限公司,安徽廣德242200;
2013-10-27;編輯:孫娟