曾四寶,張利武
(山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司,山東肥城 271612)
生產(chǎn)技術(shù)
提高60 t轉(zhuǎn)爐出鋼口使用壽命的實(shí)踐
曾四寶,張利武
(山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司,山東肥城 271612)
石橫特鋼60 t轉(zhuǎn)爐通過改進(jìn)出鋼口組裝工藝,優(yōu)化出鋼口更換工藝,調(diào)整擋渣工藝等措施對出鋼口進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),減少了下渣量,提高合金收得率,改善了鋼水質(zhì)量,出鋼口使用壽命由200~300爐提高至700~800爐,每月更換出鋼口次數(shù)由6~8次減少至2~3次,減少出鋼口耐材費(fèi)用6 000元/月。
轉(zhuǎn)爐;轉(zhuǎn)爐出鋼口;使用壽命;組裝;擋渣
轉(zhuǎn)爐出鋼口是鋼水由轉(zhuǎn)爐進(jìn)入鋼包的唯一通道,對于轉(zhuǎn)爐的安全生產(chǎn)、鋼水質(zhì)量、濺渣質(zhì)量、爐體維護(hù)等有著非常重要的作用,轉(zhuǎn)爐出鋼口壽命是轉(zhuǎn)爐冶煉指標(biāo)的綜合體現(xiàn)之一。轉(zhuǎn)爐出鋼口在使用過程中除了受高溫鋼水和高氧化性爐渣的直接沖刷和侵蝕外,還受溫度急冷急熱的影響,隨著使用時(shí)間的延長,鎂碳磚出鋼口由于氣相氧化—組織結(jié)構(gòu)惡化—磨損侵蝕[1],出鋼口磚不斷侵蝕,容易出現(xiàn)局部侵蝕嚴(yán)重、形狀不規(guī)則、出鋼鋼流散流、下渣等問題,易造成成分超差增加,其使用壽命難以和爐體同步,在使用過程中需頻繁更換出鋼口。為此,對影響轉(zhuǎn)爐出鋼口使用壽命的因素進(jìn)行分析,并加以改進(jìn),以提高出鋼口使用壽命。
2.1 轉(zhuǎn)爐出鋼口材質(zhì)分析
石橫特鋼60 t轉(zhuǎn)爐出鋼口材質(zhì)一直使用MT16A,其理化指標(biāo)均符合GB/T 22589-2008鎂碳磚中的相應(yīng)要求,產(chǎn)品材質(zhì)能夠滿足使用要求,暫不做調(diào)整,出鋼口理化指標(biāo)見表1。
表1 轉(zhuǎn)爐出鋼口理化指標(biāo)
2.2 轉(zhuǎn)爐出鋼口壁厚分析
轉(zhuǎn)爐出鋼口內(nèi)徑150mm,外徑245mm,壁厚47.5mm,新更換出鋼口后,出鋼時(shí)間達(dá)3 min,過程出鋼溫降約60~80℃(不同鋼種合金含量而存在差異),常規(guī)鋼種出鋼溫度控制在1 680℃以內(nèi)。
通??s小出鋼口內(nèi)徑,增加出鋼口磚的壁厚可延長出鋼口的壽命,但增加的壁厚是有限的,因?yàn)樘坠軆?nèi)徑太小會使出鋼時(shí)間變得過長,過長的出鋼時(shí)間會延長流出出鋼口的鋼流與大氣接觸的時(shí)間;流出的鋼流直徑越小,它與大氣的接觸表面積越大,導(dǎo)致鋼中增氮[2]和加重二次氧化;過長的出鋼時(shí)間還會導(dǎo)致熱量損失較大,需要較高的出鋼溫度,因而延長轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí)間,造渣材料及脫氧劑消耗升高,生產(chǎn)率下降等;同時(shí),出鋼時(shí)間過長還會延長鋼水和熔渣與轉(zhuǎn)爐出鋼側(cè)爐襯的接觸時(shí)間,對爐襯有不利影響。因此,暫時(shí)維持現(xiàn)有出鋼口參數(shù)不變。
2.3 控制鋼水、爐渣氧化性
轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,鋼水及爐渣均屬于高氧化性,對于鎂碳質(zhì)耐材侵蝕能力較強(qiáng),根據(jù)氧的飽和溶解度與溫度的關(guān)系式lg[%O]=-6 320/t+2.734[3],可知轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度與鋼中氧含量呈正比,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度越高,鋼中氧含量越高。據(jù)文獻(xiàn)[4]介紹,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度每提高1℃,終點(diǎn)aO(鋼水自由氧含量)增加3.27×10-6;終渣(FeO)每增加1%,終點(diǎn)aO增加10.92×10-6;終點(diǎn)[C]每增加1%,aO降低24.35的倍數(shù)。同時(shí),要考慮爐渣濺渣護(hù)爐的需要,根據(jù)文獻(xiàn)[5]介紹,鋼水中溶解氧含量在0.04%~0.09%,此時(shí)的爐渣很適合濺渣護(hù)爐,溶解氧含量超過0.09%時(shí),爐渣氧化性強(qiáng),太稀會影響濺渣質(zhì)量,需加入白云石等改質(zhì)材料。因此,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度由1 640~1 680℃降至1 620~1 660℃,在正常情況下,嚴(yán)禁高于1 680℃,提高終點(diǎn)碳含量(≥0.08%,合格率由60%提高至85%以上),降低終渣(FeO)含量(≤14%)等方面入手,可以降低鋼水及爐渣的氧化性,進(jìn)而有利于出鋼口壽命的延長。
2.4 改進(jìn)出鋼口組裝工藝
轉(zhuǎn)爐出鋼口磚有整體式出鋼口工藝和分體式出鋼口工藝兩類,根據(jù)目前耐材廠家的加工工藝,整體式出鋼口工藝受脫模、加工壓力影響,其致密度稍遜于分體式出鋼口磚,從提高出鋼口磚耐侵蝕性角度考慮,采用分體式出鋼口磚使用壽命更長。但是,采用分體式出鋼口磚,在使用過程中磚縫間容易出現(xiàn)滲鋼現(xiàn)象,也就是說在出鋼過程中空氣被吸進(jìn)出鋼口,造成磚與磚接縫處抗侵蝕能力弱,整體壽命易受到不良影響,同時(shí),滲鋼也增加了更換過程的施工難度。為消除滲鋼,首先要提高出鋼口的組裝質(zhì)量,出鋼口磚豎向組裝,采取出鋼口磚接縫處均勻涂抹剛玉澆注料,并研合的方式,整支出鋼口磚組裝完畢,靜置1 d,并在最上層焊接壓筋,出鋼口磚外側(cè)流淌的剛玉澆注料需清理干凈,防止有結(jié)塊產(chǎn)生;其次,在安裝出鋼口時(shí),要在出鋼口與袖磚之間均勻填實(shí)填充料,不得有局部不密實(shí)現(xiàn)象。
轉(zhuǎn)爐出鋼口座磚及周圍磚的厚度為500mm,在出鋼過程中,需要承受鋼水靜壓力、長時(shí)間的高溫侵蝕及下方鋼包的輻射熱影響,出鋼口部位是爐體安全運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)之一。在整個(gè)爐役期間,為保證出鋼安全,尤其是隨著爐齡的長壽化要求(2萬爐以上),轉(zhuǎn)爐濺渣層厚度尤其是出鋼側(cè)、倒渣側(cè)希望控制在原始尺寸(1 295mm)的基礎(chǔ)上+50mm~+ 150mm,隨著濺渣層厚度的不斷變化,組合出鋼口磚需要控制在不同的長度,控制原則是出鋼口磚總體長度控制在與出鋼口外口平齊的基礎(chǔ)上,插入爐內(nèi)部分低于濺渣層10~50mm,一般情況下,嚴(yán)禁高出濺渣層,防止出鋼出不凈現(xiàn)象的發(fā)生。在此過程中,需對出鋼口磚進(jìn)行加工,控制總長度在1 305~1 440mm,使用出鋼口分6節(jié)、6.5節(jié)、7節(jié)三個(gè)組裝模式,使用半節(jié)的出鋼口時(shí),半節(jié)磚必須放置在最內(nèi)層,防止脫落。
2.5 優(yōu)化出鋼口更換工藝
1)選擇合理的擴(kuò)孔直徑。合理的擴(kuò)孔直徑可便于快速填料和減少對出鋼口袖磚的損害。對出鋼口擴(kuò)孔用鉆頭的尺寸、結(jié)構(gòu)形式及材質(zhì)進(jìn)行了優(yōu)化,鉆頭直徑最大處由260mm減至255mm,優(yōu)化了轉(zhuǎn)爐出鋼口擴(kuò)孔用鉆頭的結(jié)構(gòu),在原鋼質(zhì)的圓筒狀鉆頭體上鑲焊碳化鎢的硬質(zhì)合金,而且采用多層幾何切削,提高排泄性能,保持較小的切削阻力,大幅提高切削能力。材質(zhì)由碳化鎢硬質(zhì)合金代替鑄造耐磨合金。擴(kuò)孔直徑控制在255~265mm,出鋼口磚周圍填料厚度控制在10mm左右。
2)嚴(yán)格控制擴(kuò)孔角度。擴(kuò)孔作業(yè)前,必須調(diào)整拆爐機(jī)車身、鉆桿位置和爐體傾動位置,保持鉆頭中心線與出鋼口中心線重合,并隨著擴(kuò)孔深度的增加,適當(dāng)調(diào)整拆爐機(jī)及爐體傾動位置,嚴(yán)防擴(kuò)孔角度出現(xiàn)大的偏差,擴(kuò)孔角度控制在9.5°~10°(原始角度10°),避免傷及出鋼口套筒袖磚。
3)嚴(yán)格定位及控制填料質(zhì)量。出鋼口磚插入爐內(nèi)后,要對出鋼口磚的角度及位置進(jìn)行微調(diào),確保不偏斜,保證出鋼口合理的插入深度,插入爐內(nèi)部分低于濺渣層10~50mm,先從爐體外側(cè)往里填料,填料要均衡,密實(shí);其次,從內(nèi)側(cè)填料,填料過程中不得一次填料過多,要邊填料邊搗實(shí),填料高度不得高出濺渣層,便于快速形成喇叭口,有利于擋渣;填料要對出鋼面的侵蝕嚴(yán)重的部位進(jìn)行修正,不得在出鋼口周圍及出鋼口以下有明顯的凹坑。
4)控制燒結(jié)時(shí)間。要確保燒結(jié)質(zhì)量,燒結(jié)時(shí)間不得低于15 min,以填充料燒結(jié)完好為準(zhǔn)。
2.6 調(diào)整擋渣工藝
出鋼時(shí),出鋼操作人員要嚴(yán)格控制傾動速度及角度,搖爐過程中,快速通過前、后下渣區(qū),消除帶渣出鋼。另外,在出鋼過程中在爐口不下渣的前提下,盡量使轉(zhuǎn)爐向下傾動,將下渣量減至最少,并采取擋渣出鋼。為此,采用擋渣錐代替擋渣球擋渣,優(yōu)化擋渣方式后,轉(zhuǎn)爐出鋼過程中下渣量減少,合金氧化損失減少,Si回收率可提高約7.51%、Mn回收率可提高約1.42%;可避免渣量增加帶來的質(zhì)量過剩,同時(shí),有利于減少對出鋼口磚的侵蝕。
2.7 維護(hù)出鋼口
在使用過程中,出鋼側(cè)出現(xiàn)濺渣層侵蝕不均勻現(xiàn)象時(shí)(如出鋼口周圍及出鋼面有凹坑,出鋼口周圍不平等),改變以往單純依靠換包時(shí)間修補(bǔ)的模式,做到適時(shí)修補(bǔ)。以出鋼鋼流不散流,不下渣,控鋼時(shí)間不大于20 s,出鋼能出凈為準(zhǔn),且每次修補(bǔ)質(zhì)量要達(dá)到可延續(xù)16 h以上;遇到出不凈鋼現(xiàn)象時(shí),必須立即停爐處理。
石橫特鋼60 t轉(zhuǎn)爐采取延長出鋼口使用壽命措施后,減少了下渣量,提高合金收得率、改善了鋼水質(zhì)量,出鋼口使用壽命由實(shí)施前的200~300爐提高至700~800爐,每個(gè)月更換出鋼口次數(shù)由6~8次減少至2~3次,月增加鋼產(chǎn)量700 t,降低出鋼口耐材費(fèi)用6 000元/月,同時(shí),提高了轉(zhuǎn)爐爐體整體穩(wěn)定性,為實(shí)現(xiàn)爐齡長壽化打下良好基礎(chǔ)。
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ThePracticeof Increasing TapholeServiceLifeon 60t Converter
ZENG Sibao,ZHANG Liwu
(Shandong Shiheng Special Steel Group Co.,Ltd.,Feicheng 271612,China)
Through some optimizing measures for taphole included improving taphole assembly process,optimizing the replacement process,adjusting slag stopping process,maintaining taphole on 60 t converter in Shiheng special steel the slag quantity is reduced, the yield of alloy element is raised and the quality of molten steel is improved.The service life of taphole is significantly increased from 200-300 furnace before optimization to 700-800 furnace after optimization.The changing times is decreased from 6-8 times to 2-3 times and the refractory material cost on taphole is reduced 6 000 Yuan/month.
converter;taphole;service life;assemble;slag stopping
TF065
B
1004-4620(2014)04-0013-02
2014-07-15
曾四寶,男,1972年生,1995年畢業(yè)于鞍山鋼鐵學(xué)院鋼鐵冶金專業(yè),2007年畢業(yè)于北京科技大學(xué)冶金工程專業(yè),碩士?,F(xiàn)為山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司技術(shù)副總工程師,煉鋼廠總工程師,從事煉鋼工藝技術(shù)工作。