朱明琦,徐洪源
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司型鋼煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
生產(chǎn)技術(shù)
萊鋼1#1 880 m3高爐爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行生產(chǎn)實(shí)踐
朱明琦,徐洪源
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司型鋼煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
萊鋼1#1 880 m3高爐自投產(chǎn)以來(lái),經(jīng)不斷探索和完善爐內(nèi)操作,加強(qiáng)原燃料管理和基礎(chǔ)管理,確保了高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。通過(guò)保證爐缸均勻活躍,控制合理的煤氣流分布、合理的理論燃燒溫度、合理的焦批,實(shí)施低硅冶煉,適當(dāng)提高爐渣堿度等,建立了完善的爐內(nèi)操作制度;通過(guò)控制原燃料質(zhì)量、確保布料精確等,嚴(yán)把原燃料入爐關(guān);通過(guò)加強(qiáng)設(shè)備管理、爐前出鐵管理等,強(qiáng)化基礎(chǔ)管理。高爐取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),煤比168 kg/t,焦比355 kg/t,燃料比523 kg/t。
高爐爐況;長(zhǎng)期順行;爐內(nèi)操作;基礎(chǔ)管理
萊鋼1#1 880 m3高爐2004年6月投產(chǎn),之后出現(xiàn)了一段時(shí)間的爐況波動(dòng),自2005年下半年以來(lái),始終保持穩(wěn)定順行,同比指標(biāo)逐步優(yōu)化提高,2009年更是創(chuàng)造了全年無(wú)懸料的高控制操作水平。自2006年3月成功實(shí)施粒煤噴吹后,歷經(jīng)幾個(gè)階段的粒煤噴吹攻關(guān),煤比逐步提升至170 kg/t。隨著高爐操作的完善、對(duì)大高爐運(yùn)行規(guī)律的把握、噴煤系統(tǒng)的投用以及設(shè)備的逐漸穩(wěn)定,高爐逐步建立了與之相適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化操作制度,高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也隨之逐年改善,近幾年的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 萊鋼1#1 880 m3高爐近幾年的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
2.1 完善爐內(nèi)操作
2.1.1保證爐缸均勻活躍
高爐操作要求上穩(wěn)下活,下活即要求爐缸均勻活躍。萊鋼1#高爐實(shí)行低硅冶煉后,由于焦炭成分波動(dòng)大,很容易出現(xiàn)爐溫連續(xù)過(guò)高或過(guò)低現(xiàn)象。過(guò)高會(huì)出現(xiàn)高硅高堿;過(guò)低則會(huì)出現(xiàn)熱量差,渣鐵流動(dòng)性差,不及時(shí)處理便會(huì)導(dǎo)致?tīng)t缸堆積,致使?fàn)t缸不活躍,嚴(yán)重的便會(huì)出現(xiàn)風(fēng)壓高,爐況難行。因此,為了避免出現(xiàn)此類問(wèn)題,加強(qiáng)對(duì)高爐爐況的分析判斷,確認(rèn)爐缸出現(xiàn)堆積征兆后,及時(shí)配加錳礦(2008年之前),使鐵中含錳在0.40%以上,適當(dāng)提高爐溫,降低二元堿度(保證渣樣1/3石頭渣),確保鐵水溫度在1 505℃以上,改善渣鐵流動(dòng)性,盡快使?fàn)t缸恢復(fù)正常。
2.1.2控制合理的煤氣流分布
首先認(rèn)識(shí)煤氣流中心開(kāi)放的重要性。煤氣中心合理開(kāi)放,對(duì)爐料運(yùn)動(dòng),爐況順行活躍爐缸,加快中心焦炭置換等都有好處。高爐增加噴煤后,爐料中起骨架作用的焦炭減少及未燃煤粉的作用,使高爐透氣性變差;但在大噴煤的情況下,通過(guò)調(diào)整裝料制度,維持合理氣流分布,改善爐料透氣性,仍能保持高爐穩(wěn)定順行。2008、2009年在高爐操作中保證了中心焦炭量,比例穩(wěn)定在29%,通過(guò)增加中心焦炭,引導(dǎo)中心氣流。另外,礦實(shí)行平鋪,并且增加邊緣礦石比例,以達(dá)到抑制邊緣的目的,保證邊緣煤氣流不過(guò)分發(fā)展,穩(wěn)定了冷卻壁溫度。十字測(cè)溫保證中心溫度400~600℃,邊緣溫度穩(wěn)定在60~90℃,既降低了冷卻壁循環(huán)水帶走的熱量,也保證煤氣的熱量被充分利用,并為降低燃料消耗提供條件。
2.1.3控制合理的理論燃燒溫度
高爐是一個(gè)密閉的高溫反應(yīng)容器,理論燃燒溫度過(guò)高,則煤氣體積會(huì)大大增加,爐腹煤氣量會(huì)增大,從而導(dǎo)致風(fēng)壓升高,并使SiO2的還原反應(yīng)加劇,不利于高爐生產(chǎn);另外,通過(guò)查閱相關(guān)資料,對(duì)于銅冷卻壁在高爐冶煉狀態(tài)下,超過(guò)2 250℃的火焰溫度極有可能會(huì)引起銅金屬晶體的某些晶格變形,長(zhǎng)時(shí)間過(guò)高的火焰溫度控制冶煉進(jìn)程,會(huì)大大降低銅冷卻壁的使用壽命;理論燃燒溫度過(guò)低,則會(huì)使?fàn)t內(nèi)的正常反應(yīng)無(wú)法進(jìn)行,連續(xù)過(guò)低渣鐵熱量難以得到保證:因此,必須控制合理的理論燃燒溫度,才能有利于高爐的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。生產(chǎn)實(shí)踐表明,理論燃燒溫度控制在2 160~2 230℃是較合理的。
2.1.4控制合理的焦批
煤比上升后,隨著礦焦比大幅度增加,焦炭批重不斷縮小,塊狀帶邊緣礦焦比加重,中心礦焦比偏輕,使原來(lái)合理的氣流受到破壞,透氣性變差。焦批太小,也使焦炭偏析加大,不利于焦炭形成平臺(tái),不利于布料的穩(wěn)定。通過(guò)試驗(yàn),焦批最小應(yīng)控制在10 t以上。在焦炭負(fù)荷較重時(shí),要固定焦批,調(diào)整礦批。這樣不僅爐況順行,并且還降低了燃料比。礦批大小與燃料比的對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)表2。
表2 萊鋼型鋼1#高爐礦批大小與燃料比的對(duì)應(yīng)關(guān)系
2.1.5低硅冶煉
低硅冶煉是在控制高爐下部溫度和造渣制度條件下,冶煉生鐵含硅量不超過(guò)0.3%~0.5%的技術(shù)。近年來(lái)隨著高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定化和不斷強(qiáng)化冶煉,高爐冶煉低硅生鐵取得了良好的效益。以2010年為例,萊鋼1#高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表3(透氣性指數(shù)25~27)。經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì),生鐵含硅每降低0.1%,可增加產(chǎn)量4%,降低焦比3 kg/t。萊鋼將高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行列為重中之重,通過(guò)加強(qiáng)對(duì)原燃料的控制、高爐操作和渣鐵排放,2008年以后爐況基本上長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,無(wú)較大的爐況失常情況發(fā)生。
表3 萊鋼1#高爐2010年技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2.1.6適當(dāng)提高爐渣堿度
冶煉低硅鐵,在保證順行的基礎(chǔ)上必須適當(dāng)提高爐渣堿度,這樣不僅抑制SiO2還原反應(yīng),而且能提高爐渣脫硫能力和熔化溫度,有利于保持充足的爐缸溫度。2009年萊鋼1#高爐爐渣二元堿度為1.15~1.2,2010年3月份開(kāi)始提高配料堿度,2010年平均爐渣二元堿度為1.25~1.30,在生鐵[Si]由0.55%降低到0.40%時(shí)也保證了充足的渣鐵熱量。
2.2 加強(qiáng)原燃料管理
2.2.1把好原燃料入爐關(guān)
入爐粉末過(guò)多會(huì)嚴(yán)重影響高爐料柱的透氣性,減少入爐風(fēng)量,不利于高爐順行。由于受鐵礦石資源的限制,萊鋼堆場(chǎng)混料中Al2O3含量偏高,嚴(yán)重影響到高爐的順行。為了控制Al2O3入爐,及時(shí)調(diào)整用料結(jié)構(gòu),將高Al2O3含量的配料配比降低,適當(dāng)提高了Al2O3含量低的球團(tuán)礦,使入爐Al2O3含量保持在高爐允許的范圍內(nèi),保證了高爐的順行,為高爐強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造了條件。
2.2.2了解原燃料質(zhì)量
加強(qiáng)對(duì)原燃料的把關(guān),對(duì)槽下除了加強(qiáng)正常的看料、篩分、做粒度分析外,還要及時(shí)了解原燃料質(zhì)量,特別是焦炭的質(zhì)量發(fā)生變化時(shí),及時(shí)采取降低冶煉強(qiáng)度或者適當(dāng)退負(fù)荷的措施進(jìn)行預(yù)控,避免爐況失常,始終把爐況的穩(wěn)定順行放在第一位。
2.2.3確保布料精確
加強(qiáng)對(duì)布料的監(jiān)督以及確保布料的精確性。為了達(dá)到布料準(zhǔn)確,布料時(shí)以“s”為單位,布料誤差不超過(guò)2 s。若料的粒度波動(dòng)變化較大,不好調(diào)劑時(shí),采取布礦寧少不多,布焦時(shí)寧多不少的原則,保證中心氣流的暢通,確保爐況穩(wěn)定順行。
2.3 加強(qiáng)基礎(chǔ)管理
加強(qiáng)了設(shè)備管理和工藝管理,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備事故和工藝事故為零的目標(biāo)。尤其針對(duì)單鐵場(chǎng)出鐵的現(xiàn)狀,制定了嚴(yán)格的管理制度,實(shí)現(xiàn)了單鐵場(chǎng)出鐵仍能保證高爐穩(wěn)定順行的目標(biāo)。
高爐生產(chǎn)是一個(gè)連續(xù)系統(tǒng)的過(guò)程,要求原燃料篩分系統(tǒng)、裝料系統(tǒng)、渣鐵處理系統(tǒng)、熱風(fēng)爐系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、噴煤系統(tǒng)等都必須正常運(yùn)行,才能保證高爐正常運(yùn)行,一個(gè)方面出現(xiàn)問(wèn)題都有可能導(dǎo)致高爐減風(fēng)或休風(fēng)。因此,高爐的日常設(shè)備管理和工藝管理十分重要。
2.3.1設(shè)備管理
設(shè)備是高爐正常生產(chǎn)的基礎(chǔ),根據(jù)高爐設(shè)備多、覆蓋面廣、生產(chǎn)線長(zhǎng)的特點(diǎn),制訂了行之有效的檢查制度。一是由點(diǎn)到面的檢查制度,即設(shè)備負(fù)責(zé)到人,重點(diǎn)設(shè)備由工段長(zhǎng)負(fù)責(zé);二是二級(jí)普查制度,即每周車間一次大檢查,每月與電修、機(jī)修專業(yè)人員聯(lián)合巡查,從而保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,避免對(duì)爐況造成影響。通過(guò)采取措施,實(shí)現(xiàn)了定修周期半年以上的目標(biāo)。
2.3.2工藝管理
爐內(nèi)管理。高爐爐內(nèi)操作直接控制著四大操作制度,高爐操作水平的高低是高爐能否正常運(yùn)行的關(guān)鍵。因此,加強(qiáng)爐內(nèi)操作是日常工藝管理重中之重。通過(guò)加強(qiáng)交接班制度,真正做到了3班統(tǒng)一操作;通過(guò)加強(qiáng)看料制度,實(shí)現(xiàn)了對(duì)原燃料從源頭的控制;通過(guò)發(fā)揚(yáng)四勤作風(fēng),保證了較好的高爐生產(chǎn)指標(biāo);通過(guò)完善考核制度,調(diào)動(dòng)了員工的積極性。
爐前出鐵管理。實(shí)踐表明,渣鐵不能及時(shí)出凈,會(huì)導(dǎo)致高爐憋風(fēng),使?fàn)t溫難以控制,邊緣煤氣流發(fā)展,冷卻壁溫度波動(dòng),影響爐況的穩(wěn)定與順行。針對(duì)型鋼1#高爐爐前實(shí)際,主要做了以下工作:保證鐵口深度,及時(shí)出凈渣鐵。
1)確保鐵口深度在2.8~3.0 m。在操作中嚴(yán)格要求爐前工,杜絕燜炮和潮鐵口出鐵,在出現(xiàn)鐵口過(guò)淺或易斷時(shí),果斷采取措施,增加打泥量,達(dá)到延長(zhǎng)出鐵時(shí)間的要求。在多方操作無(wú)效時(shí),及時(shí)調(diào)整炮泥質(zhì)量,確保鐵口穩(wěn)定。
2)維護(hù)好鐵口。加強(qiáng)對(duì)鐵口泥套、泥炮、開(kāi)口機(jī)和行車的檢查和維護(hù),保證正常運(yùn)行,防止鐵口過(guò)深、過(guò)淺和跑泥。
3)擋好大閘,做好三岔口憋鐵坑,防止鐵水流入圖拉法渣處理系統(tǒng),減小其對(duì)高爐影響。
4)加強(qiáng)對(duì)主溝、鐵溝、渣溝的點(diǎn)檢維護(hù),防止出現(xiàn)漏鐵、漏渣事故。
5)加強(qiáng)單鐵場(chǎng)作業(yè)組織。由于高爐設(shè)計(jì)兩個(gè)鐵口,在1個(gè)鐵口進(jìn)行出鐵溝澆注維護(hù)時(shí)便只能單鐵場(chǎng)出鐵。一方面加強(qiáng)單鐵場(chǎng)出鐵組織,提前檢查設(shè)備,改用單鐵場(chǎng)出鐵跑泥,盡可能縮短鐵間間隔,及時(shí)出盡渣鐵;另一方面加強(qiáng)澆注組織,通過(guò)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),優(yōu)化施工工藝,保質(zhì)、保量、高效地完成澆注。
通過(guò)采取以上措施,爐前工作大大改善。
通過(guò)爐內(nèi)操作的優(yōu)化、總結(jié),加強(qiáng)原燃料管理和基礎(chǔ)管理,萊鋼1#1 880 m3高爐各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都得到明顯的提高,爐況基本沒(méi)有出現(xiàn)大的波動(dòng),一直處于長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的狀態(tài)。萊鋼1#1 880 m3高爐開(kāi)爐至今已將近10 a,高爐已處于爐役后期,配加了一定的鈦球護(hù)爐,爐溫偏高,導(dǎo)致鐵中鈦含量偏高,鐵水流動(dòng)性差,鐵間隔長(zhǎng)時(shí),會(huì)出現(xiàn)憋風(fēng)跡象,應(yīng)是下一步的重點(diǎn)改進(jìn)工作。
Production Practiceof Keeping No.11880m3BF Long-termStableRegular Working in Laiwu Steel
ZHU Mingqi,XU Hongyuan
(The Section Steel Ironmaking Plant of Laiwu Iron and Steel Group Corporation,Laiwu 271104,China)
:Since putting into operation the No.1 1 880 m3BF in Laiwu Steel has kept long-term smooth operation by continuing exploration and perfecting the furnace operation,strengthening raw material and basic management.Through ensuring uniformity and activity of hearth,controlling reasonable gas flow distribution,rational theoretical combustion temperature,reasonable coke batch,and implementing low silicon smelting and appropriately increasing alkalinity in slag,the perfect operation system in inner of BF was established;through controlling original fuel quality,ensuring accurate distribution charge,etc,the door for original fuel into BF could be hold;by strengthening device management,tapping iron management in cast house,the basic management was strengthened.The excellent technical and economic indicators included coal ratio 168 kg/t,coke ratio 355 kg/t and fuel ratio 523 kg/t were achieved.
:blast furnace conditions;long-term smooth operation;furnace operation;basic management
TF54
:B
:1004-4620(2014)01-0004-03
2013-11-01
朱明琦,男,1982年生,2004年畢業(yè)于鞍山科技大學(xué)鋼鐵冶金專業(yè)?,F(xiàn)為萊鋼型鋼煉鐵廠1#高爐值班工長(zhǎng)、工程師,從事高爐煉鐵工藝技術(shù)工作。