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過熱器壁溫超溫原因分析及防范措施

2014-02-09 11:09:32丁佳成
電力安全技術(shù) 2014年5期
關(guān)鍵詞:壁溫制粉過熱器

丁佳成

(神華國華徐州發(fā)電有限公司,江蘇 徐州 221166)

1 設(shè)備概況

某電廠1 000 MW機(jī)組鍋爐是3 099 t/h超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行的螺旋管圈直流爐,單爐膛塔式布置、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊構(gòu)造、露天布置。該爐采用中速磨煤機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置6臺中速磨煤機(jī)(5臺運(yùn)行,1臺備用)。

煤粉燃燒器按高度方向分3組,最上面1組燃燒器是分離燃盡風(fēng)(SOFA),分6層風(fēng)室;下面2組是煤粉燃燒器,每組風(fēng)箱有6層煤粉噴嘴,對應(yīng)3臺磨煤機(jī)。煤粉燃燒器采用典型的LNTFS(直流式四周布置)方式,在煤粉噴嘴四周布置有燃料風(fēng)(周界風(fēng)),每臺磨對應(yīng)的相鄰2層煤粉噴嘴之間布置有1層燃油輔助風(fēng)噴嘴,每臺磨對應(yīng)相鄰2層煤粉噴嘴的上方布置了1個組合噴嘴。在主風(fēng)箱上部設(shè)有2層緊湊燃盡風(fēng)(CCOFA),將部分二次風(fēng)送入爐膛。設(shè)計(jì)的一次風(fēng)率為16.6 %,二次風(fēng)率為80.1 %(其中SOFA風(fēng)為23 %,CCOFA風(fēng)為4 %,周界風(fēng)為16.6 %)。鍋爐水冷壁為氣密式鰭片管,由螺旋管水冷壁和垂直管水冷壁2部分組成,在爐膛燃燒區(qū)域采用螺旋管水冷壁,用以減少爐管熱偏差;在煙道區(qū)域采用垂直管水冷壁,用以簡化爐體結(jié)構(gòu)。

鍋爐上部沿著煙氣流動方向依次布置有一級過熱器、三級過熱器、二級再熱器、二級過熱器、一級再熱器、省煤器。鍋爐過熱蒸汽溫度設(shè)計(jì)值為605 ℃,由于投產(chǎn)初期未進(jìn)行燃燒調(diào)整優(yōu)化及控制系統(tǒng)優(yōu)化,運(yùn)行人員對超超臨界機(jī)組運(yùn)行操作不熟悉,導(dǎo)致三級過熱器部分出口管壁溫存在超溫現(xiàn)象(限值為631 ℃);而實(shí)際運(yùn)行中控制的過熱蒸汽溫度約為592 ℃,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值,對機(jī)組的安全性、經(jīng)濟(jì)性影響較大。

2 過熱器壁溫超溫事故經(jīng)過

查閱過熱器壁溫超限期間的負(fù)荷、壁溫和排煙溫度的變化曲線,發(fā)現(xiàn)過熱器壁溫超溫期間機(jī)組負(fù)荷較低(500~700 MW);正常情況下過熱器壁溫不應(yīng)超溫;但在約2.5 h時間內(nèi),排煙溫度持續(xù)上升,過熱器壁溫出現(xiàn)明顯的7個尖波,其中尤其以第3次超溫持續(xù)的時間最長(40 min),直到第4個尖波一直處于超溫狀態(tài)。

過熱器壁溫超溫前工況為:AGC(自動發(fā)電控制系統(tǒng))投入,負(fù)荷由900 MW降至700 MW的過程中,1,2,3,5號制粉系統(tǒng)運(yùn)行;6號磨停用前吹掃過程中給煤機(jī)停運(yùn),4號磨煤機(jī)檢修結(jié)束,未恢復(fù)。

7次過熱器壁溫超溫情況如下。

(1) 11:50,1號給煤機(jī)斷煤,經(jīng)疏通無效后啟動備用的6號給煤機(jī)。期間AGC投入,負(fù)荷由650 MW升至670 MW,煤量由262 t/h最高升至299 t/h后降至244 t/h,水煤比由正常時的7.29最低降至6.08。由于協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的超調(diào)作用與制粉系統(tǒng)停運(yùn)抽粉的因素疊加,造成第1個超溫尖波出現(xiàn)。雖然采取加大減溫水量的方法(流量由79 t/h升至177 t/h),但是過熱器壁溫仍不斷升高,由610 ℃升至630 ℃。期間排煙溫度由122 ℃升至126 ℃。

(2) 解除AGC以穩(wěn)定負(fù)荷,待壁溫下降后(最低至618 ℃),再次投入AGC,負(fù)荷隨即由650 MW升至690 MW,煤量由266 t/h最高升至316 t/h后降至261 t/h。在這期間1號磨煤機(jī)保持通風(fēng),風(fēng)量約為140 t/h,2,3,5,6號制粉系統(tǒng)為運(yùn)行狀態(tài)。為穩(wěn)定燃燒,啟動4號制粉系統(tǒng),停運(yùn)6號制粉系統(tǒng)。上層制粉系統(tǒng)運(yùn)行及底層磨通風(fēng)使得爐膛火焰中心抬高,由于協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的超調(diào)作用引起溫度升高,啟、停制粉系統(tǒng)加劇了超溫,3重因素共同作用使過熱器壁溫最高升至634 ℃,水煤比最低降至6.16,排煙溫度由126 ℃升至133 ℃。

(3) 12:30,2號磨煤機(jī)因熱風(fēng)調(diào)節(jié)門卡澀造成出口溫度高而跳閘,1號磨因失去點(diǎn)火能量跳閘,機(jī)組燃料RB(快速減負(fù)荷)動作;啟動6號給煤機(jī),過熱器壁溫逐漸升至638 ℃。為了降低該壁溫,采用降負(fù)荷(由650 MW逐漸降至550 MW)、調(diào)整二次風(fēng)(開大SOFA二次風(fēng),減少最下層二次風(fēng))、降低上層磨煤機(jī)出力等方法進(jìn)行調(diào)整,但整個過程中2臺跳閘的磨煤機(jī)始終保持通風(fēng),導(dǎo)致過熱器壁溫居高不下,排煙溫度由133 ℃升至138 ℃。

(4) 13:14,停運(yùn)6號磨煤機(jī)、啟動2號磨煤機(jī),以降低火焰中心高度,進(jìn)而降低主汽溫及過熱器壁溫。但2號磨跳磨時殘余煤粉及6號磨停磨抽粉的共同作用使壁溫持續(xù)升高。13:18,過熱器壁溫最高升至645 ℃,排煙溫度由138 ℃升至144 ℃。

(5) 13:21—13:24,機(jī)組負(fù)荷由550 MW升至590 MW,給煤量由228 t/h最高升至276 t/h后降至241 t/h,水煤比最低至6.16,過熱器壁溫最高至640 ℃,排煙溫度由144 ℃升至148 ℃。

(6) 13:48,2號磨煤機(jī)因熱風(fēng)調(diào)節(jié)門卡澀造成2號磨出口溫度高跳閘,底層大量一次冷風(fēng)使得火焰中心升高,又由于停磨抽粉的作用,二者互相影響導(dǎo)致過熱器壁溫最高升至639 ℃。

(7) 14:05,在過熱器壁溫仍超溫的情況下啟動2號磨煤機(jī),大量殘余煤粉進(jìn)入爐膛使該壁溫最高升至638 ℃。

3 過熱器壁溫超溫原因分析

通過上述對鍋爐過熱器壁溫嚴(yán)重超溫事件的分析可知,其影響因素主要包括以下3點(diǎn):

(1) 制粉系統(tǒng)異常,給煤機(jī)斷煤、熱風(fēng)門卡澀引起磨煤機(jī)跳閘;

(2) 燃燒調(diào)整不當(dāng),導(dǎo)致機(jī)組嚴(yán)重偏離正常運(yùn)行工況,主要體現(xiàn)在對磨煤機(jī)一次風(fēng)停運(yùn)控制上;

(3) 協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)性能差,超調(diào)嚴(yán)重,造成水煤比失調(diào)。

其中,制粉系統(tǒng)異常屬于不可控因素,可通過設(shè)備治理來降低其發(fā)生的可能性。因此,下面主要對后2個因素進(jìn)行分析。

表1為此次鍋爐過熱器壁溫嚴(yán)重超溫過程的相關(guān)數(shù)據(jù)。為減少數(shù)據(jù)波動對分析的影響,取每0.5 h的平均值分析壁溫變化趨勢。其中第1,2項(xiàng)為壁溫超溫發(fā)生前數(shù)據(jù),第3~7項(xiàng)為壁溫超溫過程中數(shù)據(jù),第8~10項(xiàng)為壁溫超溫后期恢復(fù)正常運(yùn)行數(shù)據(jù)。根據(jù)這些數(shù)據(jù)分別做出壁溫-風(fēng)量變化趨勢曲線(見圖1)和壁溫-水煤比變化趨勢曲線(見圖2),并分析如下。

表1 過熱器壁溫超溫過程相關(guān)數(shù)據(jù)

(1)燃燒調(diào)整不當(dāng)導(dǎo)致制粉系統(tǒng)偏離正常運(yùn)行工況,這對過熱器超溫影響巨大,尤其在低負(fù)荷情況下更是如此。如圖1所示,整個超溫過程負(fù)荷相對較低且呈下降趨勢,總風(fēng)量下降,一次風(fēng)量上升,導(dǎo)致過熱器壁溫居高不下。同時由表1數(shù)據(jù)可知,一次風(fēng)比率偏高,尤其在超溫階段,均保持在30 %以上,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)的一次風(fēng)比率。此次鍋爐過熱器嚴(yán)重超溫的一個根本原因是沒有及時關(guān)閉停運(yùn)的磨煤機(jī)的冷風(fēng)門,以致大量的冷風(fēng)從底部進(jìn)入爐膛;因總風(fēng)量一定,二次風(fēng)相對減少,在抬高火焰中心的同時,使燃燒推遲,對流受熱面吸熱增加,因而導(dǎo)致主汽溫、過熱器壁溫、排煙溫度升高。

(2) 由圖2可知,水煤比失調(diào)對壁溫影響明顯,在同樣負(fù)荷及燃燒條件下,水煤比降低,單位介質(zhì)的吸熱量增加,水冷壁出口蒸汽溫度升高;但爐膛部分總吸熱量減少,爐膛出口溫度升高,對流受熱面吸熱增加,過熱蒸汽溫度升高,過熱器壁溫升高,排煙溫度升高。圖中7~8期間水煤比降低,壁溫也降低,其原因是底層磨煤機(jī)啟動,雖然水煤比降低,但風(fēng)量變化不大,爐膛火焰中心下降,鍋爐燃燒回復(fù)正常工況,所以壁溫會持續(xù)下降,趨于正常。

圖1 壁溫-風(fēng)量變化趨勢曲線

圖2 壁溫-水煤比變化趨勢曲線

4 防止過熱器壁溫超溫的措施

為防止鍋爐過熱器壁溫超溫,應(yīng)注意以下3點(diǎn)。

(1) 保持正常燃燒工況,磨煤機(jī)及風(fēng)門擋板與負(fù)荷相適應(yīng)。對于1 000 MW機(jī)組,一般在負(fù)荷低于750 MW時保持4臺磨煤機(jī)運(yùn)行。負(fù)荷低于550 MW時保持3臺磨煤機(jī)運(yùn)行,嚴(yán)禁停運(yùn)磨煤機(jī)長期通風(fēng),否則會引起排煙溫度升高。

(2) 保持合適的水煤比。注意隱性的水煤比失調(diào),包括停磨時抽粉及跳閘磨的投運(yùn),這些均會在在短期內(nèi)造成實(shí)際進(jìn)入爐膛的煤量增加,從而引起汽溫、壁溫波動。

(3) 運(yùn)行人員養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣。投停制粉系統(tǒng)是最平常也是最容易忽視的引起超溫的操作,在高負(fù)荷工況下尤其要注意。如投下層磨停上層磨,從長期來看是降低火焰中心,有利于減少超溫現(xiàn)象發(fā)生,但在汽溫、壁溫已經(jīng)到最高限值工況時要慎重,需待溫度下降一定裕度后再進(jìn)行操作。

1 王洪濤,王信強(qiáng).過熱器超溫問題的研究[J].華北電力技術(shù),2007(11).

2 李長鎖.鍋爐運(yùn)行調(diào)整如何加強(qiáng)對過熱器的保護(hù)[J].電力安全技術(shù),2012(4).

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