梁權(quán)志
(廣東粵電云河發(fā)電有限公司,廣東云浮 527300)
廣東粵電云河發(fā)電有限公司#5、#6機組配套上海汽輪機廠生產(chǎn)的N300-16.7/538/538型亞臨界、一次再熱、雙缸雙排汽、單背壓式凝汽式汽輪發(fā)電機組[1]。其主要設計參數(shù)見表1。
兩臺機組自2010年7月和2010年8月分別投產(chǎn)后,發(fā)現(xiàn)汽輪機高壓缸排汽壓力和溫度與設計值比較,均相對偏高,并且隨著負荷的升高,偏差值越大。額定負荷300 MW時,#5機的高壓缸排汽壓力約3.575 MPa,高排溫度達到340℃,#6機的高壓缸排汽壓力約在3.588 MPa,高排溫度達到331℃,與設計參數(shù)(壓力3.413 MPa、溫度310.3℃)相比差距較大。
高壓缸排汽參數(shù)數(shù)值偏大,反映了機組的熱效率偏低,同時也會引起再熱器減溫水噴水量增大,增加鍋爐負擔,不利于機組經(jīng)濟運行[2]。國內(nèi)有類似機組的運行經(jīng)驗表明,高排溫度每上升2℃,高壓缸效率將降低1%,汽輪機熱耗將增加0.2%左右,煤耗將上升0.5 g/(kW·h)[3]。
表1 汽輪機設計規(guī)范
針對于此,公司委托廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司對兩臺機組分別進行熱力性能試驗,為保證試驗的準確性,每臺機組均在THA工況下試驗兩次,由于此次試驗時,機組投產(chǎn)只有半年時間,試驗時均采用“單閥”閥門控制模式。四次的試驗數(shù)據(jù)均表明,機組高壓缸排氣溫度均較設計值有所偏高,做功性能與設計值相比相對較低,相關試驗結(jié)果與設計參數(shù)比較如表2所示[4-5]。
表2 高壓缸設計參數(shù)與試驗值比較
由表2可以看到,兩臺機組的兩次試驗結(jié)果顯示:高壓缸效率與設計值相比有較大差距,其中#5機效率低于設計值約12%,#6機效率低于設計值約9%。雖然,試驗是單閥工況下實施,存在一定的高壓調(diào)門節(jié)流損失,但通常高壓缸效率水平仍應至少在80%以上。因此,高壓缸排汽溫度偏高應是高壓缸效率偏低的主要因素。
通過對試驗結(jié)果進行分析,由表2可以看到,在初參數(shù)相對較低的情況下,兩臺機組的高壓缸排汽參數(shù)都較設計值有所偏高,初步分析問題產(chǎn)生的原因可能是高壓缸內(nèi)部存在較大的蒸汽短路現(xiàn)象,部分蒸汽沒有在通流內(nèi)做功,而直接漏至高排,導致高壓缸排汽壓力和溫度升高,高壓缸做功效率下降。
為確認具體原因,公司利用機組中修對汽輪機本體揭缸進行充分檢查,并制定初步處理方案。
(1)檢查高壓缸葉片
對高壓缸通流部分的動、靜葉片表面狀況進行檢查,檢查高壓各級動、靜葉柵表面是否結(jié)垢;檢查動、靜葉片是否變形損壞。
(2)檢查各汽封處是否存在漏汽過大
1)檢查動葉頂部汽封的徑向通流間隙是否與圖紙一致。該間隙過大會使得未做功的蒸汽漏汽量加大,導致下游的蒸汽溫度偏高,影響高壓缸效率。
2)檢查隔板汽封圈的安裝方向是否與圖紙一致,防止汽封圈迎汽面裝反導致蒸汽漏汽量加大。
3)檢查高中壓缸之間的汽封。由于汽機采用高中壓合缸結(jié)構(gòu),在此處高中壓轉(zhuǎn)子的撓度最大,可能造成汽封圈磨損而導致漏汽。
(3)開缸檢查高壓缸進汽口處是否存在漏汽
1)檢查高壓缸進汽導管的密封環(huán)方向是否安裝正確。密封環(huán)一面是密封面,另一面為帶有溝槽的非密封面,兩面都能安裝正常,但若密封環(huán)的方向安裝錯誤,密封面無法起到密封作用,導致漏汽直接漏入內(nèi)外缸夾層,做功工質(zhì)減少。
2)檢查高壓缸進汽導管的密封環(huán)是否失去彈性或變形、受損,不起密封作用。
利用兩臺機組中修期間,對汽輪機本體設備進行詳細系統(tǒng)檢查。
(1)高壓缸葉片檢查。對高壓缸通流部分的動、靜葉片表面進行宏觀觀察,動靜葉片狀況良好,表面基本無結(jié)垢。
(2)汽封間隙檢查。對兩臺機組的高壓缸通流部分徑向汽封間隙的設計值、安裝前的測量值及中修揭缸時的測量值進行了統(tǒng)計對比。安裝時各部分汽封間隙在設計要求內(nèi),中修揭缸時測量的通流部分汽封徑向間隙均在要求范圍內(nèi),汽封漏汽對高壓缸效率偏低的影響因素可以忽略。
圖1 機組中修前密封環(huán)的安裝方向
(3)對高壓缸進汽導管的密封環(huán)進行檢查,發(fā)現(xiàn)兩臺機組的密封環(huán)方向均裝反,圖1為機組中修前密封環(huán)的安裝方向,而圖2是密封環(huán)的正確安裝方式[1]。由圖2可以看到,密封環(huán)的安裝方向應該是有缺口的那個端面必須朝著漏汽汽流的方向,密封環(huán)沒有缺口的那個端面在蒸汽壓力的作用下緊貼密封環(huán)槽的端面以形成有效密封。
而圖1中密封環(huán)由于安裝反向,密封面無法起到有效的密封作用,導致高壓蒸汽在調(diào)閥后送入調(diào)節(jié)級做功時部分蒸汽漏入內(nèi)外缸夾層,并進入一抽。因此可以判定,造成一段抽汽溫度及高壓缸排汽參數(shù)偏高、高壓缸效率下降的主要原因就是密封環(huán)的安裝工藝不符合要求。
圖2 密封環(huán)的正確安裝方向
兩臺機組在中修期間對高壓缸進汽導管密封環(huán)進行了換向處理,同時為檢驗其對高壓缸效率的影響,抽取#5機組對300 MW、270 MW和240 MW三個不同負荷再次進行熱力性能試驗,并在同一負荷下分別用“單閥”和“順閥”兩種不同閥門控制方式下開展試驗。為便于比較,本文僅列示#5機300 MW負荷時相關試驗結(jié)果[6],相關數(shù)據(jù)如表3所示。
將表3的結(jié)果與表2進行對比,可以得出以下結(jié)論。
表3 密封環(huán)換向后#5機高壓缸相關參數(shù)試驗值
(1)汽輪機的高壓缸效率有了顯著提升,#5機由中修前的75%左右提高至現(xiàn)在的83%左右;高壓缸排汽參數(shù)有了明顯改觀,排汽壓力由之前的3.57 MPa左右降至現(xiàn)在的3.47 MPa左右,排汽溫度由之前340℃降至現(xiàn)在的322℃。
(2)經(jīng)過中修的本體結(jié)構(gòu)檢查和密封環(huán)換向后,#5機組的高壓缸效率和高壓缸排汽參數(shù)較設計值仍有一定差距,這可能是由于系統(tǒng)內(nèi)工質(zhì)仍存在一定內(nèi)漏以及運行參數(shù)未達到理想狀態(tài)共同作用所致,要求值班人員加強對各可調(diào)參數(shù)的控制。
(3)對比單閥模式和順閥模式下的高壓缸效率,發(fā)現(xiàn)順閥模式略高于單閥模式,建議日常運行盡量采用順閥模式。
(1)兩臺機組高壓缸排汽參數(shù)較設計參數(shù)偏高的主要原因為高壓缸進汽導管密封環(huán)安裝反向,造成部分蒸汽未進入高壓內(nèi)缸做功,進而導致高壓缸效率大幅下降。
(2)將密封環(huán)正確換向后,經(jīng)熱力性能試驗發(fā)現(xiàn),#5機的高壓缸效率為83%,較之前的75%左右提升了8%;機組的高壓缸排汽參數(shù)也有了明顯降低。
(3)機組的高壓缸效率和排汽參數(shù)較設計值仍有一定差距,機組仍有節(jié)能潛力,有待開展進一步分析研究。
[1]上海汽輪機廠.N300-16.7/538/538型300MW中間再熱凝汽式汽輪機說明書[R].上海:上海汽輪機廠設計研究所,2008.
[2]周寶山,朱哮水,陳鵬,等.國產(chǎn)135MW汽輪機高排壓力、溫度參數(shù)偏離原因分析及處理[A].中國電機工程學會年會論文集[C].2006:313-315.
[3]沈永流,嚴春豪,韓靜嫻.300MW汽輪機高排溫度偏高原因分析及處理[J].江西電力,2012(12):87-91.
[4]廣東省粵電云河發(fā)電廠5號機組熱耗性能試驗報告[R].廣州:廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,2010.
[5]廣東省粵電云河發(fā)電廠6號機組熱耗性能試驗報告[R].廣州:廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,2010.
[6]廣東省粵電云河發(fā)電廠5號機組中修后性能試驗報告[R].廣州:廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,2011.