金海龍(遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責任公司)
大慶石化公司化肥廠熱水裝置有三臺熱水泵,主要負責供給廠內和廠外家屬區(qū)熱水,24h不間斷循環(huán)運行。在長期的運行過程中,要保持總管安全運行壓力在0.3-0.4MPa,最大循環(huán)流量在230m3/h左右。在此控制前提下,出口閥開度只能達到30%左右,不能再開大,否則造成總管超壓,引起管線泄漏。從上述現(xiàn)象初步分析,熱水泵產(chǎn)能可能過大,長期運行期間熱水泵不在最優(yōu)性能曲線條件下,將導致大量能量浪費。因此,切削葉輪成為現(xiàn)有條件下最合適的處理此類問題的方式。
熱水泵的設計能力大于現(xiàn)在的總需求,目前只能長期用關小出口閥控制流量壓力,造成能量浪費,成本增加。
通過葉輪切削技術,降低熱水泵的運行成本,爭取達到將熱水泵運行每小時節(jié)電5度以上,且水量壓力滿足用戶需求。
分析各種可能的因素得圖如下:(圖-1)
根據(jù)上述因果分析圖和生產(chǎn)的實際情況分析,設計流量大于需求量是影響熱水泵運行效率和成本的主要因素:目前熱水管網(wǎng)最大循環(huán)流量230m3/h,而三臺熱水泵的型號是CZ100-250B,該泵設計流量250 m3/h,揚程70h。顯然該泵的設計能力大于現(xiàn)在的總需求,只能長期用出口閥控制流量壓力,造成能量浪費,所以確定它是造成熱水泵運行效率低成本高的主要因素。
為進一步確定主要因素,2009年11月19日—27日對熱水熱水泵及其熱水管網(wǎng)的進行了詳細的跟蹤驗證,驗證結果如下表1、表 2:(圖 2)
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通過上述統(tǒng)計分析,熱水管網(wǎng)的最大循環(huán)量為218.125t/h,最小循環(huán)量為111.5t/h,循環(huán)量均值為162t/h;泵出口閥全開后熱水管網(wǎng)壓力為0.46MPa,超出了0.3-0.4MPa指標范圍。熱水泵的設計流量為250t/h,揚程為70h,由此可以確定,設計流量大于需求量是造成熱水泵運行效率低、成本高的主要因素。
根據(jù)以上分析結果,決定采取先切削一臺水泵葉輪,切削成功后,再切削一臺水泵,留一臺水泵保持原工況。
經(jīng)測量,熱水泵葉輪直徑為250mm,揚程70h,流量250 m3/h
切削后水泵的流量經(jīng)驗計算公式:
式中G0、GC——水泵切削前、后的流量,單位m3/h
C——切削量,單位%。
按流量220 m3/h計算,可以計算出切削量為12%,即需要切削30mm。
按切削后水泵的流量經(jīng)驗計算公式:HC=H0(100%-C%)2m H2O
計算切削后揚程為61.6m,基本能滿足工藝需要。
根據(jù)上述計算結果,并請教了一些比較有經(jīng)驗的專業(yè)鉗工后,大膽實施了上述切削方案,即對葉輪切削了30mm后,將水泵恢復。
切削后,熱水泵出口閥門的開關狀態(tài)對管網(wǎng)的壓力變化及水泵本身電流變化如下表所示:
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從上表中可以看出,切削后水泵出口閥在全開的狀態(tài)下,熱水管網(wǎng)壓力達到了0.3-0.4MPa的控制指標范圍,水泵電流從115A下降至94A,水泵流量下降至215t/h,切削后水泵參數(shù)與切削時計算結果基本一致,切削目的達到,切削獲得成功。
直接經(jīng)濟效益估算
每小時節(jié)約電:(115-94)×380/1000=7.98 度
每年節(jié)約電:7.98×24×365=69904.8度
每年節(jié)約資金:69904.8×0.42元/度=29360.016元
間接效益
避免因長期利用泵出口閥限流而將泵的出口閥損壞,節(jié)約了每年維護更新熱水泵出口閥的費用;避免熱水管網(wǎng)系統(tǒng)超壓帶來的危害,為裝置平穩(wěn)運行提供了保障。
1、《水泵的類型和構造》,張衛(wèi)著,機械工業(yè)出版社.
2、《切削理論》,機械制造工藝及設備教研室著,西安交通大學出版社.