劉華章(貴州開磷集團(tuán)礦肥公司 貴州 貴陽 550302)
貴州開磷集團(tuán)礦肥公司2009年12月建成了年產(chǎn)5萬噸氟硅酸鈉生產(chǎn)裝置。投產(chǎn)后,產(chǎn)量未能達(dá)到設(shè)計(jì)能力,生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的游離酸偏高,打散器容易堵塞,每個(gè)班要清4-5次,每次要清理半個(gè)小時(shí);布袋除塵器堵料嚴(yán)重,清理時(shí)間較長(zhǎng),開機(jī)率較低,原料硫酸鈉在化鹽時(shí)容易結(jié)晶,造成鹽水泵經(jīng)常堵塞,泵檢修頻繁;成本高,產(chǎn)品易粘結(jié)。污水酸性較重,立試泵容易腐蝕壞,制約了有效開機(jī)時(shí)間。針對(duì)這些問題,車間開展了技術(shù)研究和改進(jìn),現(xiàn)將該裝置的生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及原因分析介紹如下。
氟硅酸鈉生產(chǎn)用的原料主要是硫酸鈉(Na2SO4),以前是每天只加一次,由于是人工加料,加料不均勻,濃度達(dá)不到要求;車間增加了兩臺(tái)攪拌器,又接入了壓縮空氣進(jìn)入化鹽池,在泵口處又加了蒸汽管,同時(shí)連續(xù)加料,對(duì)不能攪拌的地方多移動(dòng)壓縮空氣管,保證了鹽水的混料均勻,同時(shí)鹽水的濃度得到了保證,由于溫度的控制,硫酸鈉不再結(jié)晶,減少了鹽水泵的堵塞,提高了開機(jī)率。
鹽水和氟硅酸分別用泵打入鹽水高位槽和氟硅酸高位槽,保持高位槽略有溢流。高位槽的鹽水和氟硅酸經(jīng)計(jì)量后連續(xù)均勻地加入到合成槽中,在攪拌條件下進(jìn)行合成反應(yīng),控制必要的反應(yīng)條件,以生成粗大的氟硅酸鈉結(jié)晶,反應(yīng)時(shí)間30~40m in。料漿由下部放料口排出,母液由上部溢流口流出,并經(jīng)導(dǎo)料槽至第一增稠器。
第一增稠器沉降下來的料漿由下部出口至料漿洗滌槽,同時(shí)在料漿洗滌槽內(nèi)加入由稠漿泵送來的洗滌水和由碳酸鈉溶解槽經(jīng)計(jì)量泵送來的少量純堿進(jìn)行中和洗滌,第一增稠器的母液由上部溢流口流至母液槽,母液槽中的物料沉降后用1#稠漿泵送至第一增稠器回收其中的氟硅酸鈉,多余的母液溢流至母液地槽后由母液泵送后續(xù)工序使用;中和洗滌后的物料進(jìn)入第二增稠器,在第二增稠器沉降下來的料漿由下部出料口放入料漿緩沖槽,用洗滌水洗滌后供下工序使用。第二增稠器的洗滌液由上部溢流口流至洗滌水槽。
氟硅酸與氯化鈉水溶液反應(yīng)生成氟硅酸鈉結(jié)晶,并放出熱量。
影響反應(yīng)和結(jié)晶的因素有:
氟硅酸和鹽水溶液加入間斷操作的結(jié)晶槽后,必須繼續(xù)攪拌約5-10分鐘。若反應(yīng)時(shí)間過短,生成的氟硅酸鈉晶粒細(xì)小,會(huì)影響氟硅酸鈉結(jié)晶沉降速度和離心機(jī)過濾強(qiáng)度。
由于加料容積氟硅酸比鹽水大2~3倍,若將氟硅酸傾入鹽水溶液中,則Na+與SiF62-的濃度將迅速地超過溶度積[Na+]2.[SiF62-]而達(dá)到飽和,于是生成大量細(xì)晶核,晶核的生成速度超過生長(zhǎng)速度,不易制得粗大的Na2SiF6晶粒。所以為了制得粗大的結(jié)晶顆粒,應(yīng)先加氟硅酸后加鹽水,且鹽水加入量是先少后大緩慢加入。
氟硅酸鈉合成時(shí),若鹽水不過量,則液相含有3~4%H 2SO4,正好是Na2SiF6在恒溫下溶解度最大條件。為降低Na2SiF6的溶解度,減少Na2SiF6溶解損失,使Na2SiF6更多地結(jié)晶析出,必須保持液相中含有~2%的Na2SO4,由于溶液中Na+的濃度增加,使[Na+]2和[SiF62-]濃度積超過其溶解度乘積而沉淀出來,為了達(dá)到上述要求,在氟硅酸鈉合成時(shí)應(yīng)加入過量的Na2SO4溶液。
溫度對(duì)氟硅酸鈉結(jié)晶的生成影響不大。溫度降低,氟硅酸鈉的溶解度略有下降。氟硅酸鈉的合成可以在常溫下進(jìn)行。
鹽水和氟硅酸加入合成槽進(jìn)行反應(yīng),采用自動(dòng)控制閥調(diào)節(jié)鹽水加入量,反應(yīng)時(shí)間控制約30~40 m in。料漿由合成底閥加入一級(jí)增稠槽進(jìn)行料漿增稠分離、養(yǎng)晶。經(jīng)沉降分離,液體(含部分硅膠、稀硫酸)由頂部溢流進(jìn)入母液緩沖槽后由泵送污水處理裝置,合格達(dá)標(biāo)排放;增稠后氟硅酸鈉晶體由一級(jí)增稠槽底部閥門控制適宜量連續(xù)放入二級(jí)增稠槽,增稠后氟硅酸鈉晶體由二級(jí)增稠槽底部閥門加入適量工藝水進(jìn)行洗滌,除去氟硅酸鈉晶體夾帶的硅膠,再流入料漿緩沖槽(W(Na2SiF6)約60%),由于以前攪速度過快,氟硅酸鈉結(jié)晶細(xì)小,在一、二增不容易分離,原料損失大,成本高,經(jīng)改造后,降低了轉(zhuǎn)速,結(jié)晶粗大,在一、二增中容易分離,防止硅膠進(jìn)入離心機(jī)后進(jìn)入干燥系統(tǒng)造成系統(tǒng)的堵塞,在進(jìn)入離心分離前加了工業(yè)清水管,對(duì)半成品進(jìn)行有效洗滌,降低了產(chǎn)品中游離含量,產(chǎn)品質(zhì)量得到了大大提升,由于硅膠的比重比氟硅酸鈉晶體大,因此在一、二增的溢流量越大分離效果超好,因此將母液槽的污水返回到一增,既回收了污水中的物料,同時(shí)也達(dá)到了硅膠徹底分離的效果,因此一、增保證有溢流是分離的關(guān)鍵,同時(shí)也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。
料漿緩沖槽內(nèi)的料漿間歇式緩慢地加入臥式刮刀卸料離心機(jī)(M 8中,物料脫水后含水份6~8%后卸入濕料貯斗。濾液流入洗滌水槽,啟動(dòng)尾氣風(fēng)機(jī)、冷卻風(fēng)機(jī)和鼓風(fēng)機(jī),啟動(dòng)電爐,各控制點(diǎn)的溫度,壓力正常后,將濕料貯斗中的物料經(jīng)濕料螺旋加料機(jī)加入氣流干燥管進(jìn)行干燥,干燥后的物料經(jīng)過一、二級(jí)旋風(fēng)收塵器回收后裝入旋風(fēng)收料貯斗中,再由星型下料器送入氣流冷卻管進(jìn)行冷卻,冷卻后的氟硅酸鈉產(chǎn)品經(jīng)旋風(fēng)分離器分離后裝入成品貯斗中。干燥尾氣與冷卻尾氣分別進(jìn)入脈沖袋式除塵器除塵,達(dá)標(biāo)后經(jīng)尾氣排風(fēng)機(jī)排入尾氣洗滌塔洗滌后從煙囪排空,脈沖袋式除塵器回收得到較細(xì)的氟硅酸鈉,貯于收塵器底部,并經(jīng)收塵螺運(yùn)機(jī)送至成品貯斗中回收。
由外管來的壓縮空氣經(jīng)空氣貯氣罐送至脈沖袋式除塵器及包裝機(jī)用。
將成品貯斗中的物料通過包裝機(jī)計(jì)量,打包得到合格產(chǎn)品。并與公司相關(guān)部門作好產(chǎn)品交接工作。
從離心機(jī)出來的物料,經(jīng)濕料螺旋進(jìn)入打撒器后進(jìn)入熱風(fēng)干燥系統(tǒng),由于原設(shè)計(jì)打撒器是立式的,軸和軸承均在干燥管內(nèi),加油潤滑不方便,造成經(jīng)常因軸承干磨導(dǎo)致打撒器卡死,導(dǎo)致開機(jī)率低下,經(jīng)改造后把立式改為臥式,軸承在外面,軸承外面加軸承罩,加油潤滑容易,物料與打撒器葉片同向,物料又不易堵塞,每天只需清理一次就能保證生產(chǎn),大大提高了開機(jī)率。
來自氟硅酸鈉裝置的母液廢水首先進(jìn)入勻質(zhì)調(diào)節(jié)池,進(jìn)行水質(zhì)、水量的調(diào)節(jié),以確保污水處理站后續(xù)單元連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,調(diào)節(jié)池分為兩格,每一格內(nèi)設(shè)有一臺(tái)攪拌機(jī),水質(zhì)均勻后的污水經(jīng)污水提升泵提升至一級(jí)反應(yīng)池進(jìn)行中和反應(yīng),同時(shí)向一級(jí)反應(yīng)池內(nèi)加入來自高位槽的石灰乳液,調(diào)節(jié)一級(jí)反應(yīng)池內(nèi)pH=5左右,反應(yīng)后的污水自流至一級(jí)沉淀池進(jìn)行同液分離,上清液自流至二級(jí)沉淀池,同時(shí)向二級(jí)反應(yīng)池內(nèi)加入來自高位槽的石灰乳液,調(diào)節(jié)二級(jí)反應(yīng)池內(nèi)pH=7~8左右,反應(yīng)后的污水自流至二級(jí)沉淀池進(jìn)行同液分離,上清液自流人集水池,處理后出水不外排,全部同用,一級(jí)沉淀和二級(jí)沉淀池底部的污泥通過污泥泵提升至磷酸再漿槽,最終送至渣場(chǎng)堆存主要反應(yīng)為:
5.0萬t/a氟硅酸鈉裝置合成、過濾洗滌母液廢水的水量大約100m3/h,主要含有氟硅酸鈉1.05%、硫酸4.58%、硫酸鈉3.13%、氟硅酸1.65%,廢水水質(zhì)波動(dòng)很大。由于我公司原設(shè)計(jì)的污水泵為立式泵,由于污水中含有少量的硫酸和氟硅酸,泵的密封很容易壞,由于氟硅酸鈉的生產(chǎn)中污水量較大,因些污水泵不正常很容量造成系統(tǒng)停機(jī),結(jié)合我公司的具體情況,我公司找來了相同流量和楊程的臥式泵,通過改為臥泵后,泵吸入管選用特殊材質(zhì),進(jìn)口加了篩網(wǎng),泵使用半年沒有停機(jī)過,從而提高了開機(jī)率。
產(chǎn)品質(zhì)量得到了控制,產(chǎn)品的游離酸降到了00.1%以下,系統(tǒng)開機(jī)率得到了提高,產(chǎn)品晶粒粗大,外觀為白色,物料不堵塞;產(chǎn)量提高,消耗降低。經(jīng)濟(jì)效益很好。此外,社會(huì)效益和環(huán)境效益顯著。表明車間5萬t/a氟硅酸鈉裝置改造是成功的。