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萃取精餾系統(tǒng)中萃取劑變性結(jié)焦的原因探討與防治

2013-12-31 00:00:00鐘分麗等
科技資訊 2013年12期

摘 要:從萃取精餾系統(tǒng)的工藝流程、生產(chǎn)運行特點進行研究,分析了萃取精餾系統(tǒng)中萃取劑N甲基吡咯烷酮變性結(jié)焦的原因,提出了延緩萃取劑變性的方法,通過工藝改造實現(xiàn)了系統(tǒng)的充壓保護。

關(guān)鍵詞:萃取精餾系統(tǒng) N-甲基吡咯烷酮 變性結(jié)焦

中圖分類號:TE644 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)04(c)-0103-01

天然氣處理廠第二氣體處理廠(以下簡稱二氣廠)三期裝置萃取精餾系統(tǒng)中使用N甲基吡咯烷酮作為萃取劑,在生產(chǎn)運行中發(fā)現(xiàn)該萃取劑長期使用后會發(fā)生變性結(jié)焦,最終引起填料塔填料發(fā)生堵塞而引起系統(tǒng)運行不穩(wěn)定并最終導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量波動。

1 萃取精餾系統(tǒng)簡介

二氣廠萃取精餾系統(tǒng)由萃取精餾塔及萃取劑再生塔構(gòu)成,均為填料塔,工作壓力分別為(-30±5) kPa和(-70±5) kPa(以上均為表壓),生產(chǎn)植物油抽提溶劑和天然苯。

該系統(tǒng)從2009年3月開始出現(xiàn)處理能力下降;塔操作參數(shù)不易控制;產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。通過對填料塔進行拆解發(fā)現(xiàn),兩個填料塔填料均被黑色膠狀物質(zhì)堵塞。黑色膠狀物質(zhì)經(jīng)過化驗由酸性物質(zhì)、碳化物以及少量金屬碎末組成,進一步分析可知是萃取劑結(jié)焦變性產(chǎn)生的物質(zhì)以及填料等金屬部件腐蝕和沖擊產(chǎn)生的碎屑。

為了解決萃取系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,二氣廠對系統(tǒng)進行專業(yè)清洗,清除了填料表面膠狀物質(zhì),清洗后系統(tǒng)運行情況比較穩(wěn)定。但運行半年后,該系統(tǒng)的又出現(xiàn)上述問題。由此可見萃取劑的結(jié)焦變性在生產(chǎn)過程中一直緩慢進行,因此有必要對其結(jié)焦變性的原因進行查找并尋找對策。

2 萃取劑變性結(jié)焦的原因分析

通過對黑色膠狀物質(zhì)進行化驗可知,同時分析萃取精餾系統(tǒng)運行狀態(tài),可知黑色膠狀物質(zhì)主要由碳化物、萃取劑變性后產(chǎn)生的有機物質(zhì)以及少量金屬碎末組成。其產(chǎn)生的原因不僅與萃取劑的化學(xué)特性有關(guān),而且與系統(tǒng)的運行特點密不可分。

2.1 萃取劑結(jié)焦變性的化學(xué)機理

萃取劑N-甲基吡咯烷酮(NMP)為無色透明油狀液體,微有胺的氣味,熔點-24.4℃,沸點203 ℃。正常情況下?lián)]發(fā)度低,熱穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性均佳,化學(xué)性質(zhì)不活潑,除銅外,對其他金屬如碳鋼、鋁等無腐蝕性。

由于NMP分子結(jié)構(gòu)式中含有吡咯環(huán),吡咯具有遇酸易聚合的性質(zhì),酸性環(huán)境進一步促進了NMP的聚合。經(jīng)過查詢相關(guān)資料和文獻,NMP在使用過程中遇空氣、水極易發(fā)生氧化、水解,會產(chǎn)生酸性物質(zhì),造成酸性環(huán)境。而金屬填料長時間處于酸性環(huán)境中會逐漸被腐蝕。

2.2 生產(chǎn)過程中萃取劑變性的發(fā)生機理

2.2.1 工藝流程

萃取系統(tǒng)由兩個塔構(gòu)成,一個是萃取精餾塔,一個是萃取劑再生塔。工藝流程中與外界大氣相通的有兩個點。一個是萃取精餾塔回流罐阻火器,一個是萃取劑再生塔真空系統(tǒng)的吸氣調(diào)節(jié)閥。

萃取精餾塔回流罐阻火器安裝在回流罐頂部,在開機初期時塔內(nèi)有少量的不凝氣,導(dǎo)致塔壓不穩(wěn),因此需要打開阻火器反復(fù)進行泄放直至不凝氣排空塔頂壓力穩(wěn)定。泄放過程中,當(dāng)塔壓降到0 kPa以下,就會關(guān)閉阻火器。而停機過程中阻火器始終關(guān)閉,不考慮系統(tǒng)密封泄漏的問題,空氣也不會從阻火器直接進入系統(tǒng)。

吸氣調(diào)節(jié)閥在回流罐與緩沖罐的連接管線上,可以將少量空氣引入真空系統(tǒng)以保證系統(tǒng)壓力維持在-70 kPa左右。正常運行時塔體、回流罐、真空泵進口三處的壓力分別為:-70 kPa、-72.2 kPa、-80.8 kPa。真空泵入口處壓力最低,根據(jù)氣體流動擴散的原理可知,空氣總是由吸氣調(diào)節(jié)閥流向真空泵入口管線。而停機過程中吸氣調(diào)節(jié)閥始終關(guān)閉,因此不考慮系統(tǒng)密封情況,空氣由吸氣調(diào)節(jié)閥進入系統(tǒng)的可能性也很小。

2.2.2 系統(tǒng)停機過程中的參數(shù)變化

對萃取精餾系統(tǒng)停機后4.5 h內(nèi)的系統(tǒng)兩個填料塔的塔壓及塔底溫度變化進行記錄。

通過對停機初期4.5 h內(nèi)的參數(shù)進行分析,我們發(fā)現(xiàn),萃取精餾塔由于塔內(nèi)氣相的冷凝,壓力逐漸降低,在熱負荷停止后半小時內(nèi)壓力由-30 kPa降至-56 kPa,其后壓力開始緩慢上升,最后上升至20.78 kPa。而萃取劑回收塔在停熱負荷、停真空泵后壓力逐漸升高,最終壓力為12.8 kPa。

利用HYSYS工藝模擬軟件對系統(tǒng)物料進行飽和蒸汽壓計算,在60 ℃時,萃取精餾塔進料飽和蒸汽壓為60 kPa(絕對壓力),而實測壓力為12 kPa(表壓)左右,實測壓力換算為絕對壓力為112 kPa??紤]系統(tǒng)密封不可能完全不漏氣,可知停機初期空氣進入系統(tǒng)。而此時萃取劑回收塔塔底溫度在110℃~150℃,因此萃取劑極有可能在萃取劑回收塔塔釜或再沸器內(nèi)與空氣中的氧氣發(fā)生反應(yīng)而變性結(jié)焦。

3 應(yīng)用惰性氣體進行保護

通過以上研究分析可知,系統(tǒng)停機初期最有可能發(fā)生萃取劑的結(jié)焦變性,由于系統(tǒng)密封不嚴,空氣在壓力差的作用下進入系統(tǒng)。為延緩萃取劑的變性結(jié)焦,二氣廠根據(jù)生產(chǎn)實際情況選取了方便易得對系統(tǒng)影響較小的天然氣作為充壓保護性氣體,并對現(xiàn)場進行了充壓工藝改造,在停機期間在系統(tǒng)內(nèi)充入天然氣,系統(tǒng)壓力保持在(5~10) kPa。系統(tǒng)充壓保護后,萃取劑變性結(jié)焦速度放慢,填料塔的清洗由每年4次降低至每年1次。

4 結(jié)論

通過研究找到萃取劑變性結(jié)焦的原因,并提出了在系統(tǒng)停機后充入天然氣的方法來延緩萃取劑的變性。實際應(yīng)用后在一定程度上延緩了萃取進的變性結(jié)焦,系統(tǒng)運行較為穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量合格。在實際應(yīng)用過程中,該方法在一定程度上延緩了N甲基吡咯烷酮的變性結(jié)焦,填料塔的清洗頻率由一年4次降低至一年1次。但是這種辦法不能從根本上解決萃取劑變性結(jié)焦,在下一步的研究中應(yīng)該與科研單位共同研究開發(fā)新的穩(wěn)定性更好的萃取劑來替代N甲基吡咯烷酮或者在現(xiàn)有萃取劑中增加添加化合物來延緩甚至避免其變性。

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