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3#、4#焦?fàn)t焦油氨水系統(tǒng)工藝優(yōu)化與設(shè)備改造

2013-12-31 00:00:00劉澤祥
科技資訊 2013年12期

摘 要:本文介紹了宣鋼焦化廠3#和4#焦?fàn)t焦油氨水系統(tǒng)工藝優(yōu)化與設(shè)備改造的原因、過(guò)程、運(yùn)行情況及推廣應(yīng)用前景,通過(guò)設(shè)備改造與工藝優(yōu)化,消除了焦油渣堵泵現(xiàn)象,不僅減少了設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且消除了設(shè)備隱患,杜絕了因焦油氨水系統(tǒng)的事故而造成焦油氨水泄漏或焦?fàn)t循環(huán)氨水供應(yīng)不足或中斷而造成焦?fàn)t荒煤氣放散污染環(huán)境

關(guān)鍵詞:焦油氨水 工藝優(yōu)化 設(shè)備改造 環(huán)境保護(hù)

中圖分類號(hào):TQ522 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2013)04(c)-0100-01

1 項(xiàng)目提出背景

第二煉焦車間焦油氨水一部分供焦?fàn)t本體循環(huán)冷卻荒煤氣試用,另一部分送到凈化車間進(jìn)行進(jìn)一步加工。在焦?fàn)t改建過(guò)程中,由于受到地域等實(shí)際條件的限制,只安裝了兩臺(tái)機(jī)械化氨水澄清槽,一備一用進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行,在使用過(guò)程中一臺(tái)澄清槽無(wú)法徹底澄清分離出高質(zhì)量的焦油氨水,使分離出來(lái)的焦油氨水中帶有焦油渣,頻繁堵塞焦油氨水泵,造成氨水泵堵塞,不上量,不能正常工作,被迫停泵進(jìn)行拆檢、清洗泵體。同時(shí)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)澄清槽出口截門存在掉砣(打不開(kāi))安全的隱患。給設(shè)備檢修和維護(hù)帶來(lái)了不便。

隨著生產(chǎn)任務(wù)的加大,生產(chǎn)節(jié)奏不斷加快,作為循環(huán)使用的氨水停運(yùn)后,將造成集氣管溫度迅速升高,管道變形,嚴(yán)重影響焦?fàn)t正常生產(chǎn),同時(shí)焦油氨水不能及時(shí)送到凈化車間進(jìn)行加工處理,就會(huì)排到外邊,不僅會(huì)造成焦油的收率降低,而且會(huì)造成環(huán)境污染。

2 項(xiàng)目的論證

通過(guò)調(diào)查,其他廠家在焦油氨水澄清分離中至少安裝三臺(tái)機(jī)械化氨水澄清槽,至少有兩臺(tái)澄清槽串連起來(lái),進(jìn)行焦油氨水的分離。分離后的焦油氨水質(zhì)量有很大提高,能夠有效降低焦油氨水中焦油渣的含量。增加澄清槽數(shù)量已經(jīng)不可能實(shí)現(xiàn),在目前兩臺(tái)澄清槽的情況下有效利用現(xiàn)有條件,經(jīng)過(guò)分析和論證,結(jié)合車間生產(chǎn)的實(shí)際情況,將兩臺(tái)澄清槽進(jìn)行串連;同時(shí)對(duì)焦油氨水過(guò)濾罐和過(guò)慮網(wǎng)進(jìn)行改造,提高過(guò)慮效果,減少焦油氨水泵的拆檢次數(shù);對(duì)焦油氨水系統(tǒng)存在的安全隱患進(jìn)行改造,是可行的。

3 項(xiàng)目的實(shí)施

通過(guò)方案的論證,結(jié)合車間生產(chǎn)的實(shí)際需要,對(duì)方案進(jìn)行逐步的實(shí)施。

3.1 對(duì)焦油氨水澄清槽進(jìn)行工藝優(yōu)化(如圖1和圖2)

(1)將兩臺(tái)澄清槽由原來(lái)的并聯(lián)改為串連。增加中間連同管和交通截門,在澄清槽正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下,實(shí)現(xiàn)兩次澄清,使焦油氨水兩步分離,提高分離質(zhì)量,減少了焦油氨水中夾帶焦油渣。

(2)將焦油氨水澄清槽出口由原來(lái)的單截門控制改為雙截門控制。提高出口截門安全系數(shù),防止出口截門打不開(kāi)后,滿槽100多噸焦油氨水無(wú)處排放的難題。

3.2 過(guò)濾器的改造(如圖3)

(1)在焦油氨水管道上安裝過(guò)濾器,并增加反沖洗裝置,清除過(guò)濾網(wǎng)上的焦油渣。

(2)對(duì)過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。根據(jù)焦油渣的特性和大小,經(jīng)過(guò)研究和試驗(yàn),將過(guò)濾網(wǎng)的孔徑設(shè)計(jì)為Φ15mm,同時(shí)在過(guò)濾網(wǎng)上加強(qiáng)筋,增加過(guò)濾網(wǎng)的強(qiáng)度。

(3)改造后的效果,機(jī)械化氨水澄清槽分離后的焦油氨水,流經(jīng)過(guò)濾器,經(jīng)過(guò)濾網(wǎng)過(guò)濾后的焦油氨水進(jìn)入氨水泵,焦油渣沉積在過(guò)濾罐的底部,當(dāng)焦油渣增多,氨水泵上量減小時(shí)。停運(yùn)焦油氨水泵,關(guān)閉入口截門。打開(kāi)反沖洗氨水截門,過(guò)濾網(wǎng)下部的焦油渣在循環(huán)氨水反沖洗的作用下,返回事故槽。避免焦油渣堵塞焦油氨水泵,實(shí)現(xiàn)了不進(jìn)行拆檢清除焦油渣的最終目的。

4 運(yùn)行效果

(1)改造后,在澄清槽正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),打開(kāi)1#、2#澄清槽的連同截門,關(guān)閉2#澄清槽入口截門,打開(kāi)1#澄清槽入口截門,關(guān)閉1#澄清槽出口截門,打開(kāi)2#澄清槽出口截門,實(shí)現(xiàn)焦油氨水在1#澄清槽分離后的焦油氨水,滿流到2#澄清槽,經(jīng)過(guò)分離后的焦油氨水流出2#澄清槽,達(dá)到了充分分離的效果。

(2)經(jīng)過(guò)二次分離后的焦油氨水進(jìn)入過(guò)濾器,再進(jìn)行焦油渣的過(guò)濾,達(dá)到平穩(wěn)運(yùn)行,徹底杜絕焦油渣堵塞焦油氨水泵的現(xiàn)象發(fā)生。

5 結(jié)論

這項(xiàng)焦油氨水系統(tǒng)工藝優(yōu)化和設(shè)備改造,成功地應(yīng)用現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行了工藝優(yōu)化和設(shè)備改造,以及自行設(shè)計(jì)了過(guò)濾器和反沖洗裝置,通過(guò)兩年的運(yùn)行,沒(méi)有發(fā)生任何堵泵的事故,工藝設(shè)備運(yùn)行正常,達(dá)到了預(yù)期的效果,充分說(shuō)明了技術(shù)應(yīng)用是比較先進(jìn)和成熟的,使用穩(wěn)定,檢查維護(hù)周期延長(zhǎng),降低了維護(hù)費(fèi)用,投資較少,經(jīng)濟(jì)效益可觀,優(yōu)化了環(huán)境,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,社會(huì)效益顯著,提高了環(huán)保能力,在同行業(yè)中有借鑒和推廣意義。

參考文獻(xiàn)

[1] 鄭明東,水恒平,崔平.煉焦新工藝與技術(shù)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2006.

[2] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].冶金工業(yè)出版社,2003.

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