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DCS在碳化硅微粉生產(chǎn)中的成功應(yīng)用

2013-12-31 00:00:00張善林于德水高玉壘
科技資訊 2013年12期

摘 要:在碳化硅微粉生產(chǎn)過程中,對(duì)其主要生產(chǎn)設(shè)備雷蒙磨使用DCS進(jìn)行集中控制,可以極大地減少人力資源成本,提高碳化硅微粉的成品率和產(chǎn)量,使設(shè)備更加平穩(wěn)可靠地運(yùn)行,同時(shí)提高雷蒙磨除塵系統(tǒng)的除塵能力,減少粉塵對(duì)生產(chǎn)人員的危害,改善車間的整體環(huán)境。本文介紹了碳化硅微粉生產(chǎn)過程中用到的一種DCS對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行集中控制的方法及程序。

關(guān)鍵詞:雷蒙磨 集散控制系統(tǒng) 碳化硅微粉 GCS-2

中圖分類號(hào):TQ127 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2013)04(c)-0094-02

碳化硅微粉是太陽能晶硅片、半導(dǎo)體理想的線切割刃料,但其生產(chǎn)過程中對(duì)工藝控制的要求很高,在整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中就需要不斷提高設(shè)備的自動(dòng)化應(yīng)用水平,采用數(shù)字化的控制手段來消除傳統(tǒng)繼電器控制的弊端,從而提高碳化硅微粉的成品率和產(chǎn)量。

制粉是碳化硅微粉生產(chǎn)中的重要工序,其產(chǎn)品質(zhì)量在很大程序上取決于設(shè)備的控制精度。但由于碳化硅的硬度較高,其莫氏硬度為9.5級(jí),在莫氏硬度標(biāo)準(zhǔn)中僅低于金剛石,因此其生產(chǎn)加工并不容易。在進(jìn)行集中控制之前雷蒙磨采用繼電器和普通儀表控制,每臺(tái)電機(jī)都由電氣控制柜上的起動(dòng)停止按鈕人工操作,而電流、風(fēng)量、給料量等模擬量只由普通儀表顯示,顯示精度差。在生產(chǎn)過程中,操作人員既要觀察電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)和現(xiàn)場工況,同時(shí)又要隨時(shí)觀察電流、給料量等參數(shù)的變化,生產(chǎn)效率低,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,我們對(duì)雷蒙磨采用浙大中控的集散控制系統(tǒng)(GCS-2)進(jìn)行集中控制,極大地減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,使設(shè)備更加平穩(wěn)可靠地運(yùn)行,從而提高碳化硅微粉的成品率和產(chǎn)量。

1 碳化硅微粉的生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程

1.1 碳化硅微粉的生產(chǎn)設(shè)備

新疆新路標(biāo)年產(chǎn)6萬噸碳化硅微粉項(xiàng)目采用3R8020型雷蒙磨,該雷蒙磨包含主電機(jī)、一號(hào)分級(jí)機(jī)、二號(hào)分級(jí)機(jī)、一號(hào)閉風(fēng)器、二號(hào)閉風(fēng)器、除塵箱、引風(fēng)機(jī)、螺旋機(jī)、電振給料機(jī)、電動(dòng)閥門、流量變送器、給料控制儀、現(xiàn)場控制柜等部分。一號(hào)分級(jí)機(jī)和二號(hào)分級(jí)機(jī)分別由一號(hào)變頻器和二號(hào)變頻器進(jìn)行調(diào)速控制,其它電機(jī)全部使用接觸器進(jìn)行起??刂?。引風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓由電動(dòng)閥門進(jìn)行調(diào)節(jié),風(fēng)量由流量變送器進(jìn)行精確計(jì)量并轉(zhuǎn)換至4~20 mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。其中電流變送器、變頻器、接觸器、給料控制儀安裝在現(xiàn)場控制柜內(nèi),螺旋機(jī)、電振給料機(jī)、電動(dòng)閥門安裝在雷蒙磨設(shè)備上,需要輸入和輸出至DCS機(jī)柜的模擬量信號(hào)全部轉(zhuǎn)換成4~20 mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)。

1.2 碳化硅微粉的工藝流程

根據(jù)工藝要求,原材料粒度砂通過料倉在電振給料機(jī)的振動(dòng)下進(jìn)入主機(jī)研磨室,經(jīng)磨輥和磨環(huán)研磨后,在引風(fēng)機(jī)作用下,帶動(dòng)粉末經(jīng)置于研磨室上方的一號(hào)分級(jí)機(jī)進(jìn)行分選。粒度過粗的顆粒重新落于研磨室內(nèi)回磨,粒度合乎規(guī)格的顆粒進(jìn)入二號(hào)分級(jí)機(jī)重新精確分選,合格的粒度群由一號(hào)閉風(fēng)器進(jìn)入一號(hào)螺旋機(jī)后排出。更小的顆粒隨風(fēng)流進(jìn)入旋風(fēng)分離器分選,由二號(hào)閉風(fēng)器將進(jìn)入二號(hào)螺旋機(jī)后排出。最后從旋風(fēng)分離器上端的回風(fēng)管進(jìn)入收集器收集超細(xì)顆粒,在除塵箱內(nèi)進(jìn)行收集并由氣動(dòng)蝶閥經(jīng)三號(hào)螺旋機(jī)排出。全程屬于負(fù)壓狀態(tài),帶粉塵的氣體最后經(jīng)除塵箱凈化處理后由引風(fēng)機(jī)的風(fēng)道排出。

2 系統(tǒng)概述

2.1 控制點(diǎn)數(shù)

根據(jù)控制要求及工藝要求,24臺(tái)雷蒙磨的控制點(diǎn)數(shù)為:數(shù)字量輸入點(diǎn)192點(diǎn),數(shù)字量輸出點(diǎn)384點(diǎn),模擬量輸入點(diǎn)120點(diǎn),模擬量輸出點(diǎn)120點(diǎn)。借助DCS強(qiáng)大的人機(jī)界面,顯示、監(jiān)控、報(bào)警等功能也由DCS來實(shí)現(xiàn)。

2.2 硬件系統(tǒng)

雷蒙磨集中控制系統(tǒng)的硬件選用浙大中控新一代控制系統(tǒng)OS-GCS2-3/ER冗余控制系統(tǒng),主要由控制站、操作站(工程師站)、通信網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成??刂普居呻娫茨K、CPU模塊、I/O機(jī)架和各種I/O模塊構(gòu)成。CPU模塊與I/O模塊之間采用并行總線,具有邏輯控制功能以及強(qiáng)大的模擬量處理能力。一個(gè)CPU機(jī)架可以容納一個(gè)CPU模塊、一個(gè)電源模塊,并提供8個(gè)I/O槽位。各控制站實(shí)現(xiàn)冗余控制單元的無擾切換,重要的I/O通道冗余,當(dāng)各種卡件、通訊等故障發(fā)生時(shí)立即投入備用,保證的生產(chǎn)控制的連續(xù)性。

雷蒙磨集中控制系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。GCS2及其擴(kuò)展模塊安裝在4臺(tái)DCS機(jī)柜內(nèi),DCS操作臺(tái)與DCS機(jī)柜之間、DCS機(jī)柜與DCS機(jī)柜之間均采用工業(yè)以太網(wǎng)進(jìn)行連接,流量變送器和電動(dòng)閥門的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)直接通過連接電纜接入DCS機(jī)柜,其它數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào)經(jīng)過現(xiàn)場控制柜轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)后通過連接電纜接入DCS機(jī)柜。為了減少現(xiàn)場電磁干擾對(duì)模擬信號(hào)產(chǎn)生的影響,所有模擬信號(hào)傳輸電纜全部使用屏蔽電纜。

2.3 軟件系統(tǒng)

雷蒙磨集中控制系統(tǒng)的軟件采用GCS2的集成開發(fā)環(huán)境AdvanTrol-Pro軟件包,該軟件包是基于Windows2000操作系統(tǒng)的自動(dòng)控制應(yīng)用軟件平臺(tái),在SUPCON WebField系列集散控制系統(tǒng)中完成系統(tǒng)組態(tài)、數(shù)據(jù)服務(wù)和實(shí)時(shí)監(jiān)控功能??刹捎帽镜鼗蜻h(yuǎn)程I/O擴(kuò)展機(jī)架,方便實(shí)現(xiàn)集中式和分布式控制結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)完全兼容ModBUS、TCP/IP協(xié)議,并支持自定義通訊協(xié)議以實(shí)現(xiàn)智能系統(tǒng)間的互聯(lián)。通過組態(tài)軟件包和實(shí)時(shí)監(jiān)控軟件包,在碳化硅微粉生產(chǎn)過程中實(shí)現(xiàn)了工藝參數(shù)集中顯示、故障報(bào)警、數(shù)據(jù)記錄、設(shè)備操作等功能。

2.4 系統(tǒng)功能

碳化硅微粉生產(chǎn)設(shè)備的集中控制通過一套DCS控制24臺(tái)雷蒙磨的起停、給料、除塵以及分級(jí)機(jī)調(diào)速,以實(shí)現(xiàn)對(duì)24臺(tái)雷蒙磨的集中控制。可在PC機(jī)上實(shí)時(shí)顯示各電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、閥門狀態(tài)、分級(jí)機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速。主機(jī)、風(fēng)機(jī)在運(yùn)行中過電流時(shí),DCS系統(tǒng)可給出報(bào)警信號(hào)或停止該臺(tái)設(shè)備運(yùn)行。24臺(tái)設(shè)備分成4組,單組設(shè)備能實(shí)現(xiàn)一鍵起動(dòng)和一鍵停止??蛇M(jìn)行手動(dòng)、自動(dòng)切換,控制系統(tǒng)癱瘓時(shí)可切換到手動(dòng)狀態(tài)。

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了頻率、電流等模擬量的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化與顯示,可以在DCS上對(duì)一號(hào)分級(jí)機(jī)和二號(hào)分級(jí)機(jī)的頻率進(jìn)行給定并可在線調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,方便質(zhì)檢員操作。實(shí)現(xiàn)了各種設(shè)備遠(yuǎn)程、就地、運(yùn)行、停止等數(shù)字量的采集與顯示,各種重要設(shè)備、裝置、參數(shù)在出現(xiàn)異常時(shí)DCS會(huì)給出報(bào)警信號(hào),以及記錄重要數(shù)據(jù)的歷史(實(shí)時(shí))趨勢(shì)。

設(shè)備操作包括電機(jī)的現(xiàn)場手動(dòng)和集中控制兩種控制方式,集中控制包括設(shè)備單動(dòng)和設(shè)備聯(lián)動(dòng)兩種控制方式。在集中控制方式下,操作人員在MHI畫面上進(jìn)行單動(dòng)操作和聯(lián)動(dòng)自動(dòng)方式選擇。每臺(tái)電機(jī)在DCS上均能單獨(dú)起動(dòng)、單獨(dú)停止、顯示運(yùn)行狀態(tài),可執(zhí)行掛牌操作,在掛牌解除前該臺(tái)電機(jī)在DCS上不可執(zhí)行任何操作,避免因設(shè)備維修時(shí)操作員的誤操作而發(fā)生安全事故。單臺(tái)設(shè)備可以一鍵起動(dòng)和一鍵停機(jī),其多臺(tái)電機(jī)按設(shè)定時(shí)間間隔自動(dòng)啟動(dòng)和停止。對(duì)于每6臺(tái)雷蒙磨中的一號(hào)閉風(fēng)器和二號(hào)閉風(fēng)器,可實(shí)現(xiàn)一鍵起動(dòng)和停機(jī),方便質(zhì)檢員取料。

3 程序框圖

3.1 控制系統(tǒng)的程序框圖

在微粉加工過程中對(duì)時(shí)間間隔的要求較高,主要表現(xiàn)在各電機(jī)起動(dòng)過程中,為了避免起動(dòng)電流對(duì)供電系統(tǒng)的沖擊,各電機(jī)需要按照一定開機(jī)順序并錯(cuò)開一定時(shí)間間隔依次開啟。在繼電器控制系統(tǒng)中需要實(shí)現(xiàn)此功能時(shí)需要大量的時(shí)間繼電器和復(fù)雜的邏輯控制電路才能實(shí)現(xiàn)。本系統(tǒng)通過系統(tǒng)軟件的定時(shí)器能方便實(shí)現(xiàn)對(duì)時(shí)間間隔的控制。

系統(tǒng)程序的設(shè)計(jì)采用模塊化結(jié)構(gòu),首先需要編制單臺(tái)磨機(jī)的子程序,在控制24臺(tái)磨機(jī)的主程序中只需要對(duì)單臺(tái)磨機(jī)的子程序進(jìn)行逐一調(diào)用即可??刂茊闻_(tái)雷蒙磨的子程序框圖如圖2所示。

3.2 雷蒙磨給料系統(tǒng)PID調(diào)節(jié)

在雷蒙磨集中控制系統(tǒng)中,給料量的調(diào)節(jié)是整個(gè)系統(tǒng)控制的一個(gè)重要內(nèi)容。給料量的準(zhǔn)確調(diào)節(jié)可以提高系統(tǒng)生產(chǎn)效益和設(shè)備安全性。給料量太大會(huì)導(dǎo)致主電機(jī)堵轉(zhuǎn)而使電流升高甚至燒毀主電機(jī),給料量太小又使主電機(jī)空轉(zhuǎn),影響生產(chǎn)效率,浪費(fèi)電能。因此采用PID控制算法對(duì)控制系統(tǒng)的給料量進(jìn)行調(diào)節(jié)。本系統(tǒng)主要運(yùn)用Advan Trol-Pro軟件包中的PID控制功能塊來實(shí)現(xiàn)PID控制,只需要配置模擬量輸入模塊和模擬量輸出模塊,然后對(duì)相關(guān)PID參數(shù)進(jìn)行整定。

本系統(tǒng)中,電振給料機(jī)是輸出環(huán)節(jié),其振動(dòng)量的大小由給料控制儀控制。給料控制儀接受DCS的信號(hào)對(duì)電振給料機(jī)的振動(dòng)量大小進(jìn)行控制,DCS綜合主電機(jī)電流的設(shè)定參考值與現(xiàn)場反饋的實(shí)際測量值之后,經(jīng)過PID調(diào)節(jié),向電振給料機(jī)發(fā)出運(yùn)轉(zhuǎn)指令。電流變送器檢測主電機(jī)的電流,并將其轉(zhuǎn)變?yōu)镈CS可接受的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)進(jìn)行反饋。值得注意的是在本系統(tǒng)中,給料量的設(shè)定值可根據(jù)原材料的粒度大小而重新設(shè)定。給料量設(shè)定值的變化將引起相關(guān)參數(shù)發(fā)生變化,如電振給料機(jī)的振動(dòng)量、主電機(jī)電流值、給料量等。這些參數(shù)反饋給DCS最終形成閉環(huán)控制系統(tǒng),如圖3所示。

4 結(jié)語

雷蒙磨集中控制系統(tǒng)以浙大中控DCS為核心,通過實(shí)際運(yùn)行,與繼電器控制系統(tǒng)相比,DCS控制的雷蒙磨大大減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。在進(jìn)行集中控制之前,操作人員需要經(jīng)常到現(xiàn)場觀察,并根據(jù)碳化硅的粒度不斷調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速、風(fēng)量、給料量等設(shè)定值,因此,對(duì)操作人員的要求較高,而且勞動(dòng)強(qiáng)度較大。特別是風(fēng)門的控制是由操作人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)掌握,隨意性較大,改造后風(fēng)門可以由DCS系統(tǒng)進(jìn)行精確控制。同時(shí)原材料的給料量也可以通過PID控制算法精確控制,實(shí)踐證明,通過精確控制風(fēng)門的開度和原材料的給料量可以明顯提高碳化硅微粉的成品率和產(chǎn)量。同時(shí)在雷蒙磨機(jī)的主機(jī)頭內(nèi),在磨環(huán)與磨輥將碳化硅的研磨過程中,由于碳化硅硬度大,導(dǎo)致設(shè)備容易磨損。進(jìn)行集中控制之后由于能非常方便的統(tǒng)計(jì)設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間及運(yùn)行工況,設(shè)備出現(xiàn)磨損時(shí)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)維修,因此可以極大地減少設(shè)備磨損,延長設(shè)備的使用壽命,增加設(shè)備的開機(jī)率。

采用DCS對(duì)雷蒙磨進(jìn)行控制,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)報(bào)警,并自動(dòng)記錄生產(chǎn)情況,操作人員則根據(jù)記錄值選擇最佳控制參數(shù),生產(chǎn)質(zhì)量得到了極大提高。同時(shí)可以節(jié)省人力資源成本,提高工作效率,提高成品產(chǎn)量和成品率,最終達(dá)到降低成本,節(jié)約資源的目的,具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

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