摘 要:在開灤東歡坨礦生產(chǎn)作業(yè)中,為達(dá)到皮帶在拐彎處正常延伸,保證安全、快速的掘進(jìn)目的,設(shè)計出了可靠的皮帶拐彎裝置,并對設(shè)備選型的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了詳細(xì)的計算,將新型皮帶拐彎裝置合理加裝在現(xiàn)有皮帶機(jī)上,徹底實現(xiàn)了一部拐彎皮帶連續(xù)運輸目的。本文簡要介紹了在水平拐彎巷道內(nèi)實現(xiàn)皮帶連續(xù)運輸所用皮帶拐彎裝置的工藝技術(shù)路線、創(chuàng)新點及技術(shù)關(guān)鍵。
關(guān)鍵詞:皮帶拐彎裝置 拐彎皮帶 連續(xù)運輸
中圖分類號:TD528.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)02(a)-0140-01
開灤東歡坨礦業(yè)公司2392掘進(jìn)工作面為保2013年生產(chǎn)銜接重點工作面,受我公司9煤層地質(zhì)條件影響,無法從-500水平上山施工,因此技術(shù)部經(jīng)過多方案比較最終確定了從-230水平開工。針對南翼采區(qū)回風(fēng)大巷(-230水平段)全長700 m,該巷道當(dāng)初為按水平線沿煤層施工的,在煤層賦存局部上下起伏時該巷道水平拐彎施工,該段巷道現(xiàn)場實際為拐彎15次,其中最大拐角為25°,最小拐角為5°,使用傳統(tǒng)運輸設(shè)備,將增加大量人力,運輸系統(tǒng)極不合理。
1 傳統(tǒng)的皮帶運輸機(jī)在拐彎處面臨的問題
首先打破傳統(tǒng)思維定式,采用數(shù)學(xué)中的反證法來假設(shè)皮帶可以拐彎,從而分析拐彎處皮帶運行狀態(tài)。通過這種模擬直線運行皮帶跑偏的試驗,我們不難發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的皮帶運輸機(jī)在拐彎處面臨以下問題。
(1)上帶(承載分支)嚴(yán)重跑偏、飄帶,無法托煤。
(2)底帶(回空分支)嚴(yán)重跑偏,皮帶邊與H架磨損嚴(yán)重。
(3)拐彎處內(nèi)外兩側(cè)縱梁桿長度不一致,連接斷開。
2 工藝技術(shù)路線與關(guān)鍵措施
為解決以上難題,我們嘗試在普通皮帶機(jī)架的基礎(chǔ)上設(shè)計出專用于拐彎處的高低H架,并增加了上下防跑偏立輥及防飄帶壓輥,利用外力的強(qiáng)迫作用使上帶由平時的大“V”字狀態(tài)改為“U”字兜狀,從而使皮帶在拐彎處形成近似密封的輸送環(huán)境,確保有效運輸。
應(yīng)用皮帶拐彎裝置后,拐彎處皮帶運行的切面示意圖如圖1,2所示
其中H架的高腳側(cè)應(yīng)靠皮帶的沿徑向運動方向,△h按以下經(jīng)驗公式計算:
△h=W/2~2W/3 mm,W為帶寬。
如:帶寬W=800 mm,那么高腳側(cè)應(yīng)達(dá)到400~533 mm左右最佳。
同時,為了保證拐彎處縱梁桿的連接,可通過計算提前加工制作拐彎處專用縱梁桿(如圖3)。
可得公式:c=a-b·tgθ/2
其中:c為欲求縱梁桿長度(mm);a為標(biāo)準(zhǔn)縱梁桿長度,此處取a=3000mm。b為標(biāo)準(zhǔn)H架寬度,此處取b=1100mm。θ為巷道拐角(°)。
如:當(dāng)θ=10°時,那么根據(jù)公式可以計算出
c=3-1.1×tg5°=2.9m,那么按一根縱梁桿計算,長度應(yīng)為:
2c-3=2×2.9-3=2.8m。
短縱梁桿上托輥的眼距應(yīng)根據(jù)實際以保證托輥與皮帶垂直為宜。
關(guān)鍵措施如下。
(1)結(jié)合具體的地質(zhì)條件,確定合理的設(shè)備選型。
(2)拐彎皮帶的機(jī)頭和機(jī)尾都要保證有一定長度的直線段,在水平平面內(nèi),水平拐彎圓弧段的切點距前(后)轉(zhuǎn)載點的距離應(yīng)大于20 m。
(3)皮帶在運行過程中,機(jī)電維護(hù)要定期檢查拐彎處壓輥即立輥是否靈活轉(zhuǎn)動,否則及時打油潤滑。
(4)皮帶在運行過程中,機(jī)電維護(hù)要每班定期檢查拐彎處皮帶運行狀態(tài),如發(fā)現(xiàn)大量灑煤或磨帶現(xiàn)象,應(yīng)及時調(diào)整壓輥及立輥位置。
(5)在皮帶的各拐彎處必須安設(shè)靈敏可靠的急停按鈕,發(fā)現(xiàn)問題后,必須先拉好急停后方可處理。
(6)大塊煤矸上皮帶前必須經(jīng)過破碎處理后方可裝入皮帶,嚴(yán)禁用拐彎皮帶運送各種支護(hù)材料。
(7)在拐彎處必須用足夠強(qiáng)度的鐵絲或鋼絲繩將高低H架與永久支護(hù)捆綁牢固,防止高低H架失穩(wěn)翻到,造成事故。
3 應(yīng)用產(chǎn)生的效益
通過目前實際生產(chǎn)應(yīng)用一個月看,取得了良好效果。這種簡單易行的皮帶拐彎裝置改變了以往普通皮帶直線運輸?shù)膯我恍问?,成為更適合煤礦安全、高效生產(chǎn)的可拐彎皮帶,南翼回風(fēng)大巷(-230水平段)全長700 m,其中拐彎多達(dá)15余處,最達(dá)拐角為25°,最小5°,平均在15°~16°,共投入了1部拐彎皮帶,相對減少了近14部40T溜子或6部普通皮帶設(shè)備,極大簡化了運輸系統(tǒng),提高了生產(chǎn)效率,降低了機(jī)電事故率;同時實現(xiàn)了拐彎皮帶靠巷道一幫運行,軌道在人行側(cè)鋪設(shè),確保了輔助運輸?shù)倪B續(xù)性,避免二者空間交叉,有效地確保了安全生產(chǎn)。按人工、電耗等粗略計算,每年可降低成本100萬元以上。
參考文獻(xiàn)
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