王邦旭
(中海石油建滔化工有限公司,海南東方 572600)
中海石油化學(xué)股份有限公司日產(chǎn)2 500t甲醇裝置采用英國DAVY 公司甲醇生產(chǎn)工藝技術(shù),由中國成達(dá)工程公司負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì),以高二氧化碳、高氮?dú)夂康奶烊粴鉃樵希?jīng)過蒸汽一段爐轉(zhuǎn)化為適合制甲醇的合成氣,再經(jīng)過壓縮、合成、精餾等工序生產(chǎn)出既滿足國家GB338-2004優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn),又滿足美國O-M-232K 的 “AA”級標(biāo)準(zhǔn)的精甲醇。
日產(chǎn)2 500t甲醇裝置轉(zhuǎn)化爐引風(fēng)機(jī)透平J502由杭州汽輪機(jī)股份有限公司設(shè)計(jì)并制造,透平規(guī)格型號為NG25/20,廠家序列號為T7902,型式為背壓式,設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
表1 引風(fēng)機(jī)透平設(shè)計(jì)參數(shù)
我公司日產(chǎn)2 500t甲醇裝置轉(zhuǎn)化爐引風(fēng)機(jī)透平于2010年10月投入使用。引風(fēng)機(jī)透平投用以來,轉(zhuǎn)速波動就比較大,當(dāng)引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速約為9 900r/min 時,轉(zhuǎn)速波動達(dá)到300r/min 左右。由于引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大,引起轉(zhuǎn)化爐爐膛壓力變化過大,而轉(zhuǎn)化爐爐膛壓力設(shè)計(jì)值為-1 000Pa到+100Pa,如果爐膛壓力低于-1 000Pa或者高于+100Pa,轉(zhuǎn)化爐就會聯(lián)鎖跳車。為了防止因轉(zhuǎn)化爐爐膛壓力引起轉(zhuǎn)化爐聯(lián)鎖跳車,我公司只能采用手動控制引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速來控制轉(zhuǎn)化爐爐膛壓力,這樣給主控操作人員帶來很大的麻煩,且轉(zhuǎn)化爐運(yùn)行狀態(tài)不穩(wěn)定。引風(fēng)機(jī)透平存在的轉(zhuǎn)速波動大問題是我公司裝置平穩(wěn)運(yùn)行的一大隱患。
為了徹底解決轉(zhuǎn)化爐引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大的問題,必須先分析引起引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大的原因。能夠引起引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大的原因很多,在這里就逐一分析。
(1)引風(fēng)機(jī)透平運(yùn)行轉(zhuǎn)速不在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),引起轉(zhuǎn)速波動大。如果引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速小于設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速最小值或者大于設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速最大值,會引起轉(zhuǎn)速波動。我公司引風(fēng)機(jī)透平運(yùn)行轉(zhuǎn)速為9 900r/min左右,而引風(fēng)機(jī)透平設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速范圍為7 934~10 563r/min,引風(fēng)機(jī)透平運(yùn)行轉(zhuǎn)速在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),所以判斷引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大不是由于運(yùn)行轉(zhuǎn)速不在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)所導(dǎo)致。
(2)引風(fēng)機(jī)透平進(jìn)汽和排汽工藝參數(shù)波動,引起轉(zhuǎn)速波動大。如果引風(fēng)機(jī)透平進(jìn)汽壓力、溫度或者排汽壓力波動,會引起轉(zhuǎn)速波動。我公司引風(fēng)機(jī)透平進(jìn)汽來自中壓蒸汽管網(wǎng),而中壓蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)比較大,壓力穩(wěn)定在3.05MPa左右,溫度穩(wěn)定在350℃左右。而引風(fēng)機(jī)透平正常進(jìn)汽壓力為3.05MPa,額定進(jìn)汽壓力為3.20MPa,正常進(jìn)汽溫度為350℃,額定進(jìn)汽溫度為360℃;排汽至低壓蒸汽管網(wǎng),而低壓蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)也比較大,壓力穩(wěn)定在0.65MPa左右,而引風(fēng)機(jī)透平設(shè)計(jì)正常排汽壓力為0.65MPa。引風(fēng)機(jī)透平進(jìn)汽壓力、溫度和排汽壓力都符合正常運(yùn)行參數(shù)要求,所以判斷引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大不是由于進(jìn)汽和排汽工藝參數(shù)波動所引起。
(3)引風(fēng)機(jī)透平負(fù)荷變化,引起轉(zhuǎn)速波動大。如果引風(fēng)機(jī)透平負(fù)荷波動,會引起轉(zhuǎn)速波動。我公司轉(zhuǎn)化爐入口由鼓風(fēng)機(jī)鼓入空氣,提供燃燒所需要的氧氣,出口由引風(fēng)機(jī)排出燃燒后的煙氣,鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)都采用透平驅(qū)動,當(dāng)鼓風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在9 000r/min左右,為了使轉(zhuǎn)化爐爐膛壓力接近-100Pa,引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速約為9 900r/min,但轉(zhuǎn)速波動達(dá)到300r/min左右。因?yàn)楣娘L(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)化爐爐膛壓力穩(wěn)定,而引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大,說明引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大不是由于負(fù)荷變化所引起。
(4)引風(fēng)機(jī)透平調(diào)速器的PID 值不合適,引起轉(zhuǎn)速波動大。
(5)引風(fēng)機(jī)透平控制油帶氣泡,引起轉(zhuǎn)速波動大。如果引風(fēng)機(jī)透平潤滑油箱油位低,潤滑油回油產(chǎn)生的氣泡還來不及破滅,就進(jìn)入潤滑油泵入口,會導(dǎo)致控制油帶氣泡。因?yàn)闅馀菥哂锌蓧嚎s性,會引起控制油壓力波動,從而導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動。
(6)引風(fēng)機(jī)透平控制油壓力不穩(wěn)定,引起轉(zhuǎn)速波動大。如果引風(fēng)機(jī)透平控制油壓力不穩(wěn)定,會引起透平油動機(jī)油缸活塞上下移動,導(dǎo)致調(diào)節(jié)汽閥開度波動,從而造成轉(zhuǎn)速波動。
(7)引風(fēng)機(jī)透平控制油油質(zhì)問題引起轉(zhuǎn)速波動大。如果引風(fēng)機(jī)透平控制油油質(zhì)有問題,會影響透平控制油系統(tǒng),從而引起轉(zhuǎn)速波動。
(8)引風(fēng)機(jī)透平調(diào)節(jié)汽閥彈簧預(yù)緊力不符合設(shè)計(jì)要求,引起轉(zhuǎn)速波動大。如果引風(fēng)機(jī)透平調(diào)節(jié)汽閥彈簧預(yù)緊力不符合設(shè)計(jì)要求,調(diào)節(jié)汽閥就不能良好地動作,從而引起轉(zhuǎn)速波動。
(9)引風(fēng)機(jī)透平油動機(jī)活塞桿和拉桿之間連接松動,引起轉(zhuǎn)速波動大。如果引風(fēng)機(jī)透平油動機(jī)活塞桿和拉桿之間連接松動,當(dāng)油動機(jī)活塞桿上下移動時,油動機(jī)拉桿沒有跟著油動機(jī)活塞桿同步上下移動,從而導(dǎo)致透平轉(zhuǎn)速波動。
(10)引風(fēng)機(jī)透平油動機(jī)油缸活塞環(huán)泄漏,引起轉(zhuǎn)速波動大。如果引風(fēng)機(jī)透平油動機(jī)油缸活塞環(huán)泄漏,會導(dǎo)致油缸活塞壓力變化,導(dǎo)致活塞上下移動,造成調(diào)節(jié)汽閥進(jìn)汽量變化,從而引起透平轉(zhuǎn)速波動。
(11)引風(fēng)機(jī)透平油動機(jī)錯油門滑閥組合件卡澀,引起轉(zhuǎn)速波動大。如果引風(fēng)機(jī)透平油動機(jī)錯油門滑閥組合件卡澀,不能良好地旋轉(zhuǎn)和上下移動,會引起轉(zhuǎn)速波動。
針對轉(zhuǎn)化爐引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大的可能原因,提出以下排查、處理措施。
(1)經(jīng)過動態(tài)調(diào)節(jié)調(diào)速器的PID 值,不能解決引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大的問題,最后進(jìn)行電磁轉(zhuǎn)換器信號強(qiáng)制試驗(yàn),還是不能解決轉(zhuǎn)速波動大的問題,說明引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大不是由于調(diào)速器的PID 值不合適所導(dǎo)致。
(2)增加引風(fēng)機(jī)透平潤滑油箱里的潤滑油量,使得潤滑油箱油位升高,防止?jié)櫥拖淅锏臍馀葸M(jìn)入潤滑油泵,導(dǎo)致控制油帶氣泡,引起轉(zhuǎn)速波動。引風(fēng)機(jī)透平潤滑油箱油位符合設(shè)計(jì)要求后,轉(zhuǎn)速波動的問題還是得不到解決,所以判斷引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大不是由于控制油帶氣泡所引起。
(3)引風(fēng)機(jī)透平停機(jī)后,檢查控制油蓄能器,壓力為0.45MPa,符合引風(fēng)機(jī)透平正常運(yùn)行參數(shù)要求,所以判斷引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大不是由于控制油壓力不穩(wěn)定所引起。
(4)通過取樣分析潤滑油品質(zhì),監(jiān)測報告表明,油品理化指標(biāo)基本正常,說明引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大不是由于控制油油質(zhì)問題所造成。
(5)通過測量引風(fēng)機(jī)透平調(diào)節(jié)汽閥彈簧長度來檢查彈簧預(yù)緊力是否符合設(shè)計(jì)要求,測量值為152mm,符合設(shè)計(jì)要求,說明引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大不是由于調(diào)節(jié)汽閥彈簧預(yù)緊力不符合設(shè)計(jì)要求所引起。
(6)拆下引風(fēng)機(jī)透平油動機(jī),檢查油動機(jī)活塞桿和拉桿之間連接是否松動,發(fā)現(xiàn)活塞桿和拉桿之間連接完好,說明引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大不是由于油動機(jī)活塞桿和拉桿之間連接松動所引起。
(7)拆開引風(fēng)機(jī)透平油動機(jī)油缸,發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)表面完好,沒有泄漏,說明透平轉(zhuǎn)速波動大不是由于油動機(jī)油缸活塞環(huán)泄漏所引起。
(8)拆開引風(fēng)機(jī)透平油動機(jī)錯油門(見圖1),取出錯油門滑閥組合件檢查,發(fā)現(xiàn)錯油門滑閥組合件(見圖2)表面和滑閥轉(zhuǎn)動盤下端面有明顯摩擦痕跡,錯油門滑閥組合件套筒(見圖3)固定螺釘松動,螺釘頭凸出套筒端面,判斷錯油門滑閥組合件表面的摩擦痕跡是因?yàn)橐L(fēng)機(jī)透平試車時,由于控制油系統(tǒng)比較臟,造成錯油門滑閥組合件和錯油門滑閥組合件套筒產(chǎn)生摩擦所致,而滑閥轉(zhuǎn)動盤下端面的摩擦痕跡是由于錯油門滑閥組合件套筒固定螺釘松動,螺釘頭凸出套筒端面,并和滑閥轉(zhuǎn)動盤下端面互相摩擦所致。因?yàn)殄e油門滑閥組合件與錯油門滑閥組合件套筒,滑閥轉(zhuǎn)動盤下端面與錯油門滑閥組合件套筒固定螺釘相互摩擦,導(dǎo)致錯油門滑閥組合件不能良好地旋轉(zhuǎn)和上下移動,造成引風(fēng)機(jī)透平調(diào)節(jié)汽閥不能良好地調(diào)節(jié)閥門開度,從而引起引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速波動大。
圖1 油動機(jī)錯油門
(1)檢修引風(fēng)機(jī)透平油動機(jī)錯油門。清洗干凈錯油門;擰緊錯油門滑閥組合件套筒固定螺釘,使得螺釘頭不高出套筒端面;更換錯油門滑閥組合件。
圖2 錯油門滑閥組合件
圖3 滑閥組合件套筒
(2)引風(fēng)機(jī)透平靜態(tài)調(diào)試。關(guān)閉引風(fēng)機(jī)透平進(jìn)汽和排汽截止閥,停機(jī)電磁閥強(qiáng)制帶電,建立油動機(jī)二次油,調(diào)速器給出0%開度,操縱信號輸出4mA,二次油壓力調(diào)節(jié)至0.15MPa,調(diào)整調(diào)節(jié)汽閥刻度(見圖4)至0位置;調(diào)速器給出100%開度,操縱信號輸出20mA,二次油壓力調(diào)節(jié)至0.45MPa,調(diào)整調(diào)節(jié)汽閥刻度至30位置。
圖4 調(diào)節(jié)汽閥刻度
(3)調(diào)速器的PID值調(diào)整。開機(jī)后,動態(tài)調(diào)整調(diào)速器的PID 值,使得引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速比較平穩(wěn)。當(dāng)引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速約為9 900r/min 時,轉(zhuǎn)速波動為30r/min左右。
我公司日產(chǎn)2 500t甲醇裝置轉(zhuǎn)化爐引風(fēng)機(jī)透平油動機(jī)錯油門檢修完成交付使用后,注意觀察其轉(zhuǎn)速波動情況。目前,引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速約為9 900r/min時,轉(zhuǎn)速波動為30r/min左右。引風(fēng)機(jī)透平轉(zhuǎn)速能夠根據(jù)轉(zhuǎn)化爐爐膛壓力自動調(diào)節(jié),為日產(chǎn)2 500t甲醇裝置的安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行提供了保證。