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熔融尿素升壓泵故障處理

2013-12-23 05:52張朋朋毋喜變高慧洋
化工設(shè)計通訊 2013年1期
關(guān)鍵詞:機(jī)封葉輪尿素

張朋朋,毋喜變,高慧洋

(河南煤化集團(tuán)中原大化公司,河南濮陽 457004)

河南煤化集團(tuán)中原大化公司三胺三廠為年產(chǎn)30kt三聚氰胺裝置,其中的熔融尿素升壓泵(P8102A/B)是將熔融尿素送到反應(yīng)器給料泵P8103A/B,升壓至8.0MPa送入反應(yīng)器,尿素在反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生熱解反應(yīng)生成三聚氰胺。其主要參數(shù)/描述如下:

名稱 熔融尿素升壓泵

位號 P8102A/B

介質(zhì) 熔融尿素

溫度 145℃

壓力 0.76MPa

流量 36m3/h

型號 CPK-HX-C50-200

軸功率 13.5kW

2011年的三季度,三胺三廠的尿液升壓泵P8102A/B運(yùn)行極不穩(wěn)定,從7 月21 日至9 月15日,共計發(fā)生故障12次,嚴(yán)重影響到三胺裝置的長周期運(yùn)行。從現(xiàn)象上看,問題主要集中在軸承損壞、軸變形扭曲、斷軸、葉輪脫落、機(jī)封泄漏、介質(zhì)進(jìn)入軸承箱等情況,特別是在9 月11日到15日間,連續(xù)三次斷軸。設(shè)備故障率為裝置開車以來最高。

1 故障情況及經(jīng)過

①7月21 日,P8102B 檢修時發(fā)現(xiàn)軸承損壞,軸彎曲;②8月2日,P8102B軸斷成三截,更換軸、軸承、機(jī)封后回裝;③8 月14 日,P8102A 發(fā)現(xiàn)斷軸,更換軸、軸承、機(jī)封后回裝;④8 月16 日,P8102A 機(jī)封大量泄漏,發(fā)現(xiàn)葉輪背帽有松動;⑤8月19日,P8102B機(jī)封大量泄漏,打開泵體后發(fā)現(xiàn)葉輪背帽處泄漏,更換機(jī)封和葉輪背帽的四氟墊;⑥8 月28 日,P8102B發(fā)現(xiàn)葉輪背帽卡住葉輪,導(dǎo)致盤不動車;⑦8 月29 日,P8102A 發(fā)現(xiàn)軸承已損壞,軸彎曲,工藝介質(zhì)進(jìn)入軸承箱;⑧8 月29日,P8102B發(fā)現(xiàn)軸承損壞、斷軸;⑨9月7日,P8102B 發(fā)現(xiàn)介質(zhì)進(jìn)入軸承箱,軸承損壞,更換軸承、機(jī)封后回裝;⑩9月11日,P8102A 發(fā)現(xiàn)斷軸;9月11 日,P8102B 發(fā)現(xiàn)斷軸(引起濃縮系統(tǒng)停車);9月15日,P8102A 再次斷軸。

2 所做的工作

從7月21日第一次出現(xiàn)故障開始,三胺事業(yè)部就采取了各種措施,巡檢頻率改為半小時一次,同時,對軸承箱進(jìn)行通工廠風(fēng)在線降溫等手段加強(qiáng)防范。

從設(shè)備檢修和損壞部件的情況看,引起泵故障的原因主要有二種,一是葉輪脫落;二是軸由裝機(jī)封軸套段臺階處斷裂(如圖1、2)。

圖1 斷軸情況之一

圖2 斷軸情況之二

葉輪松動和脫落會造成泵振動大,引起機(jī)封泄漏、介質(zhì)進(jìn)入軸承箱、軸承損壞等故障,葉輪松動還會使葉輪和泵殼摩擦,軸受扭力增大,造成泵軸在最薄弱的地方(帶鍵槽裝葉輪段)扭曲變形。在前期的檢修過程中,三胺事業(yè)部采用對葉輪背帽和葉輪點(diǎn)焊的措施,解決了葉輪松動脫落問題。

泵軸在出現(xiàn)裂紋直至完全斷開的過程中,泵振動逐漸加大,也會引起機(jī)封泄漏、介質(zhì)進(jìn)入軸承箱、軸承損壞等故障。

3 斷軸原因分析

該泵在幾年前就進(jìn)行了國產(chǎn)化改造,以前的運(yùn)轉(zhuǎn)整體穩(wěn)定。經(jīng)采供部確認(rèn),泵軸材料為316不銹鋼,能夠滿足性能要求,并且斷軸也沒有出現(xiàn)腐蝕痕跡。泵軸各方面尺寸也沒有變化,軸強(qiáng)度能夠滿足使用要求,據(jù)檢修人員介紹,安裝程序也都和原先一樣。結(jié)合最近幾次泵軸從同一部位斷開的現(xiàn)象,大家把疑點(diǎn)集中在泵軸加工工藝上。通過對斷軸進(jìn)行認(rèn)真觀察,發(fā)現(xiàn)加工時的退刀槽(裝軸承部位和裝機(jī)封軸套部位的臺階處)較大,該處是應(yīng)力集中區(qū),容易產(chǎn)生裂紋,一旦產(chǎn)生裂紋,泵軸在運(yùn)行過程中受交變應(yīng)力影響,裂紋會逐步擴(kuò)展,直至斷裂。

因此,該處臺階在加工時應(yīng)實行圓弧過渡,防止應(yīng)力集中。同時,軸在加工時還必須使用鍛件。從當(dāng)前的斷軸情況分析,制造廠家忽略了這些細(xì)節(jié)。

4 采取的措施

(1)由采供部與供貨廠家聯(lián)系、交流,對泵軸的加工工序是否變化(包括是否采用鍛件)、加工人員是否變化(是否頻繁更換加工人員)等進(jìn)行確認(rèn),對制造廠家選用的材質(zhì)情況進(jìn)行核實,必要時可以重新更換制造廠家。

(2)工藝巡檢上要加強(qiáng)監(jiān)護(hù),對運(yùn)行泵軸承溫度、振動值變化情況進(jìn)行記錄。

(3)泵軸目前易斷部位加粗3mm,減少軸徑急劇變化,增加強(qiáng)度;臺階處圓滑過渡,減少應(yīng)力集中;軸同油封配合部位直徑尺寸選配好。以上尺寸調(diào)整后,加工圖紙的數(shù)據(jù)要固定下來,不要來回改動。

(4)備件方面,消耗后要及時補(bǔ)充,關(guān)鍵的泵軸至少要保證有一根庫存量,機(jī)封要保證兩套的庫存量。

5 取得的效果

從2011年9月底到現(xiàn)在,泵軸改造后,已經(jīng)運(yùn)行了一年多的時間,沒有再出現(xiàn)過斷軸現(xiàn)象,機(jī)封泄漏的情況也很少出現(xiàn)。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,溫度、壓力等參數(shù)也都正常,取得了良好的效果。

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