程 華, 祝社強
(保定長城博翔汽車零部件制造有限公司, 河北保定 071000)
風駿皮卡是長城汽車股份有限公司推出的經典車型, 連續(xù)14年全國銷量第一, 市場保有量70萬, 出口100個國家和地區(qū), 連續(xù)10年中國汽車出口額第一。風駿皮卡外形與國際接軌, 威猛大氣, 做工精細, 是引領皮卡發(fā)展的時尚先鋒; 舒適豐富的配置, 更是全面提升了駕乘者的感受, 是皮卡行業(yè)的絕對標桿。
汽車空調系統(tǒng)可以為乘車人員提供舒適的乘車環(huán)境, 降低駕駛員的疲勞強度, 提高行車安全, 而空調風機的噪聲是影響舒適性的重要因素之一。
我們在進行風駿HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning, 空調器總成) 總成測試的時候,發(fā)現(xiàn)風機有比較尖銳的聲音, 單鼓風機總成的時候更加明顯, 這樣乘客會感到明顯的不舒服, 這是我們必須要改進的。
風機及匹配結構功能如圖1所示。
我們首先對鼓風機單體進行測試, 并沒有聽到明顯的尖銳聲音, 因此確定是風機和蝸殼在匹配上產生了問題。 接下來對風機的頻譜進行了測試, 結果見表1。
表1 風機頻譜測試結果 (設計改進前: 葉輪直徑150 mm)
通過以上試驗數(shù)據可以看出, 風機總成明顯存在30~40倍頻(倍頻: 風機基本頻率的整數(shù)倍頻率?;l=1/周期; 周期為風機轉一圈所需要的時間)的高頻音, 風機端電壓在DC (直流電源) 6 V、 DC 8V時尤其明顯, 頻域峰值超出其附近聲壓級在10dB左右, 這樣人耳聽起來會感覺有比較尖銳的聲音。
同時我們進行了風道流場的CFD (計算流體動力學, 用以模擬仿真實際的流體流動情況) 分析,結果如圖2所示。
通過分析可以看出, 在蝸殼的出風口處靠近蝸舌 (圖1)的地方存在一個較大的渦流區(qū), 而蝸舌區(qū)域恰恰是產生高頻音的重災區(qū), 因此可以初步確認, 蝸舌和風機的葉輪的匹配是產生問題的原因。
根據經驗理論值, 小型風機蝸舌與葉輪間的間隙t取值為: t/D=0.07~0.15 (前向葉輪), 其中D為葉輪直徑。 經過測量, 目前風駿風機蝸舌與葉輪間的間隙為9.713 mm, 葉輪直徑D=150 mm, t/D=0.065, 處于合理取值的下限值以下, 即風機葉輪和蝸殼蝸舌處間隙偏小。 由于蝸殼模具比較難改, 因此我們決定采用葉輪直徑小一些 (D=135 mm) 的風機進行匹配, 此時t=17.213, t/D=0.128,處于合理取值中間值附近, 理論上較為理想, 之后進行風道流場的CFD分析來驗證我們的判斷。 結果如圖3所示。
通過分析可以看出, 在蝸殼的出風口處靠近蝸舌的渦流區(qū)明顯變小, 因而產生的高頻音也會變小, 這也初步驗證了我們的設計改進思路。
有了充分的依據, 我們經過一段時間的準備,制作了葉輪直徑為135 mm的風機手工樣件, 隨后進行了實物驗證, 驗證過程主要分為3個步驟。
第1步, 首先對鼓風機總成、 HVAC總成狀態(tài)下的噪聲進行評審, 大家一致認定基本上聽不到比較尖銳的聲音, 有的只是呼呼的風聲, 在此基礎上,開始下一步的驗證。
第2步, 我們對風機的頻譜進行了測試, 并對設計改進前后進行了對比, 結果見表2、 圖4和圖5。
通過以上試驗數(shù)據, 可以看到30~40倍頻的高頻音消失, 且頻域峰值改進在DC 8 V時有5.1 dB,在DC 6 V時有將近10 dB, 改進幅度符合我們的預期, 這樣人耳基本上不會感覺到有比較尖銳的聲音; 另外總的噪聲值在DC 10 V、 DC 8 V、 DC 6 V分別有1.8 dB、 2.9 dB、 4.1 dB改進, 效果明顯。 以上結果表明, 無論是從理論上還是從實踐的效果上, 我們對風機噪聲的改進, 方向上是正確的, 效果上是明顯的。
表2 風機頻譜測試結果 (設計改進后: 葉輪直徑135 mm)
第3步, 考慮到葉輪直徑小可能對風量產生影響, 因此我們對改進前后的風量也進行了測試, 測試結果見表3、 表4和圖6。 測試條件: 端電壓13.5 V,在鼓風機總成中(外循環(huán))。
表3 風壓風量試驗數(shù)據 (設計改進前樣件)
表4 風壓風量試驗數(shù)據 (設計改進后樣件)
由以上圖表可以看出, 改進后樣件風量不僅沒有降低, 反而有所提升, 在靜壓0 Pa時風量提升8.8 m3/h, 在靜壓250 Pa時風量提升24.5 m3/h; 從效率上看, 在150 Pa以下, 設計改進后效率不如設計改進前, 但在150 Pa以上, 設計改進后效率要高于設計改進前, 這說明風機的抗壓能力得到提升, 而且實車應用的風阻基本上都在200 Pa以上, 因此我們可以確認改進后樣件風量和效率均得到了提升。
通過以上分析和試驗驗證, 我們基本上可以得出結論, 葉輪直徑減小后對于噪聲的改進效果明顯, 且風量和效率均得到了提升。 針對此次設計改進, 我們總結如下。
1) 離心風機葉輪與蝸殼配合十分重要, 不同的配合間隙可能會產生噪聲, 離心風機葉輪與蝸舌間隙經驗理論值為葉輪直徑的7%~15%。
2) 離心風機出口處的較大渦流會造成區(qū)域性氣流脈動, 從而產生噪聲。
3) 通過頻譜測試和CFD分析, 可以看到頻域峰值以及不同匹配下的各種氣流壓力及速度分布,進而為產品開發(fā)和設計改進提供幫助。
[1] 安連鎖. 泵與風機[M]. 北京: 中國電力出版社, 2008.