郭李勝,葉鳳柏,郭全生(山西平陽重工機(jī)械有限責(zé)任公司,山西侯馬 043003)
支座是定位儀上的一個(gè)重要零件,長(zhǎng)期服役,要求尺寸穩(wěn)定性要好。鑄件要求不得有裂紋、疏松、針孔等任何鑄造缺陷,不能進(jìn)行焊補(bǔ),對(duì)3個(gè)馬蹄孔進(jìn)行X射線探傷,探傷要求為一級(jí)疏松和一級(jí)針孔。該鑄件結(jié)構(gòu)復(fù)雜,熱節(jié)多而且分散,給鑄件的補(bǔ)縮帶來了較大的困難。該支座的材料為Z L 424,其鑄造性能差,裂紋、縮松傾向大,鑄造難度大。
在鑄造生產(chǎn)過程中常產(chǎn)生裂紋、縮松、氣孔等缺陷,特別是裂紋缺陷危害最大,在鑄造、熱處理甚至機(jī)加后都很少產(chǎn)生裂紋,大部分是在機(jī)加過程中和機(jī)加完成后甚至裝機(jī)運(yùn)行后才產(chǎn)生裂紋,對(duì)產(chǎn)品的長(zhǎng)期使用造成了較大的潛在威脅。同時(shí)由于鑄件的廢品率較高(廢品率在40%左右),造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。
生產(chǎn)中存在的主要缺陷是裂紋和縮松。經(jīng)統(tǒng)計(jì)原工藝生產(chǎn)的55件鑄件,報(bào)廢22件,廢品率為40%;其中裂紋13件,是主要缺陷,占廢品總數(shù)的59.1%,其次是澆口處的縮松7件,占廢品總數(shù)的31.8%,其它缺陷占廢品總數(shù)的9.1%。
從支座的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)來看,十字和T字交叉筋較多,熱節(jié)很分散,特別是馬蹄孔處的熱節(jié)較大(如圖1所示),且大多數(shù)分散的熱節(jié)都遠(yuǎn)離澆口,無法實(shí)現(xiàn)澆口對(duì)遠(yuǎn)端熱節(jié)的補(bǔ)縮作用,因此在分散的熱節(jié)處極易出現(xiàn)縮松缺陷。
Ⅰ類裂紋是在L型厚大臺(tái)階處,如圖1 b)所示,該處放置2塊冷鐵,在澆注時(shí)兩塊冷鐵之間易形成披縫。在冷卻凝固過程中,由于披縫薄凝固快,鑄件的L型臺(tái)階處厚大凝固慢,在繼續(xù)凝固收縮時(shí)先凝固的披縫受壓應(yīng)力,后凝固的鑄件厚大臺(tái)階處受拉應(yīng)力,披縫阻礙了鑄件的收縮,當(dāng)應(yīng)力一定大時(shí)在L型厚大臺(tái)階處就形成了裂紋。
Ⅱ類裂紋是在馬蹄孔處的厚大部位,如圖1 b)所示,是由于該裂紋在鑄造和熱處理后很少產(chǎn)生,大部分是在機(jī)加過程中和機(jī)加完成后甚至在裝機(jī)運(yùn)行后才產(chǎn)生裂紋,因此說明該處的鑄造內(nèi)應(yīng)力較大,而且在熱處理過程中應(yīng)力沒有完全消除。原工藝在厚大的馬蹄孔內(nèi)園設(shè)置了環(huán)形冷鐵。這樣一方面在凝固時(shí)內(nèi)圈冷鐵對(duì)鑄件的收縮形成了較大的阻力;另一方面由于冷鐵的激冷作用,快速形成的激冷層對(duì)外圍后續(xù)的凝固層形成了較大的收縮阻力,導(dǎo)致鑄件形成了較大的鑄造內(nèi)應(yīng)力,同時(shí)由于該材料Z L 424裂紋傾向大,因此該處就極易形成裂紋缺陷。
該支座結(jié)構(gòu)復(fù)雜十字和T字交叉筋較多(如圖1),熱節(jié)很分散,大部分是10 mm的均勻壁厚,局部較厚大。澆注溫度高(>725℃)時(shí),遠(yuǎn)離澆口的馬蹄孔部位由于其壁厚厚大且得不到充分補(bǔ)縮易產(chǎn)生疏松缺陷;澆注溫度低(<695℃)時(shí),馬蹄孔部位在冷鐵的激冷作用下疏松缺陷可以消除,但是由于冷鐵的收縮量 L冷鐵收縮量=(T收前溫度-T室度)×ε,T澆低時(shí),T收前溫度就低,則 L冷鐵收縮收縮量就小,冷鐵的退讓性就差,收縮阻力就大,鑄件冷卻到室溫時(shí)內(nèi)部產(chǎn)生的殘余應(yīng)力就大。易產(chǎn)生裂紋缺陷。同時(shí)十字和T字交叉筋分散性熱節(jié)處由于得不到充分補(bǔ)縮易產(chǎn)生疏松缺陷;因此該鑄件對(duì)澆注溫度特別敏感,在生產(chǎn)實(shí)踐中選擇了不同的澆注溫度做了多次試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)澆注溫度過高或過低都易形成裂紋和縮松缺陷。
內(nèi)澆口位置、數(shù)量和大小的設(shè)計(jì)對(duì)裂紋和縮松缺陷的有較大的影響,內(nèi)澆口位置應(yīng)開設(shè)在離熱節(jié)較近的位罝,最大程度地利用壓差鑄造的壓差補(bǔ)縮能力,消除疏松缺陷;根據(jù)該鑄件熱節(jié)多而分散的特點(diǎn)內(nèi)澆的數(shù)量應(yīng)多而分散,一方面減少澆注時(shí)的過熱,另一方面可縮短澆口對(duì)熱節(jié)的補(bǔ)縮距離,有利于消除裂紋和縮松缺陷;內(nèi)澆口總面積適當(dāng)增大以減少鋁液澆注時(shí)的出口速度,減少飛濺,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)充型,有利于消除針孔和縮松缺陷。
將垂直縫隙式澆注系統(tǒng)改進(jìn)為底注水平縫隙式澆注系統(tǒng)(如圖1),實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)充型;同時(shí)增大內(nèi)澆口的截面積,并將內(nèi)澆口分散分布,實(shí)現(xiàn)了鑄件同時(shí)凝固,減少熱應(yīng)力,與此同時(shí)縮短了澆口與鑄件熱節(jié)之間的距離,增強(qiáng)了澆口對(duì)鑄件局部熱節(jié)的補(bǔ)縮作用。
1)取消馬蹄孔處的內(nèi)圈冷鐵,在馬蹄孔的厚大部位上部設(shè)置冒口,以減少馬蹄孔的收縮應(yīng)力,增加補(bǔ)縮能力,消除馬蹄孔處的裂紋缺陷;
2)將L型厚大臺(tái)階處的兩塊冷鐵改為一塊L型的成型冷鐵,消除原來兩塊冷鐵間的披縫。
選擇不同的澆注溫度(695℃~725℃)進(jìn)行試驗(yàn),確定最佳的澆注溫度。
保壓壓力由0.0115 MPa提高到0.0155 MPa,通過提高保壓壓力,增加了壓差澆注的補(bǔ)縮能力,充分利用了壓差澆注的擠慮補(bǔ)縮作用,減少晶粒間的顯微疏松。
1)將垂直縫隙式澆注系統(tǒng)改為底注水平縫隙式澆注系統(tǒng),同時(shí)將內(nèi)澆口的總截面積由8400 mm2增加到16500 mm2.降低了鋁液澆注時(shí)的出口速度,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)充型,減少了金屬液進(jìn)入內(nèi)澆口時(shí)產(chǎn)生的紊流,減少了鋁液的二次氧化,有利于消除縮松的氣孔缺陷。同時(shí)內(nèi)澆口截面積增大后,減輕了金屬液對(duì)鑄件的局部過熱作用,有利于實(shí)現(xiàn)同時(shí)凝固,減少內(nèi)應(yīng)力,有利于消除裂紋缺陷。
2)改變了內(nèi)澆口的位置,將內(nèi)澆口直接對(duì)準(zhǔn)易產(chǎn)生疏松的熱節(jié),加強(qiáng)了對(duì)局部熱節(jié)的補(bǔ)縮作用。實(shí)現(xiàn)了整體同時(shí)凝固,局部順序凝固的理想效果。既可加強(qiáng)補(bǔ)縮,又可減小內(nèi)應(yīng)力。
3)取消了馬蹄孔內(nèi)的冷鐵,在馬蹄孔的厚大部位上部設(shè)置了冒口,減少了馬蹄孔的收縮應(yīng)力,解決了馬蹄孔處的Ⅱ類裂紋缺陷。
4)將L型厚大臺(tái)階處的兩塊冷鐵改為一塊L型的成型冷鐵,消除原來兩塊冷鐵間的披縫,解決了Ⅰ類裂紋缺陷。
5)經(jīng)過工藝改進(jìn)后生產(chǎn)了40件鑄件,合格35件,合格率達(dá)到了87.5%,取得了較滿意的效果。
1)對(duì)于支座類鑄件分散的底注水平縫隙式澆注系統(tǒng)優(yōu)于垂直縫隙式澆注系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)充型;
2)支座鑄件通過工藝改進(jìn)后,解決了鑄件的裂紋、疏松問題,使鑄件的合格率由60%提高到了87.5%;
圖1 支座鑄造工藝圖
3)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的Z L 424鑄件對(duì)澆注溫度特別敏感,控制好澆注溫度是提高鑄件合格率的關(guān)鍵;
4)將內(nèi)澆口直接對(duì)準(zhǔn)易產(chǎn)生縮松的熱節(jié),可加強(qiáng)對(duì)局部熱節(jié)的補(bǔ)縮作用,消除縮松;將內(nèi)澆口分散分布,可實(shí)現(xiàn)鑄件同時(shí)凝固,減少收縮應(yīng)力,消除裂紋;加強(qiáng)補(bǔ)縮和減小收縮應(yīng)力是生產(chǎn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)鑄件的一個(gè)重要原則。
[1]董秀琦主編.低壓及壓差鑄造理論與實(shí)踐[M].北京:兵器工業(yè)出版社,1995.