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淺談煙氣脫硫?qū)Y(jié)生產(chǎn)的影響

2013-11-08 03:29曹繼禮朱化朋
天津冶金 2013年2期
關(guān)鍵詞:底料燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱

曹繼禮,張 惠,朱化朋

(1.萊蕪分公司煉鐵廠燒結(jié)二車(chē)間,山東萊蕪 271126;2.萊鋼型鋼煉鐵廠,山東萊蕪 271126)

1 引言

在鋼鐵長(zhǎng)流程生產(chǎn)過(guò)程中,燒結(jié)過(guò)程要排放出大量的SO2。沒(méi)有經(jīng)過(guò)脫硫處理的廢氣SO2濃度一般為400~1 500 mg/Nm3。燒結(jié)煙氣是經(jīng)過(guò)抽風(fēng)機(jī)抽風(fēng),礦石在溶劑燃料等作用下發(fā)生一系列物理化學(xué)變化,產(chǎn)生的高溫廢氣。其特點(diǎn)為煙氣量較大且有毒,水分大,溫度高,廢氣成分隨著燒結(jié)過(guò)程變化而變化。

山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠4#265 m2燒結(jié)機(jī)燒結(jié)煙氣脫硫?qū)嵤┝诉x擇性煙氣脫硫方案,采用了半氣選脫、Cansolv 可再生氨脫硫技術(shù)和一轉(zhuǎn)一吸硫酸生產(chǎn)工藝。脫硫化學(xué)原理是運(yùn)用有機(jī)二元胺液來(lái)吸收燒結(jié)煙氣中的無(wú)機(jī)物。Cansolv 可再生氨脫硫技術(shù)[1]是濕法回收法,使用專利氨液循環(huán)高效吸收煙氣中的SO2,效率可高達(dá)99%以上。加熱吸收了SO2的氨液,將純SO2氣體從氨液中解析出來(lái)制酸,再生氨液循環(huán)利用。但是在脫硫設(shè)施運(yùn)行后燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程中,燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱磨損較為嚴(yán)重,伸縮節(jié)使用壽命縮短,兩個(gè)大煙道溫度溫差大,風(fēng)箱內(nèi)氣流分配不均勻等,對(duì)燒結(jié)生產(chǎn)造成了較大的影響。

2 氨法脫硫?qū)Y(jié)生產(chǎn)的影響及原因分析

2.1 煙氣脫硫?qū)θR鋼銀前265m2燒結(jié)機(jī)的影響

燒結(jié)過(guò)程是一個(gè)復(fù)雜的物理化學(xué)過(guò)程,由于原料、熔劑、固體燃料成分的多樣性,使得燒結(jié)過(guò)程中產(chǎn)生的有害氣體種類很多。隨著脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行,兩個(gè)大煙道也呈現(xiàn)出不一樣的新特性。

其特點(diǎn)如下:

(1)廢氣溫度變化較大,隨外界大氣溫度變化和工藝變化,煙氣溫度一般在105~160℃,其中1#脫硫煙道溫度多數(shù)情況下高于2#非脫硫煙道20℃。

(2)廢氣中含塵量較大,濃度達(dá)100~285 g/m3。其中2#煙道1#~8#風(fēng)箱和1#煙道12#~22#風(fēng)箱磨損速度較快,伸縮節(jié)使用壽命大大縮短,漏風(fēng)較為嚴(yán)重。

(3)水分含量大。水分在燒結(jié)過(guò)程中起到造球、傳熱、提高小球光潔度等作用,燒結(jié)完全時(shí),水分隨廢氣排出,廢氣中的水蒸氣含量在10%左右。2#煙道廢氣溫度偏低,風(fēng)機(jī)葉片掛泥,風(fēng)機(jī)電流高于額定值250 A,對(duì)2#主抽風(fēng)機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行造成很大的隱患。

(4)由于氣流分布不均勻,所帶走的灰量成不均勻狀態(tài),導(dǎo)致大煙道放灰不均勻,有的卸灰閥灰量很少,有的卸灰閥灰量則太多。

燒結(jié)過(guò)程中的心臟部位在主抽風(fēng)機(jī),隨著風(fēng)箱的大幅改動(dòng),抽風(fēng)系統(tǒng)變化明顯,氣流分布不均衡,風(fēng)箱磨損較快,大煙道放灰難度大,大煙道廢氣溫度差異大。

2.2 產(chǎn)生影響的原因分析

為了查找影響燒結(jié)生產(chǎn)的原因,我們先從脫硫系統(tǒng)半氣閥改造入手。山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠4#265m2燒結(jié)機(jī)配有28對(duì)風(fēng)箱、2個(gè)大煙道和對(duì)應(yīng)的2臺(tái)12000m3/min抽風(fēng)機(jī)。根據(jù)所有風(fēng)箱的實(shí)際廢氣溫度和其中的含硫量,將風(fēng)箱分為兩部分后分別引入2個(gè)大煙道。1#~8#和24#~27#風(fēng)箱的煙氣全部引入非脫硫大煙道,SO2濃度小于200 mg/Nm3,溫度為100~140℃。12#~22#風(fēng)箱的煙氣引入脫硫的大煙道,SO2濃度為2200~1600mg/Nm3,溫度為130~160℃,此煙道廢氣引入脫硫系統(tǒng)進(jìn)行脫硫。東28#風(fēng)箱引入脫硫煙道,西28#風(fēng)箱引入非脫硫煙道。

為了平衡兩個(gè)大煙道半氣改造后的流量、壓力,在9#~11#風(fēng)箱和23#~25#風(fēng)箱設(shè)有雙向調(diào)節(jié)閥[2],用于調(diào)節(jié)兩個(gè)大煙道之間的平衡。風(fēng)箱改造后的結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

圖1 改造后的風(fēng)箱結(jié)構(gòu)示意圖

脫硫煙道高溫含硫廢氣經(jīng)過(guò)電除塵后,再通過(guò)增壓風(fēng)機(jī)增加壓力后噴淋洗滌。在增壓風(fēng)機(jī)入口前配置主擋板門(mén),在煙囪原煙道配置旁路擋板門(mén),形成一個(gè)三通翻板[3]。脫硫系統(tǒng)工作時(shí),主擋板門(mén)處于開(kāi)啟狀態(tài),同時(shí)關(guān)閉旁路擋板門(mén);脫硫設(shè)施停機(jī)檢修時(shí),關(guān)閉主擋板門(mén),打開(kāi)旁路擋板門(mén),燒結(jié)廢氣經(jīng)原有煙囪排放,如圖2所示。

2.2.1 燒結(jié)機(jī)剛開(kāi)機(jī)生產(chǎn)時(shí)

燒結(jié)機(jī)剛開(kāi)機(jī)生產(chǎn)時(shí),1#、2#大煙道廢氣溫度差異明顯原因探討。剛開(kāi)機(jī)生產(chǎn)時(shí),混勻料布滿布平整個(gè)料面后,1#脫硫煙道廢溫上升很快,10 min左右即可達(dá)到100℃以上,而同樣抽風(fēng)的2#煙道,抽風(fēng)30min后仍然在85℃徘徊,我們通過(guò)分析研究,形成結(jié)論如下:

(1)剛開(kāi)機(jī)時(shí),混勻料沒(méi)有蒸汽預(yù)熱,料溫較低,冬季在25℃左右,抽風(fēng)燒結(jié)時(shí),廢氣中的熱量主要用來(lái)供給預(yù)熱層干燥層,大量的熱量根本沒(méi)有條件穿過(guò)過(guò)濕層而進(jìn)入大煙道廢氣中,在燒結(jié)過(guò)程中的后半段,過(guò)濕層消失,自動(dòng)蓄熱作用減小,熱量開(kāi)始進(jìn)入煙道廢氣中,廢氣溫度隨之升高。

圖2 燒結(jié)煙氣走向圖

(2)1#~8#風(fēng)箱、26#、27#風(fēng)箱全部由2#大煙道抽風(fēng),12#~22#風(fēng)箱全部由1#大煙道抽風(fēng),其余的9#、10#、11#、23#、24#、25#風(fēng)箱為串通結(jié)構(gòu),也就是對(duì)兩個(gè)大煙道同時(shí)供風(fēng),由此造成兩個(gè)大煙道廢氣溫度差異顯而易見(jiàn)。開(kāi)機(jī)生產(chǎn)后大煙道放灰,2#大煙道放出大量濕料可以作為這一結(jié)論的有力證明。

2.2.2 正常生產(chǎn)后

正常生產(chǎn)后,1#、2#大煙道廢氣溫度差異縮小至20℃以內(nèi),我們又通過(guò)大量實(shí)踐,分析原因如下:

(1)有了自產(chǎn)的蒸汽后,二混、小礦槽都加入蒸汽,料溫可以提高到50℃左右,過(guò)濕層的影響減弱,燒結(jié)過(guò)程較為穩(wěn)定,高溫段廢氣風(fēng)箱范圍減?。?9#~27#),兩個(gè)大煙道對(duì)高溫度風(fēng)箱均有抽風(fēng),差距不大。

(2)燒結(jié)機(jī)為了減少某一部分的漏風(fēng)(如風(fēng)洞),中間加了隔板,減少漏風(fēng)的影響。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的磨損沖蝕損壞,隔板缺失較多,所起到的隔斷效應(yīng)大大減弱。正是由于隔板作用的降低,使得本不均衡的風(fēng)箱抽風(fēng)系統(tǒng)氣流在臺(tái)車(chē)底部得到一定程度的重新分配,氣流經(jīng)過(guò)混合,廢氣溫度差異減小。

(3)共有6對(duì)共12個(gè)風(fēng)箱做了聯(lián)通裝置,在很大的程度上,減小了2#大煙道的壓力,提高了1#大煙道的壓力,起到了很好的平衡作用,同時(shí)對(duì)廢氣溫度也起到了一定的平衡作用。

2.2.3 改造后

改造后,氣流分布不均勻,抽風(fēng)的風(fēng)箱數(shù)量相當(dāng)于減少了三分之一,廢氣流速加快,攜帶的灰塵的動(dòng)能大大增加,灰塵對(duì)風(fēng)箱薄弱處、伸縮節(jié)造成很大的磨損破壞,漏風(fēng)率大大提高。同時(shí),由于分流了部分風(fēng)箱風(fēng)口,與之相對(duì)應(yīng)的卸灰閥幾乎無(wú)灰可放,而相反,其他的卸灰閥灰量又較大,加大了放灰難度與頻次。

3 應(yīng)對(duì)措施

3.1 改進(jìn)鋪底料設(shè)施

燒結(jié)過(guò)程中分為五個(gè)帶,過(guò)濕帶位于五個(gè)帶的最下層。當(dāng)沒(méi)有鋪底料時(shí),過(guò)濕帶接觸到篦條,糊堵在篦條上,在抽風(fēng)的作用下,大量濕料被抽入大煙道,造成大煙道放灰困難。篦條之間留有的抽風(fēng)間隙,被糊上了濕料,減弱了料層的透氣性。

為此修復(fù)鋪底料漏斗下料口,使之開(kāi)關(guān)自如,能存儲(chǔ)鋪底料約20t。這樣即使在環(huán)冷機(jī)無(wú)料的情況下,也可以保證燒結(jié)機(jī)在2.5h內(nèi)有足夠的鋪底料可以使用。制定了停開(kāi)機(jī)操作制度,在停機(jī)之前,鋪底料工必須將倉(cāng)內(nèi)灌滿,準(zhǔn)備開(kāi)機(jī)時(shí)使用;鋪底料的使用,大大減輕了因?yàn)榱蠝氐投鴮?dǎo)致的過(guò)濕層影響,料層的透氣性起到了很好的輔助作用。同時(shí)由于鋪底料攔截了大量的濕料進(jìn)入大煙道,煙道放灰量大幅減少,灰量的減少也對(duì)風(fēng)箱起到一定的保護(hù)作用。

3.2 提高混勻料溫度

萊鋼4#265m2燒結(jié)機(jī)采用回收環(huán)冷余熱工藝,當(dāng)停機(jī)檢修時(shí),余熱鍋爐沒(méi)有可以采取的熱源,開(kāi)機(jī)生產(chǎn)后,沒(méi)有自產(chǎn)蒸汽,蒸汽壓力為零。而現(xiàn)在的燒結(jié)生產(chǎn)中,二次混合機(jī)和小礦槽都需要蒸汽預(yù)熱混合料,當(dāng)沒(méi)有蒸汽預(yù)熱時(shí),冬季僅僅只有白灰和返礦預(yù)熱的情況下,混勻料溫度在25℃左右,需要將混勻料鋪平燒透,排到環(huán)冷上產(chǎn)生蒸汽,自產(chǎn)蒸汽再用于燒結(jié)生產(chǎn),整個(gè)過(guò)程至少需要3h才能穩(wěn)定生產(chǎn),嚴(yán)重制約了燒結(jié)機(jī)的產(chǎn)能。

經(jīng)過(guò)我們的努力,將企業(yè)管網(wǎng)蒸汽用于燒結(jié)機(jī)的開(kāi)機(jī)生產(chǎn)階段,用企業(yè)管網(wǎng)內(nèi)的蒸汽預(yù)熱混勻料,待有了自產(chǎn)蒸汽后,關(guān)閉外部供給的蒸汽,開(kāi)機(jī)生產(chǎn)至運(yùn)行正常的時(shí)間只需要1.5h,效率提高了1倍,產(chǎn)量可以提高400t。

3.3 降低漏風(fēng)率

在保證脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行的條件下,不改動(dòng)風(fēng)箱構(gòu)造,于2012年度利用兩個(gè)季度內(nèi)檢修時(shí)間,對(duì)風(fēng)箱、伸縮節(jié)、卸灰閥等易磨損部位進(jìn)行堵漏風(fēng)作業(yè)。對(duì)風(fēng)箱易磨穿的部位,改變傾角,減輕灰塵沖刷的角度。對(duì)磨損嚴(yán)重的伸縮節(jié),仔細(xì)排查,集中更換。

特別是安裝使用新的潤(rùn)滑設(shè)備,將原先的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)加油,改為20個(gè)點(diǎn)為一段,每段加油的方式?;乐g形成均勻的油膜,漏風(fēng)的情況大大減輕,潤(rùn)滑效果得到了很大的改善,燒結(jié)機(jī)跑偏現(xiàn)象也得到了一定程度的緩解。

堵漏風(fēng)的實(shí)施及潤(rùn)滑的改造,使漏風(fēng)率得到降低約4%,燒結(jié)機(jī)負(fù)壓升高0.5kPa,燒結(jié)機(jī)抽風(fēng)系統(tǒng)更加完善。兩個(gè)大煙道溫差減小,兩個(gè)大煙道廢氣出口溫度趨于相等。

4 效果分析

4.1 脫硫?qū)Y(jié)生產(chǎn)的影響減小到最低

通過(guò)以上措施的實(shí)施,燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行后,我們克服種種難點(diǎn),將脫硫?qū)Y(jié)生產(chǎn)的影響減小到最低,取得了很好的效果,開(kāi)機(jī)生產(chǎn)至穩(wěn)定時(shí)間為1.5h,兩個(gè)主抽風(fēng)機(jī)電流接近,2#風(fēng)機(jī)電流穩(wěn)定在額定值250A以下,保證了風(fēng)機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行,廢氣溫度趨于一致,在115~145℃以內(nèi),保證了風(fēng)機(jī)葉片不掛泥、不喘動(dòng)。各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到同期水平,產(chǎn)、質(zhì)量保持了穩(wěn)中有升,2012年產(chǎn)量提前19天完成全年251萬(wàn)t的生產(chǎn)任務(wù)。

4.2 繼續(xù)探討放灰不均勻的問(wèn)題

由于風(fēng)箱結(jié)構(gòu)沒(méi)有進(jìn)行大的改變,放灰不均勻的問(wèn)題依然存在,下一步將對(duì)這一問(wèn)題進(jìn)行深一步的探討,以期盡快得到解決。

[1]周玉春,于曉晶,董輝.萊鋼銀前265 m2燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫技術(shù)淺析[J].能源與環(huán)境,2010(5):51-53.

[2]孫建設(shè),楊軍,趙軍,等.萊鋼4#265 m2燒結(jié)機(jī)有機(jī)胺吸附解吸脫硫工藝應(yīng)用實(shí)踐[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集,2011(2):101-103.

[3]李鵬,趙紅光,喬漢東,等.有機(jī)胺液脫除燒結(jié)煙氣SO2的生產(chǎn)實(shí)踐[J].2010年全國(guó)能源環(huán)保生產(chǎn)技術(shù)會(huì)議文集,2010(6):78-79.

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