董德明
(濟南鋼鐵股份有限公司中厚板廠,濟南 250101)
面對異常嚴峻的市場形勢,降本增效已貫穿到濟鋼日常管理工作的全過程,為此將比較多的經(jīng)過LF 精煉的鋼水改為由CAS 直上鑄機。但CAS 直上工藝帶來了鋼水低溫回余爐次增加,鋼水粘、液面波動大、塞棒行程上漲、水口結(jié)瘤、鋼水絮流等因素造成的非穩(wěn)態(tài)澆注爐次增加,質(zhì)量出現(xiàn)了一定程度的波動,明顯表現(xiàn)為中心偏析嚴重,表面縱裂、表面夾渣、鋼中夾雜以及內(nèi)部裂紋增多,對降低成本工作又產(chǎn)生了一定的影響。出現(xiàn)這些問題并不是某一個工序的原因,因此,需要針對這種工藝路線進行深入研究與分析,對煉鋼工藝全系統(tǒng)進行優(yōu)化改進。
濟鋼工技人員圍繞轉(zhuǎn)爐-連鑄這條生產(chǎn)主線,通過對多爐非穩(wěn)態(tài)澆注的爐次跟蹤,分析和總結(jié)出引起非穩(wěn)態(tài)澆注的原因。從操作和技術(shù)層面入手,采取切實可行的措施,對渣洗工藝、吹氬工藝、冶煉過程和終點控制、脫氧和合金化工藝以及鋼包制度進行了優(yōu)化和改進,盡量提高鋼水純凈度、鋼水抗裂紋敏感性、鋼水可澆性以及成分穩(wěn)定性,努力降低因CAS 直上引起的非穩(wěn)態(tài)澆注。
非穩(wěn)態(tài)澆注是指中間包第一爐開澆、快換水口、換鋼包前后、鋼水粘、澆注結(jié)束等鋼水液面波動較大、拉速不穩(wěn)定的澆注狀態(tài)。在非穩(wěn)態(tài)澆注時,往往容易引起鋼水二次氧化、卷渣等現(xiàn)象,鋼水的潔凈度和結(jié)晶器內(nèi)鋼水的流場都受到了嚴重的影響,容易引起鑄機產(chǎn)生鑄坯的裂紋增[1]。
鋼水粘、液面波動大、塞棒行程上漲、鋼水絮流等因素造成的非穩(wěn)態(tài)澆注爐次都與水口結(jié)瘤有關(guān)。取一些水口的結(jié)瘤物樣品化驗,化驗結(jié)果見表1。
一般來說,發(fā)生水口結(jié)瘤大致有3 個原因:
表1 結(jié)瘤物的成分
(1)鋼水的溫度低,過熱度偏小,鋼水的粘度變大,可澆性變差,容易引起水口的堵塞。澆注溫度過低導(dǎo)致鋼液的凍結(jié)。
(2)鋼水中的夾雜物上浮不充分,在澆注的過程中,慢慢聚積長大,與鋼水的析出物一起堵塞水口。
(3)用鋁脫氧完全的鎮(zhèn)定鋼,鋼水中的析出物的堵塞。
濟鋼120 t 轉(zhuǎn)爐區(qū)域的水口結(jié)瘤主要是原因(3),即鋼水中析出物的結(jié)瘤。
在大多數(shù)情況下,水口結(jié)瘤主要是高熔點的氧化物,以Al2O3為主,并混有MgO·Al2O3尖晶石、Cao、Al2O3系礦物以及少量的硅酸鹽。化學(xué)組成大致是:Al2O3~70%,MgO~10%,CaO~12.5%,SiO2~3%[2]。
因溫度低造成的回余比例占鋼水回余量的10%左右,造成低溫鋼的主要原因如下:
(1)因判斷失誤,引起的終點溫度偏低或者由于出鋼時間過長,引起的鋼水溫度低。
(2)由于鋼包周轉(zhuǎn)慢或者鋼包烘烤效果不好,造成出鋼和澆注過程中鋼包溫降大,造成低溫事故。
(3)由于上一包鋼水澆注過程拉速降低,造成等待澆注的時間太長,造成低溫回余。
(4)鋼包小修或中修后上線,烘烤效果不理想。
“渣洗”是指利用轉(zhuǎn)爐出鋼過程中鋼水強大的沖擊攪拌力形成高堿度、粘度低的爐渣,利用底吹氬氣的攪拌作用對鋼水有較好的脫硫能力,爐渣與鋼水的密度相差較大,爐渣與鋼水充分混熔的同時,不斷從鋼水內(nèi)部上浮,在上浮的過程中,完成了對鋼水的脫氧、脫硫,夾雜物相互碰撞長大,促進鋼中夾雜物改性和上浮,達到凈化鋼水的目的[3]。
要保證“渣洗”脫硫方法達到良好的脫硫效果,必須注意操作中的3 個問題:選擇硫容量較大的改質(zhì)劑;強化鋼水與改質(zhì)劑的混沖效果;適度的鋼包底吹氬攪拌強度,促進脫硫產(chǎn)物上浮。
濟鋼120 t 區(qū)域根據(jù)理論計算和生產(chǎn)實踐,將改質(zhì)劑加入量定為600~800 kg/爐。為了促進頂渣的熔化,需配加適量助熔劑,根據(jù)理論計算和生產(chǎn)經(jīng)驗,兼顧有利于促進頂渣熔化和減少鋼包包襯侵蝕,確定改質(zhì)劑和助熔劑的配比為3∶1。優(yōu)化渣洗工藝后,鋼中硫含量降低了50%,T[O]降低了49%。
鋼包底吹氬作為一種提高鋼質(zhì)量的有效措施已經(jīng)在煉鋼工業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。合理的攪拌強度對鋼液去除夾雜物,以及成分和溫度的均勻都有著良好的效果。但是如果吹氬量過大,必然會造成鋼液表面的覆蓋渣卷入鋼液內(nèi)部,造成對鋼液的污染。濟鋼工程技術(shù)人員深入地研究卷渣機理,制訂了鋼包吹氬工藝及操作標準,優(yōu)化了工藝路線,合理控制了鋼水供連鑄節(jié)奏,從而達到合理地控制吹氬量,提高了鋼水質(zhì)量。
為了達到高效脫硫,并保證鋼水質(zhì)量的目的,在出鋼過程進行鋼流的強烈攪拌及大流量的吹氬攪拌,吹氬前期也可以大氬氣量攪拌,加快將硫脫到預(yù)期目標。吹氬后期,要將吹氬流量調(diào)低,以促進脫氧夾雜物、因脫硫卷入的渣子等的聚合、上浮,提高鋼水純凈度。通過對鋼包底吹氬機理的研究,優(yōu)化了鋼包吹氬工藝,改造了鋼包底吹設(shè)備,使鋼包底吹流量調(diào)節(jié)靈敏性和可靠性得到了提高,優(yōu)化了工藝路線。
(1)底吹氬氣的流量
為了確定既能凈化鋼液,又能防止頂渣卷入的條件,濟鋼120 t 區(qū)域結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實際,確定了避免在實際操作中出現(xiàn)卷渣現(xiàn)象的Ar 氣流量為≤200 NL/ min,而Ar 氣流量為100~200 NL/ min 的混勻時間短,凈化效果最佳,還不至于出現(xiàn)頂渣卷混,是合理的供氣量數(shù)值。
(2)吹氬時間
鋼包吹氬的同時,常伴隨著噴粉或喂絲操作。因此,整個吹氬過程包括混勻攪拌和鋼液的凈化時間。我們推薦吹氬時間(不含出鋼吹氬)為10~15 min,氬氣流量為:出鋼和喂線時150 NL/ min,軟吹時90 NL/ min。吹氬攪拌要先強后弱,保證有5 min的軟吹時間,以促進夾雜物的上浮。吹氬工藝完善后,氬后鋼中氧活度平均降低了50%。
通過調(diào)整供氧強度、氧槍槍位、造渣料的數(shù)量和配比,盡快形成具有一定堿度、適當氧化性和流動性良好的爐渣,做到前期渣早化、中期渣化透、終渣作粘,以提高爐渣吸附夾雜的能力。溫度對爐渣的熔化、返干、熔池的碳-氧反應(yīng)、脫硫、脫磷等都有著重要的影響。因此,控制熔池均勻升溫、碳-溫協(xié)調(diào)對提高鋼水質(zhì)量有著重要意義。優(yōu)化終點控制,TSC 測量完畢后,嚴禁加冷料降溫。確保碳、溫雙命中,終點嚴禁點吹。
脫氧和合金化操作影響夾雜物類型,進而影響夾雜物的去除。制定了詳細的脫氧方案,根據(jù)終點鋼水氧含量確定脫氧劑的加入量。加強對合金工的培訓(xùn)工作,提高合金工的操作能力,確保CAS 成分一次配合,嚴禁在CAS 站進行合金微調(diào)。
優(yōu)化生產(chǎn)節(jié)奏,保證CAS 直上鋼水有充足的吹氬時間。加強調(diào)度,嚴禁補爐第一爐冶煉CAS 直上鋼種。加強對鋼包的管理,新包和小修包前三爐不得冶煉CAS 直上鋼種。
經(jīng)現(xiàn)場研究分析,以Al2O3為主的析出物是引起水口結(jié)瘤的主要原因,水口的結(jié)瘤絮流往往引起拉速和液面波動等非穩(wěn)態(tài)澆注。
通過向鋼包內(nèi)加入改質(zhì)劑,600~800 kg/爐,改質(zhì)劑和助熔劑的配比為3∶1,既能凈化鋼液,又能防止頂渣卷入鋼水;控制合適的底吹流量:出鋼和喂線時150 NL/ min,軟吹時90 NL/ min,吹氬攪拌要先強后弱,保證有5 min 的軟吹時間;控制吹氬時間在10~15 min,保證鋼水的均勻和夾雜物的上浮。通過上述措施能凈化鋼水,提高鋼水的脫氧脫硫的效果,減少鋼水在澆注過程中的析出物,減少鑄機的非穩(wěn)態(tài)澆注,減少鑄壞的裂紋,提高產(chǎn)品的合格率。
[1]蔡起良.非穩(wěn)態(tài)澆注時鑄機裂紋的控制措施[J].連鑄,2009(4):31.
[2]彭平,許春雷,顧漢新.300 噸鋼包水口結(jié)瘤分析[J].鋼鐵,1990,25(11):16.
[3]高澤平,賀道中.爐外精煉[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005:11-19.