丁士輝,陳效領(lǐng),魚文軍,許駿
(中國石油西部鉆探井下作業(yè)公司,新疆 克拉瑪依 834000)
氣藏的地質(zhì)特征一般都表現(xiàn)為埋藏深、儲層物性差、地層溫度高、多裂縫發(fā)育,這些特征也決定了加砂壓裂對于深層石炭系氣藏,施工難度大、對壓裂液要求高等特點。通過滴西18井區(qū)滴西184井氣層的成功壓裂,積累了一些石炭系氣層壓裂的經(jīng)驗。
火山巖是克拉美麗氣藏石炭系的主要儲集巖,主要巖性為玄武巖、安山巖、流紋巖、花崗巖、凝灰?guī)r和火山角礫巖。主要的儲集空間類型為裂縫和孔隙,有利儲層主要發(fā)育在距石炭系頂面200m的風化殼層段內(nèi),孔隙度主要分布在10%~25%之間,隨著距離火山巖頂面的深度加深,火山巖的孔隙度逐漸降低(見圖1)。由于受風化淋濾作用,頂部火山巖普遍表現(xiàn)出灰褐色破碎狀,通過對巖心的詳細觀察結(jié)合研究區(qū)成像測井手段分析認為,火山巖發(fā)育的空間類型有角礫間孔、裂縫、原生氣孔、次生溶蝕空洞以及孔-縫組合。石炭系火山巖儲層的產(chǎn)氣層段裂縫都較發(fā)育,高角度縫占統(tǒng)計總數(shù)的65%以上。溶蝕孔洞也十分發(fā)育,且孔、縫相連(見圖2)。
克拉美麗氣田石炭系火山巖儲層埋藏深度約為3 500~3 800m,地層溫度110~114℃,地層壓力41~48MPa,該儲層為受斷裂、巖性、地層等控制形成的多個次級圈閉,滴西18井區(qū)巖性以酸性花崗斑巖、二長玢巖為主,儲集空間類型為晶間孔、長石斑晶溶孔、構(gòu)造縫、微裂縫。儲層孔隙度在5%~15%之間,滲透率約0.01~1mD*。巖心的全礦物分析表明,巖石以酸反應(yīng)礦物長石為主,黏土礦物含量集中在11%~14%,黏土礦物中以綠泥石、伊/蒙混層為主,其中綠泥石含量較高(80%左右),伊/蒙混層比高(50%~70%)。儲層的敏感性評價表現(xiàn)出了強水敏(水敏指數(shù)>70%)和強酸敏(酸敏指數(shù)>35%)的特征;巖心吸附能力強,在測試時間內(nèi)巖心吸附量為0.303 3~0.356 9g,表現(xiàn)了較強的氣藏親水性特征。
支撐劑段塞技術(shù)是指在前置液中加入低砂比的支撐劑,其作用原理是利用高速的含砂流體的水利切割作用,對射孔孔眼、近井地帶的復(fù)雜裂縫進行切割、打磨,使壓裂通道更加平滑,降低摩擦阻力。對于射孔孔眼不平滑、裂縫面粗糙、近井裂縫扭曲的儲層,支撐劑段塞技術(shù)的作用更加明顯。對于近井的多裂縫,這種低砂比的支撐劑段塞能夠堵塞一些縫寬較小的裂縫,有利于形成具有較大寬度的裂縫。
通過滴西184井測井曲線分析,該井目的層平均聲波時差為55μs/ft*,地層孔隙度較低,而低孔隙度特征下出現(xiàn)了明顯的泥漿侵入特征,說明儲層具有較高的滲透性,“低孔高滲”的特征反映了該井火山巖儲層存在天然裂縫。根據(jù)FMI成像測井圖及滴西184井取心資料可知,該區(qū)石炭系儲層存在較為發(fā)育的裂縫。天然裂縫發(fā)育的儲層壓裂時容易產(chǎn)生多裂縫、近井裂縫扭曲等現(xiàn)象,存在早期脫砂的風險。
根據(jù)對近井摩擦阻力、多裂縫的認識不同,可采用不同濃度、不同粒徑的支撐劑段塞。對于近井摩擦阻力高、多裂縫嚴重的儲層,一般采用100目陶粒;近井摩擦阻力較低時可采用40~70目陶粒,也可根據(jù)具體情況采用100目和40~70目的復(fù)合段塞。支撐劑段塞的濃度一般選用60~180kg/m3。參考該區(qū)前期施工情況,滴西184井支撐劑段塞選用40~70目陶粒,支撐劑砂濃度為5%、10%、10%,支撐劑用量共5m3。
前置液的主要作用是造縫,因此前置液的比例選擇的合適程度關(guān)系到施工的成敗和壓后的效果,而前置液比例是根據(jù)壓裂液在儲層中的壓裂液效率確定。前置液過量會造成裂縫過度延伸,如果周圍有注水井,可能會造成油井過早見水;而前置液不足可能造成施工失敗。理想情況下,施工泵注程序完畢時,支撐縫長略小于(或基本等于)動態(tài)縫長,此時壓裂液用量最少,對地層傷害小。
滴西14井、滴西17井、滴西18井區(qū)火山巖儲層物性相近,根據(jù)這3個井區(qū)前期小型測試壓裂分析資料,壓裂液效率為36.0%~40.5%。根據(jù)Nolte前置液計算方法:前置液比例=(1-F.E.)2+0.05(F.E.為壓裂液效率),因此為達到充分造縫目的,壓裂液比例應(yīng)達到40%~46%。
采用巴布庫克方法對砂子在垂直裂縫中的分布進行試驗研究。平衡狀態(tài)下,在垂直裂縫中顆粒濃度的垂直剖面上存在著差別,可以分為4個區(qū)域(見圖3)。由下往上,第1個區(qū)域是砂堤區(qū),這部分是沉積下來的砂堤,平衡狀態(tài)下砂堤的高度為平衡高度;第2個區(qū)域是顆粒滾流區(qū);第3個區(qū)域是懸砂液區(qū),雖然顆粒都處于懸浮狀態(tài),但不是均勻的,存在濃度梯度;最上面的區(qū)域是無砂區(qū)。平衡狀態(tài)下增加地面排量,則砂堤區(qū)、顆粒滾流區(qū)和無砂區(qū)均將變薄,懸砂液區(qū)則變厚。如果流速足夠大,則沉積下來的砂堤可能完全消失。再進一步增加排量,縫內(nèi)的濃度梯度剖面消失,成為均質(zhì)的懸浮流。
圖3 顆粒在縫高上的濃度分布
在前置液階段、低砂比階段采用較低的排量達到平衡狀態(tài),可在裂縫底部形成低滲透或不滲透的人工隔層,可控制裂縫向下延伸;瞬間提高排量,高濃度的砂堤、顆粒滾流區(qū)將變薄,懸砂液區(qū)變厚,可將更多的支撐劑送至裂縫深部。由于濾失、摩擦阻力的損失,砂堤在較遠處又將形成動平衡,若再次提高排量,仍可將支撐劑送至更遠處。因此,變排量工藝可有效增加氣藏中裂縫的長度,提高整個裂縫的導流能力。
對于低滲透率地層,壓裂增產(chǎn)的原理主要在于造長縫,擴大滲濾面積,改善井筒與儲層的溝通。針對火山巖氣藏的低滲透率-特低滲透率特征,根據(jù)無因次導流能力的定義[無因次導流能力=(裂縫的滲透率×支撐縫寬)/(裂縫半縫長×地層滲透率)],要提高裂縫的無因次導流能力,主要通過增加支撐縫寬和增加裂縫半縫長實現(xiàn)。采用較高的施工砂比可增加縫寬,但根據(jù)滴西18井區(qū)前期施工情況看,26%以上的砂比進入地層后,套壓便開始爬升,提升砂比的空間有限,所以增加裂縫半縫長更容易實現(xiàn)較高的無因次導流能力。因此,該井采用低砂比、大規(guī)模加砂實現(xiàn)造長縫目的。
小階梯砂比加砂工藝縮小了每級砂液比的上升幅度,減少了因為砂比變化大而引起的壓力波動,使施工壓力更加平穩(wěn),同時支撐劑的充填也更加飽滿,支撐劑的鋪置濃度趨于合理。對于現(xiàn)場施工,通過小幅度提高砂比后的壓力變化,能夠迅速判斷地層的加砂難易情況,及時調(diào)整施工參數(shù),降低砂堵的風險。
由于受外來侵入液的影響,使得近井地帶儲層的含水飽和度急劇增加,最終導致油氣滲透率下降,阻礙油氣通過,使采收率下降,這種現(xiàn)象稱為水鎖??死利惢鹕綆r氣藏受到低孔隙度、特低滲透率儲層的影響,儲層開發(fā)過程中極易受到水鎖傷害,因此氣井壓裂的關(guān)鍵就是選用適合氣層壓裂的壓裂液體系(見圖4)。
圖4 水鎖處理劑表界面張力圖
在壓裂或酸化過程中,大量的壓裂液或酸液沿縫壁滲濾到儲層中,使儲層的原始含水飽和度增加,流動阻力加大。如果儲集層壓力不能克服升高的毛細管力,則會出現(xiàn)嚴重而持久的水鎖效應(yīng)。對于低滲透氣藏,氣、水及少量油流動的通道很窄,滲流阻力很大,液、固界面及液、氣界面的相互作用力很大,水鎖效應(yīng)相對更為嚴重,而且儲層孔隙度和滲透率越低,儲層孔喉越小,水鎖效應(yīng)就越嚴重。
通過實驗研究,改變油層巖石的潤濕性有助于控制毛細管壓力和相對滲透率,將油潤濕表面轉(zhuǎn)變?yōu)樗疂櫇癖砻?,使油氣不為巖石滯留,而易于流動,從而解決了外來液體的水鎖。在壓裂液中加入水鎖處理劑有效地降低進入地層液體的表界面張力,降低地層的水鎖效應(yīng),降低對儲層滲透率的傷害。
滴西184井位于滴南凸起的滴西18井區(qū),該井頂部的3 551.0~3 567.0m井段為1套凝灰質(zhì)火山碎屑巖儲層,厚度16.0m。根據(jù)取心資料(取心井段3 550.75~3 557.15m)顯示巖心整體上不規(guī)則,微細裂縫發(fā)育,縫寬0.2~0.5mm,裂縫密度5~10條/10cm;巖心表面氣孔及溶蝕孔洞發(fā)育,氣孔一般孔徑1~3mm,最大孔徑5~10mm,氣孔密度10~15個/10cm,物性較好(見圖5)。
圖5 滴西184井構(gòu)造剖面圖
施工情況:施工排量3.5~4.0m3/min,入井液量427.6m3(前置液220.5m3,攜砂液190m3,頂替液17.1m3),平均砂比19.5%,最高加砂比28%,加砂42m3(5m340/70目前置液陶粒段塞,37m320/40目高強中密陶粒),最高施工壓力54.5MPa。
該井壓后取得了良好的試氣效果,采用7mm油嘴試氣,油壓30.59~28.62MPa,套管壓力30.91~29.63MPa,日產(chǎn)氣量約15×103m3,日產(chǎn)油量約18.6m3(見圖6)。
圖6 滴西184井施工曲線圖
①采用5%—10%—10%三級段塞技術(shù),從施工情況來看,5%段塞進入地層后,套壓仍處于爬升狀態(tài),反映了儲層具有多裂縫特征;而10%砂比進入地層后套壓下降,說明支撐劑段塞起到了降低摩擦阻力的作用;②前置液比例確定為46.35%,達到充分造縫的目的;③整個施工過程中砂比控制平穩(wěn),壓力波動不大,說明施工中沒有因砂比變化過大而造成砂橋;④采用變排量工藝,前置液階段采用3.5m3/min,加砂階段采用4.0m3/min,提高排量后,套壓小幅度上升,反映出裂縫內(nèi)裂縫向下延伸,導致凈壓力上升,變排量工藝起到了一定的控高作用;⑤選用YLYJ-10防水鎖壓裂液體系,滿足施工要求。
(1)采用前置液段塞技術(shù)解決了裂縫性儲層壓裂時容易產(chǎn)生多裂縫、裂縫扭曲的現(xiàn)象,對于滴西18井區(qū)石炭系儲層可選用40~70目陶粒作為支撐劑段塞,砂濃度控制在50~180kg/m3。段塞粒徑、砂濃度、級數(shù)的選擇主要根據(jù)裂縫發(fā)育程度。
(2)根據(jù)滴西井區(qū)前期壓裂液效率研究,確定前置液比例在40%~46%,能夠達到充分造縫的目的,保證后序施工。
(3)采用巴布庫克方法對砂子在垂直裂縫中的分布進行試驗研究可知,采用變排量工藝能夠起到一定的控制縫高作用,而且有助于增加裂縫長度、增加裂縫導流能力。
(4)采用15%~20%的較低平均砂比,以造長縫為目的,提高無因次導流能力。降低階梯砂比,能夠減少因砂比變化大而造成的壓力波動,降低施工風險。
(5)選用YLYJ-10防水鎖壓裂液體系,重點解決了低滲透率致密氣藏水鎖嚴重的問題。同時其耐高溫、抗剪切、低摩擦阻力及防膨性能也大大降低了施工風險。
(6)加強氣井排液管理,減少壓裂液在地層中的滯留時間,能夠最大程度地減少氣層的污染。
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