劉瑞豐
(天津渤天化工有限公司,天津 300480)
四氯化鈦精制除釩技術(shù)2005年以前國內(nèi)普遍采用銅絲除釩工藝,此工藝是六十年代中國有色研究總院研究的技術(shù),其缺點是間斷生產(chǎn),環(huán)境污染嚴重,勞動強度大,除釩成本太高,單套生產(chǎn)裝置產(chǎn)能低。僅適用于含釩量較低同時含鋁量較低的小規(guī)模生產(chǎn)。隨著主原料高鈦渣出現(xiàn)原料緊缺、質(zhì)量下降,含釩尤其鋁含量增高的狀況,銅絲除釩技術(shù)已不適應(yīng)大規(guī)模生產(chǎn)四氯化鈦的要求,我廠于2006年與北京有色研究總院開始合作研究攻關(guān)鋁粉除釩工藝,首例完成了鋁粉除釩國產(chǎn)技術(shù)的工業(yè)性試驗,為我國填補了該項技術(shù)空白。2006年10月在我廠天泰公司完成了日產(chǎn)百公斤級的小型工業(yè)性試驗。
2007年5月在我廠天泰公司建設(shè)了中型工業(yè)性試驗裝置,經(jīng)過多次工藝和設(shè)備的改進,于2008年6月完成了試驗。該試驗裝置自2008年5月至2008年10月一直進行生產(chǎn)運行,日產(chǎn)量在6 t左右,共產(chǎn)成品四氯化鈦800 t,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于銅絲除釩產(chǎn)品。2008年7月該項目通過了國家部級鑒定,得到了國家院士和鈦領(lǐng)域?qū)<业目隙?,認為該技術(shù)為國內(nèi)首創(chuàng),達了國際先進水平,應(yīng)盡快推廣應(yīng)用。
2009年,我廠將“一步法鋁粉除釩技術(shù)向工業(yè)化大生產(chǎn)推廣應(yīng)用”項目作為40項重點措施之一,在天泰公司進行擴大性工業(yè)試驗,其加熱方式由導(dǎo)熱油加熱改成了遠紅外加熱,共進行了兩次試驗,針對首次試驗中發(fā)生的一次加鋁粉時發(fā)生爆燃事故,改進了鋁粉加入方式,增加了氮氣置換措施。根據(jù)兩次試驗中存在的問題,我廠與天津大學(xué)合作,對關(guān)鍵設(shè)備鋁粉除釩塔重新進行設(shè)計,同時工藝路線進行了調(diào)整,于2010年6月22日進行第三次工業(yè)性試驗。本次試驗于7月5日正式投料生產(chǎn),7月24日試驗結(jié)束,歷時19天,共產(chǎn)成品60t,平均日產(chǎn)量8.4t,產(chǎn)品質(zhì)量合格。通過這次試驗,發(fā)現(xiàn)裝置本身仍存在一些問題:(1)加熱能力不足;(2)回流比過大,產(chǎn)量低,除釩塔結(jié)構(gòu)需改進;(3)鋁粉不能連續(xù)加入;(4)產(chǎn)品中 AlCl3的分析;(5)排放的殘液如何處理;(6)回流罐工藝不合理等問題。由于存在以上這些問題,裝置需進一步改進。
鋁粉除釩的實質(zhì)是用鋁粉進行還原反應(yīng),將TiCl4還原為TiCl3,TiCl3還原VOCl3反應(yīng)生成VOCl2沉淀而達到除釩的目的。其化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
為鋁粉除釩反應(yīng)分兩步進行,國內(nèi)外研究的均是“兩步法”除釩,即第一步制造TiCl3漿液,需要AlCl3作為催化劑在135℃左右的溫度下反應(yīng)才能進行,第二步用制造的TiCl3漿液與TiCl4中的VOCl3反應(yīng)除釩。而我們天津化工廠和中國有色金屬總院研發(fā)的技術(shù)是“一步法”除釩方法,該方法(一種以鋁粉為直接還原劑除去四氯化鈦中的釩雜質(zhì)方法)實現(xiàn)了連續(xù)操作,除鋁在精餾塔中完成,在蒸餾釜完成除釩,除釩反應(yīng)生產(chǎn)的AlCl3在精餾塔中分離出去,原料的加入和產(chǎn)品的取出都是連續(xù)進行的。
在“一步法”除釩過程中不需要外加AlCl3,而“兩步法”除釩時,在制造TiCl3時需要加入AlCl3或氯氣和鋁粉反應(yīng)生成AlCl3作為催化劑,這不僅增加了鋁粉除釩的成本和操作上的麻煩,而且除釩釜內(nèi)殘液中AlCl3排出量增加,采用精餾塔的“一步法”除釩,只在初次啟動中加入適量AlCl3,不需再補充AlCl3。
在“一步法”鋁粉除釩過程中,鋁粉利用率高,鋁粉與TiCl4反應(yīng)生成TiCl3和VOCl3與TiCl3反應(yīng)生成VOCl2同時在釜中進行,避免了TiCl3在制造和輸送過程中可能出現(xiàn)的氧化損失和反應(yīng)活性的降低,而且增加了鋁粉反應(yīng)的時間,提高了鋁粉的利用率,降低了鋁粉的消耗量。
鋁粉除釩的生產(chǎn)工藝還有以下優(yōu)點:
(1)提高了產(chǎn)品純度。TiCl4經(jīng)過前還原劑(TiCl3)處理,很多雜質(zhì)(V、Fe、Si)等均被還原為低價物質(zhì),在釜殘液中,這些雜質(zhì)在精TiCl4中含量均在1~2mg/L范圍內(nèi)。蒸餾釜中存在大量AlCl3,四氯化鈦中的TiOCl2也被除去。
TiCl4+AlCl3=TiCl4+AlOCl↓
因為存在AlCl3,TiCl4中的有機物均被分解,所以精TiCl4中碳的含量很低,特別適合海綿鈦的生產(chǎn),可以提高海綿鈦的內(nèi)在質(zhì)量。
(2)除釩殘渣液不粘稠,可用沉降或過濾方法回收其中的TiCl4。
(3)除釩成本低。2008年我們中試結(jié)果中鋁粉消耗量在1kg/T左右,除釩成本約40元/t。
為了將鋁粉除釩技術(shù)盡快應(yīng)用到四氯化鈦生產(chǎn)中并形成生產(chǎn)規(guī)模,天津化工廠(現(xiàn)名天津渤天化工有限責(zé)任公司)與天津大學(xué)精餾技術(shù)國家工程研究中心合作,于2009年9月15日簽定了鋁粉除釩工藝連續(xù)精餾精制分離項目核心設(shè)備設(shè)計采購的技術(shù)協(xié)議。我廠負責(zé)提供技術(shù)參數(shù),天大根據(jù)我廠2007年至2009年的幾次工業(yè)性試驗情況及存在的問題,負責(zé)主體設(shè)備精餾塔、精餾釜等關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計,我廠拿出一套生產(chǎn)線供改造試驗用。該設(shè)計生產(chǎn)能力是1.0~2.0t/h。產(chǎn)品精四氯化鈦的純度為:
主體設(shè)備精餾塔為∮900×1630,蒸餾釜帶有調(diào)速攪拌裝置,采用遠紅外電加熱,回流工藝采用回流罐回流泵強制回流工藝。
該套裝置于2010年6月22日投料試車,經(jīng)過試壓、試漏單機試車以及管線改造等,于7月5日正式進行鋁粉除釩試驗,試驗于7月24日由于電加熱(精餾釜)系統(tǒng)出現(xiàn)故障停止試驗,歷時19天,共計采出四氯化鈦80 t,成品采出60 t。結(jié)論是:產(chǎn)品質(zhì)量能夠達到天化銅絲除釩產(chǎn)品質(zhì)量標準,只是產(chǎn)量低,未能達到設(shè)計能力。分析原因主要是:(1)遠紅外加熱能力不夠。(2)精餾塔存在一些問題,回流比過大。(3)操作方法及工藝控制上有待進一步摸索調(diào)整。另外,該設(shè)計中采用的回流罐靠回流泵強制回流工藝有疑問,生產(chǎn)中一旦產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動,需要很長時間才能將回流罐內(nèi)不合格的TiCl4置換合格;再者,釜殘液如何合理處理回收有待進一步研究。針對以上問題,天津渤天化工有限公司2012年有意再進行進一步的試驗,現(xiàn)正在做前期準備工作。
在調(diào)研時了解到,甘肅省金川集團公司其四氯化鈦生產(chǎn)也是采用國產(chǎn)鋁粉除釩技術(shù),由蘭州石化設(shè)計院設(shè)計,每套裝置產(chǎn)能是50t/d,其精餾釜采用釜內(nèi)電阻絲加熱,設(shè)計功率1200Kw,使用功率600Kw左右,鋁粉可實現(xiàn)連續(xù)加入,釜殘液可定時定量排放,現(xiàn)實際產(chǎn)量最高可達到每套70 t/d。生產(chǎn)中也存在回流工藝缺陷,當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動時,恢復(fù)正常時間較長,影響產(chǎn)量,另外釜殘液如何合理處理和電耗過高等問題也需要進一步改進。
由于“一步法”鋁粉除釩技術(shù)有諸多的優(yōu)點,在不遠的將來將逐步替代其它除釩技術(shù),得到廣泛的推廣應(yīng)用。