張晉偉
(中國(guó)石化江漢油田分公司江漢采油廠,湖北 潛江 433123)
王廣集輸系統(tǒng)集油工藝采用的是三管伴熱、集中翻斗計(jì)量的三級(jí)布站工藝,計(jì)量站間距離短(1km 左右)。這種集輸模式形成的集輸管網(wǎng)復(fù)雜、系統(tǒng)龐大、站場(chǎng)多、管理難度大、建設(shè)投資高、運(yùn)行能耗高等。因此,我們必須找到一種最有效且能大面積推廣應(yīng)用的集輸運(yùn)行辦法,于是,我們以江漢油田規(guī)模最大的王廣集輸系統(tǒng)為優(yōu)化研究對(duì)象,開展集輸?shù)孛婀に噧?yōu)化、簡(jiǎn)化研究。針對(duì)集輸系統(tǒng)存在的單井無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量、常溫臨界輸量的計(jì)算、低液量井的安全集輸、油井取消伴熱后地面集油管線結(jié)蠟規(guī)律變化不明確等技術(shù)難題,開展江漢油區(qū)集輸系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)研究。
從王廣集輸系統(tǒng)工藝現(xiàn)狀及影響因素研究入手,通過(guò)單井計(jì)量模式優(yōu)化研究、油井常溫集輸臨界輸量的數(shù)學(xué)模型研究、油井伴熱優(yōu)化技術(shù)的研究、王廣集輸系統(tǒng)管網(wǎng)及站點(diǎn)優(yōu)化工藝模式應(yīng)用研究,形成適合王廣集輸系統(tǒng)井口計(jì)量技術(shù)、集輸系統(tǒng)常溫集輸技術(shù)、集輸系統(tǒng)油井伴熱優(yōu)化技術(shù)、集輸系統(tǒng)樹枝狀管網(wǎng)優(yōu)化技術(shù),以上述研究為基礎(chǔ),最終形成王廣集輸系統(tǒng)優(yōu)化工藝技術(shù)。
當(dāng)油田進(jìn)入高含水期后,其輸送介質(zhì)的粘度明顯減小,通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)定原油與油水乳狀液在不同溫度時(shí)的粘度,測(cè)量結(jié)果如表1、表2和圖1所示。
表1 35℃時(shí)不同含水率乳狀液的粘度(mPa·S)
表2 不同溫度下不同含水率油水乳狀液粘度(mPa·S)
圖1 溫度對(duì)不同含水率油水乳狀液粘度的影響
由表1 可以看出:此處含水率55%即為原油乳狀液的轉(zhuǎn)相點(diǎn),轉(zhuǎn)相點(diǎn)前為油包水乳狀液,轉(zhuǎn)向點(diǎn)后為水包油乳狀液。
由圖1、表2 可以看出:隨著溫度的升高,各個(gè)含水率的乳狀粘度都是降低的;但對(duì)于原油與含水率低的乳狀液,溫度的降低其粘度減小梯度大,即溫度對(duì)其影響大,對(duì)于含水率高的乳狀液,相對(duì)來(lái)說(shuō)溫降梯度小。
以原油為介質(zhì)在室內(nèi)用流動(dòng)模擬器對(duì)原油粘壁溫度進(jìn)行了測(cè)定,分別測(cè)量了原油在不同線速度下,不同含水率的粘壁溫度值,測(cè)量結(jié)果如圖2、圖3所示。
圖2 原油在不同流速時(shí)粘壁溫度
圖3 原油在不同含水時(shí)粘壁溫度
從圖2 和圖3 中可以看出,在含水率相同的條件下,粘壁溫度隨流速升高而下降且基本呈線性關(guān)系,但在40% 的含水率時(shí)其下降梯度明顯快于80% 以后的含水率下降梯度。說(shuō)明隨著含水率的升高到一定程度后,流速的影響減小了。
為落實(shí)抽油機(jī)井井口回壓與電耗的關(guān)系,我們先期對(duì)5口油井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,回壓與電耗關(guān)系圖、回壓與單位液量耗電關(guān)系如圖4、圖5所示。
從圖4 和圖5 的趨勢(shì)可以看出,油井回壓上升可能造成油井電耗增加,也可能造成油井電耗下降,通過(guò)油井?dāng)?shù)據(jù)分析,我們得出回壓升高范圍在0.2Mpa~0.9Mpa之間,油井電耗不會(huì)增加。
圖4 王8-3B 回壓與耗電量關(guān)系圖
圖5 王西8-2 回壓與耗電量關(guān)系圖
通過(guò)數(shù)學(xué)模型建立,對(duì)油井現(xiàn)場(chǎng)錄取參數(shù)進(jìn)行擬合,得出油井常溫集輸臨界輸量的計(jì)算公式,并編制常溫集輸工藝模擬軟件,實(shí)現(xiàn)油井常溫集輸臨界輸量的快速計(jì)算。
2.5.1 單井停伴熱現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
通過(guò)對(duì)王廣集輸系統(tǒng)油井常溫集輸前期實(shí)驗(yàn)特選5口高液量、高含水單井進(jìn)行停伴熱實(shí)驗(yàn)。研究?jī)?nèi)容包括高液量、高含水油井停伴熱后油井進(jìn)站溫度、回壓、產(chǎn)液量、單井耗電量的變化及影響。
2.5.2 王廣集輸系統(tǒng)井組停伴熱試驗(yàn)
2012年初,將試驗(yàn)流程與油井連通,選擇了的王廣集輸系統(tǒng)井組為對(duì)象進(jìn)行停拌熱實(shí)驗(yàn),記錄數(shù)據(jù)并進(jìn)行了分析。將研究對(duì)象分為冬季、夏季井組停拌熱進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,研究?jī)?nèi)容包含中低含水,液量大的井冬季停伴熱研究、原油低溫情況下翻斗計(jì)量問(wèn)題研究,短距離枝狀集輸停拌熱研究。
2.6.1 高壓恒流裝置的應(yīng)用
利用高壓摻污水裝置,可將壓力由最高25 MPa降至1.6MPa,在保證壓力低于出口管線壓力的同時(shí)控制每小時(shí)的注水量,達(dá)到降壓恒流的目的。
目前,已在鐘112 井區(qū)、黃22-1 井區(qū)、鐘100-1、鐘3-22、廣2 平9、廣8 斜-7 井進(jìn)行了高壓摻污水冷輸工藝試驗(yàn),取得了比較好的效果。
2.6.2 摻?jīng)鏊に噾?yīng)用分析
我們對(duì)王廣系統(tǒng)各站點(diǎn)31 口油井(液量從2.9 方至87.7 方,含水7% 至99%)摻?jīng)鏊筮\(yùn)行良好,與不摻?jīng)鏊畷r(shí)差別不是很大。因此,我們認(rèn)為摻?jīng)鏊?,油井仍可良好運(yùn)行。
油水計(jì)量技術(shù)的突破是實(shí)現(xiàn)集輸流程簡(jiǎn)化的關(guān)鍵,因此結(jié)合江漢油區(qū)的實(shí)際情況,江漢采油廠與廠家結(jié)合自主設(shè)計(jì)研發(fā)了一種單井井口流量計(jì)。
2.7.1 工作原理
來(lái)液(多相流)從重力分離管上端加速下行,由于重力的作用氣、液在這個(gè)過(guò)程中初步分離并進(jìn)入旋流分離器;在離心力、重力和浮力的作用下,形成一個(gè)倒圓錐形渦流場(chǎng),密度大的液相沿垂直管管壁流到分離器下部,密度小的氣相沿漩渦的中央上升至分離器頂部,最終氣相和液相流體分別從分離器頂部和底部排出。由于浮球液位控制閥對(duì)液面的有效控制,保證了分離器的穩(wěn)定工作,實(shí)現(xiàn)了氣液兩相的充分分離,單井井口流量計(jì)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)裝置如圖6 所示。
圖6 單井井口流量計(jì)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)裝置
2.7.2 單井井口流量計(jì)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
從2011 年4月27日起至今,單井井口流量計(jì)已陸續(xù)在廣1 平4、廣2 平7、廣3-28、譚70、洪1 斜3-7等5個(gè)地點(diǎn)投入使用。
經(jīng)單井流量計(jì)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析,研制的單井計(jì)量裝置計(jì)量誤差小于5%。解決了國(guó)內(nèi)外含氣、井口出液不均的計(jì)量難題,是國(guó)內(nèi)外較先進(jìn)的水平。
根據(jù)國(guó)內(nèi)關(guān)于活動(dòng)井口流量計(jì)的優(yōu)缺點(diǎn),結(jié)合江漢油區(qū)的實(shí)際情況,江漢采油廠與廠家結(jié)合自主設(shè)計(jì)研發(fā)了一種移動(dòng)計(jì)量車。
該車工作原理采用非密閉工藝的稱重計(jì)量原理,通過(guò)計(jì)量罐底部的四個(gè)壓力傳感器進(jìn)行計(jì)量。該活動(dòng)計(jì)量標(biāo)定裝置經(jīng)室內(nèi)校驗(yàn),標(biāo)準(zhǔn)示值1 000L,誤差-12kg,檢定結(jié)果符合2 級(jí)。
王廣集輸系統(tǒng)優(yōu)化工藝技術(shù)研究,主要取得了以下主要研究成果:
1)開展了集輸系統(tǒng)工藝現(xiàn)狀分析研究。通過(guò)對(duì)王廣集輸系統(tǒng)的能耗、效率等參數(shù)的錄取分析,并與中石化上游其他油田對(duì)比,形成單井串接和油井常溫集輸?shù)南到y(tǒng)優(yōu)化改造方向。
2)開展了油井單計(jì)井量模式優(yōu)化研究。通過(guò)對(duì)翻斗計(jì)量、流量計(jì)計(jì)量和脫氣后計(jì)量的單井計(jì)量模式進(jìn)行評(píng)價(jià)和優(yōu)化研究,研制出井口計(jì)量裝置,實(shí)現(xiàn)單井計(jì)量誤差小于4.8%,成功解決了油井計(jì)量的技術(shù)難題。
3)開展了油井常溫集輸臨界輸量的數(shù)學(xué)模型研究。通過(guò)數(shù)學(xué)模型建立,對(duì)油井現(xiàn)場(chǎng)錄取參數(shù)進(jìn)行擬合,得出油井常溫集輸臨界輸量的計(jì)算公式,并編制軟件,實(shí)現(xiàn)油井常溫集輸臨界輸量的快速計(jì)算。
4)開展了油井伴熱優(yōu)化技術(shù)的研究。通過(guò)對(duì)油井常溫集輸和摻?jīng)鏊默F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),得出現(xiàn)有2 吋管徑,日產(chǎn)液20t/d、含水70%、距離1km 的油井能實(shí)現(xiàn)常溫集輸,同時(shí)摻?jīng)鏊挥绊懹途a(chǎn)量。
5)開展了王廣集輸系統(tǒng)管網(wǎng)及站點(diǎn)優(yōu)化工藝模式研究。通過(guò)對(duì)王廣集輸系統(tǒng)管網(wǎng)及站點(diǎn)優(yōu)化工藝進(jìn)行研究,得出王廣集輸系統(tǒng)優(yōu)化模式--枝狀串聯(lián)模式,計(jì)量采用研制的單井計(jì)量裝置井口計(jì)量,液量低無(wú)法實(shí)現(xiàn)常溫集輸?shù)木捎脫轿鬯?,并編制?yōu)化方案,為王廣集輸系統(tǒng)改造提供理論依據(jù),對(duì)江漢油區(qū)老油田改造和新油田建設(shè)有著重要的指導(dǎo)意義。
經(jīng)過(guò)優(yōu)化簡(jiǎn)化后的王廣集輸系統(tǒng),社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益得以凸現(xiàn)。在王廣試驗(yàn)區(qū)形成了集輸系統(tǒng)優(yōu)化模式,單井計(jì)量誤差為4.8%,王廣試驗(yàn)區(qū)集輸系統(tǒng)單耗為9.9 kgce/t,集輸系統(tǒng)效率為45.7%,達(dá)到了項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo),實(shí)施后,可節(jié)約燃?xì)饧s117.5×104m3/年、節(jié)約用電量約為85.9×104kw·h/年,集輸系統(tǒng)綜合單耗下降13.8kgce/t,共節(jié)約費(fèi)用340 萬(wàn)元/年;在王廣油田、廣華油田、潭口油田、王場(chǎng)油田、黃場(chǎng)油田、新溝非常規(guī)油田等推廣應(yīng)用取得了很好的效果,對(duì)33口油井進(jìn)行管網(wǎng)布局優(yōu)化,52口井改摻?jīng)鏊恹},3條干線管徑調(diào)整和4臺(tái)高能耗設(shè)備改造,工藝優(yōu)化后,年節(jié)氣41×104m3,少建管線60.9km,減少建設(shè)投資850 萬(wàn)元,年伴生氣發(fā)電量增加40×104kw·h。此外,管道優(yōu)化調(diào)整后,消除一批生產(chǎn)設(shè)施腐蝕老化、管道占?jí)旱劝踩h(huán)保隱患,提高了地面系統(tǒng)的安全系數(shù),降低了環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)。
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