文/陳強民,井振海,時立國,楊妍·葫蘆島錦華精密鍛造有限公司
汽車萬向節(jié)C/V外環(huán)擠壓模具的結構改進
文/陳強民,井振海,時立國,楊妍·葫蘆島錦華精密鍛造有限公司
陳強民,總經理,從事汽車零部件鍛造毛坯及相關行業(yè)的設計開發(fā)二十余年。
針對葫蘆島錦華精密鍛造有限公司(以下簡稱錦華鍛造)生產的C/V外環(huán)加工成形中存在的難點,分析目前所使用的擠壓模具結構中存在的模具加工困難、模具壽命低等問題,提出了模具改進措施。改進后的模具將凹模的結構形式由原來的整體式結構改變?yōu)榉煮w式結構。通過試模證明,該模具生產出來的產品滿足顧客要求,模具壽命也由原來約2400件增加到現在約3600件。
錦華鍛造從1999年開始生產轎車類等速萬向節(jié)C/V外環(huán)產品鍛件毛坯,如圖1所示。C/V外環(huán)產品是轎車驅動軸總成的一個重要零件,受工藝水平和公司生產條件的影響,此類產品在原來設計時,凹模模具采用整體式設計,其內型腔不易加工,且由于凹模局部磨損造成整體模具都報廢。
結構改進后,將凹模的結構形式由原來的整體式結構改變?yōu)榉煮w式結構,即將容易磨損的凹模頭部與凹模桿部分開,不僅能節(jié)約模具用料,還能縮短模具制造周期,提高模具的質量和使用壽命,而且還降低了產品成本、提高了產品市場競爭力,為新產品迅速占領市場打下了堅實的技術基礎。圖2所示的為C/V外環(huán)鍛件外形工步圖。
圖1 等速萬向節(jié)C/V外環(huán)產品鍛件毛坯
圖2 鍛件外形工步圖
原模具結構分析
原凹模模具如圖3所示,型腔較深、凹模頭部臺階較多時,機加工非常困難,并且凹模內腔的表面粗糙度也難以保證,在生產鍛造過程中,局部磨損會造成模具整體報廢,降低模具使用壽命,浪費模具材料,增加產品生產成本。
優(yōu)化后模具結構分析
改進后模具如圖4、5所示,優(yōu)化了模具結構。將易于磨損的頭部與不易磨損的桿部分成2部分,如圖4a和圖4b所示的擠壓凹模的上、下模塊,又將上下模塊分成模套和模芯2部分,如圖4中1、2、3、4所示,當更換模具時,不需要更換上模套和下模套,只需要更換模芯即可,達到降低模具制造成本的目的。通過將整體結構的模塊設計成由模套和模芯嵌套的分體式結構,使位于外側的模套既保留了高的抗熱裂性、耐熱疲勞抗力和抗高溫磨損能力,在經受激冷、激熱時不易形成裂紋,以及形成的裂紋不易擴展,避免模具失效。位于模套內的模芯具有高的抗熱軟化能力和較高的耐沖擊力,保證模塊整體強度和耐壓性,提高了模塊的使用壽命。
圖3 原凹模模具及裝配圖
圖4 改進后的凹模
圖5 分體式模具裝配圖
優(yōu)化模具結構后,于2011年5月12~20日在800t生產線上試制了35M-17的分體模具,共生產產品9050件。5月20~27日試制了36M-20分體模具,共生產產品9214件。
模具裝配
此兩種產品凹模上模塊(圖4a)和下模塊(圖4b)的組裝需要在500t油壓機上進行,凹模模具與外模套的組裝在1t模鍛錘上完成,分體模具使用狀態(tài)見表1。
整體模具35M-17和36M-20的凹模壽命約3000件,生產約9200件左右需要用3套凹模,而用分體模具僅使用一套模具即可滿足生產要求。由于模具壽命的提高,減少了工人更換模具的時間,提高了生產效率。
改進后的模套和模芯為過渡配合,配合精度高,模具的加工選用精度好的數控車床進行加工,既保證了模具配合精度,又提高了模具加工質量,降低了產品廢品率,縮短了模具制造周期。
材料成本方面
模具材料費用有了明顯的下降,起到了節(jié)約成本的目的,具體材料費用的減少金額見表2。
2012年1~11月共計生產產品636859件,整體模具按照壽命為3000件計算,需要共計212套模具,而改進成分體模具后,按照壽命為3500件計算,共計需要181套,累計節(jié)約模具材料費用268060元。
模具壽命方面
從2012年開始,錦華鍛造對C/V外環(huán)類產品全部采用分體式工裝進行生產。2012年上半年,模具壽命由2011年的預成形凹模由原來的2200件,提高到3100多件;終成形凹模由原來的2700件,提高到3800多件。經過統(tǒng)計,2012年1~11月共計生產C/V外環(huán)類產品636859件,共計節(jié)約成本222900.65元。具體模具壽命的提高數據見表3。
■ 表1 分體模具的使用狀態(tài)
■ 表2 材料費用的減少金額
■ 表3 模具壽命提高數據
產品質量
2011年,錦華鍛造采用整體式模具生產C/V外環(huán)類產品的數量為730087件,其中廢品的數量為1464件,廢品率為0.20%;2012年1~11月,采用分體式模具生產C/V外環(huán)類產品的數量為636859件,廢品數量為1132件,廢品率為0.183%。由此可以看出,廢品率降低了0.017%,如圖6所示。
圖6 2011年與2012年1~11月廢品率對比圖
生產效率
由于模具壽命的提高,減少了更換模具的時間,生產效率有了很大提高,班產量由1400件提高到了1800件左右。C/V外環(huán)擠壓模具結構改成分體式以后,產品質量完全可以滿足顧客要求,模具材料費用降低,模具的使用壽命有所提高,降低了產品成本,節(jié)省了更換模具的時間,在模具的拆裝和搬運過程中,也降低了工人的勞動強度。
2012年1~11月共計生產C/V外環(huán)類產品636859件,共計節(jié)約成本222900.65元,廢品率從0.2%降低到0.183%,產品質量有了提高,工作效率提高了28%。隨著近兩年來,C/V外環(huán)產品訂單數量逐漸增多,分體模具結構的工藝改進,使公司在模具消耗、產品成本、供貨周期等方面更有競爭力,更有利于公司爭取更多的市場份額,迅速發(fā)展壯大。