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低負荷工況對天然氣處理裝置的影響及工藝操作的改進措施

2013-09-18 02:57王燕妮陳俊霞
石油與天然氣化工 2013年4期
關鍵詞:冷量節(jié)流甲烷

盛 偉 王燕妮 盛 辰 陳俊霞 牛 芳 朱 華

(中原油田天然氣處理廠)

某天然氣處理裝置以油田伴生氣為原料,生產(chǎn)甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和天然氣油等產(chǎn)品。原設計原料氣處理量為80~120×104m3/d,壓力(絕壓)為3.8~6.77MPa,乙烷收率為85%。隨著油田勘探開發(fā)形勢日趨嚴峻,工廠供氣量降低至60~65×104m3/d左右,氣質(zhì)也明顯變貧,原料氣中C3+質(zhì)量濃度由230g/m3降至155g/m3,這樣在原設計工藝參數(shù)和操作方式下,裝置無法達到預期的制冷深度,嚴重降低了產(chǎn)品的收率(統(tǒng)計12個月乙烷收率為80.4%),而且還影響到機組的平穩(wěn)運行,同時給分餾單元的操作也帶來了一定的困難[1-5]。因此,面對油田伴生氣量逐年下降的現(xiàn)狀,研究低負荷工況對裝置的影響及如何根據(jù)現(xiàn)狀對工藝操作方式進行改進,成為亟待解決的問題。

1 低負荷工況對裝置的影響

1.1 低負荷對機組運行的影響

本裝置有3個主要機組,包括:原料氣壓縮機、膨脹增壓機和丙烷制冷壓縮機。其中,原料氣壓縮機和膨脹增壓機均為主流程機組,丙烷制冷壓縮機為輔助制冷系統(tǒng)機組。這3個機組均是離心式壓縮機,因此以原料氣壓縮機為例來說明低負荷對機組的影響。

該原料氣壓縮機為離心式壓縮機,作用是為天然氣增壓,滿足干燥、膨脹、分餾等工藝需求。該機為二段壓縮,共有8級葉輪,具有排氣量大、效率高、結構簡單、體積小,以及正常工況下運轉平穩(wěn)、壓縮氣流脈動小等特點。但離心式壓縮機對氣體的壓力、流量、溫度變化比較敏感,原料氣各項參數(shù)的變化易導致壓縮機發(fā)生喘振。

由天然氣處理裝置原料氣壓縮機工況圖(圖1所示)可以看出,若壓比不變,則流量降低時工作點向左(即喘振線方向)移動,當流量降低到一定值時碰到喘振線,此時機組防喘閥打開,會使處理氣量降低;若防喘閥不能及時打開則機組喘振。

喘振對離心式壓縮機的危害較大,具體到該裝置的原料氣壓縮機,其危害主要體現(xiàn)在以下3點:

(1)由于原料氣壓縮機由燃氣輪機帶動,原料氣壓縮機喘振會引起燃氣輪機高低壓軸轉速大幅波動,易使燃氣輪機殼體振動升高導致停機,同時壓縮機的性能惡化,壓力和效率顯著降低;

(2)壓縮機產(chǎn)生強烈的振動,同時伴隨異常的噪聲、吼叫和爆音,輕則機組中心偏移,軸承磨損,密封間隙增大;重則徑向和軸向間隙消失,止推軸承燒毀,動靜部件碰撞,損壞機組;

(3)由于原料氣壓縮機在膨脹增壓機增壓端的上游,原料氣壓縮機喘振會造成膨脹增壓機超速停機,裝置停產(chǎn)。

由以上分析可知,由于該裝置是連續(xù)生產(chǎn)方式,任何一臺機組的喘振除了對機組本身造成損壞外,還會直接影響其他機組的運行。

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1.2 低負荷對收率的影響

結合圖2介紹工藝流程:工廠來氣經(jīng)原料氣壓縮機和增壓機三級壓縮,干燥脫水后,進入冷箱2-E1、2-E2換熱,在低溫分離器2-V1中進行分離,液相通過焦耳-湯姆遜閥節(jié)流后進入脫甲烷塔2-C1頂部,氣相經(jīng)膨脹機降溫后作為2-C1的進料,塔頂產(chǎn)品甲烷經(jīng)冷箱換熱后外輸,C+2產(chǎn)品由NGL泵送入分餾單元。在整個過程中,為原料氣提供冷量的主要有在2-E1中與其換熱的丙烷介質(zhì),通過等熵膨脹使氣相降溫的膨脹機,對2-V1底部介質(zhì)進行節(jié)流膨脹的焦耳-湯姆遜閥。

透平膨脹機是為整個低溫裝置提供冷源的主要設備。在實際運轉中,常常由于各方面條件的變化,總要引起裝置總耗冷量的改變。為了維持裝置的冷量平衡,就要求透平膨脹機的工況能夠調(diào)節(jié),使產(chǎn)冷量發(fā)生相應的變化。制冷量計算公式見式(1):

式中:Q0為制冷量,kW;qm為膨脹氣體量,kmol;hs為等熵比焓降,kJ/kmol;ηs為等熵效率。

由式(1)知,制冷量Q0與膨脹機的膨脹氣體量qm、等熵比焓降hs及等熵效率ηs這三者有關。qm與原料氣量有直接的關系。hs與膨脹機膨脹比有關。由于該廠膨脹機的出口壓力P2即脫甲烷塔壓力,固定控制在1.25MPa。低氣量下,膨脹機入口流量qm、壓力P1分別降低,從而使膨脹機的制冷能力下降,導致甲烷塔2-C1頂溫上升,產(chǎn)品收率下降。

另外,負荷降低同樣對下游的分餾單元有一定的影響,導致分餾塔效率降低,給操作帶來一定的難度,同時降低了產(chǎn)品純度。

2 工藝操作的改進措施

由于伴生氣的氣量和氣質(zhì)無法控制,主要靠“補氣”來提高工廠的處理量,同時優(yōu)化工藝參數(shù)以提高輕烴產(chǎn)品的收率。針對現(xiàn)狀,采取了如下措施:

2.1 向原料氣中補充干氣,提高處理量

表1 補氣前的工藝參數(shù)Table 1 Process parameters before filling gas

表2 補氣后的工藝參數(shù)Table 2 Process parameters after filling gas

表1和表2是氣量波動時補氣前后的數(shù)據(jù)記錄。

通過表1與表2的對比,可以看出,經(jīng)過補氣后,脫甲烷塔的頂溫平均降低了3℃,干氣中C2和C+3的質(zhì)量濃度分別降低了3.6g/m3和0.4g/m3。

2.2 降低甲烷外輸壓力,提高膨脹比

為了提高伴生氣處理量,將膨脹機噴嘴開度由20%開大至32%,但是膨脹機的膨脹比卻由3.9 MPa(絕壓)/1.35MPa(絕壓)=2.89下降到3.5 MPa(絕壓)/1.35MPa(絕壓)=2.59,根據(jù)膨脹機經(jīng)驗公式:

式中:k為常數(shù)(對天然氣而言k值在1.35~1.4左右);T1為膨脹機入口溫度,K;T2為膨脹機出口溫度,K;P1為入口壓力,MPa;P2為出口壓力,MPa。

由式(2)可以看出,膨脹比率下降,膨脹機的出口溫度T2會升高,不利于降低脫甲烷塔頂溫,因此將干氣外輸壓力(出口壓力P2)由1.25MPa(表壓)降低至1.15MPa,降低外輸壓力后,膨脹比為2.8。同時,加大輔助制冷量降低膨脹機入口溫度,最終在提高伴生氣處理量的情況下,達到了降低膨脹機出口溫度的目的。

2.3 降低脫甲烷塔的熱負荷,減少冷量消耗

對脫甲烷塔重新進行熱量衡算,發(fā)現(xiàn)應減少塔的熱負荷來降低塔頂溫度。為此對脫甲烷塔的控制參數(shù)重新進行了調(diào)整,將脫甲烷塔靈敏板溫度由原來的2℃降低到-8℃,將脫甲烷塔塔頂壓力(即甲烷外輸壓力)PICA0201由1.25MPa降至1.15 MPa,這樣既保證了產(chǎn)品的純度又減少了NGL單元所需的冷量,降低了脫甲烷塔頂?shù)臏囟取?/p>

2.4 增加丙烷制冷單元冷量

該廠的丙烷輔助制冷單元采用的是三級壓縮制冷流程,圖2中所示3-V6為一級制冷蒸發(fā)器,靠溫度差作為蒸發(fā)動力,制冷低溫位為-35℃。3-V6制冷深度不夠,單靠3-V7提供冷量,造成了脫甲烷塔頂溫度偏高。分析發(fā)現(xiàn),在冷箱2-E1中與3-V6、3-V7同時給原料氣提供冷量的脫甲烷塔側沸線7、8層溫度偏低,8層進料溫度TI0215為-60℃,7層出料溫度TI0214為-40℃,低于丙烷在3-V6中的制冷深度,造成丙烷不能蒸發(fā),影響了3-V6的制冷。調(diào)整后,7、8層側沸線溫度恢復正常,8層進料溫度TI0215恢復為-30℃,7層出料溫度TI0214恢復為-15℃,3-V6開始制冷,調(diào)整后適當投入3-V6、3-V7冷量,降低了2-E1出口原料氣溫度。

2.5 減小2-V1開度,提高節(jié)流效應

在增大膨脹機噴嘴開度,提高處理量的同時,根據(jù)節(jié)流膨脹公式:

式中:C為氣體的特性常數(shù);ΔTH為溫度降,K;ΔP為節(jié)流閥前后壓差,MPa;T1為節(jié)流前絕對溫度,K。

由式(3)可以看出,節(jié)流膨脹所獲得的溫度降與壓力降成正比,與節(jié)流前溫度T1成反比,采取增大壓力降和降低節(jié)流前溫度的方法來增大溫度降。因此對輔助制冷系統(tǒng)進行調(diào)整,加大制冷量以降低節(jié)流前絕對溫度T1(TI0212)的同時,關小節(jié)流閥開度以增大ΔP值,這樣ΔTH值也相應增大,即降低了節(jié)流后溫度TI0210。

3 小結

通過以上措施,統(tǒng)計6個月的乙烷收率提高至82.6%,與未采取措施前相比提高了2.2%。

目前天然氣化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展日新月異,而不少老油田的油氣資源衰竭較快,很多天然氣處理裝置均在設計下限甚至更小的狀況下運行,在能耗未減的情況下輕烴收率逐步降低,不僅造成能源消耗,而且還降低了經(jīng)濟效益。在無法改造設備的前提下應從工藝入手對裝置進行挖潛增效,以提高裝置的收率,達到節(jié)約能源提高經(jīng)濟效益的目的。

[1]朱利凱.天然氣處理與加工 [M].北京:石油工業(yè)出版社,1997.

[2]王遇冬.天然氣處理與加工工藝[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999.

[3]張慶安.還原吸收法尾氣處理裝置及CT6-5催化劑工業(yè)運行回顧[J].石油與天然氣化工,1997,26(2):90-93.

[4]王吉云.100kt/a硫磺回收裝置尾氣處理單元改造[J].石油與天然氣化工,2010,39(4):307-310.

[5]胡天友,熊鋼,何金龍,等.胺法脫硫裝置溶液發(fā)泡預防及控制措施[J].天然氣工業(yè),2009,29(3):101-103.

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