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解析塔在排氨過(guò)程中的應(yīng)用

2013-09-04 05:45:02
當(dāng)代化工 2013年1期
關(guān)鍵詞:亞胺氨水酰胺

祝 新 紅

(中平能化集團(tuán)開(kāi)封興化精細(xì)化工廠, 河南 開(kāi)封 475003)

在糖精生產(chǎn)過(guò)程中的酰胺化反應(yīng),是由苯酐、氨水、液堿反應(yīng)生成鄰氨基苯甲酸亞胺鈉,為了使反應(yīng)盡可能朝著生成產(chǎn)物鄰氨基苯甲酸亞胺鈉的方向進(jìn)行,反應(yīng)物氨水必須過(guò)量,反應(yīng)結(jié)束,多余的氨水必須排掉,否則在下一步的酯化反應(yīng)中,氨水與次氯酸鈉反應(yīng)生成有毒氣體三氯化氮,并產(chǎn)生大量的熱,使反應(yīng)失去控制,造成爆鳴和物料偏酸,使物料報(bào)廢,同時(shí)產(chǎn)生巨大的安全隱患,傳統(tǒng)的排氨方法是在高溫下由風(fēng)機(jī)直接抽走,但這樣的排氨方法排出來(lái)的氨水蒸汽含量低,不能重復(fù)利用,而且鄰氨基苯甲酸亞胺鈉長(zhǎng)期處在高溫下易分解,從而影響苯酐的轉(zhuǎn)化率,我們利用解析原理設(shè)計(jì)制作了一套排氨塔,實(shí)現(xiàn)了低溫排氨,減少了鄰氨基苯甲酸亞胺鈉的分解,提高了苯酐的轉(zhuǎn)化率,同時(shí)提高了排出來(lái)的氨水蒸汽的含量,使排出來(lái)的氨水蒸汽可以重復(fù)利用,既節(jié)約了成本,又產(chǎn)生了巨大的環(huán)保效益和社會(huì)效益,具有良好的推廣價(jià)值。

1 技術(shù)現(xiàn)狀分析

在糖精生產(chǎn)過(guò)程中的酰胺化反應(yīng)中,為了保證苯酐轉(zhuǎn)化率,必須控制氨水、液堿過(guò)量,但反應(yīng)結(jié)束后又須將過(guò)量的氨排凈,否則在酯化反應(yīng)中氨與次氯酸鈉發(fā)生反應(yīng),生成有毒的三氯化氮?dú)怏w,并產(chǎn)生大量的熱,嚴(yán)重時(shí)使反應(yīng)失去控制,造成物料偏酸和爆鳴,導(dǎo)致物料報(bào)廢,同時(shí)又是巨大的安全隱患,有關(guān)反應(yīng)方程式如下:

傳統(tǒng)排氨操作方法是:酰胺化反應(yīng)結(jié)束后,保持溫度在(65±5)℃條件下,在反應(yīng)釜內(nèi)排氨3 h左右。由于在堿性條件下長(zhǎng)時(shí)間高溫,酰胺化液中鄰酰胺苯甲酸鈉產(chǎn)品易水解,造成原材料、能源消耗增加,產(chǎn)品質(zhì)量和收率下降;排出的氨氣濃度小,回收率低。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)檢測(cè),酰胺化液中殘留氨含量一般在400 mg/L左右,對(duì)酯化反應(yīng)有一定影響。

2 研究方案設(shè)計(jì)

根據(jù)以上現(xiàn)狀,我們積極摸索各種排氨方法,研究提高排氨效率、降低生產(chǎn)能耗、保證產(chǎn)品質(zhì)量和收率的低溫排氨工藝。根據(jù)解吸原理,我們認(rèn)為設(shè)計(jì)一套解析塔作為排氨塔,對(duì)酰胺化液中多余的氨進(jìn)行吹脫除去,可大幅度提高排氨效率。該方案經(jīng)過(guò)論證后,我們開(kāi)始設(shè)計(jì)、安裝了一臺(tái)噴淋式空氣吹脫循環(huán)排氨塔,見(jiàn)圖1。為保證將氨快速排凈且不影響產(chǎn)品質(zhì)量和收率,我們通過(guò)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn),總結(jié)出了通過(guò)提高游離堿含量在常溫下排氨的技術(shù)方案。主要工藝參數(shù)見(jiàn)表1。

圖1 排氨塔結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Line up the ammonia tower knot composition

表1 酰胺化液排氨主要工藝參數(shù)Table 1 The Mao An turns a liquid row ammonia main craft parameter

3 優(yōu)化試驗(yàn)

排氨塔是一種典型的填料式解吸塔,塔體堆放一定高度的填料。操作時(shí),將液體自塔頂部泵入,通過(guò)液體分布器均勻噴灑于塔截面上,在填料表面呈膜狀流下;空氣自塔底部吹入,氨氣通過(guò)填料層中的空隙,經(jīng)塔頂除沫器,尾氣冷卻/除霧處理后,得到低濃度氨水,可循環(huán)利用。

該方案于2006年6月開(kāi)始實(shí)施。排氨塔設(shè)計(jì)安裝后,進(jìn)料流量,排氨面積已定,酰胺化液自然降溫,因此,排氨效率、氨殘留量只與游離堿濃度有關(guān)。經(jīng)多次對(duì)比試驗(yàn),我們確定了新的工藝參數(shù),見(jiàn)表2、表3。

表2 酰胺化液快速吹脫排氨試驗(yàn)數(shù)據(jù)Table 2 The Mao An turns a liquid to quickly blow to take off to line up an ammonia to experiment a data

表3 酰胺化液快速吹脫排氨技術(shù)參數(shù)Table 3 The Mao An turns a liquid to quickly blow to take off to line up ammonia technique parameter

為保證殘留氨含量<100 mg/L,避免酰胺化液長(zhǎng)時(shí)間處于反應(yīng)釜內(nèi)高溫強(qiáng)堿條件下,我們將少量的稀堿水從排氨塔上部分布板勻速加入,并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果改進(jìn)了塔的設(shè)計(jì)參數(shù),取得了滿意的效果。

4 確定新生產(chǎn)工藝

根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,設(shè)計(jì)人員對(duì)設(shè)備裝置進(jìn)行了改進(jìn)和完善,編制了新的作業(yè)指導(dǎo)文件,確定了酰胺化排氨工藝流程圖,見(jiàn)圖2。

圖2 酰胺化排氨工藝流程圖Fig.2 The Mao An turns to line up ammonia craft flow chart

5 生產(chǎn)應(yīng)用及效果

2007年1月,開(kāi)封興化對(duì)酰胺化排氨系統(tǒng)進(jìn)行全部改造,正式投入生產(chǎn),通過(guò)進(jìn)一步調(diào)試設(shè)備,規(guī)范操作,于2007年3月酰胺化快速吹脫排氨系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行。應(yīng)用效果:

(1)排氨過(guò)程縮短到 1 h,本工序生產(chǎn)效率提高了50%;

(2)排氨過(guò)程物料溫度低,副反應(yīng)少;

(3)排氨時(shí)間短,電機(jī)總功率減少25 kW,節(jié)電96 kW·h/t產(chǎn)品;

(4)氨殘留小,在下步反應(yīng)時(shí),有利于節(jié)能、節(jié)約原料;

(5)提高甲酯透光率,糖精鈉收率提高~0.14%;

(6)回收20%氨水36 kg/t糖精鈉,減少了對(duì)大氣的污染。

運(yùn)行效果統(tǒng)計(jì)及經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算見(jiàn)表4。

6 結(jié)束語(yǔ)

該項(xiàng)目實(shí)施后,酰胺化液中氨的殘留量大幅度降低,消除了氨與次氯酸鈉反應(yīng)帶來(lái)的安全隱患;氨尾氣回收效果好,環(huán)保效益明顯。

表4 運(yùn)行效果統(tǒng)計(jì)及經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算Table 4 Circulate effect statistics and economic efficiency calculation

利用排氨塔除去酰胺化反應(yīng)中多余的氨,其技術(shù)措施符合科學(xué)原理,設(shè)備設(shè)計(jì)精確、合理,操作簡(jiǎn)便,安全系數(shù)高,經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益顯著,達(dá)到了清潔生產(chǎn)的目的。其技術(shù)水平達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平,具有良好的推廣價(jià)值。

[1]南京化工學(xué)院等合編.基本有機(jī)化工過(guò)程及設(shè)備[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1984.

[2]天津大學(xué)等合編.基本有機(jī)合成工廠裝備[M].北京:中國(guó)工業(yè)出版社,1963.

[3]時(shí)鈞,等.化學(xué)工程手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002.

[4]姚玉英.化工原理(修訂版)》,天津科學(xué)技術(shù)出版社,2005.

[5]潘永亮.化工設(shè)備機(jī)械基礎(chǔ) [M]. 第二版.北京:科學(xué)出版社,2007.

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