渤海船舶職業(yè)學院 (遼寧 125000) 田 夢
葫蘆島濱海水電大件制造有限責任公司 (遼寧 125004) 張順廷 譚淑榮 吉 東 武允建
我公司的鐘罩式退火爐以輕柴油為燃料,控溫效果良好,并具備自動記錄爐內工件溫度功能。退火爐內徑12.5m,高7m。爐體主體由鐘式外罩和移動爐底盤組成,卷揚機控制爐罩升降(爐罩開起、關閉)。移動爐底盤承受600t負荷,下部附14個剛性支撐底架。用4臺專用船臺小車運輸爐底盤連同其下支撐,船臺小車在室外退火爐與廠房之間往返。大型水電站部件都需進行退火熱處理。如三峽轉輪焊后需整體熱處理,轉輪凈重450t,最大部位直徑10.5m,高度5.3m。該爐已完成轉輪和下機架等幾百臺大型水電站機組部件退火工序。
其點火程序為:先打開煙筒上方的旁通煙道,微開引風和助燃風閥門,點燃點火槍。將點火槍送至燒嘴端口處,不開燃料閥門。如點燃,調節(jié)助燃風與燃料閥門開度,使燃料與助燃風的配比達到合理,即將火焰調整到穩(wěn)定燃燒為止,然后關閉旁通煙道閘板,打開引風閥門。按上述程序將所需燒嘴逐個點燃,并把火焰調整穩(wěn)定后才算調節(jié)成功。
向家壩轉輪退火時,操作人員發(fā)現燒嘴火焰忽大忽小,并伴有“噗、噗”聲音,整個燒嘴筒振動。同時發(fā)現儲氣罐上呼吸器及遠處油罐口處冒煙。這是比較危險的現象,必須盡快排除。
通過分析是油管內有空氣存在,退火爐有3條油路組成,在爐體上均勻分布。每根油管進油管處各有一油壓表,在泵房內出油管處也各有一油壓表。每塊表后油管上有一控制閥,調節(jié)管道內最低油壓。當時發(fā)現油壓表不穩(wěn),有顫動現象,分析出回油管道內輕柴油不滿,有空間存在,竄出的油煙通過管道空間回到油罐。操作者重新調整油管內油壓至0.5MPa以上后,消除回油管道內空間,故障排除,退火爐正常運轉。
退火進行一半時,火焰從爐體外壁觀察孔冒出,長度達到33cm,已經燒到爐體外壁油管。技術人員與操作者分析,此種故障說明爐內出現正壓,且爐內正壓很高。
在燃燒剛開始時,操作人員沿爐體巡檢各燒嘴的燃燒情況。運行過程中,如爐內出現正壓,則應將煙筒閘板打開,煙氣由上方排出,直至不出現正壓為止。閘板打開后,故障排除。
某產品退火過程中,泵房內固定電熱油罐蓋其中的8個M24螺栓出現斷裂,高壓油噴出故障。該爐供油系統(tǒng),由一臺125L/min的油泵從儲油罐中打油進入加熱油罐。經過加熱油罐,再通過3臺40L/min的油泵向爐體的燒嘴供油,每個油泵可供13個燒嘴燃燒。
加熱油罐回油管上有一溢流閥,保證加熱油罐滿油。加熱油罐是防止冬季燃油黏度大、難霧化。加熱油罐建在油泵房內,該油罐采用電熱管加熱。由于加熱油罐加熱器從未使用過,時間一長,溢流閥銹蝕,沒有起到調節(jié)作用。致使加熱油罐油在退火過程中,油的積累超過一定壓力,致使固定加熱油罐蓋其中的8個M24螺栓因高壓造成爆斷,高壓油噴到油泵房間墻壁上,險些造成人身事故。
因不使用加熱油罐,將溢流閥去掉,用管直接連接。更換固定油罐蓋螺栓后,退火爐正常運行。
燒嘴磚在燒嘴前端,用4根長度400mm鐵釬及斜三角鐵固定在燒嘴磚底座上。防止爐體升降,燒嘴磚因偏重掉落。
在一次大修中,由于燒嘴磚外形尺寸變化,在固定燒嘴磚時助燃口50%以上被密封,導致每個燒嘴噴出的火焰黑煙較多,柴油燃燒不良。為了彌補燃燒火焰不良,重新設計,增加了燒嘴磚外形尺寸,重新制作了39套燒嘴磚,保證了燒嘴磚有足夠助燃空氣,進而解決火焰不良故障。
在下機架退火過程中,當退火工序進行到一半時,突然有兩個閑置的燒嘴筒被點燃,燒嘴筒已被燒至通紅狀態(tài)。因此關掉所有閥門,下機架退火被迫終止。在外部用滅火器將燒嘴筒降溫,使其不至于爆炸。分析原因是由于油路上截止閥關閉不嚴密,導致柴油有泄漏,且泄漏的柴油存儲在燒嘴筒內。由于整體爐內溫度達到220℃左右,燒嘴筒內柴油被點燃。重新更換故障油路上的截止閥,退火爐正常運行。
爐體總重量為105t,由3個立柱支撐。每個立柱內裝配30t配重鐵,通過鋼絲繩、定滑輪連接爐體。卷揚機牽引爐體,最大起重力為40t。當時正值冬季,由于爐體有些傾斜,個別點有刮碰現象,立柱內配重比例不合理,造成爐體不能下降故障。爐體下降是依靠自身重量,卷揚機只控制其速度。用20t手拉葫蘆無法使爐體下降。通過現場技術人員研究確定方案,在重量偏重的立柱內取出一定量的配重塊,添加到重量偏輕的立柱內,保證爐體水平,無傾斜現象,故障得到排除,以后再也沒有出現此類故障。
(20121212)