李玉秀,王中林
(遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院,遼寧 撫順 113001)
在一些企業(yè)的動(dòng)力廠空壓站中,經(jīng)常采用幾臺(tái)L8-60/8壓縮機(jī)配合使用,供企業(yè)生產(chǎn)動(dòng)力用風(fēng)。L8-60/8壓縮機(jī)為L(zhǎng)型、二級(jí)、雙缸、雙作用水冷式活塞壓縮機(jī),輸送介質(zhì)為空氣,排氣量每分鐘60m3,最高排氣壓力0.8MPa(表壓),幾臺(tái)同型號(hào)壓縮機(jī)的配合使用,可很好的協(xié)調(diào)生產(chǎn)用風(fēng),減小浪費(fèi)。
空氣經(jīng)一級(jí)氣缸壓縮后,一級(jí)排氣溫度可達(dá)120~160℃,一級(jí)排氣壓力達(dá)到0.2MPa(絕壓),壓縮后的高溫氣體經(jīng)冷卻后,溫度降至50℃左右,壓縮空氣中會(huì)有部分水蒸汽冷凝析出,冷卻后的氣體進(jìn)入二級(jí)氣缸繼續(xù)壓縮。在生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)常因二級(jí)排氣溫度高于160℃而運(yùn)行不穩(wěn),頻繁跳車,影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。檢查中發(fā)現(xiàn)造成壓縮機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)的主要參數(shù)是二級(jí)排氣溫度,聯(lián)系氣體壓縮工藝流程,對(duì)產(chǎn)生運(yùn)行不穩(wěn)的主要原因進(jìn)行分析并提出解決措施。
L8-60/8壓縮機(jī)的氣閥是環(huán)狀閥,氣閥是氣體進(jìn)出空壓機(jī)的通道,閥片的密封性能關(guān)系到壓縮機(jī)能否穩(wěn)定運(yùn)行。氣閥是易損件,極易出現(xiàn)因閥片閉合不嚴(yán)而漏氣。泄露最終會(huì)影響排氣溫度的升高。圖1為氣閥工作原理圖,由圖可看出影響氣閥密封性能的因素有閥片、彈簧。
閥片影響氣閥泄露的原因是疲勞損壞或磨損。一方面由于閥片承受著頻繁的撞擊,閥片及易產(chǎn)生疲勞損壞;另一方面環(huán)狀閥片與升程限制器及閥座工作面之間產(chǎn)生的摩擦磨損,可減弱閥片強(qiáng)度,降低使用壽命,引起閥片的磨損而產(chǎn)生漏氣。還有如閥片翹曲等原素而導(dǎo)致的閥片閉合不嚴(yán)而漏氣。
圖1 氣閥工作原理圖
彈簧影響氣閥泄露的原因:彈簧從閥片全閉到全啟,其載荷由預(yù)壓縮力變化到最大壓縮力,承受脈動(dòng)循環(huán)載荷,引起疲勞破壞。當(dāng)一個(gè)閥片下的幾個(gè)彈簧彈力降低或失效,都會(huì)引起閥片的傾斜,導(dǎo)致閥片閉合不嚴(yán)而漏氣。
閥片損壞和彈簧失效這兩種故障常?;橐蚬P(guān)系,閥片損壞可導(dǎo)致彈簧失效速度加快;彈簧失效使得閥片對(duì)升程限制器和閥座的沖擊速度和撞擊力增大,導(dǎo)致閥片碎裂。這些因素都將引起氣閥的泄露,從而使排氣溫度升高。主要原因:吸氣閥漏氣,導(dǎo)致已吸入氣缸的氣體在活塞返程時(shí)向進(jìn)氣管回流,減少進(jìn)氣量,同時(shí)排氣量也有所下降,氣缸內(nèi)溫度升高,造成排氣溫度升高;而排氣閥漏氣,會(huì)減少排氣量和進(jìn)氣量,使排氣管路內(nèi)被壓縮的高溫高壓氣體倒流,使氣缸內(nèi)壓縮氣體溫度升高,排氣溫度上升。如果是二級(jí)排氣閥漏氣,排氣溫度升高則更加明顯。
L8-60/8壓縮機(jī)的中間冷卻器是管板式換熱器,冷卻水走管程,壓縮空氣走殼程。當(dāng)與一級(jí)氣缸連接的擋板處密封墊脫落或擋板焊縫開裂時(shí),部分壓縮空氣將不經(jīng)中間冷卻器充分冷卻直接短路進(jìn)入二級(jí)氣缸,造成二級(jí)氣缸進(jìn)氣溫度過高,使二級(jí)排氣溫度劇增。
壓縮機(jī)的活塞環(huán)是鑄鐵材質(zhì),活塞環(huán)易磨損,這將導(dǎo)致空壓機(jī)缸內(nèi)密封效果變差,處在壓縮過程一側(cè)的高溫高壓氣體將通過活塞環(huán)與缸壁的間隙漏人低壓一側(cè),導(dǎo)致氣缸工作腔內(nèi)部發(fā)生串氣。高溫高壓氣體意外進(jìn)入將使進(jìn)氣溫度升高,從而導(dǎo)致排氣溫度升高。
壓縮機(jī)的冷卻水管路采用串聯(lián)系統(tǒng),空壓機(jī)經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,缸體中間水套內(nèi)存在較多水垢和淤泥,降低了換熱效果,一級(jí)排氣溫度得不到有效降低。中間冷卻器的管束堵塞造成冷卻水流量減小,使有用冷卻面積減少,冷卻效果降低,因此二級(jí)進(jìn)氣溫度高于設(shè)計(jì)進(jìn)氣溫度,而且冷卻水入口溫度高,換熱效率低,引起二級(jí)排氣溫度也升高。后部冷卻器殼程內(nèi)的冷凝水排放不及時(shí),引起積水過多,使二級(jí)排氣受阻,排氣不暢,排氣管路內(nèi)背壓升高,引起排氣壓力隨之升高,因此二級(jí)排氣溫度進(jìn)一步升高,引起運(yùn)行不穩(wěn),壓縮機(jī)頻繁跳車。
要求操作工做到勤檢查,利用工具——聽棒對(duì)氣閥進(jìn)行聽診。氣閥運(yùn)行聲響清脆,說明氣閥零件正常,若聽到“嘶嘶”的尖叫聲,閥片可能損壞或氣閥漏氣。經(jīng)常摸一摸閥壓蓋,如果閥壓蓋燙手,則表示溫度較高,可判斷為氣閥漏氣或已損壞。對(duì)損壞的氣閥必須及時(shí)進(jìn)行檢修或者更換。每次安裝新的氣閥,彈簧要求統(tǒng)一更換,而且必須認(rèn)真檢查每個(gè)彈簧的性能,保證氣閥正常工作。
定期更換活塞環(huán),保證缸內(nèi)間隙不超標(biāo),提高氣缸體內(nèi)的密封效果,防止壓縮空氣在缸體內(nèi)部串氣。
定期更換中間冷卻器的密封墊,確保一級(jí)氣缸內(nèi)出來的壓縮空氣全部經(jīng)過中間冷卻器,避免壓縮空氣短路。同時(shí),定期對(duì)冷卻器進(jìn)行解體清洗,定期排放冷卻器內(nèi)積水,提高設(shè)備的冷卻效果。
改造前壓縮機(jī)的冷卻水管路采用串聯(lián)系統(tǒng),冷卻水先進(jìn)入一級(jí)氣缸,然后進(jìn)入中間冷卻器,接著是二級(jí)氣缸,最后是后部冷卻器。經(jīng)中間冷卻器換熱后的冷卻水溫度升高,進(jìn)入二級(jí)氣缸水套,冷卻效果明顯不好。
改造后,采用冷卻水管路并聯(lián),即氣缸和冷卻器都有獨(dú)立的冷卻管路有各自的進(jìn)水閥控制水流速度,而且每條冷卻管路的出口都安裝在一個(gè)水槽上,可隨時(shí)用手感覺排水溫度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)冷卻效果的好壞,準(zhǔn)確判斷影響二級(jí)排氣溫度升高的原因。改造后每條冷卻管路的冷卻效果很好,一級(jí)排氣溫度降到50℃,二級(jí)排氣溫度降到110℃,保證壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。
另外針對(duì)缸體水套內(nèi)存在較多水垢和淤泥,冷卻水流動(dòng)不暢,冷卻效果不好的現(xiàn)象,應(yīng)定期對(duì)水套進(jìn)行沖洗,減少水垢和淤泥的大量沉積,提高換熱效果。
對(duì)冷卻系統(tǒng)改造后,在日常工作中加強(qiáng)設(shè)備管理,對(duì)設(shè)備的相關(guān)部位進(jìn)行定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,空壓機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)的現(xiàn)象得到根本解決,企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)得到了保證。
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