康榜聯(lián)
(陜西重型汽車有限公司質(zhì)量管理部,陜西 西安 710200)
根據(jù)我公司2011年質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作要點(diǎn)的要求,降低單車外部質(zhì)量損失是質(zhì)量管理部承擔(dān)的一項(xiàng)公司級(jí)指標(biāo)。據(jù)售后質(zhì)量信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):某車型后橋緩沖塊支架售后失效率較高,售后三包索賠高,僅2011年1月~2011年10月,緩沖塊支架三包期內(nèi)售后索賠34.3萬(wàn)元,對(duì)公司造成了極大的經(jīng)濟(jì)損失。車橋緩沖塊支架承受頻繁沖擊出現(xiàn)疲勞斷裂或變形,損壞后影響行車安全,影響出車率,用戶抱怨強(qiáng)烈。
(1)各供應(yīng)商所供的緩沖塊支架售后失效率統(tǒng)計(jì)如表1,計(jì)算2011.1.1 ~2011.10.25 時(shí)間段內(nèi)各供應(yīng)商產(chǎn)品失效率較高,平均失效率為0.97%,抽取該產(chǎn)品裝車的總數(shù)為樣本數(shù),隨車輛運(yùn)行時(shí)間增加,失效率顯著增加,如不改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量,索賠金額會(huì)逐漸增大。
表1 各供應(yīng)商所供產(chǎn)品售后失效率統(tǒng)計(jì)
(2)對(duì)連續(xù)10個(gè)月售后市場(chǎng)返回的緩沖塊支架失效模式進(jìn)行了識(shí)別,緩沖塊支架失效模式統(tǒng)計(jì)如表2所列。
表2 緩沖塊支架失效模式統(tǒng)計(jì)
圖1 緩沖塊支架失效模式排列
從緩沖塊支架失效模式排列圖1可以看出,開(kāi)裂損壞,變形故障累積頻率為98.9%,超過(guò)了80%,按照“關(guān)鍵的少數(shù)”原則,將其列為本次改進(jìn)的項(xiàng)目。
圖2 緩沖塊支架變形
圖3 緩沖塊支架疲勞斷裂
(3)確定關(guān)鍵的質(zhì)量特性(CTQ)
緩沖塊支架關(guān)鍵質(zhì)量特性展開(kāi)如表3所列。
表3 緩沖塊支架關(guān)鍵質(zhì)量特性展開(kāi)
(1)緩沖塊支架失效因果矩陣分析(見(jiàn)表4),即對(duì)輸入可控因素與輸出的失效模式的相互關(guān)聯(lián)性進(jìn)行評(píng)估打分,評(píng)分高者,相關(guān)性越高。
表4 緩沖塊支架失效因果矩陣分析
對(duì)于重要度分?jǐn)?shù)大于等于90的可控因子進(jìn)行下一步潛在失效模式分析。
(2)潛在失效模式及后果分析
對(duì)可能的關(guān)鍵因子進(jìn)行潛在失效模式及后果分析(見(jiàn)表5),經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)度RPN打分分析,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度RPN值大于300的關(guān)鍵因子進(jìn)行下一步分析驗(yàn)證。
表5 潛在失效模式及后果分析
經(jīng)潛在失效模式與后果分析,得出兩個(gè)關(guān)鍵影響因子:①緩沖塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理;②零件材料成分不符合技術(shù)要求。
(3)驗(yàn)證關(guān)鍵因子
對(duì)返回的緩沖塊支架DZ9114521011失效件進(jìn)行理化分析:材料化學(xué)成分、硬度及微觀金相組織符合鑄鋼技術(shù)要求。驗(yàn)證結(jié)果:零件材料成分,不是緩沖塊失效的關(guān)鍵因子。
對(duì)緩沖塊支架現(xiàn)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析:緩沖塊支架產(chǎn)品在批量使用中出現(xiàn)斷裂,變形質(zhì)量問(wèn)題。同結(jié)構(gòu)在陜汽三家供應(yīng)商均有發(fā)生,其中C供應(yīng)商產(chǎn)品失效率為6.47%。經(jīng)分析原因如下:A現(xiàn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)抗側(cè)向力強(qiáng)度不足,易扭曲變形;B車輛超載或路況惡劣,該產(chǎn)品受非正常頻繁沖擊,發(fā)生疲勞斷裂;
因此緩沖塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理是影響緩沖塊失效的關(guān)鍵因子。因此要降低緩沖塊支架失效率,可考慮對(duì)現(xiàn)有結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn),在相同工況下減小緩沖塊支架所承受的最大應(yīng)力。
緩沖塊支架原結(jié)構(gòu)為筋板結(jié)構(gòu),對(duì)原結(jié)構(gòu)進(jìn)行靜力有限元分析(原結(jié)構(gòu)工況一作用下靜力分析應(yīng)力云圖4)最大應(yīng)力發(fā)生在筋板及支架根部,是設(shè)計(jì)薄弱點(diǎn)。對(duì)此需要加強(qiáng)設(shè)計(jì),現(xiàn)改進(jìn)為殼體結(jié)構(gòu)(圖5所示結(jié)構(gòu))。對(duì)改進(jìn)前后的緩沖塊結(jié)構(gòu)在同樣受力情況下進(jìn)行有限元分析如圖4、5所示。
圖4 原結(jié)構(gòu)工況一作用下靜力分析應(yīng)力云圖
圖5 改進(jìn)結(jié)構(gòu)工況一作用下靜力分析應(yīng)力云圖
(1)緩沖塊支架DZ9114521011改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)在同樣受力邊界一條件下(固定4個(gè)螺栓,下底面豎直向上施加50000N)最大應(yīng)力顯著減小。改善前拉伸筋最大應(yīng)力值124MPa根部最大應(yīng)力為127MPa,改善后拉伸筋最大應(yīng)力降為93MPa,根部最大應(yīng)力116MPa(見(jiàn)圖4、5 所示)。
(2)緩沖塊支架DZ9114521011改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)在同樣受力邊界二條件下(固定4個(gè)螺栓下底面豎直方向成30°角方向施加50000N)最大應(yīng)力顯著減小。拉伸筋最大應(yīng)力改善前為125MPa,改善后為100MPa,根部應(yīng)力改善前為 152MPa,改善后為116MPa(見(jiàn)圖6、7 所示)。
(3)緩沖塊支架DZ9114521011改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)在同樣受力邊界二條件下(固定4個(gè)螺栓下底面豎直方向成30°角方向施加50000N)剛度云圖如圖8、9所示,原結(jié)構(gòu)在受到?jīng)_擊時(shí)筋板已發(fā)生扭曲變形,符合實(shí)際情況;新結(jié)構(gòu)采用殼體結(jié)構(gòu),抗扭曲性能較好,無(wú)明顯變形。
圖6 原結(jié)構(gòu)工況二作用下靜力分析應(yīng)力云圖
圖7 改進(jìn)結(jié)構(gòu)工況二作用下靜力分析應(yīng)力云圖
圖8 原結(jié)構(gòu)邊界條件二下剛度云圖
圖9 改進(jìn)結(jié)構(gòu)邊界條件二下剛度云圖
對(duì)比緩沖塊支架改進(jìn)前后,在材質(zhì)ZG270-50不變的條件下,結(jié)構(gòu)改進(jìn)前后總體質(zhì)量均為2.7kg不增加材料成本。對(duì)改進(jìn)后的產(chǎn)品在整車上小批量試裝路試驗(yàn)證,在規(guī)定的路試時(shí)間段內(nèi)失效率幾乎為零,現(xiàn)該產(chǎn)品改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)已批量切換。經(jīng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算售后數(shù)據(jù),優(yōu)化、改進(jìn)后的產(chǎn)品在三包期內(nèi)失效率顯著減少,幾乎零缺陷,改進(jìn)效果顯著。
[1]馬 林,何 楨.六西格瑪管理[M].第2版.北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2007.
[2]王宵鋒.汽車底盤(pán)設(shè)計(jì)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2010.