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氯化石蠟差異化生產(chǎn)

2013-08-16 02:10:10王世周
中國氯堿 2013年10期
關(guān)鍵詞:氯化石蠟蠟油反應(yīng)釜

王世周

(寧波鎮(zhèn)洋化工發(fā)展有限公司,浙江寧波315204)

1 差異化生產(chǎn)介紹

寧波鎮(zhèn)洋化工公司有1套5萬t/a氯化石蠟-52的生產(chǎn)裝置。該公司采用光催化連續(xù)性生產(chǎn)工藝生產(chǎn)氯化石蠟,共有8套反應(yīng)系統(tǒng)(A~H),每套系統(tǒng)有6個反應(yīng)釜(1~6#),反應(yīng)尾氣用來生產(chǎn)鹽酸。近年來,浙江、福建、廣東、江蘇、江西等地的氯化石蠟生產(chǎn)廠家不斷增多,生產(chǎn)規(guī)模也不斷擴(kuò)大,競爭壓力越來越大,為此,對工藝管線進(jìn)行了改造,增加原料油貯罐2個、氯化石蠟中間槽和成品槽各1個、供油泵1臺、增加蠟油分配臺2個、增加原氯管線等,共投資約三百五十萬元。使同一套系統(tǒng)可以原氯與氣化氯切換使用以及不同蠟油切換使用,整套裝置同時生產(chǎn)優(yōu)等品和一等品,可隨時調(diào)整二者的比例。不同等級產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見表1。

表1 氯蠟-52產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(HG2092-91)

2 用原氯和氣化氯進(jìn)行差異化生產(chǎn)情況

氯化石蠟一般都用氣化氯生產(chǎn),氣化氯雜質(zhì)少、純度高,但成本高。該公司通過技術(shù)攻關(guān)后,原氯可直接用于生產(chǎn)氯化石蠟,省去了原氯液化和液氯氣化2道工序,降低了成本,但原氯中含有氧氣、鐵銹、硫酸、水氣等雜質(zhì),對氯化反應(yīng)有阻礙作用。

上世紀(jì)70年代,中國部分企業(yè)也試圖用原氯來生產(chǎn)氯化石蠟,都以失敗告終。究其原因是當(dāng)時氯堿工藝是隔膜法,其氯氣產(chǎn)品質(zhì)量較差,嚴(yán)重影響了氯蠟質(zhì)量。目前,基本都是離子膜工藝,該工藝生產(chǎn)的原氯盡管仍含有雜質(zhì),但含量降低許多。該公司在原氯管線上增加原氯酸霧捕集器,降低原氯中的雜質(zhì)。同時,降低反應(yīng)溫度,調(diào)整通氯量,減少反應(yīng)停留時間,降低原氯壓力。對供氯管道進(jìn)行改造,使每套裝置可以將原氯和氣化氯切換使用。原氯與液氯成本之差約90元,考慮液化效率等因素,按原氯比液氯每噸成本下降100元計,每噸氯化石蠟消耗氯氣1.1t,每噸氯蠟成本因氯氣原因下降110元。

使用氣化氯和原氯的反應(yīng)溫度控制情況見表2。

表2 氣化氯和原氯的反應(yīng)溫度控制對比

使用原氯,前3個反應(yīng)釜的反應(yīng)溫度和用氣化氯一樣,后3個反應(yīng)釜的反應(yīng)溫度比用氣化氯低。用原氯,對反應(yīng)溫度控制要求嚴(yán)格些。使用氣化氯和原氯通氯量的控制情況見表3。

表3 氣化氯和原氯的氯氣流量控制對比

使用原氯,前3個反應(yīng)釜通氯量和用氣化氯基本一樣,后3個反應(yīng)釜通氯量比用氣化氯少低。使用原氯對通氯量的流量控制要求高些。

電解氯氣壓縮后,原氯壓力約為0.2 MPa,降低原氯壓力,控制氯化石蠟原氯緩沖罐壓力為0.12~0.15 MPa。

通過實(shí)驗(yàn)生產(chǎn),用原氯,使用韓國(300#)蠟油作為原料,可以達(dá)到優(yōu)等品,但使用原氯對產(chǎn)品氯化石蠟質(zhì)量有一定的影響,在實(shí)際生產(chǎn)過程中,根據(jù)蠟油品質(zhì),氣化氯和原氯按一定比例使用。使用原氯和氣化氯的產(chǎn)品質(zhì)量情況見表4。F系統(tǒng)為使用原氯,A系統(tǒng)為使用氣化氯。

使用原氯,存在反應(yīng)系統(tǒng)壓力較高、鹽酸濃度不合格的問題,后對尾氣系統(tǒng)的尾氣管道口徑、工藝流程進(jìn)行更改后,問題得到解決。

3 不同品質(zhì)的原料蠟油生產(chǎn)不同等級氯化石蠟

該公司以前主要用韓國蠟油生產(chǎn)優(yōu)等品氯化石蠟,但韓國蠟油采購成本越來越高。該公司通過技術(shù)改造嘗試使用其他產(chǎn)地的原料蠟油,包括臺灣蠟油、美國蠟油、現(xiàn)在開始使用沈陽蠟油、南京蠟油等國產(chǎn)蠟油,蠟油成本大大降低。購入的非韓國蠟油的價格比韓國蠟油每噸便宜300~700元,比較用韓國油、沈陽油、馬來西亞油、韓國油和馬來西亞油混合油的生產(chǎn)情況。

實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)一:A/B系統(tǒng)使用錦西產(chǎn)300#蠟油生產(chǎn)一等品的氯化石蠟,G/H反應(yīng)系統(tǒng)用韓國產(chǎn)300#蠟油生產(chǎn)優(yōu)等品氯化石蠟,單獨(dú)用錦西油可以生產(chǎn)出一等品氯化石蠟。

實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)二:C/D系統(tǒng)用馬來西亞油與韓國油1∶1生產(chǎn),E/F用馬來西亞油生產(chǎn),各項(xiàng)工藝控制指標(biāo)不變,單獨(dú)用馬來西亞油可以生產(chǎn)出一等品氯化石蠟,馬來西亞油和韓國油混合使用可以達(dá)到優(yōu)等品級。

表4 原氯和氣化氯產(chǎn)品質(zhì)量對比

表5 各種原料蠟油的指標(biāo)質(zhì)量

表6 各種原料蠟油生產(chǎn)出的氯化石蠟產(chǎn)品質(zhì)量

4 總語

通過各種蠟油實(shí)驗(yàn)差異化生產(chǎn)后,可以根據(jù)不同品質(zhì)的蠟油,靈活地配比使用,最大限度地生產(chǎn)優(yōu)級品質(zhì)的蠟油。在滿足產(chǎn)品品質(zhì)要求下,盡可能最大限度使用原氯生產(chǎn);可以根據(jù)不同廠商的蠟油報價,靈活采購,達(dá)到經(jīng)濟(jì)最大化。國產(chǎn)蠟油實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)成功后,使用量大幅提高,有效降低了生產(chǎn)成本。當(dāng)公司氯氣冷凍系統(tǒng)效果不好時,可按實(shí)際情況適當(dāng)增大氯化石蠟原氯使用量,減少氣化氯使用量,有效平衡公司電解裝置的負(fù)荷。

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