翟和革 李新福
(江西科強(qiáng)水泥技術(shù)裝備有限公司,南昌市 330026)
眾所周知,燃燒器使用情況對(duì)回轉(zhuǎn)窯燒成峰值溫度,熟料強(qiáng)度、臺(tái)時(shí)產(chǎn)量、窯內(nèi)結(jié)皮或耐火襯料的使用壽命等有舉足輕重的作用。因此,我們重視燃燒器在水泥熟料生產(chǎn)中的應(yīng)用是非常必要的。下面談?wù)劰P者多年對(duì)燃燒器使用的一點(diǎn)心得。
燒制水泥熟料時(shí),回轉(zhuǎn)窯燒成帶需要一個(gè)峰值溫度場(chǎng),也就是C2S吸收f(shuō)CaO合成C3S效果如何,峰值溫度越高,合成效果越好,熟料R28天強(qiáng)度越高。因此我們需要的就是一個(gè)能達(dá)到峰值溫度、又能環(huán)保、節(jié)能的燃燒器。但因各地原材料不同,各燃燒器實(shí)際使用效果也不一樣,如我國(guó)南方普遍使用劣質(zhì)煤,一般使用小風(fēng)量、高壓頭的燃燒器,來(lái)增加風(fēng)、煤混合,降低一次風(fēng)量(冷風(fēng)),提高二次風(fēng)量(熱風(fēng))來(lái)提高燃燒速度,從而達(dá)到理想的窯內(nèi)煅燒熟料峰值溫度;而北方普遍使用優(yōu)質(zhì)煤,高揮發(fā)份、燃燒速度快,大風(fēng)量、低壓頭的燃燒器。但小風(fēng)量、高壓頭的燃燒器代表著燃燒器發(fā)展方向。對(duì)兩種燃燒器進(jìn)行比較:小風(fēng)量、高壓頭、低NOx燃燒器比大風(fēng)量、低壓頭燃燒器更節(jié)能,其節(jié)能原理:降低一次風(fēng)量(冷風(fēng))進(jìn)入窯內(nèi),增加二次風(fēng)(熱風(fēng))的使用量,按溫升1m3/℃,空氣所需熱耗1.29kJ,再由燃燒器一次風(fēng)進(jìn)入窯內(nèi)氣體由常溫升至二次風(fēng)溫1150℃所需熱耗,可每小時(shí)節(jié)約1.0t/h左右煤粉(保守?cái)?shù)據(jù)),1.0×24小時(shí)×650元/噸煤×300(天)=4680000元;其次是環(huán)保:在一次風(fēng)高壓(42~45MPa)的作用下,增加了風(fēng)、煤混合,一部分煤粉在低O2的作用下,遇高溫二次風(fēng)量和富氧雙重的作用下,產(chǎn)生順?biāo)偃紵?,達(dá)到峰值溫度,提高了熟料強(qiáng)度,降低了部分過(guò)??諝?,從而減少了10%~25%NOx排放量。為水泥企業(yè)今后脫氮工程減少可觀的費(fèi)用,燃燒器頭部采用優(yōu)質(zhì)耐熱鋼,內(nèi)有噴涂耐磨陶瓷料,起到經(jīng)久耐用和煤風(fēng)阻力小的功能(可以降低送煤風(fēng)機(jī)使用量)。因此,燃燒器的功能要具有調(diào)節(jié)自如、燃燒火點(diǎn)溫度高(峰值溫度),過(guò)剩空氣量少、煤風(fēng)混合好、能滿足水泥工藝和煅燒熟料強(qiáng)度的要求。
我們通過(guò)分解爐燃燒器安裝方位、燃燒器的結(jié)構(gòu)形狀、燃燒器燃燒機(jī)理對(duì)燃燒器進(jìn)行改造,取得了滿意的效果。燃燒器的方位,主要是依據(jù)增加煤料混燒功能,先混后燒的原則,根據(jù)分解爐規(guī)格有效容積而定,如先前采用的D-D分解爐上升煙道管偏短,物料在爐內(nèi)停留時(shí)間不能滿足CaCO3分解所需停留時(shí)間,嚴(yán)重影響了入窯的CaCO3分解率(CaCO3分解率主要與三個(gè)因素有關(guān):溫度、生料細(xì)度、物料在分解爐停留時(shí)間),我們采用了先燒后混,減少分解爐結(jié)皮和提高燃燒速度,嚴(yán)禁分解爐出口溫度發(fā)生倒掛現(xiàn)象,故采取燃燒器與C4撒料箱相結(jié)合的方式,注重?zé)o焰燃燒,增加煤、料混燒,效果十分明顯。同時(shí)根據(jù)各地原材料有害成份和結(jié)皮機(jī)理的特性,采用不同的燃燒器來(lái)增加風(fēng)翅,變換燃燒角度,把物料貼在分解爐壁上旋轉(zhuǎn),火焰在中間燃燒的方式,降低了爐底結(jié)皮機(jī)理,增大了煤料混燒接觸面積。我們通過(guò)對(duì)幾十個(gè)廠家燃燒器的改造,取得了極佳的經(jīng)濟(jì)效益:如Φ4.3×64m回轉(zhuǎn)窯,改造前臺(tái)產(chǎn)只有2600~2900t/d熟料產(chǎn)能,改造后達(dá)3800~4200t/d;Φ3.2×52m回轉(zhuǎn)窯(D-D爐),改造前臺(tái)產(chǎn)只有850~950t/d,改造后達(dá)到1250~1350t/d熟料;Φ4.85×74m回轉(zhuǎn)窯,改造前臺(tái)產(chǎn)4800~5200t/d,改造后達(dá)5800~6200t/d熟料,熟料28d抗壓強(qiáng)度由48~52MPa上升至54~60MPa,同時(shí)各種勞動(dòng)強(qiáng)度減輕,結(jié)皮、堵塞大幅度下降。
頭、尾煤的燃燒器,必須達(dá)到各自目標(biāo)值,合二為一,整個(gè)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)才能達(dá)到最佳狀態(tài),煅燒出來(lái)的熟料才是高強(qiáng)、高產(chǎn)。我們一般控制入窯的物料分解率能達(dá)到95%~97%,還有3%~5%的分解率放到窯內(nèi)過(guò)渡帶去完成,其目的,是保障物料的流動(dòng)性,不易結(jié)皮、堵塞。其次是窯內(nèi)燒成帶的峰值溫度,在過(guò)渡帶完成100%CaCO3分解后,進(jìn)入固相反應(yīng)帶,此帶是放熱反應(yīng),不吸收熱量,只有燒成帶需要15%左右熱耗,加滿過(guò)渡帶所需10%~15%熱耗,還有胴體散熱,所以窯頭燃燒器所占用的煤耗約30%~33%,又能減少窯尾煙室結(jié)皮,又能提高窯內(nèi)固定碳燃燒和所需氧含量的匹配,過(guò)??諝饬繙p少,熟料燒失量一般控制在0.11~0.25之間;因此,只要我們保障兩大燃燒器(頭、尾)正常使用的合理性,提高中控操作員的應(yīng)變能力:窯速、篦冷機(jī)(二次風(fēng)溫),風(fēng)、煤、料整體的匹配,完善中控人員整體的操作水平。