国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

水輪機輪葉操作機構(gòu)故障與疲勞強度分析

2013-08-14 05:28林漢偉
河南科技 2013年7期
關(guān)鍵詞:輪葉轉(zhuǎn)輪油壓

林漢偉

(飛來峽水利樞紐管理處,廣東 清遠(yuǎn) 511825)

1 前言

某水電站位于廣東省珠江水系北江流域上,共裝有4臺燈泡貫流式機組,單機容量為35MW,機組主輔設(shè)備由奧地利ELIN公司和MCE公司提供。電站#3水輪發(fā)電機組于1999年9月并網(wǎng)運行,2007年12月首次A級檢修,2011年12月#3機組操作機構(gòu)出現(xiàn)活塞缸耳柄斷裂故障,累計A級檢修前#3機組運行了40671小時,至活塞缸耳柄斷裂時又運行了20114小時,即#3機組首次投運至故障發(fā)生時累計運行了60785小時,輪葉操作累計約18000次(平均每天約7次)。

2 耳柄斷裂故障

2011年12月23日,電站#3機組在帶35MW負(fù)荷運行過程中水導(dǎo)軸承處振動異常,同時出現(xiàn)有功與定子電流波動等異常現(xiàn)象,但導(dǎo)葉與輪葉未見異常調(diào)節(jié)。為查明故障,機組進行開、停機及空載試驗,啟、停過程振動大,現(xiàn)場可監(jiān)聽到水輪機室撞擊聲音,但仍能平穩(wěn)停機。此現(xiàn)象說明水輪機操作機構(gòu)存在故障,導(dǎo)致輪葉失控及有功負(fù)荷波動。機組流道排空后,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪室上半部局部位置存在明顯磨擦過熱痕跡,但機加工車紋清晰;#1輪葉開度異常,葉片邊緣無刮痕;輪葉密封尚好,僅微量滲油。以上現(xiàn)象說明不存在流道內(nèi)重大撞擊導(dǎo)致故障。隨后拆出輪葉進入輪轂內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)#1輪葉活塞缸耳柄從根部斷裂,拐臂連桿及銷軸脫落至輪轂內(nèi)(斷裂形貌見圖1),致使輪葉操作失控。

從活塞缸耳柄根部斷口形貌可清晰看出起裂點、疲勞輝紋線、二次起裂點和瞬斷區(qū),可見這是一個疲勞破壞所導(dǎo)致故障。在耳柄根部上約1毫米處存在一道淺裂紋,裂紋形成后,交變應(yīng)力使裂紋的兩側(cè)時而張開時而閉合,相互擠壓反復(fù)研磨,這樣形成了光滑區(qū)。隨著應(yīng)力的間斷和大小的變化,在光滑區(qū)留下多條疲勞輝紋線。至于粗糙的斷裂區(qū),則是最后突然脆性拉裂所形成[1]。

圖1 活塞缸耳柄斷裂形貌圖

3 轉(zhuǎn)輪活塞缸有限元計算

進行應(yīng)力計算是疲勞強度分析的前提,為了準(zhǔn)確得到活塞缸耳柄的應(yīng)力情況,采取有限元法,對活塞缸在各種操作工況下的應(yīng)力進行詳細(xì)計算,然后根據(jù)機組輪葉實際操作情況,對其疲勞強度進行計算分析,為活塞缸耳柄斷裂原因分析及制定處理方案提供理論依據(jù)。

3.1 水輪機主要技術(shù)參數(shù)

水輪機型號:燈泡貫流式KR4/700;轉(zhuǎn)輪直徑:D=7.0m;額定轉(zhuǎn)速:n=83.33rpm;額定水頭:Hr=8.53m;最大水頭:HMAX=15.00m;最小水頭:HMIN=3.00m;水輪機額定功率:Nr=35.69Mw;水輪機最大出力:NMAX=39.97Mw;正向推力:F1=4500KN;反向推力:F2=5400KN;活塞缸操作最大油壓:6MPa;輪葉操作壓力:5.5MPa 和 4MPa。

活塞缸耳柄材料:GS20Mn5v,其抗拉強度δb=550MPa,屈服極限 δs=360MPa。

3.2 有限元計算模型及結(jié)果

由于活塞缸為周期對稱結(jié)構(gòu),取缸體1/4作為計算模型。計算工況為缸體下行耳柄受拉和缸體上行耳柄受壓兩種工況,活塞缸油壓4MPa時應(yīng)力計算結(jié)果:上行最大應(yīng)力402MPa,下行最大應(yīng)力469MPa。

4 疲勞強度分析

4.1 計算參數(shù)的選取

有限元計算表明最大應(yīng)力出現(xiàn)在活塞缸耳柄根部,該處應(yīng)力集中最為嚴(yán)重,且與裂紋起裂點吻合,以該區(qū)域為疲勞強度評估分析區(qū)。根據(jù)3#機組運行時各工況下輪葉開關(guān)腔油壓差變化,轉(zhuǎn)輪葉片活塞缸正常工作時實際壓力差不超過4MPa,故選取4MPa、3MPa油壓計算耳柄根部的操作應(yīng)力。

4.2 疲勞強度計算結(jié)果與評估

據(jù)運行統(tǒng)計數(shù)據(jù),機組按服役50年壽命設(shè)計,則輪葉操作約7.2×104次,遠(yuǎn)小于材料在空氣中的疲勞極限所對應(yīng)的循環(huán)數(shù)(N=107次),按輪葉操作近似于N=105得到疲勞極限值δ-1=335.5MPa。活塞缸耳柄疲勞強度計算如下:

尺寸系數(shù):Cd=0.75(構(gòu)件尺寸對疲勞性能的影響)

表面加工系數(shù):Cs=0.90(構(gòu)件表面粗糙度對疲勞性能的影響)

有效應(yīng)力集中系數(shù):Kf=1(計算為局部應(yīng)力)

疲勞極限?。害?1=335.5MPa(N=105 次)

交變應(yīng)力幅值:δa=469MPa(下行,4MPa壓差,見表1)

耳柄的拉壓疲勞安全系數(shù)計算公式[2]:

表1 各種結(jié)構(gòu)方案耳柄根部的疲勞安全系數(shù)

按上述公式計算得到各種結(jié)構(gòu)方案耳柄根部的疲勞安全系數(shù)見表1。通常疲勞安全系數(shù)應(yīng)該大于1.4,由計算結(jié)果可以看出,如活塞缸按使用50年壽命計算,長圓筒結(jié)構(gòu)無論操作油壓差是4.0MPa還是3.0MPa,耳柄的強度均不能滿足疲勞性能的要求?;钊渍w應(yīng)力水平不高,應(yīng)力集中是疲勞破壞的主要原因,為了提高耳柄的疲勞強度,應(yīng)在耳柄根部采用半徑足夠大的過渡圓角,盡可能地消除或減緩應(yīng)力集中。疲勞強度計算結(jié)果表明,活塞缸去除長圓筒后,耳柄增加R10的過渡圓角,能很好改善局部應(yīng)力,滿足疲勞強度要求。

5 結(jié)語

根據(jù)上述計算成果,電站在#3機組活塞缸耳柄根部加工了R10的過渡圓角,并對操作機構(gòu)連桿銷軸重新制作和調(diào)質(zhì)處理,取得較為理想的效果,恢復(fù)了機組發(fā)電。轉(zhuǎn)輪作為水輪發(fā)電機組的重要結(jié)構(gòu)部件,應(yīng)力集中造成此次操作機構(gòu)活塞缸耳柄斷裂,電站其它機組也存在類似隱患,運行管理單位應(yīng)加強檢測,適時對轉(zhuǎn)輪重新進行優(yōu)化設(shè)計和更新改造。

[1]龐立軍,鐘蘇.飛來峽電站轉(zhuǎn)輪接力器缸疲勞強度評估分析報告[R].黑龍江:哈動國家水力發(fā)電設(shè)備工程技術(shù)研究中心有限公司,2012.

[2]劉鴻文.材料力學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2011.

猜你喜歡
輪葉轉(zhuǎn)輪油壓
羅氏沼蝦養(yǎng)殖中輪葉黑藻的作用及生態(tài)養(yǎng)殖要點
詞語大轉(zhuǎn)輪
——“AABC”和“無X無X”式詞語
寺廟里有座大書架——神奇的轉(zhuǎn)輪藏
秋冬季精養(yǎng)小龍蝦,為什么非輪葉黑藻不可?還有哪些技術(shù)要點?看這位漢川金牌經(jīng)銷商的專業(yè)意見
基于SPH法的船式拖拉機葉輪單輪葉驅(qū)動性能研究
An optimization method:hummingbirds optimization algorithm
我國第一臺分半鑄造的30萬千瓦水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)輪實制成功
輪葉黨參糯米酒發(fā)酵特性的研究
油壓高對汽輪機振動的影響和分析
龍上水電站油壓裝置控制系統(tǒng)的改造方案