文 / 孫雪麗 徐鐵兵 王圣 潘超 國(guó)電環(huán)境保護(hù)研究院 河北省環(huán)境科學(xué)研究院
本文以華東地區(qū)某電廠2臺(tái)300MW燃煤機(jī)組脫硝技改工程為實(shí)例,結(jié)合機(jī)組現(xiàn)狀選擇合適的脫硝改造方案,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)及經(jīng)濟(jì)分析。
該電廠2×300MW機(jī)組鍋爐為亞臨界壓力一次中間再熱控制循環(huán)汽包爐,2005年建成時(shí)已預(yù)留了煙氣脫硝空間。
(1)燃燒系統(tǒng)
鍋爐為單爐膛四角布置的擺動(dòng)式直流燃燒器切圓燃燒方式,采用5臺(tái)中速磨煤機(jī)直吹式送粉系統(tǒng),5層一次風(fēng)噴嘴布置,其中3層運(yùn)行帶最大連續(xù)蒸發(fā)量(B-MCR),并布置3層點(diǎn)火油槍,最下層設(shè)有等離子點(diǎn)火系統(tǒng)。油燃燒器的總輸入熱量按30%B-MCR設(shè)計(jì),采用2級(jí)點(diǎn)火。采用四角切向布置的全擺動(dòng)燃燒器,燃燒器能長(zhǎng)期運(yùn)行,擺動(dòng)裝置靈活可靠。在熱態(tài)運(yùn)行中,一、二次風(fēng)噴口均可上下擺動(dòng),最大擺角約±30°,以滿足再熱汽溫調(diào)節(jié)要求。
最上排燃燒器噴口中心線標(biāo)高26160mm,距分隔屏屏底距離19660mm,最下排燃燒器噴口中心標(biāo)高20050mm,至冷灰斗轉(zhuǎn)角距離為4520mm,每角燃燒器風(fēng)箱中設(shè)有3層啟動(dòng)及助燃油槍。
(2)煙氣NOx排放現(xiàn)狀
按設(shè)計(jì)煤種單臺(tái)機(jī)組煙氣量為100.3萬Nm3(干基),根據(jù)目前電廠的監(jiān)測(cè)記錄,氮氧化物排放濃度約600mg/m3,該數(shù)據(jù)作為后面經(jīng)濟(jì)分析的原始濃度。
《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求,新建機(jī)組以及2003年12月31日以后通過建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書審批的現(xiàn)有機(jī)組執(zhí)行100mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)限值,因此本次改造的目標(biāo)就是要將NOx排放濃度降低到100mg/m3以下。
2010年環(huán)保部頒布《火電廠氮氧化物防治技術(shù)政策》明確指出我國(guó)火電行業(yè)氮氧化物防治技術(shù)路線:低氮燃燒技術(shù)應(yīng)作為燃煤電廠氮氧化物控制的首選技術(shù),當(dāng)采用低氮燃燒技術(shù)后,氮氧化物排放濃度不達(dá)標(biāo)或不滿足總量控制要求時(shí),應(yīng)建設(shè)煙氣脫硝設(shè)施。因此,無論是新建還是舊機(jī)組,在進(jìn)行脫硝方案設(shè)計(jì)時(shí)均應(yīng)首先考慮低氮燃燒技術(shù)。下面結(jié)合該項(xiàng)目情況,對(duì)目前主流的4種低氮燃燒技術(shù)進(jìn)行綜合分析比較。
(1)煙氣再循環(huán)
煙氣再循環(huán)雖然能降低NOx的生成,但實(shí)施起來并不容易。因?yàn)樾枰慌_(tái)大型風(fēng)機(jī)抽吸空氣預(yù)熱器出口的煙氣,煙道尺寸也很大,現(xiàn)場(chǎng)往往不好布置。煙氣中粉塵濃度很高,風(fēng)機(jī)磨損嚴(yán)重。因此,煙氣再循環(huán)一般用于燃油、燃?xì)庋b置,或者小型的液態(tài)排渣爐、窯爐等。煤粉鍋爐進(jìn)行煙氣再循環(huán),還會(huì)造成飛灰含碳量的增加、鍋爐結(jié)焦加重、燃燒不穩(wěn)定等。
(2)空氣分級(jí)燃燒
本工程鍋爐本身是已經(jīng)實(shí)施了空氣分級(jí)燃燒的電廠鍋爐,進(jìn)一步改造成完整的空氣分級(jí)燃燒會(huì)有很多問題。由于要大規(guī)模改造,原來的空氣分級(jí)將失去作用,而改造也存在達(dá)不到理想脫硝率的風(fēng)險(xiǎn)。另外,空氣分級(jí)還會(huì)使主燃燒區(qū)形成很強(qiáng)的還原性氣氛,導(dǎo)致鍋爐結(jié)渣和腐蝕加重??諝夥旨?jí)燃燒改造也會(huì)使改造和燃燒調(diào)整的工作量大大增加。
(3)燃料分級(jí)燃燒
由于該電廠鍋爐是直吹式燃料系統(tǒng),該燃料分級(jí)燃燒的難度是很大的,只能增加磨煤機(jī),風(fēng)系統(tǒng)也要有很大改動(dòng),因此,改造工程很復(fù)雜。該鍋爐能否改成燃料分級(jí),還需要進(jìn)行理論和模型的模擬計(jì)算與試驗(yàn)。即便能改造,燃料分級(jí)所帶來的問題也很多,主要有還原區(qū)的結(jié)渣和腐蝕加重,燃盡區(qū)燃燒不完全,造成鍋爐尾部煙溫升高,飛灰含碳量上升,鍋爐燃燒效率降低等。鍋爐燃燒效率降低0.8%~1%是普遍的,還有可能影響飛灰的利用。
(4)低氮燃燒器(LNB)
由于低NOx燃燒器綜合了煙氣再循環(huán)、空氣分級(jí)、燃料分級(jí)等技術(shù),因此脫硝效果是最為顯著的,很容易取得30%~50%的脫硝率,大多數(shù)煙煤鍋爐的NOx排放濃度在500mg/Nm3左右。對(duì)于煙煤四角燃燒鍋爐,一般能保證400mg/Nm3以下。用低NOx燃燒器改造舊機(jī)組,也是燃燒控制NOx生成的首選。主要原因是:
①NOx排放濃度降低顯著。一般能降低30%~50%的NOx排放。因此,通常將低NOx燃燒器作為脫硝的前置控制手段,配合選擇性非催化還原技術(shù)脫硝,就可以以較小的投資和運(yùn)行成本,得到很高的脫硝率,可以輕易滿足最嚴(yán)格的環(huán)保要求。
②改造工程量小。由于燃燒器是獨(dú)立設(shè)備,更換所帶來的工程量比較小。由于鍋爐系統(tǒng)改造少,對(duì)鍋爐可能的負(fù)面影響也很小,而且沒有場(chǎng)地要求,因而容易實(shí)施。
③便于項(xiàng)目操作。低NOx燃燒器是成熟的系列化產(chǎn)品,制造商也很多,其改造指標(biāo)的可信度比較高,也容易達(dá)到性能保證要求。招標(biāo)過程中,便于各廠商的技術(shù)比較,因此,低NOx燃燒器改造項(xiàng)目操作比較簡(jiǎn)單,風(fēng)險(xiǎn)比較小。
綜上所述,經(jīng)比較分析,本項(xiàng)目可行的方案為采用低氮燃燒器改造進(jìn)行前置控制手段。該電廠#4、#5鍋爐在對(duì)原燃燒器進(jìn)行改進(jìn)時(shí),將采用原有的四角切圓燃燒方式,且不能降低鍋爐熱效率。以采用煙臺(tái)龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司的低NOx燃燒器方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析,脫硝效率取40%。
采用目前先進(jìn)的低氮燃燒技術(shù),只可以將NOx濃度降低到300~350mg/m3,還需要安裝爐膛外煙氣脫硝技術(shù),可選方案有選擇性非催化還原技術(shù)(SNCR)和選擇性催化還原技術(shù)(SCR)。SNCR技術(shù)脫硝效率只有40%左右,不能滿足要求。SCR和SNCR-SCR技術(shù)效率可達(dá)80%左右,能夠滿足要求。但SNCR脫硝技術(shù)對(duì)溫度窗口要求十分嚴(yán)格,對(duì)機(jī)組負(fù)荷變化適應(yīng)性差,對(duì)供煤煤質(zhì)多變、機(jī)組負(fù)荷變動(dòng)頻繁的電廠,應(yīng)用受限。因此,為達(dá)到小于100mg/m3該電廠選擇SCR技術(shù),脫硝效率取80%。
因該電廠2×300MW機(jī)組建設(shè)時(shí)均預(yù)留了煙氣脫硝場(chǎng)地,由于使用尿素作為還原劑能量消耗較大,系統(tǒng)設(shè)備投資和還原劑成本較高,且該電廠貯存液氨的場(chǎng)地滿足國(guó)家相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,因此優(yōu)先選擇液氨作為還原劑。
綜上所述,本工程可行的低氮燃燒改造技術(shù)為低氮燃燒器改造,脫硝效率設(shè)計(jì)為40%,可以將鍋爐氮氧化物濃度降低到360mg/m3,但仍不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。為了進(jìn)一步降低濃度,達(dá)到100mg/m3的要求,從脫硝效率考慮,本脫硝改造工程最佳技術(shù)路線為L(zhǎng)NB(40%)+SCR(80%)。
脫硝經(jīng)濟(jì)分析一般從投資與年運(yùn)行費(fèi)用兩方面來考慮。首先對(duì)工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行設(shè)備投資計(jì)算和物料衡算,然后在此基礎(chǔ)上加以分析。本文脫硝費(fèi)用計(jì)算方法如下:
(1)初投資(F0)
脫硝工程初投資主要由4項(xiàng)費(fèi)用組成:工程建設(shè)費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)和其他雜項(xiàng)費(fèi)用。對(duì)初始投資影響最大的因素是機(jī)組容量、改造方案設(shè)計(jì)的工程量和供貨量。
計(jì)算時(shí)可采用均化投資的概念,即將初投資在使用壽命期內(nèi)均攤,而每年的脫硝費(fèi)用為年均化投資與年運(yùn)行費(fèi)用之和。年均化投資的計(jì)算公式如下:
其中:F-年均化投資(元);
F0-初始投資(元);
α-年均化系數(shù);
i-貼現(xiàn)率;
n-脫硝裝置使用年限。
(2)運(yùn)行/維護(hù)費(fèi)用(Y)
運(yùn)行/維護(hù)費(fèi)用包括:①原材料費(fèi)用,主要有還原劑(液氨或氨水、尿素等)、催化劑、水、電、蒸汽、壓縮空氣、氮?dú)獾?;②勞?dòng)費(fèi)用,即工人和管理人員的工資;③維護(hù)費(fèi)用,即年修和大修費(fèi)。對(duì)運(yùn)行費(fèi)用影響最大的因素是煙氣中NOx濃度、煙氣量。
(3)脫硝成本
脫硝成本一般用2個(gè)指標(biāo)來衡量,一是脫除1t NOx的費(fèi)用(C);二是每度電增加的成本(K)。
年脫硝成本計(jì)算公示如下:
其中:F′-年脫硝成本(元);
C-脫除1tNOx的費(fèi)用(元/kg);
K-每度電的增加成本(元/kWh);
W-年脫除NOx的量(kg);
E-年發(fā)電總量(kWh)。
(1)低氮燃燒器改造成本分析與計(jì)算
本工程兩臺(tái)機(jī)組進(jìn)行低氮燃燒器改造所需要初始投資約3000萬元,其中低氮燃燒器等供貨費(fèi)用約2500萬元,其他拆除、改造、安裝費(fèi)用約500萬元。按照上述經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法計(jì)算低氮燃燒器改造減排成本所需的參數(shù)見表1。低氮燃燒器運(yùn)行幾乎不需要運(yùn)行費(fèi)用,計(jì)入計(jì)算的運(yùn)行費(fèi)用為維護(hù)費(fèi)用??紤]初始投資均化,不計(jì)利息的情況下,計(jì)算獲得本項(xiàng)目低氮燃燒器改造工程單位電量增加成本為0.0012元/kWh,單位NOx脫硝成本為1.48元/kg。
表1 低氮燃燒器改造計(jì)算脫硝成本參數(shù)一覽表
(2)SCR脫硝技術(shù)改造成本分析與計(jì)算
本工程兩臺(tái)機(jī)組在進(jìn)行SCR改造(80%脫硝效率)所需要初始投資約12000萬元,其中主要供貨設(shè)備費(fèi)用約10000萬元,其他工作量費(fèi)用約2000萬元。
按照上述評(píng)價(jià)方法計(jì)算SCR改造脫硝(80%脫硝效率)成本所需的參數(shù)見表2。SCR運(yùn)行需要的費(fèi)用包括液氨消耗、催化劑更新、電耗、人工、設(shè)備維修等,其中液氨消耗和催化劑更新費(fèi)用分別約占31%和47%。考慮初始投資均化,不計(jì)利息的情況下,計(jì)算獲得SCR改造工程(80%脫硝效率)單位電量增加成本為0.011元/kWh,單位NOx脫硝成本為11.28元/kg。
表2 SCR改造計(jì)算脫硝成本參數(shù)一覽表(80%效率)
考慮到煤種的波動(dòng)變化和其他因素,導(dǎo)致氮氧化物濃度上升,脫除率要有一定的裕度,綜合考慮初始投資、運(yùn)行費(fèi)用等因素,年脫硝成本是運(yùn)行與投資的綜合反映。本工程采用LNB(40%)+SCR(80%)脫硝方案,能夠?qū)煔獬隹跐舛冉档偷?2mg/Nm3,所需的初始投資約1.5億元,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用約2210萬元/年,單位電量增加成本為0.012元/kWh,單位NOx脫硝成本為12.76元/kg。本文計(jì)算時(shí)未考慮利息,如考慮利息,脫硝改造成本更高。