解鵬濤
(同煤集團(tuán)晉華宮礦,山西 大同 037016)
晉華宮礦為年產(chǎn)量450萬(wàn)t的多井口大型礦井,經(jīng)過(guò)6800萬(wàn)年的侏羅系時(shí)期,晉華宮礦區(qū)共沉積了侏羅系中統(tǒng)大同組、石炭系上統(tǒng)太原組及二疊系下統(tǒng)山西組,可采和局部可采煤層23層,主要為7#、8#、11#、12#和15#層。大同煤盆形成后期受到了燕山運(yùn)動(dòng)的改造[1],致使侏羅系煤層合并、變薄及尖滅現(xiàn)象頻繁,煤層多而近,尤其是7#層和8#層,層間距最小5 m,最大18 m。8#層8705工作面采至850~920 m里程時(shí),進(jìn)入了上覆7#層采空區(qū)的下方,8#層5705巷距7#層煤柱水平距離為40 m。
7#、8#層層間對(duì)照?qǐng)D見(jiàn)圖1。
圖1 7#、8#層層間對(duì)照?qǐng)D
在巨大的上覆煤柱壓力及本工作面超前支承壓力的雙重作用下,5705巷距工作面超前30 m范圍內(nèi)頂板響動(dòng)劇烈,巷道底鼓嚴(yán)重,最大底鼓量達(dá)0.5 m左右,煤柱側(cè)炸幫1 m多深,護(hù)幫錨桿失效,頂板裂縫貫穿巷道全斷面,并出現(xiàn)不同程度的下沉,最大下沉量為0.3 m,嚴(yán)重影響了巷道的正常使用和煤礦的安全生產(chǎn),為此,需要對(duì)5705巷進(jìn)行加固。
本文在分析5705巷原有支護(hù)的基礎(chǔ)上,提出“雙柱鋼梁”加固法,通過(guò)在頂?shù)装邃佋O(shè)工字鋼并用單體液壓支柱將其固定到頂?shù)装迳?,?shí)現(xiàn)頂?shù)装彘g的應(yīng)力傳遞,將頂板的自重及上覆應(yīng)力傳遞到底板,以控制其底鼓,通過(guò)底板底鼓的反力抵抗頂板巖體的下沉,使彼此的破壞力轉(zhuǎn)化為有效的支護(hù)力,取得了良好的效果。
8#煤層平均埋深260 m,煤層厚度為1.2~1.58 m,平均厚度為1.4 m,煤層賦存穩(wěn)定,厚度變化較小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,北部較薄,總體為一單斜,走向近北東,傾向北西。巖層硬度系數(shù)約為6~8,與7#層層間距平均為12 m。根據(jù)8#層8705工作面地層綜合柱狀圖分析:8#層偽頂厚0.5 m,為淺灰色細(xì)砂巖,含有少量暗色礦物,云母碎片;直接頂厚3.6 m為灰白色鈣質(zhì)接觸式膠結(jié),膠結(jié)較為堅(jiān)實(shí),含有煤條,煤屑和FeS2球狀結(jié)核。底板為深灰色粉砂巖,性脆,水平層理,含有少量暗色礦物、植物化石及FeS2結(jié)核,局部夾有2層細(xì)砂巖薄層。
5705 巷斷面形式為矩形,寬3.5 m,高 2.5 m,沿走向1396 m,巷道坡度為0~5°,服務(wù)年限為2年。利用鄰近8#層盤(pán)區(qū)巷道礦壓觀測(cè)數(shù)據(jù)及支護(hù)經(jīng)驗(yàn),確定5705巷道采用錨桿、錨索進(jìn)行聯(lián)合支護(hù),巷道施工時(shí)沿煤層底板挑頂掘進(jìn)。
巷道頂錨桿選用d16 mm×1700 mm左螺旋無(wú)縱肋鋼錨桿,間排距均為1000 mm,緊固錨桿螺母必須使用力矩扳手,擰緊力矩不小于100 N·m;錨索選用d15.24 mm×5000 mm鋼絞線,間距3000 mm,錨索錨固力不小于100 kN,錨索必須使用張拉千斤,拉張力控制在100 kN。巷道兩幫錨桿距頂板900 mm,與水平方向成30°角向上,其他參數(shù)同頂板,5705巷原支護(hù)方案見(jiàn)圖2。
圖2 5705巷原支護(hù)方案
5705巷原支護(hù)方案采用錨桿、錨索進(jìn)行聯(lián)合支護(hù),由于圍巖條件較好,壓力不大時(shí)能有效控制巷道圍巖的變形和破壞,但當(dāng)巷道距7#層采空區(qū)較近時(shí),由于采動(dòng)時(shí)7#層底板已經(jīng)遭受破壞,錨桿錨索的錨固段處于破碎的巖體中,尤其是錨索,不能將下部巖層很好的懸吊到上部穩(wěn)定的巖體中,在超前支承壓力及7#層煤柱的集中應(yīng)力作用下,支護(hù)體遭到了嚴(yán)重的破壞。為了更好地呈現(xiàn)巷道的破壞特征,在此采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件[2-4]再現(xiàn)加固前巷道的真實(shí)情況。
以巷道底板中心為原點(diǎn),x軸負(fù)方向取100 m,正方向取50 m,y方向取單位長(zhǎng)度,z軸正方向取5 m(7#層、8#層之間最小層間距),煤柱部分為x=40~80 m部分,煤柱所在采空區(qū)寬200 m,按平均巖體容重2.5 kN/m3計(jì)算,煤柱部分施加的應(yīng)力為31.25 MPa,其他部分施加豎向應(yīng)力6.25 MPa,上部自由面,其余五面均采用滑動(dòng)鉸支座的位移邊界。
數(shù)值模擬邊界條件見(jiàn)圖3。
圖3 數(shù)值模擬邊界條件圖
未加固時(shí),巷道變形破壞見(jiàn)圖4。由圖4(a)可知,巷道頂板5 m巖層基本上全部破壞,左幫破壞程度較右?guī)痛?,頂板下?.313 m,底鼓0.497 m,兩幫收斂量達(dá)到0.989 m,巷道失去了其使用價(jià)值。需要對(duì)其進(jìn)行加固,修復(fù)。
圖4 加固前巷道變形破壞圖
經(jīng)上述分析可知,致使巷道變形破壞的主要原因是7#、8#層間距較近,巷道頂板巖層薄、壓力大,錨桿錨索無(wú)可錨固的穩(wěn)定層。因此,進(jìn)行巷道修復(fù)加固時(shí),采用了強(qiáng)度較高的DW40-150/100X型柱塞懸浮式單體液壓支柱帶進(jìn)行加固,間排距1500 mm×1000 mm,相鄰兩排用連桿鏈接,增強(qiáng)整體性,同時(shí),由于柱頭面積較小,很容易被壓入巖層而失去加固效果,故在頂?shù)装逵?根12#工字鋼將兩根單體液壓支護(hù)鏈接在一起,工字鋼長(zhǎng)度3.5 m,稱這種加固形式為“雙柱鋼梁”加固法,見(jiàn)圖5。
圖5 5705巷“雙柱鋼梁”加固方案圖
采用FLAC3D對(duì)支護(hù)效果進(jìn)行模擬,見(jiàn)圖6。由圖6可知,加固后單體液壓支柱受力均勻,彎矩主要發(fā)生在工字鋼中,圍巖塑性區(qū)范圍大大減小,頂板0.5 m,底板0.8 m,兩幫的塑性區(qū)稍大,但與加固前相比塑性區(qū)范圍和大小都得到了很大的控制。圍巖頂板、底板、兩幫位移僅為 9.7 mm、46.2 mm 和 35.3 mm,圍巖位移也得到了很好控制。
加固后,回采期間,采用十字布點(diǎn)方法[5]對(duì)巷道表面位移進(jìn)行監(jiān)測(cè),結(jié)果見(jiàn)圖7。從開(kāi)始影響到回采完成,巷道頂板下沉量、底鼓量和兩幫移近量分別為28.0 mm、53.6 mm 和 55.0 mm,保證了巷道的安全使用。
1)近距離煤層頂板在兩次采動(dòng)的影響下發(fā)生嚴(yán)重的破壞,錨桿、錨索支護(hù)沒(méi)有可以用來(lái)錨固的穩(wěn)定巖層,不適宜采空區(qū)下方近距離巷道的支護(hù)。
圖6 加固后巷道變形破壞圖
圖7 加固后回采期間巷道圍巖位移與工作面距離關(guān)系
2)“雙柱鋼梁”加固法實(shí)現(xiàn)了頂?shù)装彘g的應(yīng)力傳遞,將頂板的自重及上覆應(yīng)力傳遞到底板,以控制其底鼓,通過(guò)底板底鼓的反力抵抗頂板巖體的下沉,使彼此的破壞力轉(zhuǎn)化為有效的支護(hù)力,取得了良好的效果。
3)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)表明,“雙柱鋼梁”法加固5705巷后,頂板下沉量、底鼓量和兩幫移近量分別為28.0 mm、53.6 mm 和55.0 mm,很好地控制了巷道的變形破壞,保證了巷道的安全使用。
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