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汽提氣在脫水生產(chǎn)中的應(yīng)用及能耗分析

2013-05-04 09:33:08陳界學(xué)唐承靜中國石油西南油氣田分公司重慶氣礦
石油石化節(jié)能 2013年4期
關(guān)鍵詞:貧液汽提甘醇

陳界學(xué) 唐承靜(中國石油西南油氣田分公司重慶氣礦)

汽提氣在脫水生產(chǎn)中的應(yīng)用及能耗分析

陳界學(xué)唐承靜(中國石油西南油氣田分公司重慶氣礦)

摘要:對離上游增壓站近且含水量高的天然氣進(jìn)行脫水處理時(shí),為了保證脫水效果,需在塔前設(shè)置空冷器對來氣進(jìn)行降溫和脫水處理,但是空冷器冷卻效果差、耗能大、水冷管線易結(jié)垢,以及風(fēng)機(jī)軸承和風(fēng)扇葉片故障率高等問題無法得到徹底解決。為了達(dá)到脫水深度同時(shí)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的,通過應(yīng)用汽提氣工藝,即用干燥天然氣或惰性氣體通過正在再生的甘醇,脫出僅靠蒸餾過程脫不出的水分,獲得了高濃度甘醇貧液和高的露點(diǎn)降,達(dá)到了脫水工藝的要求,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。

關(guān)鍵詞:汽提氣脫水能耗技術(shù)

福成寨脫水站建成于 2000 年,負(fù)責(zé)處理福成寨氣田的原料氣。脫水裝置為引進(jìn)加拿大橇裝設(shè)備,采用三甘醇脫水工藝,設(shè)計(jì)處理量為 80×104m3/d。該 站離上 游增壓 站距離 僅 50m,濕氣入站溫度高。為保證脫水效果,在濕氣入塔前,需增設(shè)1臺(tái)空冷器,對來氣進(jìn)行降溫后再進(jìn)入脫水裝置。福成寨脫水站先后經(jīng)過4次大修改造,地面工藝流程、機(jī)泵設(shè)置已趨于完善,但空冷器能耗大、冷卻效果差,水冷管線易結(jié)垢,以及風(fēng)機(jī)軸承和風(fēng)扇葉片故障率高等問題未得到徹底解決。福成寨脫水站通過應(yīng)用汽提氣工藝,即用干燥天然氣或惰性氣體通過正在再生的甘醇,脫出僅靠蒸餾過程脫不掉水分 的氣體 (圖1),獲得了高濃度甘醇貧液和高的露點(diǎn)降,從而停用了空冷器,脫水效果同樣達(dá)到了工藝要求,并實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。

圖1 汽提氣再生流程簡圖

1 實(shí)施汽提氣工藝的依據(jù)和條件

脫水裝置正常運(yùn)行時(shí),重沸器再生溫度穩(wěn)定在170~200 ℃ 之 間 , 三 甘 醇 貧 液 濃 度 須 在 98% 以上,才能保證脫水的深度。濕氣進(jìn)塔溫度升高,將導(dǎo)致脫水負(fù)荷增大。

由甘醇濃度、循環(huán)量、露點(diǎn)降等關(guān)系曲線圖可知,每脫 1lb 水,甘醇循環(huán)量為 42L。當(dāng)貧液濃度為 98%時(shí),露點(diǎn)降為 21.3 ℃;當(dāng)貧液濃度為 99%時(shí),露點(diǎn)降可達(dá) 26.8 ℃??梢?,提高甘醇貧液濃度是保證脫水深度的最有效途徑 (圖2)。

圖2 干氣露點(diǎn)降與甘醇循環(huán)量和甘醇濃度的關(guān)系曲線(SY-10076-2008天然氣脫水設(shè)計(jì)規(guī)范)

汽提氣和貧甘醇緊密接觸,能吸收濃甘醇中的殘余水分;因此,利用汽提氣來提取高濃度的甘醇貧液,可克服因濕氣入塔溫度升高而導(dǎo)致脫水負(fù)荷增大的影響,最終獲取高的露點(diǎn)降。

實(shí)施汽提氣的條件是:

1)汽提氣量要保證獲得高的貧液濃度。

2)汽提氣量不宜過大,防止三甘醇過量損失。

3)使用汽提氣后要保證各參數(shù)在正常范圍內(nèi)。濕氣的入塔溫度不能超過 48℃,且甘醇入塔溫度不能超過60℃。

4)汽提氣量大小可根據(jù)每 100L 循環(huán)甘醇需要的 汽 提 氣 量 ( 約 為 1.5~ 7.5m3)來 確 定(SY/T0076—2008 天然氣脫水設(shè)計(jì)規(guī)范)。

使用汽提氣后的安全措施是:

1)要加強(qiáng)各運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)控和現(xiàn)場巡檢工作。

2)在原來事故應(yīng)急預(yù)案中,當(dāng)脫水裝置發(fā)生異常時(shí),需要切斷灼燒爐主火控制閥、引導(dǎo)火控制閥,同時(shí)要增加切斷汽提氣控制閥的環(huán)節(jié)。

3)在須打開緩沖罐甘醇臨時(shí)加注口時(shí),首先要關(guān)閉汽提氣,操作完成后再開汽提氣。

4)灼燒爐熄火后應(yīng)關(guān)閉各氣源控制閥,置換空氣 5min 后再點(diǎn)火。

2 汽提氣工藝對脫水裝置的影響

2.1溫度的影響

濕氣入塔溫度在軸流風(fēng)機(jī)停用后上升8℃,增大了脫水負(fù)荷。產(chǎn)品氣溫度上升可能會(huì)增加三甘醇消耗,因此,甘醇總消耗量應(yīng)控制在正常范圍內(nèi)。

2.2閃蒸效果的影響

??绽淦骱箝W蒸罐溫度上升 10℃左右,閃蒸效果變好,有利于三甘醇的再生和品質(zhì)維護(hù),從而提高活性炭過濾器濾芯的使用壽命。

2.3三甘醇循環(huán)量

循環(huán)量由原來 350~400L/h,調(diào)整為 250~300 L/h,入泵溫度由原來 72 ℃下降為 52 ℃。循環(huán)量的下調(diào)減少了電力消耗和甘醇泵盤根柱塞的磨損,同時(shí)也減少了震動(dòng)、噪音和維護(hù)工作量。

2.4濃度的影響

低溫干氣從緩沖罐上部進(jìn)入后,逐級(jí)經(jīng)過緩沖罐、重沸器、精餾柱的各級(jí)填料,最終從再生汽管線進(jìn)入灼燒爐灼燒。在此過程中干氣與三甘醇緊密接觸,吸收三甘醇中的水分變成高溫濕氣;同時(shí),汽提氣的置換與流動(dòng),將緩沖罐、重沸器、精餾柱的蒸汽攜帶至灼燒爐灼燒。因此,使用汽提氣后,能夠得到比常規(guī)再生濃度高得多的甘醇 (表1)。

表1 2008年5月實(shí)施汽提氣前后濃度對比

2.5干氣露點(diǎn)

使用冷鏡式露點(diǎn)儀對干氣露點(diǎn)進(jìn)行了測量,脫水效果均合格,詳見表2。

表2 干氣露點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表

3 汽提氣量與操作變量的工藝調(diào)節(jié)

3.1增減氣量

增加或減少脫水氣量時(shí)三甘醇循環(huán)量和汽提氣量要隨之增減。在甘醇泵使用電泵的脫水站,調(diào)節(jié)時(shí)既要考慮汽提氣量的使用原則,又要考慮變頻器的節(jié)能問題。現(xiàn)場通過實(shí)測甘醇泵在不同頻率下的耗電量,找到變頻器的最佳節(jié)能范圍,使甘醇循環(huán)量始終控制在變頻器的最佳節(jié)能范圍內(nèi),并力求達(dá)到最佳的節(jié)能效果。例如,福成寨站甘醇循環(huán)泵功率為 5.6kWh,當(dāng)循環(huán)量 在 250L/h 時(shí),每 日耗電量僅為 75kWh,節(jié)能率達(dá)到了 44%。

3.2濕氣入塔壓力的變化

當(dāng)濕氣入塔壓力降低時(shí),天然氣含水量隨之上升。此時(shí)應(yīng)適當(dāng)調(diào)大汽提氣量或循環(huán)量。反之當(dāng)壓力上升時(shí),應(yīng)適當(dāng)減少汽提氣量或循環(huán)量。

3.3濕氣入塔溫度的增減

在濕氣入塔溫度發(fā)生改變時(shí),應(yīng)監(jiān)視其他各工藝參數(shù)的變化,適時(shí)調(diào)整汽提氣量和循環(huán)量,保證脫水效果,達(dá)到優(yōu)質(zhì)低耗。

3.4灼燒爐溫度的控制

汽提氣可以代替燃料氣與閃蒸氣一起灼燒。通常 灼燒爐 反應(yīng) 室溫度 在 500~550 ℃就 可以 將 H2S 轉(zhuǎn)換成 SO2,同時(shí)將其他輕烴燒掉??刂戚^低的反應(yīng)室溫度,可以節(jié)約燃料氣消耗量。當(dāng)汽提氣量較大,反應(yīng)室溫度達(dá)到 550 ℃以上時(shí),可關(guān)閉灼燒爐主火和引導(dǎo)火;當(dāng)反應(yīng)室溫度低于500 ℃時(shí),應(yīng)點(diǎn)燃引導(dǎo)火保證灼燒。當(dāng)汽提氣完全替代燃料氣后,灼燒爐反應(yīng)室溫度超過 700 ℃時(shí),應(yīng)對汽提氣量進(jìn)行控制。

表3 2007—2009年實(shí)耗電量對比

4 能耗對比分析

4.1直接經(jīng)濟(jì)效益

1)節(jié)約電力??绽淦黠L(fēng)機(jī)停用后,風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)功率 11kW,每日耗電 264kWh。變損分?jǐn)?按25%計(jì),月耗電 9840kWh,價(jià)值 7892元。電量實(shí)耗見表3,可以看出,使用汽提氣1年來,共節(jié)約電量 65387kWh,用電量下降約83%。全年節(jié)約電費(fèi)支出 6.54 萬元。

2)節(jié) 約 水 。 每 日 10m3, 全 月 300m3, 價(jià) 值900元。

3)節(jié) 約 天 然 氣 。 原 灼 燒 爐 日耗氣 240m3, 目前汽提氣量 180m3,節(jié)約 60m3,全月價(jià)值 1800 元。

綜上所述每月可節(jié)約水、電、氣費(fèi) 10592 元,全年節(jié)約109520元 (按空冷器停用10個(gè)月計(jì))。

4.2間接經(jīng)濟(jì)效益

1)使用汽提氣后,重沸器、緩沖罐始終保持微正壓,形成了氣體覆蓋層,阻止空氣進(jìn)入甘醇再生系統(tǒng)。氣體覆蓋排除了空氣,可防止甘醇氧化而形成腐蝕性酸液,提高三甘醇使用壽命2年以上;同時(shí)汽提氣將高溫釋放出來的大量酸性氣體快速置換,防止了腐蝕氣體的積聚,減少了再生裝置的腐蝕。

2)空冷器風(fēng)機(jī)的停用,每年可減少皮帶消耗1根 (價(jià)值 4000 元)、軸承一副 (價(jià)值 1000 元),減少了風(fēng)扇葉片更換工作量 (每兩年更換 1次),以及大量的人工維修費(fèi)用。

3)甘醇泵循環(huán)量的下降,不僅減少了電力消耗,還減少了機(jī)械磨損和維護(hù)工作量。

綜上所述,估算間接經(jīng)濟(jì)效益每年大約在10萬元左右。

5 結(jié)論

1)汽提氣工藝在生產(chǎn)中的應(yīng)用,能夠獲得高濃度的貧液,從而保證干氣露點(diǎn)。

2)汽提氣工藝的應(yīng)用不需對現(xiàn)有工藝進(jìn)行較大的改造,即可獲得較高的經(jīng)濟(jì)效益,且對節(jié)能減排貢獻(xiàn)很大。

DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2013.004.006

收稿日期:(2012-12-20)

第一作者簡介:陳界學(xué),2008年畢業(yè)于西南石油大學(xué),從事節(jié)能減排 工 作 ,E-mail:chen_jxue@petrochina.com.cn, 地 址 :四 川 省 達(dá) 州市大竹縣東湖路379號(hào)生產(chǎn)技術(shù)辦公室,635100。

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