尹紅光
摘要:在某款新開發(fā)A級乘用車整車底盤和動力系統(tǒng)調(diào)校過程中,以動力總成懸置和進排氣系統(tǒng)作為分析對象,介紹了動力總成系統(tǒng)懸置和進排氣系統(tǒng)的NVH分析方法論。文中引述大量實際測量數(shù)據(jù),采用先進的分析方法得出系統(tǒng)調(diào)校改進方向。并且,本文是實際運用項目的總結(jié),可操作性強,對提高我國汽車行業(yè)整車NVH試驗分析水平是一種很有價值的積累。
關(guān)鍵詞:NVH 發(fā)動機懸置 進/排氣系統(tǒng) 噪聲
隨著中國乘用車市場日臻成熟,轎車越來越廣泛地進入普通老百姓的家庭。隨著對汽車認識的深入,消費者對汽車的關(guān)注不再僅僅局限于靚麗的外形、寬闊的空間,而且越來越關(guān)注整車的駕駛性能、經(jīng)濟性、安全性等等。整車NVH調(diào)校是提高駕駛舒適性、安全性非常關(guān)鍵的一步措施。
1.系統(tǒng)介紹
用于系統(tǒng)調(diào)校的車輛是一款開發(fā)中的A級MPV型前置前驅(qū)轎車,通過NVH調(diào)校,對比不同參數(shù)的關(guān)鍵件(懸置、進/排氣系統(tǒng)等)對整體性能的影響,選擇最優(yōu)化的性能參數(shù);同時對整車NVH性能進行綜合評估,提出修改方案,以達到符合法規(guī)、提高駕駛性能等要求。
進行NVH調(diào)校必須具備精確的數(shù)據(jù)采集分析設(shè)備和軟件。噪聲數(shù)據(jù)采集設(shè)備主要是麥克風(fēng)。車內(nèi)噪聲測量時將敏感麥克風(fēng)分別安裝于以下四個測量點:
左前座外側(cè)耳部;
右前座外側(cè)耳部;
左后座外側(cè)耳部;
右后座外側(cè)耳部。
2.試驗方法和試驗數(shù)據(jù)分析
2.1 進/排氣系統(tǒng)NVH分析
2.1.1 進/排氣系統(tǒng)
進/排氣系統(tǒng)與車身固定結(jié)構(gòu)所產(chǎn)生的振動噪聲可以按照3.1論述的試驗方法進行優(yōu)化,本處不再贅述。但作為發(fā)動機工質(zhì)更換的核心,新鮮空氣的吸入和燃燒廢氣的排出流動型式非常復(fù)雜,不僅受到進/排氣系統(tǒng)本身結(jié)構(gòu)形式的影響,還與發(fā)動機工況、系統(tǒng)溫度場分布、外部環(huán)境等等復(fù)雜因素相關(guān)。因此,對進/排氣系統(tǒng)NVH進行系統(tǒng)仿真時邊界條件很難確定,仿真精度極低。因此由氣體流動產(chǎn)生的振動噪聲分析通常采用試驗的方法優(yōu)化。
2.1.2 試驗方法
進/排氣系統(tǒng)氣體流動NVH分析通常把進氣系統(tǒng)(包括引氣管、空氣濾清器、進氣軟管)、排氣系統(tǒng)(排氣管、三元催化器、消聲器等)視為兩個獨立的黑箱,通過試驗對比黑箱產(chǎn)生的噪聲與理論無流動背景噪聲的差距,從而評價系統(tǒng)對噪聲的貢獻水平。如果差距過大,原系統(tǒng)消聲效果則有很大改進潛力,或者系統(tǒng)消聲效果不能滿足要求,可以有針對性地對系統(tǒng)進行改進。
為了得出無流動背景噪聲作為參考基線,試驗中引入“無限消聲器” 概念設(shè)備。所謂“無限消聲器”即一大體積消聲箱體,其消聲迷宮能大幅衰減泛頻噪聲?!盁o限消聲器”安裝于進氣系統(tǒng)前端、排氣系統(tǒng)后端,進入系統(tǒng)的氣體在進入進氣系統(tǒng)前獲得穩(wěn)壓,進氣反射波和排氣脈沖進入外界環(huán)境前先通過“無限消聲器”,使聲波能量極大衰減達到消聲目的。
進/排氣系統(tǒng)NVH分析的主要指標(biāo)是車內(nèi)噪聲和車外噪聲。車內(nèi)噪聲傳感器的布置和數(shù)據(jù)測量方法與發(fā)動機懸置NVH分析相同,即在四個乘員耳部外側(cè)位置布置麥克風(fēng),車輛在不同負荷下,使用三檔平穩(wěn)加速使發(fā)動機轉(zhuǎn)速從1000r/min上升至6000r/min。所不同的是進/排氣系統(tǒng)試驗均在試驗場道路上進行,而不是臺架上。
車外噪聲測量數(shù)據(jù)采集麥克風(fēng)安放以及試驗方法按照ECE R51標(biāo)準(zhǔn)進行。
2.1.3 結(jié)果分析
車內(nèi)噪聲
圖7是三檔滿負荷車內(nèi)噪聲試驗數(shù)據(jù)。根據(jù)試驗數(shù)據(jù)可得到以下結(jié)論:
1.安裝無限消聲器能有效抑制1000-2000r/min的進氣車內(nèi)噪聲;
2.排氣系統(tǒng)無限消聲器對車內(nèi)噪聲幾乎無影響;
3.原車引氣管長度正好處于1000-3000r/min的二階共振點;
4.原引氣管安裝于水箱橫梁下端,被發(fā)動機艙蓋遮擋,容易引入熱空氣;
5.原車空濾殼體在全范圍頻率均出現(xiàn)“喘振”現(xiàn)象;
針對以上分析采用以下措施,獲得了較好的進氣系統(tǒng)NVH性能:
1.引氣管加長70mm以上,并增加其剛度,避開1000r/min-6000r/min頻率內(nèi)一階、二階反射共振;
2.將引氣管安裝于水箱橫梁上端以獲得環(huán)境溫度的進氣,防止進氣加熱;
3.增加空氣濾清器殼體剛度,抑制喘振噪聲。
車外噪聲
車外噪聲按照ECE R51標(biāo)準(zhǔn)測量,車輛使用2檔和3檔進行試驗,2檔時所測最高噪聲和3檔最高噪聲值相加除2,得到平均值即為最終結(jié)果。最終結(jié)果可以減去1dB測量系統(tǒng)允許誤差。下表是車外噪聲試驗數(shù)據(jù),其中為抑制噪聲采取了各種對比方案,在此不詳述。
注:上表中數(shù)據(jù)未減去1dB系統(tǒng)允許誤差
原車初始值為77.7dB,法規(guī)限值為74dB。進/排氣輻射噪聲和發(fā)動機噪聲過大,使整車仍不能通過限值。進排氣系統(tǒng)都加裝上無限消聲器后能達到76.1dB,外部噪聲消弱1.6dB。降低輻射噪聲的措施就是加裝發(fā)動機艙底罩,從底部隔絕發(fā)動機噪聲外傳。將前述所有措施改進,即引氣管加長70mm、空濾殼體剛度加強,并增加發(fā)動機艙底罩,車外噪聲能達到75.3dB,考慮到測量儀器的誤差接受范圍約1dB,可以通過法規(guī)限值。另外,底部罩殼設(shè)計必須充分考慮隔音效果和發(fā)動機艙內(nèi)熱流場分布。
3.結(jié)論
在本次樣車的NVH調(diào)校過程中,對動力系統(tǒng)進行了全面的試驗分析,采集了大量的試驗數(shù)據(jù)。在分析這些試驗數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上提出的針對性地改進措施。對提高整車操控性能、舒適性能以及噪聲法規(guī)通過性等,起到了至關(guān)重要的作用。
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