馮首翔
摘要:在顧橋礦-760~-975北翼二水平回風(fēng)斜巷揭6-2煤段揭煤鉆孔施工過程中,為了實現(xiàn)“鉆到位、管到底”,提高鉆孔的成孔率和施工效率,本文通過闡述施工中出現(xiàn)的問題,研究分析跟管鉆進施工工藝和鉆孔封孔工藝,進而為巷道掘進和瓦斯治理提供參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:跟管鉆進 鉆孔封孔 創(chuàng)新
1 概述
顧橋礦-760~-975m北翼二水平回風(fēng)斜巷揭6-2煤段,6-2煤頂板標(biāo)高約-945m,6-2煤層瓦斯壓力5.18Mpa,瓦斯含量8.14m3/t,揭煤區(qū)段內(nèi)6-2煤層平均厚4.0m,煤層傾角約1°~3°。因6-2煤瓦斯壓力較大,采用巷道揭煤法。距6-2煤法距12.9m平行于-760m~-975m北翼二水平回風(fēng)斜巷施工頂板巷,供揭煤鉆孔施工專用。巷道內(nèi)進行噴注漿和打地坪,地坪厚度不小于300mm。6-2煤頂板巷采用“U”型棚支護,巷道坡度為2.4°,巷高3.4m,寬4.2m,長95m。
2 鉆孔設(shè)計
2.1 抽采鉆孔設(shè)計。抽采鉆孔共設(shè)計494個,分為31組布置,每組鉆孔間距為3m,每組鉆孔總工程量約19650m。揭6-2上煤線鉆孔控制范圍是揭煤處-760~-975m北翼二水平回風(fēng)斜巷巷道輪廓線周圍不小于15m煤體。揭6-2煤鉆孔控制范圍是揭煤處-760~-975m北翼二水平回風(fēng)斜巷巷道輪廓線周圍不小于20m煤體,控制范圍不足20m的需施工減壓鉆孔,以消除巷道輪廓線周圍20m范圍內(nèi)的煤層突出危險。
2.2 效檢鉆孔設(shè)計。效檢鉆孔共設(shè)計6個,總工程量約210m。
3 施工設(shè)備
鉆機:ZDY3200S鉆機4臺
鉆頭:Φ113mm、Φ94mm復(fù)合片鉆頭及Φ108mm可開臂式符合片鉆頭
鉆桿:Φ63.5/73mm肋骨鉆桿和Φ89mm大通徑肋骨鉆桿。
4 施工過程中出現(xiàn)的問題
4.1 由于該地點瓦斯壓力大(瓦斯壓力5.18Mpa)、地應(yīng)力大,鉆孔在過煤時,孔內(nèi)排渣量較大,且煤渣大部分呈粉末狀,導(dǎo)致鉆孔過煤段施工過程中抽采管路、負壓除塵器容易堵塞。過煤段時,施工180~200個鉆孔時平均每米排出煤粉量約105kg。施工280~300個鉆孔時平均每米排出煤粉量約64.6kg。施工380~400個鉆孔時平均每米排出煤粉量約50kg。
4.2 鉆孔施工過程中,部分鉆孔孔內(nèi)有水,造成孔內(nèi)煤粉程稀泥狀,增加了孔內(nèi)排渣難度,起鉆結(jié)束后煤段易垮孔,導(dǎo)致套管難以下到位。鉆孔施工結(jié)束后,經(jīng)過反復(fù)掃孔,套管仍很難下到位。
5 跟管鉆進施工工藝
為解決套管下不到位這個難題。經(jīng)集團公司、處領(lǐng)導(dǎo)和工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)研究決定,將兩部鉆機更換跟管鉆進的方法進行施工,部分鉆孔按照放水孔施工,施工每組鉆孔時,必須先施工放水鉆孔。2013年1月29日將1#鉆機和3#鉆機更換成大通徑動力頭,使用Φ89mm大通徑肋骨鉆桿,采用跟管鉆進施工。鉆孔在施工過程中,巖石段采用普通復(fù)合片鉆頭施工,施工至見煤后,起鉆更換跟管鉆進鉆頭施工,鉆孔施工到位后,從鉆桿內(nèi)向孔內(nèi)下套管,套管下到位后,起出鉆桿。放水孔施工后,單獨采用一路抽采管路進行放水,使用鉆孔施工過程中孔內(nèi)的水量明顯變小,煤段容易垮孔的問題也得到了明顯的改善,普通鉆頭施工的成孔率也逐步地提升。2013年2月1日至5月4日兩種施工工藝對比施工情況見下表:6 鉆孔封孔工藝
封孔嚴(yán)格執(zhí)行打一、封一、注一,施工結(jié)束后未能及時合茬的鉆孔必須安設(shè)彎頭。鉆孔施工結(jié)束后,采用專用封孔器帶壓封孔,封孔長度不小于20m。不穿過6-2煤的鉆孔,若見煤點(6-2煤上煤線)低于22m的鉆孔,封至見煤點前2m;穿過6-2煤的鉆孔,若見煤點(6-2煤)低于22m的鉆孔,封至見煤點前2m。
6.1 跟管鉆進施工封孔工藝。①鉆孔施工到位,從鉆桿內(nèi)全程下1吋PVC管,煤段采用花管,1吋套管內(nèi)全程下4分注漿管(內(nèi)外絲),待搗開鉆頭后,起出鉆桿。②從孔口下2吋PVC套管24m,孔口1根下2吋鐵套管,在距孔口17m-20m處扎封孔袋,將塑料軟管一端固定在封孔袋內(nèi),另一端順延至孔口,利用封孔器向通過塑料軟管向封孔袋內(nèi)吹入聚氨酯進行座底;待座底結(jié)束后,將聚氨酯充分混合后倒入封孔袋內(nèi)進行封堵孔口。③距孔口17-20m處扎封孔袋,將塑料軟管一段固定在封孔袋內(nèi),采用封孔器通過塑料軟管向孔內(nèi)注入聚氨酯座底,聚氨酯用量不少于1組(黑、白藥各5kg),若見煤點低于22m的鉆孔,則位于見煤點前2-5m處扎封孔袋。
6.2 普通鉆進施工封孔工藝。①鉆孔施工結(jié)束后,孔內(nèi)全程下1.5吋PVC管,孔口1根下2吋鐵管,鐵管與套管之間采用變頭連接,1.5吋套管內(nèi)全程下4分管。②距孔口17-20m處扎封孔袋,將塑料軟管一段固定在封孔袋內(nèi),采用封孔器通過塑料軟管向孔內(nèi)注入聚氨酯座底,聚氨酯用量不少于1組(黑、白藥各5kg),若見煤點低于22m的鉆孔,則位于見煤點前2-5m處扎封孔袋。③孔口下入兩路4分管,每路4m,一路作為注漿管,一路作為返漿管,返漿管在孔口一端安設(shè)截止閥。采用注漿壓力不小于4MPa的注漿泵注漿,通過4分注漿管向孔內(nèi)注入水泥漿。待返漿管返漿后,關(guān)閉返漿管上的截止閥繼續(xù)向孔內(nèi)注漿。注漿壓力不小于2MPa。水泥漿按水:水泥≤0.7:1配制(質(zhì)量比);聚氨酯由A、B藥組成,按1:1比例配比使用(每孔A、B藥各1.5組(7.5kg));攪拌桶使用油桶自制(不小于100升,內(nèi)有刻度。25kg水在攪拌桶內(nèi)深度約110mm)。前期封孔過程中,由于6-2煤上面有兩道煤線,座底段有時避不開煤線,容易造成座底不嚴(yán),由于該施工地點瓦斯壓力為5.18Mpa,一旦出現(xiàn)鉆孔漏氣,留有漏氣通道,很難進行堵漏。為提高封孔質(zhì)量,確保鉆孔抽采效果,對加強封孔采取以下措施:①座底段由原來的2m更改為3m,座底段應(yīng)盡量避開煤線。②座底結(jié)束后通過向孔內(nèi)吹壓風(fēng)的方式檢查座底是否嚴(yán)實。③孔口2m必須扎封孔袋進行封堵,并預(yù)留200mm采用安爾特或錨固劑進項封堵。④注漿壓力不得小于2Mpa。通過這四道保障措施,能夠確保鉆孔封孔質(zhì)量,提高抽采效果。
7 下向鉆孔帶壓注漿
本次揭6-2煤過程中,為解決鉆孔封孔質(zhì)量問題,我單位大膽嘗試了下向鉆孔帶壓注漿方案。一改以往下向鉆孔不能帶壓注漿的思想(害怕帶壓把底注穿了)。帶壓注漿時不能急于一次性把壓帶上,可以先注0.5~1袋水泥,下向鉆孔由于水泥自重的影響,水泥可以在孔底凝固而且不會堵實注漿管。等水泥凝固過一個圓班后,座底的強度得到了很大的提高。再通過點注的方式緩慢帶壓注漿。直至注漿管和返漿管的注漿壓力均不小于2Mpa。通過帶壓注漿的方案,使鉆孔的封孔質(zhì)量得到很大提高,杜絕了鉆孔漏氣的現(xiàn)象。
8 鉆孔抽采效果
根據(jù)對施工鉆孔實測濃度結(jié)果顯示,采用跟管鉆進施工的鉆孔孔內(nèi)瓦斯?jié)舛容^高,實際考察鉆孔520個,鉆孔封孔注漿后孔內(nèi)瓦斯?jié)舛刃∮?0%的鉆孔共26個,抽采24小時后,孔內(nèi)瓦斯?jié)舛刃∮?0%的鉆孔共34個。措施鉆孔干管濃度平均達40%以上,干管純量在1.6 m3/min~
2.5m3/min之間,平均2.16m3/min,百孔抽采純量達1m3/min。
9 總結(jié)
①跟管鉆進施工能夠充分做到“鉆到位,管到底”。大大提高了鉆孔的成孔率。由于跟管鉆進鉆頭在巖石段施工時,鉆頭的損壞程度大,鉆頭不易搗開。巖石段采用普通復(fù)合片鉆頭施工,施工至見煤后,起鉆更換鉆頭。②高瓦斯、高地壓的施工地點,可以先采用跟管鉆進的方式施工一部分鉆孔進行抽采,使瓦斯壓力和地壓得到了釋放,有利于后面的鉆孔施工。③普通鉆頭施工的鉆孔,鉆孔施工結(jié)束后,由于部分孔內(nèi)有水,煤段易垮孔,導(dǎo)致套管無法下到位,需反復(fù)透孔。從而影響施工效率。專門指定一部分鉆孔當(dāng)作放水孔的施工,使鉆孔施工段孔內(nèi)水量減少,提高鉆孔成孔率。④鉆孔封孔質(zhì)量必須重視,只有提高封孔質(zhì)量才能提高抽采效率。要提高封孔質(zhì)量,必須得帶壓注漿,只有帶壓注漿的鉆孔,才能達到長時間抽采不漏氣。
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