陜西重型機(jī)械制造有限公司 楊萬春
我廠一臺(tái)30/5T電動(dòng)吊鉤橋式起重機(jī)的起升機(jī)構(gòu)采用螺桿式限位器作為起升上限位安全裝置,其結(jié)構(gòu)見圖1。方頭螺桿2右端支撐在外殼1上,左端與卷筒軸10相連。當(dāng)?shù)蹉^處在最低位置時(shí),移動(dòng)螺母4處在方頭螺桿2的左端;隨著吊鉤起升,卷筒轉(zhuǎn)動(dòng),帶動(dòng)方頭螺桿2轉(zhuǎn)動(dòng),使移動(dòng)螺母4沿著方頭螺桿及導(dǎo)向桿3朝右移動(dòng);當(dāng)?shù)蹉^上升到上限位置時(shí),調(diào)整好移動(dòng)螺母上的調(diào)整螺栓5使之正好碰到限位開關(guān)6,通過電氣控制的動(dòng)作,使起升電動(dòng)機(jī)斷電,吊鉤不在向上起升。由于軸承8的安裝結(jié)構(gòu)不合理,使起重機(jī)在運(yùn)行中發(fā)生一次事故。
圖1 起升高度限位器
圖2 改進(jìn)方法之一
2012年8月,該30/5T橋式起重機(jī)在裝卸作業(yè)中,軸承8外圈在外殼1的座孔內(nèi)出現(xiàn)松動(dòng),致使軸承8帶著方頭螺桿2向左攢移4毫米,移動(dòng)螺母碰撞限位開關(guān)的動(dòng)作延誤,未按原定高度限位。這時(shí)司機(jī)又沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)吊鉤超限上升的異常情況,沒有扳動(dòng)緊急開關(guān),導(dǎo)致吊鉤組撞擊滑輪組,使6個(gè)Φ600滑輪輪緣斷裂報(bào)廢,造成停機(jī)和嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。
這一事故說明軸承外圈在起重機(jī)運(yùn)行時(shí)的軸向攢動(dòng)僅靠通常的軸承外圈與軸座孔的緊配合是不可靠的。因?yàn)樵诹悴考臋C(jī)械加工過程中,諸多的工藝環(huán)節(jié)和變誤差都影響軸承的安裝和配合。為此,這種螺桿式限位器的軸承裝置結(jié)構(gòu)應(yīng)加以改進(jìn)。
改進(jìn)方法有兩種可供選擇:
圖3 改進(jìn)方法二
一、在現(xiàn)有螺桿式限位器軸承的內(nèi)側(cè)加開一個(gè)開口擋圈2,為防松墊圈與螺栓固定在軸承座上,并在軸承內(nèi)圈外側(cè)加一個(gè)彈性擋圈4(見圖2)。由此可見,即使軸承在軸承座孔內(nèi)出現(xiàn)松動(dòng),由于軸承內(nèi)側(cè)有開口擋圈擋住,軸承不可能攢移出來,又有彈性擋圈的限制,方頭螺桿也不會(huì)產(chǎn)生軸向攢動(dòng)。我們采用這種方法改進(jìn)后,設(shè)備使用一年多未發(fā)生任何異常情況。
二、改進(jìn)軸承安裝結(jié)構(gòu),見圖3,此方法適合制造廠家采用。方法是:將原軸承座改為圖3所示結(jié)構(gòu)。顯然,改進(jìn)后的軸承座左端凸肩能有效地防止軸承在孔內(nèi)松動(dòng)引起的向左攢動(dòng),采用彈性擋圈4可防止軸承內(nèi)圈軸向移動(dòng)。加設(shè)悶蓋3的原因是便于加工軸承座并改善軸承的潤(rùn)滑條件。
無論采取上述哪一種改進(jìn)措施,在圖1所示件2的螺桿方頭端插入卷筒軸方孔處,都應(yīng)留有軸向空隙,便于整個(gè)限位器卷筒軸端部的連接和裝配。
[1]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007,1.
[2]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007,2.
[3]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007,3.
[4]馬蘭.機(jī)械制圖[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006,5.