吳志偉,李 輝
(邯鄲鋼鐵集團(tuán)邯寶公司能源中心,河北邯鄲 056015)
邯鄲鋼鐵集團(tuán)邯寶公司西區(qū)能源中心1#10萬(wàn)m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜屬于威金斯型干式煤氣柜,2008年10月建成投產(chǎn)至今已運(yùn)行3年多,皮膜已出現(xiàn)多處漏點(diǎn),由于生產(chǎn)原因未及時(shí)停柜處理,致使泄漏點(diǎn)越來(lái)越多。經(jīng)過(guò)多次進(jìn)柜檢查、討論和分析,找出了事故主要原因。2012年7月進(jìn)行了中修,徹底解決了該問(wèn)題。
(1)介質(zhì):轉(zhuǎn)爐煤氣
介質(zhì)成分(體積百分比):
CO:52%~66%
CO2:16%~20.5%
N2:17%~27.5%
O2:小于 1%
H2:1.32%
H2S:0.1%~0.3%
平均分子量:~30.3
平均密度:~1.353 kg/m3
(2)煤氣溫度:≤72 ℃(正常30~650 ℃)
(3)煤氣濕度:飽和
(4)入口壓力:1.5~3.0 kPa
(5)入口含塵量:≤10 mg/m3
公稱容積:100000 m3;
儲(chǔ)柜壓力:一段2500 Pa,二段2900 Pa;
操作溫度:≤72℃;
活塞有效行程:3~29 m;活塞最大行程:0~33.8 m;
底直徑:61.3 m,總高度52 m;
一段皮膜長(zhǎng)9 m,二段皮膜長(zhǎng)7 m。
氣柜金屬構(gòu)件除立柱采用Q235-B鋼外,其余均采用Q235-A鋼材料,其化學(xué)成分、機(jī)械性能符合GB 700-88的要求,螺栓采用C級(jí)螺栓,符合GB 5780-86規(guī)定。
橡膠密封膜兩面均使用共混膠 (NBR+PVC),骨架材料為尼龍簾線布。應(yīng)保證表面平整、光滑,不得有缺膠、打折、斷線等缺陷存在,不允許有氣泡、漏布和雜質(zhì)。兩層簾線布之間不能脫層,內(nèi)外層橡膠之間不能脫開(kāi)。
因發(fā)現(xiàn)泄漏時(shí),氣柜內(nèi)CO濃度較高:1000×10-6左右,不可能進(jìn)入氣柜內(nèi)部對(duì)泄漏原因進(jìn)行徹底檢查,只能從活塞上部觀察漏氣現(xiàn)象及過(guò)去檢修時(shí)遇到的問(wèn)題進(jìn)行初步分析。認(rèn)為有兩種原因可能造成煤氣泄漏
(1)皮膜扭曲老化龜裂造成的泄漏;
(2)皮膜固定C型板螺栓松造成的泄漏。
2012年7月5日,經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部同意,借煉鋼檢修的機(jī)會(huì),對(duì)氣柜停柜置換處理漏點(diǎn),氮?dú)庵脫Q柜內(nèi)煤氣合格后,開(kāi)檢修風(fēng)機(jī)再將柜內(nèi)氮?dú)獯祾吒蓛?,氧含量合格后,開(kāi)始進(jìn)柜全面徹底地檢查。
經(jīng)排查泄漏的原因?yàn)椋?/p>
(1)由于皮膜扭曲老化龜裂造成的泄漏;
(2)由于C型板與橡膠膜緊固螺栓個(gè)別的傾斜造成的泄漏;
(3)由于緊固螺栓松動(dòng)造成的泄漏;
(4)波紋板螺栓脫落,掉落至皮膜底部,長(zhǎng)期磨損造成皮膜泄漏。
通過(guò)試漏檢查和泄漏點(diǎn)的采集,我們發(fā)現(xiàn):
(1)漏點(diǎn)主要出現(xiàn)在橡膠皮膜上,較大的漏點(diǎn)36處,漏點(diǎn)都是在皮膜扭曲變形打折處。打折原因是安裝時(shí)皮膜受力不均,運(yùn)行中沒(méi)有完全伸展,局部受力過(guò)大,伴隨煤氣溫度過(guò)高,夏季65℃左右,皮膜老化龜裂,最終導(dǎo)致皮膜泄漏。
(2)密封膠膜的螺栓松動(dòng),部分還存在歪斜;拆開(kāi)密封面,清理掉密封膠條后,發(fā)現(xiàn)柜壁密封圈C型板,有變形的痕跡;密封表面一處有小焊瘤,有的地方呈波浪形狀,但泄漏并不全在這幾處,有部分焊瘤處并沒(méi)有泄漏。
原因分析:
(1)由于皮膜扭曲老化龜裂造成的泄漏
從皮膜的表面可以看出多處存在打折現(xiàn)象,打折的方向都是一致的,可見(jiàn)皮膜在運(yùn)行過(guò)程中受活塞和T圍欄的扭力。夏季轉(zhuǎn)爐煤氣溫度較高65℃左右,長(zhǎng)期在高溫下運(yùn)行,又因轉(zhuǎn)爐煤氣中含有H2S等酸性物質(zhì),對(duì)打折處腐蝕,在內(nèi)壓的作用下造成皮膜開(kāi)裂泄漏。
(2)由于C型板與橡膠膜緊固螺栓個(gè)別的傾斜造成的泄漏
角鋼圈孔(孔:1780 個(gè);中心距:60.48 mm),設(shè)計(jì)圖紙上要求均勻分布,而橡膠膜上的螺栓孔是將橡膠膜分成18等分以后,再均勻分布,由于兩種孔的方法不同,將產(chǎn)生孔與孔之間的距離難以保證60.48 mm的中心距。角鋼圈直徑為34268 mm,橡膠膜直徑為34000 mm,直徑相差268 mm,周長(zhǎng)相差842 mm,若將橡膠膜與角鋼圈固定,需將橡膠膜拉長(zhǎng)842 mm。
(3)由于緊固螺栓松動(dòng)造成的泄漏
生產(chǎn)廠家提供的橡膠膜密封壓條(L:5 mm;d:3 mm),雙S型安裝。安裝密封時(shí)膠膜生產(chǎn)廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝,并在安裝前對(duì)密封圈由監(jiān)理人員組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、膠膜生產(chǎn)廠家一起檢查,符合設(shè)計(jì)要求后進(jìn)行安裝。在安裝時(shí)緊固螺栓的扳手力矩需要多大,當(dāng)時(shí)已提出緊固到什么程度,生產(chǎn)廠家答復(fù)“在邊緣看到密封壓條擠出來(lái)就行”,按上述條件分析,螺栓緊固力只要均勻一致即可滿足,但在生產(chǎn)實(shí)際中,橡膠膜和密封壓條都屬于柔性材料,對(duì)壓板與密封面起到一定的補(bǔ)償作用,況且本氣柜的儲(chǔ)氣壓力不大,為2500~2900 Pa,所以不影響密封壓條,從而短期內(nèi)能夠滿足使用條件。但是長(zhǎng)期運(yùn)行密封膠條老化變形,補(bǔ)償力不足造成煤氣泄漏。
4.1 粘補(bǔ)皮膜打折老化龜裂的部位,首先準(zhǔn)備好適當(dāng)?shù)呐c原皮膜材質(zhì)相同的膠皮,再將所需粘補(bǔ)的部位打磨干凈,涂上膠水,膠水涂抹均勻后,將提前準(zhǔn)備好的膠皮敷上壓緊,等待4 h左右即可沖柜運(yùn)行。
4.2 校平密封柜壁角鋼密封面
柜壁與外密封膜連接處的角鋼∠50×50長(zhǎng)度為107.66 m,根據(jù)GB 50205《鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》的規(guī)定,將角鋼密封面的平面度控制在0.5 mm。
4.3 校正密封面壓條上的螺栓孔位置
安裝時(shí)由于預(yù)制上的誤差導(dǎo)致角鋼密封面上的一小部分螺栓孔與壓條不配套。經(jīng)長(zhǎng)期運(yùn)行壓力老化變形失去補(bǔ)償力,造成泄漏。此次檢修重新更換壓條并使之與角鋼螺栓孔、角膜螺栓孔相對(duì)應(yīng),消除了個(gè)別螺栓把緊時(shí)犟勁、螺栓歪斜現(xiàn)象。
4.4 重新緊固橡膠膜緊固螺栓和波紋板的固定螺栓。防止其松動(dòng)、脫落。
經(jīng)過(guò)2天的氣密檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)泄漏的痕跡,通過(guò)計(jì)算氣柜容積泄漏量為同等條件(溫度、壓力、時(shí)間),容積變化最大值為1.98%,小于《100000 m3氣柜升降試驗(yàn)及氣密性試驗(yàn)施工方案》中2%的規(guī)定,氣柜氣密合格,用氮?dú)庵脫Q后引煤氣投入使用,狀況良好。壓條密封效果達(dá)到要求,沒(méi)有發(fā)生泄漏。